楊娜 賈煒 秦傳明
摘 要
本文分析研究了配電線路常見跳閘原因和對策,對降低跳閘次數,提高配電線路的供電可靠性有著重要意義。本文結合TA燒壞引起線路保護跳閘這一實例,詳細分析跳閘原因,準確找出故障點,消除故障保障送電,并提出了有效的防范措施,對處理配電線路事故跳閘,具有一定的指導意義。
【關鍵詞】線路保護 斷路器 重合閘 對地絕緣
配電架空線路是各級供電企業最重要的輸電線路,承擔著電能輸送和分配的重要任務,架空線路因受諸多因素的影響,極易造成故障或跳閘,不但給企業帶來損失,也嚴重影響客戶正常用電。為了保證人們用電的安全性和穩定性,一定要找出線路故障或跳閘的原因,以制定有效的防范的措施。由于配電線路故障或跳閘原因不是單一的,可能是多種原因并存,需要綜合分析每一條線路的具體情況,通過安全、經濟、質量比較,選取有針對性的防范措施,以達到提高供電可靠性的目的。本文結合TA燒壞引起線路保護跳閘這一事故案例,通過事故分析、判斷,作出了事故處理,總結出了一些防范措施,為快速處理配電線路故障,恢復用戶送電,提供參考。
1 故障現象
2014年6月8日17時43分左右,110kV某變電站404開關保護過流Ⅰ段動作跳閘。
1.1 故障前情況
2014年6月8日14時15分左右,該變電站內發35kV接地報警,當時監控遙控拉開404斷路器,查找線路接地。
1.2 動作情況
2014年6月8日17時43分左右,根據維操隊運行人員提供的信息,當時線路上查找不到接地點,調度決定對404線路進行試送,下令監控遙控合上404斷路器,在404斷路器合上后,保護過流Ⅰ段動作,跳開404斷路器。
1.3 現場信息
當時在監控合上約119ms后,保護過流Ⅰ段動作出口,跳開了404斷路器,由于當時才合上斷路器不久,彈簧未儲能閉鎖裝置重合閘,且重合閘充電時間為15S,故重合閘未動作。
據當時在控制室現場維操人員反映,在404合上的同時,聽到404保護柜處有異響,同時35kV線路保護屏后有冒煙、焦臭等情況。
2 故障分析
2.1 裝置檢查
404線路保護裝置為許繼生產,裝置信息如表1所示。
2.2 動作過程
2.2.1 故障信息
由于到現場時,裝置動作信號已被復歸,只能調閱歷史報告,歷史報告顯示當時保護動作為過流Ⅰ段動作,故障電流為:A:0.034A B:39.611A C:53.356A。
2.2.2 回路檢查
打開保護后柜門,檢查404接線端子處,發現測量電流回路421端子接地線端子處接地線有明顯燒焦痕跡,接地線絕緣表皮有多處燒熔裸露出內部銅芯。
屏體下部接地銅排處,404測量回路接地線已脫落,有明顯燒斷痕跡。
2.2.3 保護裝置校驗
對404保護裝置進行檢查,精度、零漂均合格,裝置開入、開出均正確,對裝置逆變電源進行拉合三次試驗,保護均能正常啟動,且無異常信號發出,按照調度定值單對保護裝置進行整定試驗,保護動作正確,整組傳動試驗正確,信號正確。其中,404線路保護定值:過流Ⅰ段動作值45A、動作時間0S,過流Ⅱ段動作值25A、動作時間0.5S,過流Ⅲ段動作值10A、動作時間1.9S,過流加速動作值18A、動作時間0.5S,重合閘方式無檢定,動作時間2S,復歸時間15S。
2.2.4 回路絕緣檢查
搖測404線路保護二次回路對地絕緣,控制回路對地絕緣合格,信號回路對地絕緣均合格,交流電流回路A、C兩相對地絕緣合格, B相對地絕緣為0,對于B相電流回路,通過分段搖測的方法,分別解開裝置、二次電纜,最后確定接地點在TA二次繞組的本體處,到35kV場地檢查404 B相TA,發現B相TA有明顯裂開灼傷痕跡如圖1所示。
2.2.5 原因分析
根據有關理論和運行經驗,引起電流互感器燒壞的原因主要有四個方面。
(1)電流互感器二次側開路,產生高電壓,使電流互感器燒壞。
(2)電流互感器使用年限過長絕緣老化,局部發生擊穿或放電,產生過電壓,使電流互感器燒壞。
(3)電流互感器一次側連接鋁排接觸面氧化嚴重,接觸電阻過大,發熱使電流互感器燒壞。
(4)超負荷運行時間長,使電流互感器燒壞。
3 事故處理
該變為單主變運行方式,跳閘發生前由主變410帶全站35kV負荷,主變中后備保護系許繼WBH-813A/R1型保護裝置,帶有故障錄波功能,調閱當時故障錄波圖形如圖2所示。
從故障錄波圖中可以看出當時的故障類型為BC相間短路,而B相測量回路接地線之所以出現過熱現象,是由于B相TA出現破損,造成一次與二次絕緣被擊穿,一次電壓串入二次回路,引起二次回路接地線被燒斷。同時B相TA一次與二次絕緣的破損引起了B相TA的采樣不準,故404裝置顯示的故障電流B相電流與C相電流有較大差別,而從中后備的故障錄波可以看出B、C相的故障電流基本一致,保護裝置動作系正確動作。最后經解剖試驗分析發現,電流互感器由于使用年限過長絕緣老化,局部發生擊穿或放電,產生過電壓,使電流互感器燒壞造成BC相間短路,與上面所分析的第二種情況符合,經更換TA后線路恢復了供電。
4 預防措施
(1)加強電流互感器及避雷器高壓絕緣試驗(規程規定周期不超過4年),及早發現其缺陷,及時更換,避免出現電流互感器燒壞造成停電。
(2)定期清掃用戶一次設備,減少污閃,避免絕緣降低。
(3)在安裝、檢修和試驗后,應注意檢查電壓互感器的高壓線圈X端和電流互感器的電容屏,是否已與接地網可靠連接,避免出現懸空或假接地現象。
(4)對經試驗確定存在嚴重缺陷的互感器,應及時予以處理或更換。對懷疑存在缺陷的互感器,應適當縮短試驗周期,進行綜合分析,查明原因。當發現運行中的互感器冒煙時,應迅速切斷有關電源。
(5)為便于及時更換有故障的互感器,各網、省局可適當增加一些備品。對由于試驗發現有缺陷退出運行的互感器,應創造條件,抓緊修復。
5 結束語
35kV線路故障非常普遍,我們要總結規律,有針對性的加強防范措施,加強生產人員業務技能培訓與專業知識學習,提高業務技術和應急處置能力,在配電線路發生跳閘時,能快速找出原因,采取合理的措施解決問題,同時也應加強檢修、巡視力度,實時掌握配電設備運行情況,及時發現和消除設備的安全隱患,降低線路故障率,提高供電可靠性。
參考文獻
[1]李英.淺析電流互感器事故原因、診斷方法及預防措施[J].中國電力教育,2010(z2).
[2]張俊鋒.500kV SF6電流互感器事故分析及預防損壞措施[J].福建電力與電工,2005(03).
[3]電力部117號文.220千伏及110千伏電壓、電流互感器預防事故的技術措施[S].
作者單位
1.國網山西省電力公司檢修公司 山西省太原市 030032
2.湖南省電力公司湘潭供電分公司 湖南省湘潭市 411100endprint
摘 要
本文分析研究了配電線路常見跳閘原因和對策,對降低跳閘次數,提高配電線路的供電可靠性有著重要意義。本文結合TA燒壞引起線路保護跳閘這一實例,詳細分析跳閘原因,準確找出故障點,消除故障保障送電,并提出了有效的防范措施,對處理配電線路事故跳閘,具有一定的指導意義。
【關鍵詞】線路保護 斷路器 重合閘 對地絕緣
配電架空線路是各級供電企業最重要的輸電線路,承擔著電能輸送和分配的重要任務,架空線路因受諸多因素的影響,極易造成故障或跳閘,不但給企業帶來損失,也嚴重影響客戶正常用電。為了保證人們用電的安全性和穩定性,一定要找出線路故障或跳閘的原因,以制定有效的防范的措施。由于配電線路故障或跳閘原因不是單一的,可能是多種原因并存,需要綜合分析每一條線路的具體情況,通過安全、經濟、質量比較,選取有針對性的防范措施,以達到提高供電可靠性的目的。本文結合TA燒壞引起線路保護跳閘這一事故案例,通過事故分析、判斷,作出了事故處理,總結出了一些防范措施,為快速處理配電線路故障,恢復用戶送電,提供參考。
1 故障現象
2014年6月8日17時43分左右,110kV某變電站404開關保護過流Ⅰ段動作跳閘。
1.1 故障前情況
2014年6月8日14時15分左右,該變電站內發35kV接地報警,當時監控遙控拉開404斷路器,查找線路接地。
1.2 動作情況
2014年6月8日17時43分左右,根據維操隊運行人員提供的信息,當時線路上查找不到接地點,調度決定對404線路進行試送,下令監控遙控合上404斷路器,在404斷路器合上后,保護過流Ⅰ段動作,跳開404斷路器。
1.3 現場信息
當時在監控合上約119ms后,保護過流Ⅰ段動作出口,跳開了404斷路器,由于當時才合上斷路器不久,彈簧未儲能閉鎖裝置重合閘,且重合閘充電時間為15S,故重合閘未動作。
據當時在控制室現場維操人員反映,在404合上的同時,聽到404保護柜處有異響,同時35kV線路保護屏后有冒煙、焦臭等情況。
2 故障分析
2.1 裝置檢查
404線路保護裝置為許繼生產,裝置信息如表1所示。
2.2 動作過程
2.2.1 故障信息
由于到現場時,裝置動作信號已被復歸,只能調閱歷史報告,歷史報告顯示當時保護動作為過流Ⅰ段動作,故障電流為:A:0.034A B:39.611A C:53.356A。
2.2.2 回路檢查
打開保護后柜門,檢查404接線端子處,發現測量電流回路421端子接地線端子處接地線有明顯燒焦痕跡,接地線絕緣表皮有多處燒熔裸露出內部銅芯。
屏體下部接地銅排處,404測量回路接地線已脫落,有明顯燒斷痕跡。
2.2.3 保護裝置校驗
對404保護裝置進行檢查,精度、零漂均合格,裝置開入、開出均正確,對裝置逆變電源進行拉合三次試驗,保護均能正常啟動,且無異常信號發出,按照調度定值單對保護裝置進行整定試驗,保護動作正確,整組傳動試驗正確,信號正確。其中,404線路保護定值:過流Ⅰ段動作值45A、動作時間0S,過流Ⅱ段動作值25A、動作時間0.5S,過流Ⅲ段動作值10A、動作時間1.9S,過流加速動作值18A、動作時間0.5S,重合閘方式無檢定,動作時間2S,復歸時間15S。
2.2.4 回路絕緣檢查
搖測404線路保護二次回路對地絕緣,控制回路對地絕緣合格,信號回路對地絕緣均合格,交流電流回路A、C兩相對地絕緣合格, B相對地絕緣為0,對于B相電流回路,通過分段搖測的方法,分別解開裝置、二次電纜,最后確定接地點在TA二次繞組的本體處,到35kV場地檢查404 B相TA,發現B相TA有明顯裂開灼傷痕跡如圖1所示。
2.2.5 原因分析
根據有關理論和運行經驗,引起電流互感器燒壞的原因主要有四個方面。
(1)電流互感器二次側開路,產生高電壓,使電流互感器燒壞。
(2)電流互感器使用年限過長絕緣老化,局部發生擊穿或放電,產生過電壓,使電流互感器燒壞。
(3)電流互感器一次側連接鋁排接觸面氧化嚴重,接觸電阻過大,發熱使電流互感器燒壞。
(4)超負荷運行時間長,使電流互感器燒壞。
3 事故處理
該變為單主變運行方式,跳閘發生前由主變410帶全站35kV負荷,主變中后備保護系許繼WBH-813A/R1型保護裝置,帶有故障錄波功能,調閱當時故障錄波圖形如圖2所示。
從故障錄波圖中可以看出當時的故障類型為BC相間短路,而B相測量回路接地線之所以出現過熱現象,是由于B相TA出現破損,造成一次與二次絕緣被擊穿,一次電壓串入二次回路,引起二次回路接地線被燒斷。同時B相TA一次與二次絕緣的破損引起了B相TA的采樣不準,故404裝置顯示的故障電流B相電流與C相電流有較大差別,而從中后備的故障錄波可以看出B、C相的故障電流基本一致,保護裝置動作系正確動作。最后經解剖試驗分析發現,電流互感器由于使用年限過長絕緣老化,局部發生擊穿或放電,產生過電壓,使電流互感器燒壞造成BC相間短路,與上面所分析的第二種情況符合,經更換TA后線路恢復了供電。
4 預防措施
(1)加強電流互感器及避雷器高壓絕緣試驗(規程規定周期不超過4年),及早發現其缺陷,及時更換,避免出現電流互感器燒壞造成停電。
(2)定期清掃用戶一次設備,減少污閃,避免絕緣降低。
(3)在安裝、檢修和試驗后,應注意檢查電壓互感器的高壓線圈X端和電流互感器的電容屏,是否已與接地網可靠連接,避免出現懸空或假接地現象。
(4)對經試驗確定存在嚴重缺陷的互感器,應及時予以處理或更換。對懷疑存在缺陷的互感器,應適當縮短試驗周期,進行綜合分析,查明原因。當發現運行中的互感器冒煙時,應迅速切斷有關電源。
(5)為便于及時更換有故障的互感器,各網、省局可適當增加一些備品。對由于試驗發現有缺陷退出運行的互感器,應創造條件,抓緊修復。
5 結束語
35kV線路故障非常普遍,我們要總結規律,有針對性的加強防范措施,加強生產人員業務技能培訓與專業知識學習,提高業務技術和應急處置能力,在配電線路發生跳閘時,能快速找出原因,采取合理的措施解決問題,同時也應加強檢修、巡視力度,實時掌握配電設備運行情況,及時發現和消除設備的安全隱患,降低線路故障率,提高供電可靠性。
參考文獻
[1]李英.淺析電流互感器事故原因、診斷方法及預防措施[J].中國電力教育,2010(z2).
[2]張俊鋒.500kV SF6電流互感器事故分析及預防損壞措施[J].福建電力與電工,2005(03).
[3]電力部117號文.220千伏及110千伏電壓、電流互感器預防事故的技術措施[S].
作者單位
1.國網山西省電力公司檢修公司 山西省太原市 030032
2.湖南省電力公司湘潭供電分公司 湖南省湘潭市 411100endprint
摘 要
本文分析研究了配電線路常見跳閘原因和對策,對降低跳閘次數,提高配電線路的供電可靠性有著重要意義。本文結合TA燒壞引起線路保護跳閘這一實例,詳細分析跳閘原因,準確找出故障點,消除故障保障送電,并提出了有效的防范措施,對處理配電線路事故跳閘,具有一定的指導意義。
【關鍵詞】線路保護 斷路器 重合閘 對地絕緣
配電架空線路是各級供電企業最重要的輸電線路,承擔著電能輸送和分配的重要任務,架空線路因受諸多因素的影響,極易造成故障或跳閘,不但給企業帶來損失,也嚴重影響客戶正常用電。為了保證人們用電的安全性和穩定性,一定要找出線路故障或跳閘的原因,以制定有效的防范的措施。由于配電線路故障或跳閘原因不是單一的,可能是多種原因并存,需要綜合分析每一條線路的具體情況,通過安全、經濟、質量比較,選取有針對性的防范措施,以達到提高供電可靠性的目的。本文結合TA燒壞引起線路保護跳閘這一事故案例,通過事故分析、判斷,作出了事故處理,總結出了一些防范措施,為快速處理配電線路故障,恢復用戶送電,提供參考。
1 故障現象
2014年6月8日17時43分左右,110kV某變電站404開關保護過流Ⅰ段動作跳閘。
1.1 故障前情況
2014年6月8日14時15分左右,該變電站內發35kV接地報警,當時監控遙控拉開404斷路器,查找線路接地。
1.2 動作情況
2014年6月8日17時43分左右,根據維操隊運行人員提供的信息,當時線路上查找不到接地點,調度決定對404線路進行試送,下令監控遙控合上404斷路器,在404斷路器合上后,保護過流Ⅰ段動作,跳開404斷路器。
1.3 現場信息
當時在監控合上約119ms后,保護過流Ⅰ段動作出口,跳開了404斷路器,由于當時才合上斷路器不久,彈簧未儲能閉鎖裝置重合閘,且重合閘充電時間為15S,故重合閘未動作。
據當時在控制室現場維操人員反映,在404合上的同時,聽到404保護柜處有異響,同時35kV線路保護屏后有冒煙、焦臭等情況。
2 故障分析
2.1 裝置檢查
404線路保護裝置為許繼生產,裝置信息如表1所示。
2.2 動作過程
2.2.1 故障信息
由于到現場時,裝置動作信號已被復歸,只能調閱歷史報告,歷史報告顯示當時保護動作為過流Ⅰ段動作,故障電流為:A:0.034A B:39.611A C:53.356A。
2.2.2 回路檢查
打開保護后柜門,檢查404接線端子處,發現測量電流回路421端子接地線端子處接地線有明顯燒焦痕跡,接地線絕緣表皮有多處燒熔裸露出內部銅芯。
屏體下部接地銅排處,404測量回路接地線已脫落,有明顯燒斷痕跡。
2.2.3 保護裝置校驗
對404保護裝置進行檢查,精度、零漂均合格,裝置開入、開出均正確,對裝置逆變電源進行拉合三次試驗,保護均能正常啟動,且無異常信號發出,按照調度定值單對保護裝置進行整定試驗,保護動作正確,整組傳動試驗正確,信號正確。其中,404線路保護定值:過流Ⅰ段動作值45A、動作時間0S,過流Ⅱ段動作值25A、動作時間0.5S,過流Ⅲ段動作值10A、動作時間1.9S,過流加速動作值18A、動作時間0.5S,重合閘方式無檢定,動作時間2S,復歸時間15S。
2.2.4 回路絕緣檢查
搖測404線路保護二次回路對地絕緣,控制回路對地絕緣合格,信號回路對地絕緣均合格,交流電流回路A、C兩相對地絕緣合格, B相對地絕緣為0,對于B相電流回路,通過分段搖測的方法,分別解開裝置、二次電纜,最后確定接地點在TA二次繞組的本體處,到35kV場地檢查404 B相TA,發現B相TA有明顯裂開灼傷痕跡如圖1所示。
2.2.5 原因分析
根據有關理論和運行經驗,引起電流互感器燒壞的原因主要有四個方面。
(1)電流互感器二次側開路,產生高電壓,使電流互感器燒壞。
(2)電流互感器使用年限過長絕緣老化,局部發生擊穿或放電,產生過電壓,使電流互感器燒壞。
(3)電流互感器一次側連接鋁排接觸面氧化嚴重,接觸電阻過大,發熱使電流互感器燒壞。
(4)超負荷運行時間長,使電流互感器燒壞。
3 事故處理
該變為單主變運行方式,跳閘發生前由主變410帶全站35kV負荷,主變中后備保護系許繼WBH-813A/R1型保護裝置,帶有故障錄波功能,調閱當時故障錄波圖形如圖2所示。
從故障錄波圖中可以看出當時的故障類型為BC相間短路,而B相測量回路接地線之所以出現過熱現象,是由于B相TA出現破損,造成一次與二次絕緣被擊穿,一次電壓串入二次回路,引起二次回路接地線被燒斷。同時B相TA一次與二次絕緣的破損引起了B相TA的采樣不準,故404裝置顯示的故障電流B相電流與C相電流有較大差別,而從中后備的故障錄波可以看出B、C相的故障電流基本一致,保護裝置動作系正確動作。最后經解剖試驗分析發現,電流互感器由于使用年限過長絕緣老化,局部發生擊穿或放電,產生過電壓,使電流互感器燒壞造成BC相間短路,與上面所分析的第二種情況符合,經更換TA后線路恢復了供電。
4 預防措施
(1)加強電流互感器及避雷器高壓絕緣試驗(規程規定周期不超過4年),及早發現其缺陷,及時更換,避免出現電流互感器燒壞造成停電。
(2)定期清掃用戶一次設備,減少污閃,避免絕緣降低。
(3)在安裝、檢修和試驗后,應注意檢查電壓互感器的高壓線圈X端和電流互感器的電容屏,是否已與接地網可靠連接,避免出現懸空或假接地現象。
(4)對經試驗確定存在嚴重缺陷的互感器,應及時予以處理或更換。對懷疑存在缺陷的互感器,應適當縮短試驗周期,進行綜合分析,查明原因。當發現運行中的互感器冒煙時,應迅速切斷有關電源。
(5)為便于及時更換有故障的互感器,各網、省局可適當增加一些備品。對由于試驗發現有缺陷退出運行的互感器,應創造條件,抓緊修復。
5 結束語
35kV線路故障非常普遍,我們要總結規律,有針對性的加強防范措施,加強生產人員業務技能培訓與專業知識學習,提高業務技術和應急處置能力,在配電線路發生跳閘時,能快速找出原因,采取合理的措施解決問題,同時也應加強檢修、巡視力度,實時掌握配電設備運行情況,及時發現和消除設備的安全隱患,降低線路故障率,提高供電可靠性。
參考文獻
[1]李英.淺析電流互感器事故原因、診斷方法及預防措施[J].中國電力教育,2010(z2).
[2]張俊鋒.500kV SF6電流互感器事故分析及預防損壞措施[J].福建電力與電工,2005(03).
[3]電力部117號文.220千伏及110千伏電壓、電流互感器預防事故的技術措施[S].
作者單位
1.國網山西省電力公司檢修公司 山西省太原市 030032
2.湖南省電力公司湘潭供電分公司 湖南省湘潭市 411100endprint