汪 巖,劉鐵柱,衣紹彥,孟克巴依爾
(北京市建設工程安全質量監督總站,北京 100000)
北京北部區縣修建地鐵由于靠近山區,地質條件復雜,開挖隧道多遇地下水豐富地層,會給暗挖施工帶來不利影響,根據規范及設計文件要求,淺埋暗挖隧道必須無水作業,但實際工程監督過程中,會遇到個別工程降、阻水難度大,在費用、工期等方面難以實現無水作業的情況,堅持要求實現無水作業并不現實。正在修建的北京地鐵昌平線二期工程昌平新區站-南邵站區間暗挖段由于地質原因,降、阻水難度大,無法達到無水作業條件,在多次組織專家論證,按要求采取相應技術措施后,暗挖區間在帶水作業條件下,安全、順利地完成了貫通。
昌平新區站-南邵站區間的暗挖段為區間風井至南邵站,暗挖段里程K9+600.9~K10+150.373,單線全長562.603m。于K9+943.057處設置暗挖豎井1座,豎井橫通道內向兩端開挖。

圖1 隧道斷面示意圖
暗挖隧道單洞為馬蹄形斷面,斷面形式見圖1。平均埋深11.4~17.6m,全長為直線段,隧道豎向以0.64%坡度自區間風井向南邵站爬升,區間風井為暗挖段高程最低點(軌頂標高40.294m,地面標高66.78m,隧道拱底埋深約17.56m),南邵站處為暗挖段高程最高點(軌頂標高43.611m,地面標高59.66m,隧道拱頂埋深約11.0m)。
隧道頂板大部分區段穿過的土層為粉質粘土⑥層、粘土⑥2層、卵石⑤層和中粗砂⑤1層,上部的卵石和粉土均為含水層,圍巖等級為VI級。

表1 地下水特征一覽表
邊墻圍巖主要為粉質粘土⑥層、粉土⑥2層、卵石⑦層、中粗砂⑦1層和強風化凝灰質礫巖1層,圍巖等級為VI級。
結構底板圍巖主要為粉質粘土⑥層、粉土⑥2層、粉質粘土⑧層和強風化凝灰質礫巖1層,圍巖等級為VI級。
暗挖段所處山前沖積平原,其間分布東沙河一級階地、河床及河漫灘,表層主要以粘性土、砂土及碎石類土交互土層為主,其下伏基巖為侏羅紀凝灰巖。地下水特征如表1所示。
根據隧道埋深及地下水情況,里程K9+600.100~K10+0.000段布置降水井101眼,井深26.0m,井間距7.0~8.0m;里程K10+0.000~K10+150.373段布置降水井42眼,井深23.0m,一般井間距為8.0m。
隧道結構采用復合式襯砌(初期支護+二次襯砌)施工方法。初期支護由噴射混凝土、鋼筋網及鋼格柵(縱向間距0.5m)組成。二次襯砌為模筑鋼筋混凝土。初期支護與二次襯砌之間敷設防水層。
超前支護采用超前小導管(縱向間距1m)并周壁預注漿,漿液采用水泥單液漿。初期支護背后采用無收縮水泥漿液注漿回填。
隧道采用正臺階預留核心土法施工,施工工序為:①超前小導管打設并注漿;②上導洞上臺階土方開挖及初期支護;③上導洞核心土開挖及初期支護;④下導洞土方開挖及初期支護;⑤下導洞初期支護及注漿,詳見圖2所示。
現場施工時,上臺階位于粉質粘土⑥層,土體密實、表面光滑,空隙少、無裂隙存在,大部分土體干燥,少部分土體潮濕但無滲水,開挖過程順利。

圖2 隧道施工工藝示意圖
下臺階絕大部分位于粉質粘土⑧層,小部分位于粉質粘土⑥層及強風化凝灰質礫巖1層。粉質粘土⑧層土體強風化,孔隙多,豎向裂隙明顯。在隧道底以上2.3m范圍內,滲水、涌水明顯。
由于土體豎向裂隙較多、橫向裂隙較少,上層潛水通過豎向裂隙進入開挖掌子面處。而由于橫向裂隙少,降水井周邊地下水不能通過橫向裂隙匯入降水井內,降水井影響半徑小、降水效果差。造成掌子面開挖時滲水嚴重,滲水點位于仰拱以上2.3m范圍。增加施工風險,且仰拱噴錨料中的膠凝材料(水泥)被沖刷流失,造成噴錨料不能凝結、呈松散狀態,不能起到初期支護作用。
根據工程地質情況、水文地質情況并結合現場實際,施工單位主要采取4種方法防治地下水危害:①降水井加密、加深;②洞內真空泵降水;③掌子面注漿止水;④洞內排水措施。
初步分析,降水井設計間距過大、深度不夠是造成隧道內滲、涌水的主要原因。因此決定進行降水井加密、加深試驗段,觀察降水效果。
第一次試驗段的范圍為設計里程左K9+877至左K9+912和右K9+891至右K9+918),長度為40m。在原設計降水井中間加設一口降水井,降水井加深到隧道底板下8m,井深達到30m。隧道開挖至加密區后,掌子面下臺階滲水區域降低約1m(滲水點由仰拱以上2.3m處降至1.3m處),且滲水量減小。
根據第一次試驗結果,經討論及改進,進行第二次降水井加密、加深試驗段。試驗段范圍為設計里程左K9+772至左K9+856和右K9+762至右K9+846,長度80m,在隧道兩側原設計降水井中間加設一口降水井,降水井加深到隧道底板下12m,井深達到34m。降水井打設完成后,剛開始抽水時,左線平均日抽水量為70m3/口,右線平均日抽水量為30m3/口,左線日抽水量較大。正常抽水40天后,出水量逐漸減少,最終穩定在平均日抽水量10m3/口以內。隧道開挖進入第二次降水井加密、加深(井深34m)試驗段后僅掌子面仰拱底以上0.6m范圍內存在滲水現象且滲水明顯減少,掌子面東側(靠近降水井側)土體滲水明顯小于西側。
通過降水井加深、加密到30m、34m兩次試驗段內掌子面的滲水情況分析,區間暗挖通過第一次試驗段時掌子面滲水高度由仰拱以上2.3m降低到仰拱以上1.3m范圍,滲水量減小。進入第二次試驗段降水井加深到34m后,掌子面滲水高度由仰拱以上1.3m降低到仰拱以上0.6m范圍內,滲水量明顯減小。但滲水仍然存在,無法達到隧道內的無水作業要求。
經過降水井加深、加密兩次試驗段時均無法滿足洞內無水作業要求,為確保施工安全質量,施工單位增加了洞內輔助真空降水措施。掌子面采用鉆桿直徑40mm的便攜式鉆機成孔,成孔深度3m,插入土層PVC水管直徑25mm,真空泵排水管直徑600mm,正線隧道內兩側墻各放置1臺超前真空降水采用真空泵抽水。
橫通道馬頭門破除時即發現掌子面下臺階滲水嚴重,因此隧道正線開挖時立即采取真空泵降水。真空泵降水總流量達到1.5m3/h,達到真空泵額定抽水能力,但是掌子面滲水還是很嚴重,效果不顯著。而且真空泵降水影響正常開挖,造成掌子面不能及時封閉,加大施工難度和風險,沒有達到預期的降水效果。
在洞內真空泵降水效果不理想的情況下,又對止水措施進行了調整,采取了掌子面注漿止水措施。開挖面共計進行3次注漿試驗,在下臺階范圍內、隧道兩側各打3個注漿孔,注入1∶1水泥漿液。成孔后緩慢加壓,壓力在0.5MPa以內時,漿液注入量非常小,每孔達不到0.5m3。壓力在0.5~1MPa時,漿液從注漿孔和相鄰注漿孔竄出,不能注入土體。由此可見,由于土體過于密實,漿液擴散半徑小,串孔現象明顯,漿液沿相鄰注漿管回流,無法實現注漿止水效果。
在上述3種降水措施均達不到洞內無水作業的情況下,隧道土方開挖及初襯施工只能帶水作業,對仰拱錨噴采取技術保證措施并在洞內采取排水措施。
為改善明流水造成仰拱錨噴混凝土質量差,采取了增大仰拱錨噴層厚度的辦法,由原設計的300mm增加至700mm厚。待初期支護全部完成后,將仰拱錨噴混凝土分段鑿除、分段復噴,以保證仰拱混凝土質量,并為防水施工創造條件。
同時,在仰拱兩側設置排水溝進行明排(圖3)。排水溝排水坡度為6.4‰,與隧道設計坡度相同,每50m設置1個積水坑,每個積水坑放置1臺1.5kW的潛水泵,采用逐級接力抽水方式匯水至豎井積水坑,抽出豎井后,經沉淀池沉淀達到市政排污標準后排入市政管網。排水期間最大抽排水量達3.2m3/h。

圖3 洞內臨時排水溝位置圖
從隧道正線土方開挖至初襯全部完成,現場隧道土方開挖過程中,仰拱部位一直帶水作業。仰拱部位土體雖存在滲、涌水,但是土質密實、膠結性好,實際施工需先用電動風鎬將土體松弛,然后才可用人工破除。施工過程中,未發生過滑坡、坍塌現象,隧道內拱頂收斂、地面沉降等監測數據在規范允許范圍內,帶水作業環境下隧道施工安全可控。
經過上述試驗及實踐總結,在密實粉質粘土、豎向裂隙發育、橫向裂隙少、孔隙多的地層,降水井加深加密試驗對降低水位,控制滲水量有一定的作用;洞內真空泵降水試驗和掌子面注漿止水試驗降水效果不明顯,可以視為降水無效。此3種工藝均不能達到使隧道內進行無水開挖施工的條件。為保證在此類地層中帶水進行隧道土方開挖及初襯施工,還需采取增厚仰拱錨噴層、增加明排措施等辦法。
[1] 王夢恕.地下工程淺埋暗挖技術通論[M].合肥:安徽教育出版社,2004.