李昌琦 徐希福
(山東泰山鋼鐵集團有限公司,山東 萊蕪 271100)
提升空壓機系統穩定運行的研究與應用
李昌琦徐希福
(山東泰山鋼鐵集團有限公司,山東萊蕪271100)
摘要:隨著制氧機組的長期運行,配套空壓機系統故障不斷暴露,影響了制氧生產的安全運行及產品、產量的提升,通過對空壓機設備現存的問題進行分析,制訂了解決方案和措施,實現了機組安全穩定運行,取得了較好的效果。
關鍵詞:空壓機;系統運行;改造
煉鋼廠一制氧車間現配套2套6000m3/h和1套10000m3/h制氧機組,擔負著煉鋼廠轉爐、連鑄及煉鐵高爐等單位所需的全部氧氣、氨氣等氣體產品的供應。空壓機作為其主要配套設備,它的主要作用是為空分系統提供合格的壓縮空氣,其所配備的電動機功率分別為3700kW和5200kW,是制氧生產的核心.也是主要的能耗設備。近年來,我們以節能降耗,降低成本,保證安全經濟穩定運行為目標,對3臺空壓機機組進行了全面的研究分析,從工藝、設備、儀表、基建等方面入手,通過優化操作方法.改進工藝流程,改造基礎建設,對空壓機油路系統、水路系統、空氣過濾器以及空壓機的儀控系統進行創新改造,促進了空壓機系統的穩定生產。
2.1生產工藝
由于設備安裝時,安裝公司未在4TYD112型空壓機三級氣體冷卻器底部加裝疏水閥,使三級氣體冷卻器產生的冷凝水無法排放,部分冷凝水隨氣體進入氣體管道和葉輪,嚴重影響了空壓機的安全經濟運行。
2.2運行設備
空壓機放空閥閥門故障,潤滑油冷卻系統效率下降,油冷卻器水路系統堵塞等因素均影響著空壓機系統的穩定運行。
2.3基礎建設
空氣過濾器位置不合適,空氣含灰塵較多,增大了空氣過濾器的負擔,造成空壓機排氣量偏低,影響了空分系統的正常生產和制氧生產成本。
2.4其他因素
H750—6.O/0.98型空壓機各級軸承溫度輸出線為普通電纜線,緊貼空壓機外殼,其耐熱溫度只有(50~55)℃,而空壓機正常運轉時機殼溫度高達100℃左右,普通電纜線絕緣皮極易老化而造成線路短路,導致空壓機聯鎖停機,從而影響空分用氣中斷,造成嚴重的生產事故。
3.1氣體冷卻器加裝疏水閥
針對空壓機冷凝水無法排放的缺陷問題進行改造。原三級氣體冷卻器底部有冷凝水排放口,在此接入DN 20內絲、DN 20閘閥、彎頭和管徑Q20焊管,將冷凝水引入地溝內。改造后,在夏季大量的冷凝水排出,消除了空壓機風管積垢和空壓機軸承振動波動的現象,穩定了空壓機的安全運行。
3.2空壓機放空閥閥門故障分析及處理
4TYD 112型空壓機所配套的放空閥V3003為氣動蝶閥,在使用過程中,多次出現閥門動作遲緩,閥門動作與輸送信號不同步,特別在空壓機出現緊急情況時,放空閥V3003不能迅速打開,且在打開的過程中閥門僅開一半,造成空壓機排出壓力高達0.51mPa超壓,嚴重影響了空壓機的安全穩定運行。針對這一故障現象,我們提出了改進措施:
①分析閥門動作遲緩的原因,很可能為氣缸壓力(0.3mPa)與此蝶閥的工作壓力(0.49mPa)不匹配,將減壓閥控制氣源壓力從0.3mPa調整到0.48mPa。②利用檢修時序,協調儀表工對閥門機械機構進行調整,確保其靈活性。③利用檢修時序,對閥門氣缸進行拆解、加油潤滑,并檢查氣缸的氣密性。經過以上措施,效果良好。在每次空壓機停機檢修時,空壓機放空閥動作靈活,達到了預期目標,保證了設備長期安全穩定運行。
3.3空壓機油路冷卻系統改造
H750-6.0/0.98型空壓機油冷卻器已使用十年,其換熱性能嚴重下降,在油冷卻器水路酸洗的情況下,其冷卻效果仍很差,夏天氣溫最高(約37℃)時,油溫可達到45℃,超出了空壓機正常運行所需油溫(35~40)℃,針對這一現象,確定改造方案:將原先油冷卻器的并聯運行方式改為串聯運行。拆除兩只油冷卻器的部分管路及溫控器,將預制好的管道再一次進行酸洗,連接好后啟動油泵檢查,管路無滲漏油,并調整好供油壓力。
經改造后測試,供油溫度明顯下降,夏季由原來的45℃左右降至36℃左右(標準38±5℃),冬季需切除一只油冷卻器,提高了壓縮機的運行穩定性,從根本上解決了油溫高而帶來的安全隱患。
3.4油冷卻器水路系統改造
在每次檢修時,對4TYD12型空壓機油冷卻器進行拆檢發現,油冷卻器的水側封頭處積聚大量的沙石、涼水塔填料等雜物,影響了油冷卻器的冷卻效果和空壓機的安全運行。為了保證空壓機的安全運行、減少檢修次數和減輕勞動強度,對油冷卻器水管路進行了改造。拆除油冷卻器水路末端盲板.加裝DN100的閘閥兩個,在每次開啟水泵后,將油冷卻器迸回水閥關閉,通過開關新加裝的閘閥進行管道沖刷。空壓機運行過程中,定期開關閥門沖刷管道中的雜物。
通過改造,在不停機檢修的情況下,空壓機油溫控制穩定,確保了空壓機的正常運行。
3.5空氣過濾器周圍增設擋風墻和加圍呢子布
針對4TYDl12型空壓機空氣過濾器位置不合適,對其進行了改造:
(1)將空氣過濾器走梯從東西走向改為南北走向,便于檢修。
(2)在空氣過濾器立柱周圍壘砌厚24cm,高4米的磚墻。
(3)在擋風墻南面加裝寬1米、高2米的大門,便于日常巡檢和檢修。
(4)在空氣過濾器凈氣室周圍加圍過濾呢子布,可以阻擋大顆粒的粉塵。改造后,從西、南方向來的風順著墻體刮走,避免了灰塵漩渦進入空氣過濾器而增加空氣過濾筒的負擔。并且有了過濾呢子布的過濾減輕了濾筒反吹自潔的負荷,減少了濾芯粉塵膜的增厚,延長了濾筒的使用周期。采用該項措施后,在每次檢修時對空氣過濾筒的表面進行檢查,未發現大量的顆粒粉塵吸入過濾筒而影響空壓機的吸入壓力,穩定了阻力并節約過濾成本,保證了空壓機的安全運行。
3.6H751—6.0/0.98型空壓機軸承溫度輸出線路改造
針對空壓機軸承溫度輸出線老化,易造成空壓機聯鎖停機故障缺陷,提出改進措施:
(1)空壓機軸承輸出線共計36根、約60米。由儀表工將原普通電纜線路逐一拆除并做好標記。
(2)將耐高溫電纜線根據標記逐一接好,并在耐高溫電纜線外串金屬軟管加以保護。
(3)輸出線接好后,在主控室電腦“空壓機系統”圖中逐一確認對號接入,在現場儀表柜軸承溫度數顯儀中逐一確認對號接入。(4)兩路輸出線確認正常后,再對各軸承溫度聯鎖試機確認正常。通過改造,軸承溫度線投入正常運行,確保了H750—6.0/O.98型空壓機的正常生產。
(1)針對安裝公司遺留的安裝缺陷問題,提出對空壓機三級氣體冷卻器底部加裝冷凝水放水閥的改造,提高了空壓機轉子的穩定性,確保了空壓機系統運行的穩定。
(2)針對存在的設各缺陷,提出了解決空壓機放空閥動作滯后的方法,優化了空壓機油冷卻器系統管路,對油冷卻器水管路改造等措施,提高了設備的運行穩定性。
(3)通過對空氣過濾器周圍增設擋風墻和加圍呢子布的改造,有效解決了空氣吸入壓力偏低而造成空壓機排氣量偏低的問題,提高了空分系統的氧氣、氮氣產量。
(4)通過對軸承溫度輸出線路的改造,確保了空壓機的穩定運行。
通過對空壓機系統的各項改造,確定了制約空壓機系統穩定性的因素,并采取了有效的措施加以解決。目前空壓機的生產能力、安全性、經濟性、穩定性等指標均有了較大的提高。