金鑫鋒
摘 要:備自投即備用電源自動投切裝置,是變電站保護的重要組成部分,當變電站雙電源線單條出現(xiàn)故障,或雙母線單條出現(xiàn)失電的情況下,裝置自動合閘母分開關,為母線提供備用電源,防止長時間失電,保證用戶供電。在現(xiàn)今越來越重視供電可靠性的形勢下,備自投的作用將越來越重要。以浙江富陽供電公司為背景,備自投的動作邏輯發(fā)展經(jīng)歷了幾個過程,判定條件不斷改進,但仍存在著隱患,文章通過對比幾種備自投動作條件,對實際案例加以分析,來闡述備自投動作條件的設定應該因地制宜,千萬不可千篇一律,否則,備自投將形同虛設,特別是很多供電單位采取了統(tǒng)一的標準,有時起到的效果卻適得其反。
關鍵詞:備自投;動作條件;整定;可靠性;靈敏度
1 備自投的幾種常見動作條件
備自投的動作條件一般都是通過檢無壓無流的方式來實現(xiàn),這是一種最常見也是應用最廣的方式,各大備自投生產(chǎn)廠家說明書中采用的基本都是這種方式。而本單位卻根據(jù)不同的接線方式,電壓等級采用了兩種方式。
1.1 檢無壓無流方式
在內(nèi)橋接線方式下(參考圖2),一般采用的都是這種方式。即通過判別進線1和進線2的電流及母線Ⅰ和母線Ⅱ的電壓來判定備自投是否動作。該方式的優(yōu)點是動作可靠性高,缺點是判定條件較為復雜,當某變電站接線方式較為復雜時,就有可能出現(xiàn)拒動情況,靈敏度相對較低,且分為備進線及備母分多種方式。
1.2 檢開關位置方式
在單母分段接線方式下(參考圖2),采用的是檢開關位置的方式,即通過判別3DL和4DL的開關位置直接判定備自投是否動作。該方式的優(yōu)點是邏輯簡單直接,靈敏度高,但是容易發(fā)生誤動,可靠性相對較低。
1.3 備自投閉鎖
備自投都具有閉鎖功能,常見的閉鎖條件一般有:(1)動作一次閉鎖。(2)開關位置不對應閉鎖。(3)外部保護動作閉鎖。(4)本身備自投退出閉鎖。閉鎖條件選擇不當也容易引起備自投的拒動,擴大停電范圍,影響供電可靠性。
2 幾起案例分析及改進措施
隨著繼電保護的發(fā)展,備自投裝置的廠家越來越多,備自投裝置動作的可靠性越來越高,對裝置動作邏輯的設定也越來越多元化,可以滿足不同用戶的需求。因此,備自投的正確動作與否,已經(jīng)不再主要取決于裝置的可靠性,而是取決于裝置整定正確與否,而當前普遍使用的動作條件,有時并不能滿足一些特殊情況下的需求,若照抄照搬就會產(chǎn)生隱患,因此,通過具體的案例分析來說明動作條件的優(yōu)缺點就能清楚的看到一些平常容易忽視的問題。
2.1 閉鎖條件設置不當,備自投拒動
某110kV變電站為內(nèi)橋接線方式,任意主變保護動作均閉鎖備自投。但是在不同的運行方式下,如果不區(qū)別對待,則將使得閉鎖范圍“人為”擴大了。分析如下:
在備母分情況下(參考圖2,1DL和2DL合位,3DL分位),主變保護動作,則在主變保護范圍內(nèi)有故障,此時若備自投動作合母分開關,則必將再次對故障點輸送故障電流,若主變內(nèi)部故障則將使故障主變再次承受巨大的短路電流沖擊,引起二次傷害。因此,此時閉鎖備自投是正確且必要的。
但是,在備進線的情況下(參考圖2,2DL和3DL合位,1DL分位),主變保護動作,跳開2DL開關和3DL開關,此時備自投動作合上1DL開關,并不會對故障點再次輸送故障電流,且能保證對非故障主變低壓母線的送電,完全沒必要閉鎖備自投。因此,單一的設置主變保護閉鎖備自投是不合時宜的。
改進措施:加入運行方式判據(jù),根據(jù)不同的運行方式智能判別是否閉鎖備自投,近年來新出的備自投裝置一般均能通過控制字實現(xiàn)這個功能。因此一定要轉(zhuǎn)變觀念,擯除主變保護動作必然閉鎖備自投的陳舊觀念,就能大大提高供電可靠性。
2.2 新上變電站負荷的特殊性,引起備自投誤動
如圖1,某新上220kV變電站35kV側(cè)接線圖,某日,因35kVⅠ段母線壓變高壓熔絲熔斷,需更換高壓熔絲。因該新上變電所35kV線路只有一條荷永3619線,為用戶專線,保護配置為過流保護。調(diào)度直接發(fā)令將35kVⅠ段母線壓變該檢修并更換熔絲,在操作過程中,當拉開35kVⅠ段母線壓變二次電壓空開時,35kV母分備自投動作,跳開1DL,合上3DL。分析發(fā)現(xiàn),因荷永3619線客戶變當日負荷極低,二次電流接近零,已經(jīng)達到備自投無流判據(jù)要求,當拉開壓變二次電壓空開時,無壓判據(jù)亦符合,故備自投正確動作合上了3DL,造成了35kVⅠ段母線失壓,雖未引起嚴重的事故和后果,但確是一起典型的誤動作事故。由此可見,因變電站負荷的特殊性,有時常規(guī)的采用檢無壓無流的整定方式,并不能滿足要求,在特定的環(huán)境下,若不考慮周全,甚至造成嚴重后果。
改進措施:可將上述檢無壓無流方式和檢開關位置方式配合整定,在檢無壓無流方式的基礎上增加開關位置判據(jù),即只有同時滿足35kVⅠ段母線無壓,1DL無流且1DL開關分位三個條件下備自投才能動作,如此就能避免因母線負荷過低引起的誤動作事故。
2.3 變電站低壓側(cè)有小電源接線,引起備自投拒動
圖2 某35kV變電站主接線圖
某35kV變電站主接線圖如圖2所示。某日,進線1線路故障引起上級變電站進線1開關跳閘,但是該變電站35kV母分備自投卻未動作,造成35kVⅠ段母線長時間失壓。分析發(fā)現(xiàn),因該變電站10kV線路下掛有小水電,而平時變電站負荷本身比較小,故小水電系統(tǒng)未裝設解列裝置。當時幾天雨水剛好較充足,水電站出力較大,能滿足線路供電要求。當進線1失壓時,小水電負荷倒送至變電站高壓側(cè),使35kVⅠ段母線有殘壓,該電壓大于備自投動作整定值,未達到動作要求,故而35kV備自投未能及時正確動作。
改進措施:更改備自投無壓判據(jù)定值。根據(jù)水電站出力情況,相應提高無壓整定值。做相應試驗后備自投正確動作。
3 結(jié)束語
通過以上的實例分析研究不難發(fā)現(xiàn),備自投的動作條件的設定并非一成不變的,有時盲從說明書就會造成拒動和誤動的后果。因此,對于從事實際運行檢修工作而言,必須因地制宜,全面細致的考慮變電站的特殊性,接線的復雜性,從中發(fā)現(xiàn)并解決問題。希望通過文章的闡述能引起相關部門的重視,及時對有隱患的變電站備自投加以改進,保證裝置的正確動作,提高供電可靠性,避免發(fā)生因整定原因造成裝置性事故。
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