俞錢輝
(上海高橋捷派克石化工程建設有限公司,上海 201507)
在化工生產中,一些企業需要用泵來實現液體物料傳送,而磁力泵因結構簡單,運用的非常廣泛,它把泵軸的旋轉部分,葉輪內磁轉子等封閉在隔離罩內,使泵內液體與外界完全隔離達到了無泄漏的目的,磁力泵因其固有的特點,解決了石化企業液體介質傳輸中“跑、冒、滴、漏”等問題,減少了環境污染,而得到了廣泛應用。磁力泵雖然實現了無泄漏,但它最大缺點就是磁性材料受工作溫度影響,溫度一但過高,磁力傳動器(內外轉子)就可能因高溫退磁失效,為了提高磁力泵安全可靠性,溫度測量顯得尤為重要。
磁力泵由泵、磁力傳動器、電機三部分組成.關鍵部件磁力傳動器由外磁轉子、內磁轉子及不導磁的隔離罩組成[1]。磁力泵應在規定的溫度下運行,嚴禁溫度超標,在磁力泵隔離罩表面裝設熱電偶溫度檢測裝置,檢測外轉子與隔離罩環隙區域溫度,以便在溫度超標時報警或停機。磁力泵一般情況下只用于溫度不高于100°C,排出壓力低于1.6MPa的液體物料輸送。
而我們現場用來測溫的熱電偶是一種感溫元件,它測量溫度的基本原理:是由兩種導體(不同成份的材質)組成一個閉合回路,一但它們兩端存在溫度梯度時,回路中就會產生電流,電流產生后,兩端之間就存在熱電動勢。兩種不同成份的均質導體,溫度較高的一端作為工作端,溫度較低的一端作為自由端,一般自由端會處于某個恒定的溫度下。
現場磁力泵的測溫系統由合金絲、熱電芯、與不銹鋼隔離罩,熱偶外殼組成熱電偶測量回路。合金絲一端被焊在不銹鋼隔離罩上,另一端與熱電偶外殼連接起來,整個隔離罩作為熱偶測量回路組成部分,所以測得是隔離罩上合金絲焊點處的局部溫度。例如:兩種不同的金屬導體A和B接觸時,有溫差時,在它們的交界處會形成電動勢,這就是熱電動勢,熱電動勢的大小與溫度高低有關,溫度越高,熱電動勢越大。
熱電勢等于熱電偶兩接點電勢的代數和,當A、B導體材料確定后,熱電勢就是接電溫度的函數差。如果一端溫度保持不變,即為常數;則熱電勢就成為另一端溫度T的單值函數了。
磁力泵測溫系統傳感部分(如圖二)由內外二部分組成:內部80mm合金長絲頭部點焊在隔離罩中間表面,合金絲與隔離罩表面之間用絕緣層隔離,合金絲緊密粘貼在隔離罩表面,延伸至A點,合金絲作為熱電偶負端,不銹鋼隔離罩作為熱電偶正端,外部由溫度變送器與熱電偶組成,熱電偶芯是活動的,設備里面有彈簧和合金絲,由ф12大小的螺紋設備擰入泵體至A點,依靠彈簧彈力與合金絲連接組成熱電偶負端,熱電偶外殼也依靠彈簧彈力與隔離罩表面連接組成熱電偶正端,一但這兩部溫度不同,則在回路內會產生電動勢。而配置的溫度變送器為德國產的隨機產品,沒有詳細資料,也不支持HART通訊器,以現有的條件無法判斷熱電偶的分度號[2]。如圖1、圖2 、圖3所示。

圖1 磁力泵測溫系統的示意圖

圖2 一體化溫度傳感變送器

圖3 磁力泵不銹鋼隔離罩
本公司的現場裝置是從美國DOW化學公司引進,2006年11月建成投產,目前裝置共有各類型號磁力泵21臺,全部為德國制造,溫度測量系統是隨機設備,同樣也是德國產品,在日常儀表維護工作中,磁力泵溫度測量故障較多,表現為:溫度指示與實際值偏差大,波動頻繁,有時甚至溫度指示超標,引起聯鎖起跳,導致泵無法運行,裝置非計劃停車[3]。對于這些故障,我們經過分析研究,并對發生溫度指示故障的泵進行解體檢查發現,引起磁力泵溫度指示不準的故障原因有以下幾點:
1)溫度變送器老化,穩定性變差
磁力泵測溫系統傳感器與溫度變送器系是一體化的,且不支持HART通訊,無法對其校驗檢修,不能用其它獨立的溫度變送器替代,只能整套更換。
2)隔離罩與外磁轉子間內有異物
隔離罩與外磁轉子間內有異物,發生摩擦造成熱偶絲斷裂,從而引起測量回路斷路.經咨詢供應商,可以修復,但需送至德國生產廠修理。
3)接觸點A點部位有垃圾油污粘附
接觸點有垃圾或者油污,使得接觸接觸不良,引起溫度忽上忽下,特別在夏天,會引起設備聯鎖起跳。
4)安裝上的原因
由于外部熱電偶與合金絲連接依靠彈簧彈力,測量設備擰得過緊或過松,會引起測量回路開路和測量不準。
5)泵體本身震動,也會引起接觸不良
泵體本身使用過久會引起震動,使得測量接觸不良,測溫不準。
由于以上原因的存在,特別在夏季室外環境溫度可達40-50°C時候。而磁力泵溫度控制指標:55°C時候DCS報警,60°C聯鎖啟動停泵。泵的指示溫度一波動,馬上會引起DCS報警,直至聯鎖停泵,對裝置安全生產帶來了很大的影響,成為夏季生產“老大難”問題。針對這種情況,經過不斷摸索,研究及試驗,對磁力泵溫度測量系統進行了改造。
磁力泵測溫點在隔離罩表面,外磁轉子與隔離罩之間間隙,經測量只有0.8—1mm,且外磁轉子是高速旋轉的,現有偏平式及鎧裝式熱偶都無條件安裝,只有自制熱電偶方式來測量隔離罩溫度(放棄以前彈簧式接觸的測量方式)。
熱電偶的補償導線是在一定溫度范圍內(0~100°C)的一對各自帶有絕緣層的導線,補償導線實際上就是熱電偶的延長,所以用補償導線來制作熱電偶是一個可行的辦法[4-5]。
T型(銅,銅鎳)熱電偶是所有廉價金屬熱電偶精度最高,通常用來測量300°C以下的溫度,.經過對比選擇T型(銅,銅鎳)補償型補償導線.型號為:TXHFF多股線芯,單股線徑為0.2mm來制作分度號為T型熱電偶。
首先清潔隔離罩表面,用細砂紙打磨,隨后用單股線徑為0.2mm補償導線正端(銅)和補償導線負端(銅鎳)分別焊接在隔離罩中間表面作為熱電阻正負極,為了減少傳熱誤差和滯后,焊接要求接觸良好,牢固,焊接點盡量小。如圖4所示。

圖4 改造后熱電偶實際圖
把熱偶絲緊密地用專用絕緣膠帶粘在隔離罩表面,延伸至泵體外的儀表接線盒,連接溫度變送器(ROSEMOUNT廠家的248),儀表接線盒內長約250mm,正負偶絲與隔離罩要很好的絕緣,防止短路。如圖5所示。

圖5 改造后磁力泵測溫變送器系統實際圖
自制熱電偶配套溫度變送器選用本公司廣泛使用ROSEMOUNT 248HAI5NONS溫度變送器。根據磁力泵運行的工況條件,溫度變送器量程設置0—100°C,分度號選擇T,標定校驗設備:標準精密溫度計,24V穩壓電源,250歐姆標準電阻,HART375通訊器[6]。如圖6所示。

圖6 自制熱電偶校驗標定示意圖
在不銹鋼隔離罩分別加入冰水和熱水使其溫度恒定在某一值(0°C.10°C.20°C......),觀察記錄標準溫度計溫度指示值及375顯示溫度輸出電流及相對應的溫度,具體數據如表1所示。

表1 標準溫度與被校溫度對照表
經過反復多次標定校驗,自制熱電偶反應靈敏,穩定性好,線性及精度符合裝置使用的技術指標。
今年9月改造后的兩臺磁力泵投入運行,經受了幾十天的連續高溫天考驗,測溫系統運行正常,無一起故障發生,而其他未改造過測溫系統的磁力泵溫度指示故障頻發。今后在條件允許的情況下,決定逐步對裝置所有磁力泵測溫系統進行改造。經過測算,改造一套磁力泵測溫系統設備費用僅為1800人民幣左右,(ROSEMOUNT 248溫度變送器1800元左右,因自制熱電偶只需少許補償導線,價格忽略不計)[7]。相比更換原先的測溫系統每套可以節約5萬元.而且過去碰到偶絲斷裂等故障時,由于無備件,往往束手無策,巧婦難為無米之炊,自制熱電偶工藝簡單,價格低廉,技術指標符合要求,對進口設備國產化具有積極意義,做了一次有意義的嘗試。
磁力泵測溫系統的改造,由于摒棄了中間彈簧力接觸點測量方式,多年以來困擾磁力泵正常運行的“老大難”問題迎刃而解,又可為企業節約大量資金,降低生產成本,取得了顯著效果,為今后工作開拓了新思路。□
[1]歷玉鳴.化工儀表及自動化.化學工業出版社.2007.
[2]李梅喜,徐漢生,童存祥等.檢維修服務指南.中國石化建安檢維修專業協會,中國建筑業協會石化建設分會檢維修專業委員會.2012.
[3]王強,史瑞生,孫寶慈等.石油化工職業技能培訓教材.中國石化出版社.2010.
[4]姜仁杰.儀表維修工.化學工業出版社.1996.
[5]葉昭駒.化工自動化基礎.化學工業出版社.1984.
[6]陳洪全.儀表工程施工手冊.化學工業出版社.2005.
[7]蔡夕忠.化工儀表化學工業出版社.2004.