徐建勛
摘 要:齊古1井屬于伊通盆地新安堡凹陷岔路河斷陷齊家潛山構造,完鉆井深5492 m。鉆井面臨2385~3342 m井段弱膠結性和水敏性地層的井壁穩定、1050~2385m井段高濃度CO2污染、3342~3658m井段泥頁巖井壁穩定和4640~5492 m井段188 ℃高溫鉆井液穩定等技術難點。本文在分析齊古1井鉆井液技術難點基礎上,提出了解決的技術對策,現場應用效果良好。
關鍵詞:井壁穩定 CO2污染 188 ℃ 鉆井液技術 齊古1井
中圖分類號:TE245 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)01(a)-0037-01
齊古1井屬于伊通盆地新安堡凹陷岔路河斷陷齊家潛山構造,設計井深5200 m,完鉆井深5492 m。鉆井過程中分別鉆遇第四系、岔路河組、齊家組、萬昌組、永吉組、奢嶺組、雙陽組和目的層基巖地層。
1 鉆井液技術難點
(1)2385~3342 m井段弱膠結性和水敏性地層井壁穩定。萬昌組和永吉組以泥巖、粉砂、砂礫巖為主,膠結性極差,水敏性強,易吸水膨脹、分散和井壁坍塌,造成大段艱難劃眼。
(2)1050~2385 m井段高濃度CO2污染。萬昌組地層富含CO2,且水源為HCO3-型,CO32-含量高達10200 mg/L,HCO3-7930 mg/L,鉆井液處理頻繁且難度大。
(3)334 2~3658 m井段泥頁巖井壁穩定。奢嶺組地層泥頁巖組分高,水敏性強,極易吸水膨脹、分散和井壁坍塌,最大井徑擴大率達27.44%。
2 鉆井液技術對策
(1)萬昌組和永吉組松散含泥巖地層,鉆井液以提高密度、增強抑制性等技術對策為主。加入KPA、KFH和PA-2、聚胺等井壁穩定劑,控制API濾失量,提高粘切和密度,采取起鉆稠漿推舉來提高攜砂率。
(2)CO2污染后,維持體系pH在10-11;加生石灰除去CO32-,正常維護時每罐膠液加入生石灰0.2~0.3 t;加KFH、SMP、聚合醇控制API濾失量在4mL以下;用KPA和PAC-LV提高護膠能力。
(3)奢嶺組泥頁巖地層,采取提高密度、增強抑制性、強化封堵性、優化鉆井液參數等技術對策。加入KPA、KFH、PA-2,控制API濾失量小于4 ml,HTHP濾失量小于15 ml;加入頁巖抑制劑、磺化瀝青粉、GFD等封堵類防塌劑;維持鉆井液密度1.38 g/cm3。
3 現場施工
(1)1105~3342 m井段。
鉆井液體系:陽離子聚合醇鉆井液。
鉆井液配方與配制工藝:
新漿120 m3,膨潤土6 t,Na2CO3 0.48 t,NaOH 0.55 t,水化24 h后加KPA 0.5 t,KFH 2.5 t,PA-2 2.5 t,HQ-1 2.5 t,FT-1 2.5 t,NH4-HPAN 2 t,YK-H 2.5 t,CLG-220 2.5 t,SMP-2 2.5 t,聚合醇4 t,調整好性能,加重至1.25 g/cm3進行。
萬昌組和永吉組地層出現垮塌掉塊、CO32-、HCO3-污染,性能不穩定,濾失量不易控制,造成起下鉆困難,振動篩返出掉塊大且多。所形成的“糖葫蘆”井眼巖屑與掉塊攜帶不出來,更加劇了井下復雜。
鉆井液采取以下措施:①加足KPA、KFH和PA-2降濾失劑,控制API濾失量小于4 ml。CO2污染嚴重使得CO32-含量最高達10200 mg/L,HCO3-7930 mg/L,加入800 kg/日的生石灰、大量燒堿和降濾失劑來維持鉆井液性能穩定;②聚胺、氨基聚醇、聚合醇、有機硅醇抑制劑DS-302等多種井壁穩定劑復配,協同提高井壁穩定能力;③粘度最高提至308 s,動切力46 Pa,增強攜砂能力;④鉆井液密度從設計的1.32 g/cm3提至1.47 g/cm3;⑤每次起鉆前泵入一段稠漿推舉,長短結合,及時清除井內掉塊。
(2)3342~4700 m井段。
鉆井液體系:聚合物抗高溫鉆井液。
鉆井液配方與配制工藝:
新漿200 m3,加膨潤土8 t、Na2CO3 0.8 t、NaOH 0.5 t,水化24 h后加入KPA 0.6 t、KFH6 t、PA-24 t、HQ-1 1 t、FT-16 t、CLG-220 4 t、SMP-28 t,加重至1.30 g/cm3。
奢嶺組泥頁巖地層鉆進至3425 m時,振動篩返出灰黑色片狀約1 cm長的掉塊,提密度至1.35 g/cm3,井下依然有掉塊。加入FYZ-1 0.75 t,PAMS-150 0.5 t,PA-2 2 t,SMP-2 3 t,FY-1 2 t,PAC-LV 0.5 t等高溫處理劑,降低HTHP濾失量,提高防塌能力。鉆井液性能為ρ:1.35 g/cm3,FV:85 s,FLAPI:3.2 ml,PV:59 mPa·s,YP:11.5 Pa,FLHTHP:18 ml。
(3)4700~549 2m井段。
鉆井液體系:抗高溫水基鉆井液。
鉆井液配方與配制工藝:
配新漿160 m3,加入GBH 1.5 t、GJL-1 5 t、GJL-2 6 t、GFD 5 t、LHR-Ⅱ 0.2 t、CMJ-3 2.5 t、儲層保護劑 2 t,并混入老漿50 m3。開鉆性能為ρ:1.13 g/cm3,FV:53 s,FLAPI:2.0 ml,PV:21 mPa·s,YP:3 Pa,Gel:0.5 Pa/1.5 Pa,pH:9。
基巖地層井底溫度達188 ℃,鉆井液高溫穩定是關鍵。控制MBT26 g/L,加入5%GJL-1、7%GJL-2、5%GFD等高溫處理劑提高抗溫能力,加入0.3%GZN提高粘切,改善流型,控制密度在1.15 g/cm3以下,實現欠平衡鉆進。
4 認識與結論
(1)陽離子聚合醇鉆井液不能有效抑制萬昌組和永吉組地層的垮塌,二開井段耗時2個月,建議應用仿油基鉆井液體系或全油基鉆井液體系。(2)由于污染、垮塌同層,鉆井液處理頻繁且難度大,二開鉆井液成本占總成本的43.12%。(3)目的層基巖較穩定,HTHP濾失量可適當放寬(15 ml左右),井底溫度高,控制MBT是關鍵。
參考文獻
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