文 _ 侯劍雄 劉洋 廣東珠海金灣發(fā)電有限公司
電廠燃煤鍋爐降低NOx排放運行調(diào)整探析
文 _ 侯劍雄 劉洋 廣東珠海金灣發(fā)電有限公司
根據(jù)國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 》限值要求以及《廣東省排污許可證管理辦法》規(guī)定:自2014年7月1日起,鍋爐排放的NOx濃度超過500mg/Nm3(小時平均值)或半年內(nèi)兩次以上超標(biāo)排放超過300mg/Nm3(小時平均值);月平均濃度超過100mg/Nm3,將吊銷排污許可證。
廣東珠海金灣發(fā)電公司3號機和4號機是600MW超臨界燃煤機組,鍋爐為螺旋管圈直流爐,單爐膛、四角切圓燃燒,采用低NOx同軸燃燒系統(tǒng)(LNCFS-III型)。配6層制粉系統(tǒng)及7層燃盡風(fēng)(5層SOFA(分離燃盡風(fēng))+2層CCOFA(緊湊燃盡風(fēng)))。脫硝裝置為高灰型選擇性催化還原煙氣脫硝(SCR)工藝,催化劑層數(shù)按2+1模式布置,初裝2層預(yù)留1層,結(jié)構(gòu)為平板式。
脫硝系統(tǒng)投入運行時,SCR最低連續(xù)噴氨溫度為314℃,當(dāng)機組負荷低于450MW時,SCR被迫停止噴氨。而目前機組調(diào)峰頻繁,負荷經(jīng)常低至300MW,有時低至250MW。導(dǎo)致平均脫硝率低,僅不到40%,月平均排放濃度超標(biāo)。此外,SCR入口NOx經(jīng)常超過300mg/Nm3甚至500mg/Nm3,當(dāng)脫硝不投入噴氨時,鍋爐NOx排放小時平均值超標(biāo)(表1)。因此,如何降低NOx最高排放濃度及提高脫硝系統(tǒng)投入率成為緊迫任務(wù)。

表1 鍋爐NOx排放現(xiàn)狀
從國內(nèi)多個電廠經(jīng)驗看,盲目降低SCR噴氨溫度至ABS(硫酸氫氨析出溫度)以下(即290℃以下)會迅速造成空預(yù)器嚴重堵塞,且影響催化劑壽命。根據(jù)廠家提供的信息,SCR正常最好在MOT(最低連續(xù)運行溫度)之上運行,最低噴氨溫度不能低于MIT(最低可噴氨溫度)。MIT方式運行時,需要定期提高負荷以恢復(fù)催化劑活性,否則催化劑活性仍會下降。同時,禁止在ABS溫度以下運行,否則會導(dǎo)致催化劑活性無法恢復(fù)并導(dǎo)致空預(yù)器嚴重堵塞。ABS是硫酸氫氨的特性,與催化劑無關(guān),因此無論什么催化劑,失活的溫度是相同的。

表2 最低連續(xù)噴氨溫度定值
結(jié)合以上兩點,本公司SCR降溫運行以廠家提供的MIT為基礎(chǔ),對SCR噴氨溫度控制曲線進行修改,表2所示為修改后的定值。該值是一個變值,SCR連續(xù)噴氨運行溫度根據(jù)煙氣中SO2與NOx的濃度不同在293~312℃之間變化。同時為確保催化劑活性及空預(yù)器運行安全,對脫硝噴氨量進行控制,如表3所示。

表3 最大噴氨量限制定值
通過控制燃煤硫分,可以減少硫酸氫銨生成,從而提高可噴氨溫度。降低噴氨溫度運行后,SCR投入負荷由450MW降低至380MW,提高了脫硝投入率。運行接近一年,SCR催化劑及空預(yù)器沒有發(fā)生堵塞跡象,SCR在MIT之上運行是可行的。
3.1.1 氧量調(diào)整
鍋爐原摻燒煤種多為低熔點煤,存在結(jié)渣和再熱器減溫水大的問題,故主燃燒器區(qū)域氧量原設(shè)置較高。目前所燃煤種多數(shù)灰熔點高于設(shè)計及校核煤種。鍋爐受熱面較為干凈,爐底無大渣排出,排煙溫度較高,爐膛氧量有降低空間。
3.1.2 風(fēng)門開度調(diào)整
鍋爐水冷壁表面溫度一般在50%以上負荷時均高于350℃,燃煤硫含量一般小于1.0%,且主燃燒區(qū)域的輔助偏轉(zhuǎn)風(fēng)和主燃燒器有一定夾角,形成風(fēng)包粉的燃燒模式,水冷壁貼壁為富氧燃燒,燃燒區(qū)域為缺氧燃燒,這樣既抑制NOx的生成又防止水冷壁高溫腐蝕,故水冷壁發(fā)生高溫腐蝕可能性小。為控制再熱器減溫水量,SOFA風(fēng)上兩層(IV、V)開度較小,而目前鍋爐結(jié)渣少,不存在再熱器超溫,故SOFA風(fēng)具有調(diào)整空間。
煤粉在燃燒過程中生成的NOx有3種形成機理:熱力型、瞬間型和燃料型,主要來自于燃料型NOx。
在爐膛的不同高度布置CCOFA和SOFA噴咀,將爐膛分成3個相對獨立的部分實現(xiàn)空氣分級:主燃燒區(qū)、NOx還原區(qū)和盡區(qū)。通過調(diào)整總OFA風(fēng)量、CCOFA和SOFA分配以及總過量空氣系數(shù),從而調(diào)整每個區(qū)域的過量空氣系數(shù),達到降低NOx排放作用。同時尋找出氧量、SOFA風(fēng)、煤種、煤層等與NOx的關(guān)系。
通過降低氧量來降低NOx濃度的效果(表4)。600MW時NOx降低效果不明顯,說明該負荷下現(xiàn)行氧量可有效抑制NOx生成。隨著負荷降低,NOx的降低空間越大,尤其是250MW,NOx排放濃度可達232mg/Nm3。說明低負荷下NOx排放濃度較高和氧量偏高有關(guān),亦表明氧量對鍋爐NOx排放濃度具有顯著影響。修正低負荷氧量應(yīng)同時考慮燃燒穩(wěn)定安全余量及提高再熱汽溫。降低氧量運行后各負荷段煙氣CO小于100mg/Nm3,一般小于30mg/Nm3,氧量足夠。

表4 氧量設(shè)定值及NOx下降值

表5 SOFA風(fēng)開度與NOx變化試驗數(shù)據(jù)

表6 燃盡風(fēng)控制函數(shù)修改前后對比
通過調(diào)整SOFA風(fēng)門開度來降低NOx濃度的效果如表5中數(shù)據(jù)所示。增加CCOFA1、CCOFA2、SOFA1、SOFA2和SOFA3開度對降低NOx排放濃度不明顯,而通過增大SOFA4和SOFA5開度則效果較好,且隨著負荷的降低,其降低NOx排放效果越明顯。這是由于原下三層SOFA風(fēng)門度已較大,而SOFA4和SOFA5原開度較小且在最頂部的原因。SOFA4、5風(fēng)量的增大,降低了主燃燒器區(qū)域燃燒份額,有利于高度方向的燃燒分級,故可明顯降低NOx的生成。低負荷下通過同時降低氧量和增大上層SOFA風(fēng)開度可更有效降低NOx排放濃度。
500MW時通過控制SOFA風(fēng)門開度,其NOx排放濃度可比600MW更低,這是由于該負荷段下爐膛溫度水平較600MW低,且該負荷段氧量與600MW比變化不大,燃燒較為充分。對于燃燒平朔煤:伊泰煤:石炭煤=1:3:1煤種,NOx可以降至200mg/Nm3以下。同時對于燃燒伊泰煤,若氧量降至4.6%,NOx排濃度亦可降至200mg/Nm3以內(nèi)。300~600MW時SOFA1~3開度基本在50%~75%、CCOFA開度基本在10%~50%,調(diào)整后的SOFA4、5風(fēng)門開度如表6所示。
爐膛與風(fēng)箱壓差的變化引起的NOx的變化幅度在5%以內(nèi),影響較小。在SOFA、CCOFA及周界風(fēng)開度不變的情況下,爐膛與風(fēng)箱壓差變化,直接改變了輔助風(fēng)風(fēng)門開度,影響了主燃燒區(qū)域二次風(fēng)風(fēng)量和上部燃盡風(fēng)區(qū)域的風(fēng)量分配,但影響有限。降低氧量及開大SOFA風(fēng)量運行后,低負荷時輔助風(fēng)風(fēng)門開度會低至5%,甚至全關(guān)。故降低該壓差主要從穩(wěn)燃角度考慮,如表7所示。

表7 爐膛風(fēng)箱差壓函數(shù)表
金灣公司來煤較雜,主要煤種有神混、伊泰、菲律賓、平朔、內(nèi)蒙古、石炭、澳洲、俄羅斯、印尼煤等。總的來說,來煤熱值偏低、水份偏高、揮發(fā)份偏高,但和設(shè)計及校核煤比偏差不大,從運行參數(shù)看,燃煤較為適宜,實際運行中經(jīng)常摻燒兩種或三種煤。
燃料型NOx的生成和控制規(guī)律十分復(fù)雜,影響NOx生成的因素很多。煤質(zhì)因素主要包括煤的軟化溫度、揮發(fā)份、灰分、氮含量及水份等。實際情況下,煤種變化對NOx影響較大(表8)。
各煤種NOx排放濃度從高到低分別為:煤種1>煤種2>煤種6>煤種5>伊泰煤及其他只摻燒伊泰、平朔或石炭煤的混煤。

表8 混煤煤質(zhì)特性
燃燒下層制粉系統(tǒng)時,NOx排放略低<30mg/Nm3,這是因為燃燒分級更明顯的緣故。以2014年6月4日,負荷600MW,由ABCDE切至ABCDF磨運行時,NOx下降3mg/Nm3;6月5日,負荷300MW,由CDEF切至BDEF磨運行時,NOx下降30mg/Nm3;由BDEF切至ABDF磨運行時,NOx下降18mg/Nm3;7月12日,負荷300MW,由BCDE切至ABDE磨時,NOx下降27mg/Nm3。實際運行中,煤層的選擇首先從穩(wěn)燃性考慮而非控制NOx排放。摻燒類似于菲律賓、印尼煤時,可放在C、D或E層,高熔點煤放在A或B層。高負荷時,保持一臺高熔點煤,低負荷時把高熔點煤停運,盡量保持高水分低熔點煤的摻燒比例。這主要考慮到高負荷防結(jié)焦及低負荷提高再熱器汽溫。
3.8.1 灰渣含碳量及效率
燃燒調(diào)整后鍋爐爐渣含碳量在1.0%左右,飛灰含碳量在0.24%~0.3%(燃燒調(diào)整前分別為0.34%~5.9%、0.16%~0.31%)。說明鍋爐仍保持充分燃燒,由于氧量調(diào)低,煙氣流量及排煙溫度有所降低,故鍋爐效率提高,尤其低負荷下提升較為明顯。利用反平衡法實測600MW時鍋爐效率為94.04%(原設(shè)計93.87%)。
3.8.2 NOx降低量及其它影響
燃燒調(diào)整前后NOx排放對比如表9所示。

表9 燃燒調(diào)整前后NOx變化表 單位:mg/m3
通過燃燒調(diào)整降低省煤器入口NOx含量,可明顯減少噴氨量,有效防止空預(yù)器堵塞。降低氧量的同時開大了SOFA風(fēng),因此再熱汽溫基本不受影響;由于氧量降低,鍋爐排煙溫度降低約10℃。
由于燃煤對鍋爐NOx排放具有明顯影響,負荷在300~450MW時,如SCR入口NOx或SO2的濃度較高,也會超出允許連續(xù)噴氨的溫度范圍,使脫硝系統(tǒng)自動退出,為此必須減少高灰份、低水份煤種摻燒力度,防止NOx嚴重超標(biāo)。實際中發(fā)現(xiàn)摻燒印尼煤或神華煤時,鍋爐NOx排放較低。目前機組負荷率不高,為加大其摻燒力度,采取如下控制措施:
①正常情況下的配煤方案為:ABDF倉低熔點神華煤,CE倉印尼煤。在高負荷段,根據(jù)汽溫、減溫水量、結(jié)焦情況運行A~E磨或B~F磨;在低負荷段運行A~D磨,保證一定的神華煤比例,控制NOx濃度。
②當(dāng)鍋爐結(jié)焦加劇,再熱器減溫水增加時,摻燒一臺高熔點的石炭煤或伊泰煤,直至結(jié)焦減少,配煤方案:ADF倉低熔點神華煤、B倉高熔點煤、CE倉印尼煤(或低熔點神華煤)。
③ 控制來煤平均硫份<0.6%,以減少SO2,降低噴氨溫度。
為解決380MW以下排煙溫度低脫硝系統(tǒng)不能噴氨的問題,采取減少省煤器吹灰的方法,控制措施如下:
①省煤器最底部第三層每天白班只吹一半。
②當(dāng)空預(yù)器入口煙氣溫度達到365℃時,投運省煤器第一、二層的吹灰器運行,直至空預(yù)器入口煙氣低于360℃。
底層保持較多吹灰是為了防止酸性腐蝕。采取以上控制措施后,各負荷段排煙溫度提高約20℃,300MW時煙氣溫度到300℃以上,保證了脫硝系統(tǒng)可投入,省煤器差壓沒有上升跡象,數(shù)據(jù)如表10所示。減少省煤器吹灰可能會導(dǎo)致嚴重積灰,且鍋爐效率下降約0.8%,省煤器出口水溫降低約5℃。所以這只是權(quán)宜之計,要永久提高SCR入口溫度最終還要依靠技術(shù)改造解決。
機組負荷有時調(diào)峰至250MW附近,此時SCR入口煙氣溫度基本都低于293℃,不具備脫硝系統(tǒng)投入條件。操作員通過繼續(xù)降低氧量、開大SOFA4或SOFA5風(fēng)門20%~30%、加大神華煤量摻燒力度等手段,可降低100mg/Nm3左右,使NOx排放濃度<300mg/Nm3(小時平均值)。如采取上述措施后仍超標(biāo),則采用手動少量噴氨方式(目前此方式未使用過)。其它負荷段NOx排放高時,也采取手動調(diào)整方法,當(dāng)燃用高熔點煤較多時,可進一步降低氧量:600MW不小于2.0%,500MW不小于2.5%,其它負荷段0.3%~0.5%。
采取上述措施后的鍋爐NOx排放及SCR投運情況如表10所示。

表10 鍋爐NOx排放及SCR投運情況表
通過調(diào)整SCR最低噴氨溫度運行曲線及減少省煤器吹灰兩種方式相結(jié)合,使SCR連續(xù)噴氨負荷由450MW降至300MW,脫硝投入率達90%。通過燃燒調(diào)整、燃煤摻措施及低負荷時運行人員手動調(diào)整,實現(xiàn)在250~600MW最常調(diào)峰范圍內(nèi),NOx排放<300mg/Nm3(小時平均值)。綜合采取上述措施后,月平均排放濃度<100mg/Nm3。實現(xiàn)鍋爐NOx排放滿足國家最新環(huán)保要求。