景立斌 于志民
摘 要:隨著我國控制技術的進步,大容量火電機組的不斷投運,中速磨煤機的使用越來越多,使其得到了快速發展和廣泛的應用,文章闡述了我國中速磨煤機的發展過程,并對中速磨煤機試驗以及運行情況進行了分析。MPS型中速磨煤機具有良好的碾磨性能和控制性能,其應用范圍越來越廣泛。Babcock公司對MPS磨煤機進行了改進,形成MPS-HP-II型中速磨煤機系列產品。
關鍵詞:MPS-HP-II;型中速磨煤機;電廠應用
中圖分類號:TM621 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2014)29-0044-03
1 MPS-HP-II型中速磨煤機在電廠三期擴建
(2×660 MW級機組)工程中的應用
1.1 工程概況
1.1.1 系統概況和相關設備
①鍋爐規范
鍋爐型式:超超臨界參數變壓運行直流爐
鍋爐最大連續蒸發量:2 002 t/h
鍋爐(B-MCR)燃煤量:238 t/h(設計煤種)
254 t/h(校核煤種)
燃燒器型式:墻式切圓布置,每側各六層布置,每層4只燃燒器,共24只燃燒器,每臺磨煤機對應供給一層4臺燃燒器。
空氣預熱器型式:三分倉回轉空預器。
爐膛出口過剩空氣系數(B-MCR):1.16。
鍋爐運行方式:帶基本負荷,并具有變負荷調峰能力。鍋爐在燃用設計煤種時,不投油穩燃最低負荷不大于鍋爐B-MCR負荷的30%;鍋爐在此負荷下能長期連續穩定的安全運行。
②制粉系統
采用中速磨煤機、冷一次風機、正壓直吹、負壓爐膛、平衡通風制粉燃燒系統。每臺爐配6臺磨煤機,其中5臺運行,1臺備用,本期共安裝2臺鍋爐。每臺磨煤機帶鍋爐的一層燃燒器。
煤粉細度:R90=18%(設計煤種)
R90=18%(校核煤種)
煤粉水份:70%原煤內部水份(原煤內部水分為1.42%)。
鍋爐廠提供鍋爐空預器出口一次風熱風溫度為351 ℃,干燥劑初溫為295 ℃,建議干燥劑初溫:
310.5 ℃(設計煤種);
218.3 ℃(校核煤種)。
鍋爐廠提供燃燒器處一次風設計溫度:75 ℃。
燃用設計煤種時,5臺磨運行,1臺磨備用。5臺磨的總出力(考慮10%出力降低系數)后不小于鍋爐B-MCR工況燃煤量的110%。
燃用校核煤種時,6臺磨運行。6臺磨的總出力(考慮10%出力降低系數)不小于鍋爐B-MCR工況的燃煤量的100%。
可連續運行的單臺磨煤機最小出力為25%。
1.2 設計和校核煤種的煤質及灰成分分析
設計和校核煤種的煤質及灰成分分析分別見表1和表2。
2 熱平衡計算
2011年3月1日開始對電廠磨煤機B進行了性能試驗,主要針對煤粉細度,單位功耗,分離器轉速進行了試驗詳見表3。
2.1 試驗數據
兩次入廠煤化驗報告見表4。
2.2 試驗結果分析
此磨煤機的保證出力為52.4 t/h,保證出力下的單位功耗不得大于7.31 kW·h/t。試驗時是首先保證磨煤機的煤粉細度調至達到保證出力的情況下,監測的磨煤機電機電壓,以及磨煤機電機電流,經過換算得出:
Pm=√3U×I×COS∮×η
=1.732×5.91×45.9×0.78×0.93=340.82 kW
單位功耗為Pm/Be=340.82/52.4=6.5 kW·h/t
經過計算可知磨煤機在保證出力52.4 t/h的情況下,單位功耗小于7.31 kW·h/t,滿足設計要求詳見表5。
3 磨煤機運行狀況
電廠自投運以來,磨煤機運行狀況良好,能夠在原煤出力14 t/h穩定運行(約最大出力的25%),最大出力可達57.8 t/h,整套機組運行狀況良好,電耗低,煤粉分配均勻,鍋爐燃燒好,能快速響應鍋爐的變化,適應電網的調峰能力。
4 結 語
綜上所述,我廠生產的MPS190HP-II型中速磨煤機在華能威海電廠擴建(2×660 MW級機組)工程中是適合的,整個機組的運行工況與設計基本相符,設備運行穩定,MPS190HP-II型中速磨煤機在威海電廠設計運行的成功,顯現出我廠生產的磨煤機投資費用小,磨煤電耗低,低負荷運行時,單位耗電量增加少,已成為大型火電機組配備磨煤機的首選方案。
參考文獻:
[1] DLT 5145-2002.火力發電廠制粉系統設計機計算技術規定[S].
[2] DLT 466-2004.電站磨煤機及制粉系統選型導則[S].
摘 要:隨著我國控制技術的進步,大容量火電機組的不斷投運,中速磨煤機的使用越來越多,使其得到了快速發展和廣泛的應用,文章闡述了我國中速磨煤機的發展過程,并對中速磨煤機試驗以及運行情況進行了分析。MPS型中速磨煤機具有良好的碾磨性能和控制性能,其應用范圍越來越廣泛。Babcock公司對MPS磨煤機進行了改進,形成MPS-HP-II型中速磨煤機系列產品。
關鍵詞:MPS-HP-II;型中速磨煤機;電廠應用
中圖分類號:TM621 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2014)29-0044-03
1 MPS-HP-II型中速磨煤機在電廠三期擴建
(2×660 MW級機組)工程中的應用
1.1 工程概況
1.1.1 系統概況和相關設備
①鍋爐規范
鍋爐型式:超超臨界參數變壓運行直流爐
鍋爐最大連續蒸發量:2 002 t/h
鍋爐(B-MCR)燃煤量:238 t/h(設計煤種)
254 t/h(校核煤種)
燃燒器型式:墻式切圓布置,每側各六層布置,每層4只燃燒器,共24只燃燒器,每臺磨煤機對應供給一層4臺燃燒器。
空氣預熱器型式:三分倉回轉空預器。
爐膛出口過剩空氣系數(B-MCR):1.16。
鍋爐運行方式:帶基本負荷,并具有變負荷調峰能力。鍋爐在燃用設計煤種時,不投油穩燃最低負荷不大于鍋爐B-MCR負荷的30%;鍋爐在此負荷下能長期連續穩定的安全運行。
②制粉系統
采用中速磨煤機、冷一次風機、正壓直吹、負壓爐膛、平衡通風制粉燃燒系統。每臺爐配6臺磨煤機,其中5臺運行,1臺備用,本期共安裝2臺鍋爐。每臺磨煤機帶鍋爐的一層燃燒器。
煤粉細度:R90=18%(設計煤種)
R90=18%(校核煤種)
煤粉水份:70%原煤內部水份(原煤內部水分為1.42%)。
鍋爐廠提供鍋爐空預器出口一次風熱風溫度為351 ℃,干燥劑初溫為295 ℃,建議干燥劑初溫:
310.5 ℃(設計煤種);
218.3 ℃(校核煤種)。
鍋爐廠提供燃燒器處一次風設計溫度:75 ℃。
燃用設計煤種時,5臺磨運行,1臺磨備用。5臺磨的總出力(考慮10%出力降低系數)后不小于鍋爐B-MCR工況燃煤量的110%。
燃用校核煤種時,6臺磨運行。6臺磨的總出力(考慮10%出力降低系數)不小于鍋爐B-MCR工況的燃煤量的100%。
可連續運行的單臺磨煤機最小出力為25%。
1.2 設計和校核煤種的煤質及灰成分分析
設計和校核煤種的煤質及灰成分分析分別見表1和表2。
2 熱平衡計算
2011年3月1日開始對電廠磨煤機B進行了性能試驗,主要針對煤粉細度,單位功耗,分離器轉速進行了試驗詳見表3。
2.1 試驗數據
兩次入廠煤化驗報告見表4。
2.2 試驗結果分析
此磨煤機的保證出力為52.4 t/h,保證出力下的單位功耗不得大于7.31 kW·h/t。試驗時是首先保證磨煤機的煤粉細度調至達到保證出力的情況下,監測的磨煤機電機電壓,以及磨煤機電機電流,經過換算得出:
Pm=√3U×I×COS∮×η
=1.732×5.91×45.9×0.78×0.93=340.82 kW
單位功耗為Pm/Be=340.82/52.4=6.5 kW·h/t
經過計算可知磨煤機在保證出力52.4 t/h的情況下,單位功耗小于7.31 kW·h/t,滿足設計要求詳見表5。
3 磨煤機運行狀況
電廠自投運以來,磨煤機運行狀況良好,能夠在原煤出力14 t/h穩定運行(約最大出力的25%),最大出力可達57.8 t/h,整套機組運行狀況良好,電耗低,煤粉分配均勻,鍋爐燃燒好,能快速響應鍋爐的變化,適應電網的調峰能力。
4 結 語
綜上所述,我廠生產的MPS190HP-II型中速磨煤機在華能威海電廠擴建(2×660 MW級機組)工程中是適合的,整個機組的運行工況與設計基本相符,設備運行穩定,MPS190HP-II型中速磨煤機在威海電廠設計運行的成功,顯現出我廠生產的磨煤機投資費用小,磨煤電耗低,低負荷運行時,單位耗電量增加少,已成為大型火電機組配備磨煤機的首選方案。
參考文獻:
[1] DLT 5145-2002.火力發電廠制粉系統設計機計算技術規定[S].
[2] DLT 466-2004.電站磨煤機及制粉系統選型導則[S].
摘 要:隨著我國控制技術的進步,大容量火電機組的不斷投運,中速磨煤機的使用越來越多,使其得到了快速發展和廣泛的應用,文章闡述了我國中速磨煤機的發展過程,并對中速磨煤機試驗以及運行情況進行了分析。MPS型中速磨煤機具有良好的碾磨性能和控制性能,其應用范圍越來越廣泛。Babcock公司對MPS磨煤機進行了改進,形成MPS-HP-II型中速磨煤機系列產品。
關鍵詞:MPS-HP-II;型中速磨煤機;電廠應用
中圖分類號:TM621 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2014)29-0044-03
1 MPS-HP-II型中速磨煤機在電廠三期擴建
(2×660 MW級機組)工程中的應用
1.1 工程概況
1.1.1 系統概況和相關設備
①鍋爐規范
鍋爐型式:超超臨界參數變壓運行直流爐
鍋爐最大連續蒸發量:2 002 t/h
鍋爐(B-MCR)燃煤量:238 t/h(設計煤種)
254 t/h(校核煤種)
燃燒器型式:墻式切圓布置,每側各六層布置,每層4只燃燒器,共24只燃燒器,每臺磨煤機對應供給一層4臺燃燒器。
空氣預熱器型式:三分倉回轉空預器。
爐膛出口過剩空氣系數(B-MCR):1.16。
鍋爐運行方式:帶基本負荷,并具有變負荷調峰能力。鍋爐在燃用設計煤種時,不投油穩燃最低負荷不大于鍋爐B-MCR負荷的30%;鍋爐在此負荷下能長期連續穩定的安全運行。
②制粉系統
采用中速磨煤機、冷一次風機、正壓直吹、負壓爐膛、平衡通風制粉燃燒系統。每臺爐配6臺磨煤機,其中5臺運行,1臺備用,本期共安裝2臺鍋爐。每臺磨煤機帶鍋爐的一層燃燒器。
煤粉細度:R90=18%(設計煤種)
R90=18%(校核煤種)
煤粉水份:70%原煤內部水份(原煤內部水分為1.42%)。
鍋爐廠提供鍋爐空預器出口一次風熱風溫度為351 ℃,干燥劑初溫為295 ℃,建議干燥劑初溫:
310.5 ℃(設計煤種);
218.3 ℃(校核煤種)。
鍋爐廠提供燃燒器處一次風設計溫度:75 ℃。
燃用設計煤種時,5臺磨運行,1臺磨備用。5臺磨的總出力(考慮10%出力降低系數)后不小于鍋爐B-MCR工況燃煤量的110%。
燃用校核煤種時,6臺磨運行。6臺磨的總出力(考慮10%出力降低系數)不小于鍋爐B-MCR工況的燃煤量的100%。
可連續運行的單臺磨煤機最小出力為25%。
1.2 設計和校核煤種的煤質及灰成分分析
設計和校核煤種的煤質及灰成分分析分別見表1和表2。
2 熱平衡計算
2011年3月1日開始對電廠磨煤機B進行了性能試驗,主要針對煤粉細度,單位功耗,分離器轉速進行了試驗詳見表3。
2.1 試驗數據
兩次入廠煤化驗報告見表4。
2.2 試驗結果分析
此磨煤機的保證出力為52.4 t/h,保證出力下的單位功耗不得大于7.31 kW·h/t。試驗時是首先保證磨煤機的煤粉細度調至達到保證出力的情況下,監測的磨煤機電機電壓,以及磨煤機電機電流,經過換算得出:
Pm=√3U×I×COS∮×η
=1.732×5.91×45.9×0.78×0.93=340.82 kW
單位功耗為Pm/Be=340.82/52.4=6.5 kW·h/t
經過計算可知磨煤機在保證出力52.4 t/h的情況下,單位功耗小于7.31 kW·h/t,滿足設計要求詳見表5。
3 磨煤機運行狀況
電廠自投運以來,磨煤機運行狀況良好,能夠在原煤出力14 t/h穩定運行(約最大出力的25%),最大出力可達57.8 t/h,整套機組運行狀況良好,電耗低,煤粉分配均勻,鍋爐燃燒好,能快速響應鍋爐的變化,適應電網的調峰能力。
4 結 語
綜上所述,我廠生產的MPS190HP-II型中速磨煤機在華能威海電廠擴建(2×660 MW級機組)工程中是適合的,整個機組的運行工況與設計基本相符,設備運行穩定,MPS190HP-II型中速磨煤機在威海電廠設計運行的成功,顯現出我廠生產的磨煤機投資費用小,磨煤電耗低,低負荷運行時,單位耗電量增加少,已成為大型火電機組配備磨煤機的首選方案。
參考文獻:
[1] DLT 5145-2002.火力發電廠制粉系統設計機計算技術規定[S].
[2] DLT 466-2004.電站磨煤機及制粉系統選型導則[S].