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幾種導(dǎo)致回彈法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度碳化深度異常原因的探討

2014-11-27 07:24:58汪澤利
安徽建筑 2014年1期
關(guān)鍵詞:深度混凝土檢測(cè)

汪澤利

(黃山市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站,安徽 黃山 245000)

1 概 述

在日常的現(xiàn)場(chǎng)混凝土強(qiáng)度推定檢測(cè)方法中,回彈法因其簡便、快速、經(jīng)濟(jì),而且也有相當(dāng)?shù)臏?zhǔn)確度等特點(diǎn)而倍受工程檢測(cè)人員的青睞,是我國目前工程檢測(cè)中應(yīng)用最為廣泛的檢測(cè)方法之一。回彈法是通過回彈儀檢測(cè)混凝土表面硬度來推算出混凝土強(qiáng)度的一種檢測(cè)方法,回彈曲線是通過試驗(yàn)找出回彈值、碳化深度、混凝土抗壓強(qiáng)度值之間的線性關(guān)系,在現(xiàn)實(shí)檢測(cè)中,回彈值的取值,只要操作規(guī)范,檢測(cè)環(huán)境符合規(guī)范要求,測(cè)區(qū)布置正確,回彈值都有很好的真實(shí)性,而碳化深度的影響因素就比較多,在這里,就幾種導(dǎo)致回彈法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度碳化深度異常原因作一個(gè)深度探討。

2 碳化的成因與機(jī)理

水泥水化后會(huì)生成大量的Ca(OH)2,它除少量溶于孔隙液中,使混凝土呈堿性,大部分以結(jié)晶狀態(tài)存在,成為孔隙液保持高堿性的儲(chǔ)備,空氣中的CO2氣體不斷地透過混凝土中未完全充水的粗毛細(xì)孔道,與其中的孔隙液所溶解的Ca(OH)2進(jìn)行中和反應(yīng)。反應(yīng)生成難溶于水的CaCO3和H2O。CaCO3附著于表層孔隙中,增加了混凝土表面的密實(shí)度,從而提高了表層混凝土的強(qiáng)度,但內(nèi)部強(qiáng)度并未提高,因此要測(cè)定碳化的深度,加以修正。CO2氣體與Ca(OH)2的中和反應(yīng)使混凝土堿度降低,通過酚酞溶液遇堿變紅,遇酸無色的原理測(cè)試CO2擴(kuò)散到的深度,擴(kuò)散到的地方酚酞溶液滴上去呈無色,而未擴(kuò)散到的地方呈紅色(有堿存在),變無色的深度即為碳化深度。

3 碳化深度異常的原因分析

由于大氣中CO2的濃度比較稀薄,只占大氣的0.03%,而且比較穩(wěn)定。根據(jù)上述的碳化原理,碳化深度應(yīng)該與時(shí)間有很好的線性關(guān)系,在現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)時(shí),大部分混凝土碳化深度也都呈現(xiàn)了上述的線性關(guān)系,可是筆者在日常檢測(cè)中,也時(shí)常發(fā)現(xiàn)有些低齡期的混凝土(如3個(gè)月的混凝土,一般情況碳化深度不會(huì)超過1 mm)的碳化深度卻達(dá)到3mm~4 mm以及以上,這顯然與碳化理論不相符。帶著這些疑問,查閱大量有關(guān)資料,并做了一些實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,試圖從下面幾個(gè)方面找到碳化深度異常的原因:混凝土表層是否完全水化;混凝土的表層成分;脫模劑的酸堿度;大劑量摻合料的影響。

①在平時(shí)的檢測(cè)中,檢測(cè)人員在磨石清除表面浮漿時(shí),經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)混凝土表層起砂掉粉的現(xiàn)象,這時(shí)候檢測(cè)時(shí)發(fā)現(xiàn)碳化值很高,如果按照回彈規(guī)程去折減,推定值往往很小。遇到這種情況,用取芯檢測(cè)發(fā)現(xiàn)混凝土內(nèi)部強(qiáng)度普遍要高于表層混凝土強(qiáng)度,經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)這是由于施工單位管理比較差、成型前模板沒有澆透水、養(yǎng)護(hù)不到位等原因,使得表層的混凝土并沒有完全水化,沒有生成足夠的Ca(OH)2堿性層,也就不會(huì)產(chǎn)生足夠CaCO3從而導(dǎo)致表層強(qiáng)度增加,由于表層為中性層,這時(shí)候酚酞檢測(cè)為無色,而這時(shí)候再考慮碳化引起強(qiáng)度提高的折減,肯定是不合適的。

②在日常的碳化檢測(cè)中,有時(shí)發(fā)現(xiàn)有些混凝土表層裹著一層厚厚的凈漿層,而檢測(cè)的凈漿層基本碳化完全,出現(xiàn)了短齡期混凝土碳化深度偏大現(xiàn)象,是否凈漿比成型質(zhì)量好的混凝土碳化來的容易呢?我們做了一個(gè)簡單的試驗(yàn),在室外自然養(yǎng)護(hù)下,同一個(gè)水灰比(0.45水灰比),寧國海螺P.O42.5水泥,黃山本地細(xì)度模數(shù)2.9中砂,顆粒級(jí)配5mm~31.5 mm的碎石,制作了一個(gè)邊長70.7mm的立方體凈漿試塊和一個(gè)邊長150mm的立方體混凝土試塊,在60d齡期進(jìn)行碳化檢測(cè),得到凈漿試塊的碳化深度值為1.5mm,而混凝土試塊基本沒有碳化。這就說明凈漿更容易碳化,分析導(dǎo)致混凝土凈漿層厚的原因,主要是由于商品混凝土的大坍落度的要求,現(xiàn)場(chǎng)控制質(zhì)量差的混凝土容易出現(xiàn)和易性差、離析嚴(yán)重,振搗之后表層就會(huì)出現(xiàn)厚厚的一層凈漿層,從而導(dǎo)致碳化增大,這種碳化雖然增加了表層凈漿的強(qiáng)度,但是回彈檢測(cè)是由表及里,而表層為凈漿層非混凝土并不能代表內(nèi)部的混凝土強(qiáng)度,這時(shí)候的高碳化值也告訴我們不能簡單的按照回彈規(guī)程折減來判定內(nèi)部混凝土強(qiáng)度。

③筆者曾經(jīng)在一幢32層的剪力墻結(jié)構(gòu)回彈檢測(cè),強(qiáng)度為C30~C45,混凝土表層密實(shí)、無起砂掉粉、蜂窩麻面等現(xiàn)象,混凝土觀感很好,檢測(cè)的回彈數(shù)值也很正常,可是在碳化檢測(cè)時(shí),發(fā)現(xiàn)三個(gè)月到半年的齡期,數(shù)值普遍大于3mm,詢問現(xiàn)場(chǎng)施工人員模板使用的是什么隔離劑,發(fā)現(xiàn)工地上使用的是廢棄機(jī)油,而用PH試紙測(cè)試了機(jī)油酸堿度為PH值為5.5~6.0,呈現(xiàn)弱酸性,由于機(jī)油的弱酸性稀釋了混凝土表層的堿性,使得混凝土表層呈現(xiàn)中性或者弱酸性,而酚酞檢測(cè)只是以混凝土的酸堿度來判斷碳化深度,這時(shí)候如果按照規(guī)程折減,可能就判定為不合格,這也是一種誤判。

④再分析一下?lián)胶狭蠈?duì)混凝土碳化深度的影響。在現(xiàn)在商品混凝土配比中,高強(qiáng)度混凝土由于對(duì)早期強(qiáng)度的要求,所以摻合料摻量不是很大,而對(duì)于低強(qiáng)度混凝土,有的商品混凝土廠家達(dá)到水泥用量40%以上,對(duì)于摻合料對(duì)混凝土碳化深度的影響分析,做了一個(gè)簡單的試驗(yàn)論證。使用寧國海螺P.O42.5水泥,黃山本地細(xì)度模數(shù)2.9中砂,顆粒級(jí)配5mm~31.5 mm的碎石,江蘇建科院JM-Ⅷ高效減水劑,粉煤灰為南熱Ⅰ級(jí)低鈣粉煤灰,摻量分別為20%、40%、60%,坍落度為160 mm,制作150mm×150mm×150mm試塊自然養(yǎng)護(hù),分別測(cè)試30d、60d、90d的碳化深度,數(shù)據(jù)見表1。

表1

由表1可以看出,隨著粉煤灰摻量的增加,碳化深度顯著增加,這是由于水泥水化過程中產(chǎn)生的Ca(OH)2與粉煤灰中的活性玻璃體SiO2、Al2O3發(fā)生二次反應(yīng),生成水化硅酸鈣和水化鋁酸鈣,中和了混凝土表層的堿度儲(chǔ)備,使得酚酞試劑測(cè)試顯示為無色,因?yàn)闆]有產(chǎn)生足夠的CaCO3來提高表層混凝土強(qiáng)度,所以這時(shí)候按照規(guī)程去折減也是不合適的。在碳化檢測(cè)時(shí),對(duì)于高摻量粉煤灰的混凝土一定要考慮到粉煤灰對(duì)碳化深度的影響。

4 結(jié) 語

上述的幾種情況,都會(huì)導(dǎo)致檢測(cè)時(shí)異常的碳化深度值出現(xiàn),而在平時(shí)檢測(cè)時(shí),就需要檢測(cè)人員認(rèn)真細(xì)致的加以判別,不能一概以回彈規(guī)程套用了之,檢測(cè)人員應(yīng)該清楚了解到對(duì)于回彈規(guī)程規(guī)定的碳化深度的檢測(cè),是在條件正常情況下對(duì)混凝土強(qiáng)度的一種折減,而現(xiàn)實(shí)中各種因素導(dǎo)致的混凝土表層堿性降低,并不一定是由于CO2氣體與堿的中和反應(yīng)導(dǎo)致的,所以在日常的檢測(cè)工作中,當(dāng)遇到碳化深度值異常情況時(shí),應(yīng)通過取芯檢測(cè)來對(duì)回彈法進(jìn)行對(duì)比,以取得混凝土內(nèi)部強(qiáng)度的真實(shí)值,來提高檢測(cè)的精確度,以防止把合格的混凝土按照不合格判定,造成工程不必要的損失。

[1]JGJ/T23-2011,回彈法檢測(cè)混凝土抗壓強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程[S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2011.

[2]宋力,李鵬,湯進(jìn)偉,薛松.工程檢測(cè)中回彈法測(cè)強(qiáng)不確定性影響因素分析[J].長江科學(xué)院院報(bào),2009(12).

[3]朱頌軍.采用回彈法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度應(yīng)注意的問題[J].建材技術(shù)與應(yīng)用,2009(8).

[4]廉慧珍.質(zhì)疑“回彈法檢測(cè)混凝土抗壓強(qiáng)度”[J].混凝土,2007(9).

[5]王文龍.混凝土碳化機(jī)理及規(guī)避對(duì)策研究[J].邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào),2007(1).

[6]童壽興.混凝土假性碳化引起回彈法強(qiáng)度的誤判[J].無損檢測(cè),2006(8).

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