邢艷榮 秦佳偉
(1.內(nèi)蒙古烏海職業(yè)技術(shù)學院電力系,內(nèi)蒙古烏海 016000;2.內(nèi)蒙古君正能源化工股份有限公司,內(nèi)蒙古烏海 016000)
220KV變電站主變大修可行性研究
邢艷榮1秦佳偉2
(1.內(nèi)蒙古烏海職業(yè)技術(shù)學院電力系,內(nèi)蒙古烏海 016000;2.內(nèi)蒙古君正能源化工股份有限公司,內(nèi)蒙古烏海 016000)
某變電站#1主變已運行10年,10年來該變壓器低壓側(cè)曾發(fā)生短路、接地事故多起。曾委托我單位的對變壓器進行局部放電試驗和繞組變形試驗,試驗表征為該變壓器可能發(fā)生繞組移位變形現(xiàn)象,再加上電力行業(yè)相關(guān)要求,運行滿10年的變壓器應該進行本體大修。
主變大修 局部放電試驗 繞組變形試驗 本體大修
某變電站#1主變型號為SFPZ10-150000/220三相風冷強迫油循環(huán)變壓器,2004年6月投入運行至今已運行十年,運行十年來,變壓器低壓側(cè)近端共發(fā)生相間短路4起,遠端發(fā)生相間短路4起、單相接地事故10起,由于這臺變壓器可能發(fā)生過多次突發(fā)短路,2012年11月7日委托我單位對#1主變做了局部方電試驗和繞組變形試驗,主變的低壓繞組b、c相可能有位移變形,平衡繞組c相有繞組扭曲變形和鼓包的可能?!峨娏ψ儔浩鳈z修導則》DLT 573-2010電力行業(yè)標準要求:變壓器在投入運行10年后應進行大修。
變電站220KV系統(tǒng)接線方式采用單電源進線,由發(fā)電事業(yè)部253線路供電。220KV母線采用單母接線方式,變電站兩臺變壓器,#1主變?nèi)萘繛?50MVA。
變電站#1主變型號為SFPZ10-180000/220三相風冷強迫油循環(huán)變壓器。2004年6月投入運行,負荷為實業(yè)公司的8臺12.5MVA硅鐵爐及I期、II期電石爐公用廠用設施,變壓器負荷率為80%。

圖1 變電站主接線方式

圖2 變電站#1主變

圖3 主變高壓側(cè)三相頻響特性曲線
變電站#1變壓器最大有功負荷為105MW,無功負荷為60Mvar,最大負荷率為80%。運行九年來,變壓器低壓側(cè)近端共發(fā)生相間短路4起,遠端發(fā)生相間短路4起、單相接地事故10起。
歷年對變壓器進行常規(guī)性高壓預防試驗、油色譜分析、油質(zhì)分析等各項試驗數(shù)據(jù)均在合格范圍內(nèi),試驗數(shù)據(jù)與往年數(shù)據(jù)相比也無較大變化,初步判斷變壓器各部位絕緣狀態(tài)良好。根據(jù)該廠提供的變壓器運行情況及低壓側(cè)出口相間短路情況分析,建議該廠進行變壓器頻響特性試驗、低電壓短路阻抗試驗、感應耐壓試驗帶局部放電測量等相關(guān)試驗,以判斷變壓器低側(cè)繞組線圈是否發(fā)生縱向或橫向變形。

表1 主變局放試驗數(shù)據(jù)

圖4 主變低壓側(cè)三相頻響特性曲線

圖5 主變平衡繞組頻響特性曲線
(1)局部放電試驗;2012年11月7日#1主變做了相關(guān)試驗,試驗結(jié)果如表1。
試驗數(shù)據(jù)解釋:220kV變電站1號主變壓器在1.3Um/(189kV)的測量電壓下,視在局部放電量的連續(xù)水平不大于300pC,1號主變壓器局部放電測量結(jié)果符合標準規(guī)定。
(2)繞組變形試驗;繞組變形試驗是在較高頻率的電壓下,變壓器的每一個繞組均視為一個由線性電阻、電感、電容等分布參數(shù)構(gòu)成的無源性雙口網(wǎng)絡,其內(nèi)部特性可通過傳遞函數(shù)描述如果繞組發(fā)生變形,繞組內(nèi)部的電感、電容等參數(shù)必然改變,導致等效網(wǎng)絡傳遞函數(shù)的零點和極點發(fā)生變化,使網(wǎng)絡的頻率響應特性發(fā)生變化。用頻率響應分析法檢測變壓器繞組變形,是通過檢測變壓器各個繞組的幅頻響應特性,并對檢測結(jié)果進行縱向或橫向比較,根據(jù)幅頻響應特性的差異,判斷變壓器可能發(fā)生的繞組變形。(如圖3-圖5)
試驗數(shù)據(jù)解釋:主變高壓側(cè)三相繞組頻率響應曲線橫向比較低頻段A、B相低于規(guī)程要求,中頻段及高頻段都高于規(guī)程要求;低壓側(cè)三相繞組頻率響應曲線橫向比較中頻段A、C相低于規(guī)程要求,低頻段及高頻段均高于規(guī)程要求;平衡繞組側(cè)三相繞組頻率響應曲線橫向比較低頻段AB、CA相及BC、CA相低于規(guī)程要求,中頻段及高頻段都高于規(guī)程要求。
220kV變電站1號主變壓器受短路沖擊后,停電作進一步的試驗檢查:首先對變壓器油做色譜分析,結(jié)果正常;隨后進行變壓器全面的電氣試驗,包括絕緣測試、變比和直阻等常規(guī)試驗,測量結(jié)果正常;1號主變壓器局部放電測量結(jié)果符合標準規(guī)定,三相繞組頻率響應曲線數(shù)據(jù)一致性較好,結(jié)合局部放電試驗和繞組變形試驗結(jié)果,判斷變壓器內(nèi)部線圈開路、短路和絕緣損壞的可能性較小。
繞組變形試驗,從該主變近期繞組變形三相之間的測試數(shù)據(jù),以及對比2003年主變出廠時的圖譜來看,高壓繞組相關(guān)性較好,低壓繞組b、c相比較差,在100-600kHz范圍內(nèi)諧振峰值發(fā)生改變,可能有位移變形;平衡繞組和c相有關(guān)的圖形在100-600kHz范圍內(nèi)諧振峰值發(fā)生較大改變,個別諧振峰相位放生了改變,通常預示著繞組發(fā)生扭曲和鼓包等局部變形現(xiàn)象。
局放試驗,由于該變壓器的現(xiàn)場局放檢測與出廠試驗下的環(huán)境、施加電壓均不相同,沒有可比性,因此應與現(xiàn)場交接試驗比較,判斷局放數(shù)據(jù)好壞。該變壓器是變壓器廠較早期(2000年前后)的產(chǎn)品。 根據(jù)用戶提供的相關(guān)信息,該制造廠的同類產(chǎn)品抗短路能力較差,在網(wǎng)運行的變壓器多臺次發(fā)生因突發(fā)短路(短路電流遠低于國家標準)損壞繞組的案例。在其設計、制造中有抗短路能力不足的家族性缺陷。
綜上所述,由于這臺變壓器可能發(fā)生過多次突發(fā)短路,主變的低壓繞組b、c相可能有位移變形,平衡繞組c相有繞組扭曲變形和鼓包的可能。為了保證變壓器的安全運行,消除安全隱患,避免發(fā)生最大事故,建議此臺變壓器返廠解體檢查。根據(jù)檢查結(jié)果,依據(jù)當前國家標準和ABB的設計、工藝、材料等規(guī)范對其重新設計制造,進行翻新修復,使之滿足用戶對變壓器的抗短路能力要求。初步判斷慧通220kV變電站1號主變壓器低壓側(cè)及平衡繞組輕微變形,但可繼續(xù)運行。運行期間進行正常例行巡視、狀態(tài)監(jiān)督,預防性試驗周期按規(guī)程要求正常執(zhí)行。
(1)變壓器在投入運行10年后應進行大修。(2)當變壓器承受出口短路后,經(jīng)綜合診斷分析,可考慮進行吊罩大修。(3)運行中的變壓器,當發(fā)生異常狀態(tài)或有內(nèi)部故障時應進行大修。
(1)計劃性檢修時間約為12—15天工期(需24小時進行檢修)。
(2)故障性檢修周期:若變壓器繞組線圈發(fā)生縱向或橫向變形,變壓器需返廠維修,檢修時間約為50—60天工期。
(1)變壓器吊罩檢查繞組、鐵芯;(2)更換變壓器所有密封墊;
(3)更換蝶閥、潛油泵;(4)更換變壓器高壓套管引線接頭;(5)二次控制回路檢查、檢修。
綜上所述,為保證電力設備的穩(wěn)定運行及相關(guān)經(jīng)濟效益,該廠變電站#1主變的大修工作確需進行。
[1]國家能源局.DL/T573-2010《電力變壓器檢修導則》.中國電力出版社,2010.
[2]DL/T596-1996《電力設備預防性試驗規(guī)程》.中國電力工信部,1996.
[3]國家電網(wǎng)公司《.電力安全工作規(guī)程》(變電部分)中國電力出版社,2010.
[4]國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會.DL/T838-2003《發(fā)電企業(yè)檢修導則》.中國電力出版社,2003.
[5]國家建設部.GB50150-200《6電氣設備安裝工程交接驗收試驗標準》.2006.