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從廢釩催化劑酸浸液中萃取釩

2014-12-16 07:51:24郝喜才姬學亮
濕法冶金 2014年6期
關鍵詞:影響質量

郝喜才,姬學亮

(1.開封大學五年制專科部,河南 開封 475004;2.開封大學 化學工程學院,河南 開封 475004)

目前,70%以上的釩是用富釩鐵渣、廢催化劑、石煤生產的[1]。從上述資源中回收釩,基本上可分兩步:首先用酸或堿將釩從原料中溶解出來,得到酸性或堿性含釩溶液;然后富集溶液中的釩,得到釩化合物或五氧化二釩。萃取法具有選擇性強、平衡速度快、分離效果好、處理能力大、金屬回收率高及容易實現自動控制等特點,因而更適合從酸性溶液中富集釩[2-3]。但由于萃取法對釩含量低的溶液存在單級萃取效果差、多級萃取操作繁瑣和萃取劑損失大等原因,其應用受到一定限制[4-5]。

為此,在前期試驗[6]基礎上,研究了在硫酸介質中萃取劑TOA對釩的萃取性能,確定了萃取最佳條件,提出了從酸性溶液中單級萃取釩、萃取尾液集中處理、單獨再萃取替代多級萃取的工藝。

1 釩的萃取機制

三-正辛胺(TOA,R3N)為液體陰離子交換劑,萃取釩的機制主要為陰離子交換。用TOA萃取釩時,其與溶液中的硫酸首先形成硫酸鹽,即所謂轉型,反應式為

pH在2.0~2.5范圍內,溶液中的釩酸根陰離子與胺的硫酸鹽之間的主要反應為[7]

2 試驗部分

2.1 原料與設備

廢釩催化劑取自開封某化工集團,其中,V2O5、K2SO4、SiO2、Fe2O3質量分數分別為5%~6%、20%~27%、65%~70%及1.1%。廢催化劑磨碎后用水浸出,水浸渣用11%的硫酸和適量K2SO3還原酸浸,酸浸液合并水浸液并氧化后得釩質量濃度為4~6g/L的含釩溶液[6]。

主要試劑為:TOA、癸醇、碳酸鈉、98%硫酸、氫氧化鈉、亞硫酸鉀、氯化銨等,均為分析純;磺化煤油自制。

主要儀器:250mL分液漏斗,pHS-3CpH電位計,康式電動振蕩器,馬弗爐。

2.2 試驗方法

試驗在常溫下進行。將一定pH的萃原液(釩質量濃度約5g/L)和配制的萃取劑按一定體積比混合,放入分液漏斗中,勻速振蕩一段時間后靜置分相。分相后取水相(即萃余液)分析釩質量濃度,計算釩萃取率;對含釩有機相,用反萃取劑反萃取后,分析反萃取液中釩質量濃度,計算反萃取率;對反萃取液采用堿性銨鹽沉淀法沉淀釩。

分析方法:采用硫酸亞鐵銨滴定法測定水相中釩質量濃度,由質量平衡法計算有機相中釩質量濃度。

3 試驗結果與討論

3.1 萃取劑組成對釩萃取率的影響

水相pH=2.5,Vo∶Va=1∶3,分別考察TOA、癸醇和磺化煤油體積分數對釩萃取率的影響試驗結果見表1。可以看出,隨TOA體積分數增大,釩萃取率增大。但TOA體積分數較高時,有機相黏度增大,易產生乳化,致使有機相和水相分離不完全,釩萃取率下降。癸醇和TOA聯合使用時,萃取效果明顯:癸醇作為有機相調節劑不僅具有破乳作用,大大改善分相效果,而且可減少有機相損失,保證萃取過程順利進行。調整萃取劑配比,可使釩萃取率提高,TOA用量相對減少,生產成本降低。綜合考慮,確定萃取劑組成為10%TOA+4%癸醇+86%磺化煤油。

表1 萃取劑組成對釩萃取率的影響

3.2 水相pH對釩萃取率的影響

溶液中的釩在pH和釩質量濃度不同時有著不同的聚集狀態,這些聚集狀態之間處于動態平衡中,當其中的某一種狀態的濃度增減時,平衡被打破,聚集狀態會發生改變。通常,含釩絡陰離子中釩原子數(n)與含釩絡陰離子的價態(z)的量荷比(n/z)越大,絡陰離子的半徑越大,水化程度就越弱,理論萃取量也就越大;另外,大離子的空腔及鹽析作用也有利于萃取[8]:所以,為了提高萃取率,應使被萃取的含釩陰離子具有最大的量荷比。

在其他條件相同情況下,水相pH對TOA萃取釩的影響試驗結果如圖1所示。可以看出,溶液pH對釩萃取率影響很大:pH在2.0~3.0之間時,釩萃取率較高;pH<2.0或pH>3.0時,釩萃取率均很低。這主要是因為pH<2.0時,釩主要呈陽離子(VO+2)狀態存在,難于萃取;pH>3.0時,V2O5易被反萃取、難于萃取[7]。綜合考慮,水相pH以控制在2.0~3.0之間較為適宜。

圖1 水相pH對TOA萃取效果的影響

3.3 相比(Vo∶Va)對釩萃取率的影響

在溶液pH=2.5條件下,相比對釩萃取率的影響試驗結果見表2。

表2 相比對釩萃取率的影響

從表2看出,相比對釩萃取率影響不大。萃取相比太小時,雖可減少萃取級數,但單位有機相利用率不高,并且對萃取設備體積和動力要求較高,投資和生產成本也會提高;相比增大,不僅可以改善乳化程度和分層速度,而且還可以提高萃取劑有效利用率,降低萃取劑損失,但萃取級數提高,流程加長:因此,綜合各種因素,確定相比以1∶3為宜。

3.4 萃取時間對釩萃取率的影響

水相pH=2.5,Vo∶Va=1∶3,單級萃取,萃取時間對釩萃取率的影響試驗結果如圖2所示。可以看出:隨萃取時間延長,釩的單級萃取率增大;2min后,釩萃取率變化不大。萃取劑在萃取釩的同時,也在緩慢萃取其他雜質離子,隨萃取時間延長,雜質離子萃取率增大,進而影響釩的萃取;萃取進行到一定時間后,萃取達到平衡,再繼續萃取沒有意義。因此,萃取時間以2.5min左右較為適宜。

圖2 萃取時間對釩萃取效果的影響

3.5 分相時間對釩萃取率的影響

水相pH=2.5,Vo∶Va=1∶3,分相時間對釩萃取率的影響試驗結果如圖3所示。可以看出:分相時間在5min之內,萃余液中釩質量濃度變化較大,說明分相不充分;而分相5min以后,萃余液中釩質量濃度較低且變化不大。所以,兩相分相時間以5min左右為宜。

3.6 萃取級數對釩萃取率的影響

在Vo∶Va=l∶3、水相pH=2.5條件下,對萃原液進行多級萃取,試驗結果見表3。

表3 萃取級數對萃取率的影響

從表3看出,隨萃取級數增大,釩萃取率增大。但由于一次萃取率即達到95%以上,萃余液中釩質量濃度已降至0.21g/L,經過2、3次萃取后,釩總萃取率僅提高2.2%,而萃余液中釩質量濃度僅下降0.09g/L,所以沒有必要增加萃取級數,采用1級萃取即可。

3.7 溶液pH對單級萃取的影響

在Vo∶Va=1∶17條件下,考察溶液pH對釩質量濃度0.21g/L溶液的單級萃取情況,結果如圖3所示。可以看出,萃余液中釩質量濃度與萃取時的pH有較大關系,萃余液最佳pH控制在2.7左右最為有利。實際應用中,可采用單級萃取,萃取不完全的萃余液集中在一起,調整pH后再用少量有機相單獨萃取,這樣既可降低成本,又可提高釩回收率。

圖4 pH對萃余液萃取的影響

3.8 反萃取劑組成對反萃取釩的影響

在Vo∶Va=2∶1、pH>12條件下,分別用Na2CO3和NaOH溶液作反萃取劑對負載有機相進行2級反萃取,試驗結果見表4。

表4 反萃取劑組成對反萃取釩的影響

由圖4看出:Na2CO3溶液的反萃取效果相對較好,有機相分層效果較為理想。綜合考慮,以采用0.6mol/L左右的Na2CO3溶液反萃取釩較為適宜。

3.9 產品質量

調整反萃取液的pH為8.0左右,加入適量氯化銨,將釩以偏釩酸銨形式沉淀析出。沉淀物經過濾、焙燒得到紅棕色五氧化二釩產品,其質量(見表5)達到GB3283—1987冶金99級V2O5的標準。

表5 產品質量與GB3283—1987冶金99級質量對比結果

4 結論

采用10%TOA+4%癸醇+86%磺化煤油作萃取劑可以從廢釩催化劑酸浸液中萃取釩。酸浸液釩質量濃度為4~6g/L,pH=2.5,在Vo∶Va=1∶3條件下萃取2.5min后靜置5min,釩的單級萃取率高達95.2%,萃取效果非常好。在堿性條件下,用0.6mol/L Na2CO3溶液進行兩級反萃取,釩的反萃取率在99%以上,并且反萃取液可直接沉淀釩,釩沉淀物煅燒后得到的V2O5產品質量達到GB3283—1987冶金99級標準。

萃余液集中后再單獨萃取,可提高釩的回收率,降低萃取劑TOA損失。該工藝金屬回收率高,萃余液排放少,是一種環保型提釩工藝,值得進一步研究。

[1]楊守春.釩[J].現代材料動態,2002(12):14.

[2]曹耀華,高照國,劉紅召.萃取法從含釩酸浸液中提取釩的研究[J].河南化工,2007,24(6):20-23.

[3]朱軍,郭繼科,馬晶.從含釩石煤酸浸液中溶劑萃取釩的試驗研究[J].濕法冶金,2011,30(4):293-297.

[4]廖元雙,魯順利,楊大錦,等.從石煤浸出液中萃取釩[J].有色金屬:冶煉部分,2009(4):13-16.

[5]李興彬,魏旭,樊剛.溶劑萃取-銨鹽沉釩法從石煤酸浸液中提取五氧化二釩的研究[J].礦冶,2010,19(3):49-53.

[6]郝喜才,胡斌杰,邱永寬.離子交換法回收廢釩催化劑中釩的研究[J].無機鹽工業,2007,39(2):52-54.

[7]廖世明,柏談倫.國外釩冶金[M].北京:冶金工業出版社,1985:144-173.

[8]徐光憲,袁承業.稀土的溶劑萃取[M].北京:科學出版社,1987:113.

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