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掘進機截割減速機輸出軸斷裂原因分析

2014-11-06 06:16:30張加園曹金娣
冶金設備 2014年1期
關鍵詞:力學性能

趙 會 張加園 曹金娣

(天津賽瑞機器設備有限公司 天津 300301)

1 概述

公司生產的EBZ75掘進機適用于井下巖石硬度f≤5.5的煤巷、半煤巷的巷道掘進,也適用于條件相似的其它礦山及工程隧道的掘進。此斷裂軸是該掘進機在全巖巷道工作時發生的斷裂。故本文對該輸出軸斷口進行斷口觀察,對軸的化學成分、金相組織、力學性能等進行較為系統的檢測,對此次斷裂故障進行綜合分析,確定斷裂性質和斷裂原因,并提出預防改進的措施。

2 該輸出軸使用情況和技術要求

2.1 軸的形式

如圖1所示,圖為減速機輸出軸的結構形式,斷裂位置位于漸開線花鍵根部。

2.2 技術要求

圖1 軸的結構形式及斷裂位置

此減速機輸出軸選用的材料為35CrMo鍛材,調質處理要求硬度為HB240-280,漸開線花鍵氮化深度≥0.5mm,花鍵表面硬度為HV≥500。力學性能強度要求805~93 1MPa,沖擊功要求≥47J。

3 檢驗

3.1 輸出軸斷裂實物檢測

現場斷裂輸出軸宏觀形貌如圖2所示。軸斷裂面在圖下方,斷裂位置如圖箭頭所示。

3.2 硬度檢驗

圖2 斷裂輸出軸宏觀形貌圖

表1 硬度檢驗結果(H B)

圖3 硬度試驗取樣位置

表2 化學成分分析結果

3.3 力學性能檢驗對輸出軸斷裂處附近取試樣按GB/T 22 8《金屬材料室溫拉伸試驗方法》和GB/T229《金屬夏比缺口沖擊試驗方法》標準進行拉伸和沖擊試驗,實驗儀器為擺錘式沖擊試驗機,得到的沖擊功為AKV=16J,較標準要求的35CrMo鍛件沖擊吸收功47J[1]小。

3.4 化學性能檢驗

化學成分分析結果見表2,經與GB/T3077-1999標準中35CrMo標準值比對,符合其標準規定[2]。

3.5 金相性能檢驗

通過圖4可以看出,金相組織主要有貝氏體鐵素體索氏體組成。

圖4 軸的顯微組織

通過圖5可以看出組織偏析嚴重。

3.6 低倍試驗檢驗

圖5 軸的顯微組織

圖6 軸的低倍組織

低倍酸浸檢測[3]結果如圖6、圖7所示,低倍組織顯示靠心部區域存在點狀偏析,按標準GB/T226評定為一般偏析。

4 斷裂原因分析

1)通過化學成分分析結果發現該減速機輸出軸選取的35 C r M o各項元素含量均在要求范圍之內,該輸出軸的化學成分符合要求。

圖7 軸的低倍組織

2)通過硬度檢驗結果顯示,所測各點硬度值基本在要求的HB240-280范圍內,由此可知熱處理后硬度基本達標。中心部位個別點低于要求,主要是由于該材質淬透性較差,心部硬度會略低于表面硬度,屬于正?,F象。

3)按照標準力學性能檢驗中,發現沖擊結果遠小于技術要求,故判斷此次斷裂主要原因是沖擊性能不達標。韌性時金屬材料在沖擊載荷作用下吸收塑性變形功和斷裂功的能力,它是強度和塑性的綜合表現。在力學試驗中,沖擊韌性是一項重要的性能指標,在工作載荷與內應力作用下材料抵抗變形能力將變弱,會發生突發的脆性斷裂,就如本次輸出軸斷裂事故,經過取樣試驗,斷裂處的沖擊功僅有16 J,遠低于要求值(47J)。

4)由于沖擊出現嚴重問題,故按標準做金相試驗和低倍試驗。

非金屬夾雜應控制在一定的范圍內,一旦出現超標,就破壞了機體組織的連續性,在接觸應力的作用下,容易造成過熱或應力集中,成為裂紋源。

碳化物的不均勻性包含有帶狀碳化物、液析碳化物和網狀碳化物,帶狀碳化物時沿軋制方向呈帶狀分布,液析碳化物為鋼液凝固時因枝晶偏析而析出共晶碳化物,其往往形成粗大的塊狀和帶狀分布,網狀碳化物時由于終鍛溫度過高,熱處理加熱后冷卻速度低而形成的。碳化物不均勻會使熱處理時出現裂紋、疲勞強度降低和淬火軟點等缺陷,工件出現早期損壞。

由金相實驗所做出的圖片可以看出試樣組織偏析嚴重,低倍實驗評定為一般偏析,偏析對工件的力學性能影響較大。

5 改善方案

1)在鋼的冶煉過程中,減少鋼水中P、Sb、Sn、As等有害雜質的含量,防止其在晶界的偏聚,減少晶界的脆性,防止出現回火脆性。

2)在鍛造完成后,加快冷卻速度,再增加正火調質工序,以達到細化晶粒的目的,正火調制后再進行后續熱處理調質。鍛造退火時溫度不要設定過高,并且避免冷卻速度太慢,這樣能減少淬火前出現網狀碳化物,網狀碳化物對力學性能危害很大。

3)淬火介質選用水,水冷時可提高出水溫度防止開裂。

4)回火溫度提高,加長保溫時間,出爐水冷,水冷時減少冷卻時間,加快冷卻速度,避免二次回火脆性。

5)可選用含Ni的40 Cr Ni Mo材質的鋼錠進行生產,可大大提高力學性能。

6 結束語

該減速機輸出軸斷裂是由于熱處理工藝不合理導致材料力學性能低于設計要求,使軸在使用過程中出現斷裂。

[1]成大先主編.機械設計手冊第1卷.北京:化學工業出版社,2008.

[2]成大先主編.機械設計手冊第1卷.北京.化學工業出版社,2008.

[3]GB/T226-1991.鋼的低倍組織及缺陷酸蝕檢驗法[S].

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