王 勇
(內蒙古魯新能源有限責任公司,內蒙古 錫林郭勒盟026231)
三采區軌道上山布置在11煤底部,煤巖層走向為北東,傾角6°~7°,掘進軌道上山的目的是為了滿足三采區輔助運輸、通風及管線敷設的需要。巷道設計長度為1157.39m,分4個斷面施工,分別為3-3、4-4、5-5、6-6斷面,斷面形狀為直墻半圓拱形,3-3斷面:S掘=21.8 m2,S凈=18.9m2;4-4斷面:S掘=12.2m2,S凈=9.6m2;5-5斷面:S掘=17.8m2,S凈=14.7m2;6-6斷面:S掘=23.0m2,S凈=20.1m2。
隨著礦山開采規模和強度的大幅增加,為了確保生產安全,保證礦井掘進、運輸、通風等系統中大型設備的安裝和運輸要求,煤巷作業的斷面面積正在逐漸擴大。由于國內很多煤礦仍采用以鉆爆法為主的傳統巷道掘進方式,使巷道掘進速度慢,并造成采掘工作接替緊張、成本高等諸多問題。因此,可以考慮在條件允許的地區采用掘進設備綜合一體化技術,利用專業、先進的配套設備實現對大斷面巷道的快速掘進。必須剖析快速掘進系統存在的問題,優化運輸系統、優化快掘工藝、優化勞動組織,提出適應現代高效掘進配套系統的方案。
巷道施工前期采用炮掘,后期采用EBZ-200M型掘進機全斷面一次成巷的施工方法掘進。
EBZ-200M型綜掘機功率較大,最大截割高度及寬度、裝載能力及爬坡能力均比較大,對我礦三采區軌道上山大斷面掘進適應性較強。EBZ-200M型掘進機不光具有掘進功能,還具有出矸功能、導向功能,這種作業方式成巷效果好、對圍巖擾動影響較炮掘破巖方式小、施工速度快、效率高和工作安全等優點。
掘進機截割工序:①左側進刀自下而上到左拱肩,退機;②右側進刀自下而上到右拱肩;③從右拱肩到頂到左拱肩;④自上而下左右截割到底板(見圖1)。

圖1 掘進機截割流程示意
(1)+570m水平運輸原設計方案
+570m水平軌道運輸石門于2011年8月22日完成,根據施工接續轉為施工采區軌道上山,由于采區主運輸系統尚未形成,原設計為使用綜掘機掘進,綜掘機二運與聯絡巷段鋪設扒裝機,綜掘機二運后跟膠帶輸送機。膠帶輸送機將煤矸灌入下車場的水平矸石倉內,通過扒裝機將水平矸石倉內煤矸耙裝入聯絡巷的40T刮板輸送機,再經40T刮板輸送機灌入礦車,由電瓶車將礦車帶到副井,提升至地面。
(2)優化后的方案
為加快采區軌道上山施工速度,擬將礦車運輸改為膠帶機運輸,繼續使用+570m水平軌道石門的膠帶輸送機、水平矸石倉,利用扒裝機將矸石倉的煤矸裝入礦車。同時,軌道上山下車場不再建設水平矸石倉,聯絡巷的40T刮板輸送機改為電動皮帶運輸。
將+570m軌道運輸石門膠帶輸送機機尾延長至聯絡巷門口,與電動皮帶卸載滾筒搭接,電動皮帶采用錨桿起吊方式,配40T鏈子每2.5m一對吊掛。為了不影響電機車運輸及行人,跨石門電動皮帶至底板高度不低于1.8 m,皮帶下鋪設擋煤板寬度不小于1.4m,兩側擋矸網(板)高度高出皮帶0.2m。電動皮帶卸載滾筒、機尾滾筒與前后膠帶輸送機搭接處安設擋煤板。
皮帶吊掛使用40T鏈子,40T鏈子上端鏈環與錨桿連接,采用緊螺帽的方式調整鏈子的松緊度,鏈子下端繞皮帶支架一圈用“U”型環配螺絲固定,機頭、機尾用40T鏈子固定在專用錨桿上。
(3)運輸方案優化前后優缺點比較
運輸設計優化后,將原運輸系統由采區軌道上山下車場礦車裝運,改為+570m軌道運輸石門水平矸石倉處礦車裝運,裝運距離減少1086m,每次裝運時間減少1小時,運輸時間縮短近2倍。同時對采區軌道上山支護材料輔助運輸時,避免了與礦車裝運的交叉作業影響,加快了采區軌道上山的施工進度。
(1)臨時支護:迎頭達到斷面要求后,首先敲幫問頂,摘掉迎頭危巖懸矸,然后進行初噴,噴厚不小于30mm,初凝20min后方準許人員進入迎頭作業。
(2)永久支護:采用噴、錨網棚噴工藝進行支護,錨桿(全螺紋鋼等強錨桿,規格為Φ20mm×2200mm)按正方形布置,間排距為700mm×700mm;錨桿托盤壓鋼筋網(采用編織式經緯焊接鋼筋網,使用Φ6.0mm盤圓條,網格尺寸100mm×100mm),網與網之間搭接壓茬100mm,聯網每隔200mm用10#鐵絲扭接一處,網跟迎頭,再噴砼蓋網呈魚鱗狀,滯后耙裝機按間距0.8m架設拱形棚,復噴距迎頭不大于60m,總噴厚不小于150mm。若巷道圍巖壓力明顯,適當縮短架棚與迎頭的距離。
(3)當遇頂板裂隙發育、淋水較大、過斷層時,縮小循環進度不大于1.0m,采用拱形棚跟迎頭、打設超前導管工藝進行支護。
1)魯新礦井的三采區(11煤)軌道上山作為大斷面煤層巷道,公司積極摸索并采用綜合機械化快速掘進技術,使軌道上山在2011年12月24日到2012年6月23日期間施工完畢,僅用了6個月的時間,大大提高了巷道的施工速度。
2)目前制約綜掘快速施工的瓶頸問題,依然是掘進機后續配套設備問題;優化運輸系統,改進掘進機后配套二運與皮帶機結構,使皮帶延長操作簡單、快速,是解決掘進機快速施工的關鍵所在。
3)+570m水平運輸系統優化后,礦車裝運距離減少1086m,每次裝運時間減少1小時,運輸時間縮短近2倍。每班巷道施工速度與原運輸施工相比加快1倍,按此計算施工工期提前5個月以上,可節約人工費用180萬元。
自采用綜掘機施工以來,我礦實現了煤巷掘進、運輸的機械化,減少了施工工序,提高了勞動效率,解決了傳統施工方式中職工勞動強度大、深部巷道頂板控制難度大、安全程度低的難題,并明顯提高了掘進速度。