楊承志 張 靜
(中國水利水電第八工程局有限公司 長沙市 410004)
溪洛渡水電站工程施工期壩址兩岸各布置了3條導流洞。左岸布置1#~3#導流洞,其中1#和2#導流洞與水工尾水洞結合;右岸布置4#~6#導流洞,其中5#和6#導流洞與水工尾水洞結合。除6#導流洞外,1#~5#導流洞閘門井均為地下豎井式,左右岸閘門井均呈“一”字型排列。導流洞平面上呈單彎道布置,洞身斷面為城門洞型,斷面尺寸均為18 m×20 m。
其中1#導流洞進口閘門為平面滑動門,閘門孔口尺寸為18 m×20 m,重735.9 t,于2011年10月21日下閘,同時6#導流洞進口處修筑圍堰擋水,河水由2#~5#導流洞宣泄,導流條件較好,設計水頭滿足要求,且為后續導流洞封堵閘門下閘積累經驗,下閘完成后,1#、6#流洞開始封堵施工。
2#導流洞進口閘門(閘門底坎高程365.22 m):閘門孔口尺寸為9 m×20 m,下閘水頭為14.03 m,設計水頭為100.18 m。閘門由2 臺2×4 000 kN 固定卷揚啟閉機操作,揚程50 m。
3#導流洞進口閘門(閘門底坎高程367.51 m):下閘水頭為22.15 m,設計水頭為97.89 m,閘門由2 臺2×7 000 kN 固定卷揚啟閉機操作,揚程66 m。
4#導流洞進口閘門(閘門底坎高程367.47 m):下閘水頭為22.15 m,設計水頭為97.93 m,閘門由2臺2×7 000 kN 固定卷揚啟閉機操作,揚程66 m。
5#導流洞進口閘門 (閘門底坎高程365.89m):下閘水頭為14.03 m,設計水頭為99.51 m,閘門由2臺2×4 000 kN 固定卷揚啟閉機操作,揚程50 m。
溪洛渡水電站導流洞進口閘門布置見附圖。
溪洛渡水電站屏山站9~11月各旬各頻率徑流成果見附表。
附圖 溪洛渡水電站導流洞進口閘門布置圖
附表 屏山站9月~11月各旬各頻率徑流成果
溪洛渡水電站導流洞封堵閘門根據時段不同,分兩期下閘,其中1#導流洞于2011年汛末開始下閘封堵施工,2#~5#導流洞于2012年汛后開始下閘封堵施工,考慮到最大化創造效益,結合水文預測情報,2#~5#導流洞進口閘門開始下閘時間提前到2012年9月底。本文主要研究2#~5#導流洞進口閘門下閘,即第二期進口封堵閘門下閘。
第二期進口封堵閘門下閘,尤其是最后一扇閘門的下閘,將面臨來流量宣泄途徑少,水位雍高大,下閘難度大,此外增加了臨時配重,現場卷揚機將面臨著只能下放不能提升的困境,存在著不能下放到位的風險,將增加封堵施工難度,其成敗將直接影響2013年發電效益及工程安全。
(1)啟閉機拆除。
為節約工程投資,導流洞進口閘門部分啟閉機利用了泄洪洞的啟閉機,安裝在3#、4#導流洞。
由于2#、5#導流洞分別與3#、4#水工尾水洞結合,為2#、5#導流洞滿足封堵改建需要,2#、5#導流洞應先提前下閘,以保證2#、5#導流洞的封堵改建施工。因此在2#~5#導流洞下閘封堵程序中要兼顧啟閉機拆除和2#、5#導流洞封堵改建。
(2)道路情況。
考慮到現場情況,結合水流控制,3#、4#導流洞拆除的啟閉機只能沿江邊向上游撤退,再運往指定地點。左岸道路最低高程(439.40 m)點為17#路豆沙溪溝口處,右岸道路最低高程(402.0 m)點為右岸上游圍堰支線上游洞口。根據本工程水流控制,閘門下閘后水位雍高情況分析,右岸下閘必先優于左岸。
(3)下閘順序。
綜合以上兩個方面因素,考慮啟閉機拆除預留時間(單臺約1 個月),擬定下閘順序為4#—→5#—→2#—→3#導流洞進口閘門。
下閘水頭設計應考慮下閘過程中入水時段的影響,特別是采用配重下閘的情況下,閘門將面臨著只能下降不能提升的困境。若下閘水頭不滿足要求,可能導致閘門懸掛半空,給封堵施工帶來嚴重后果,從而影響工期,造成巨大的經濟損失。
根據閘門下閘過程中摸索及積累的經驗,實時調整后續閘門下閘時間,下閘入水時間由2 h 縮短至1 h,根據現場情況分析是可行的,事實上最后一扇閘門下閘入水時間僅用了30 min。下面僅以3#導流洞下閘水頭設計分析如下:
下閘標準選用11月中旬2年一遇旬平均流量3 340 m3/s,相應堰前水位392.76 m,根據2000~2011年該時段實測水文資料,該時段出現可能性較大,可滿足施工要求。按1 h 下閘入水時間推算,下閘到位后堰前水位395.75 m,最大下閘水頭28.24 m,因此按28.50 m 下閘水頭設計,可滿足工程要求。
因下閘時間及順序調整,導致部分閘門下閘水頭不足,施工時對部分閘門擬采用增加配重方式配合下閘。根據《水利水電工程鋼閘門設計規范》(DL/T 5039-95)計算,按以下方式增加配重,可滿足規范要求:
4#、5#導流洞進口閘門不增加配重,2#導流洞進口閘門采用現澆混凝土方式增加配重(單扇增加20 m3混凝土配重,兩扇門共增加40 m3混凝土配重),3#導流洞進口閘門采用預制混凝土塊的方式增加配重(單扇門140 t 配重,兩扇門共增加280 t)。
2012年9月29日14 時,溪洛渡上游圍堰水位388.25 m,下泄流量8 060 m3/s,4#導流洞進口閘門下閘作業正式開始,14 時25 分,閘門入水,15 時15分,兩扇閘門下閘到位,上游圍堰水位389.49 m,在3 條導流洞過流的情況下水位變化約1.24 m,整個過程平穩順利,歷時70 min。為相應卷揚機拆除利用創造了條件。
10月29日,5#導流洞進口閘門下閘,11月10日2#導流洞進口閘門下閘,11月16日,3#導流洞進口閘門下閘。
11月16日8 時,3#導流洞正式啟動下閘,此時,溪洛渡壩址水流量為2 980 m3/s,大壩上游水位約393 m。上午9 時,3#導流洞順利下閘封堵到位,大壩上游河段逐步回漲,下午16 時江水開始漫上上游圍堰,下午17 時20 分,江水漫過上游圍堰。下午19 時30 分,大壩1#~6#導流底孔開始過流,下游減水河段恢復至天然來水流量。
根據以上情況分析,隨著下閘經驗的積累,閘門入水時間不斷縮短,降低了下閘過程水位雍高,提高了下閘保證率,且使整個過程處于可控狀態。也隨著下閘時間的縮短,通過實時調整施工方案,為工程創造了價值,為提前下閘創造了條件。此外在下閘過程中發現,4#、5#導流洞閘門下閘到位后,漏水量較小,可滿足封堵施工要求,但2#、3#導流洞閘門下閘到位后,存在較大漏水,影響封堵施工,根據此種情況,采用棉絮裹鋼筋內核+粘土拋填等堵漏措施,取得了較好效果,其他漏水采用鋼管引排,保證了封堵改建施工在干地進行。
在方案研制階段,應重點考慮以下幾個方面:
(1)優化施工方案,根據現場情況,研究道路的布置,擬定各方案的應急措施,尤其是度汛安全問題。
(2)優化下閘程序,縮短下閘時間,可降低下閘過程中導致的水位雍高,從而降低下閘難度。在有條件的情況下,重點研究閘門入水到下閘到位過程中,每個配套環節及相應處理措施,做到安全的前提下,確定該下閘時段,為方案編制提供依據。根據本工程經驗,該下閘時段在準備充分的前提下,閘門入水到下閘到位可縮短至(30~60)min。
(3)大型多條導流洞下閘,尤其是后續閘門下閘,在流量變化不大的情況下,必然導致水位的抬高,尤其是現場情況發生變化的條件下,若調整了下閘時間及下閘順序,可能導致部分閘門下閘水頭不夠,此時應重點研究閘門、配重、啟閉機三者關系,制定合理的方案,可降低投資。
(4)導流下閘后,可能會不同程度地出現漏水情況,必須制定下閘后漏水封堵的應急預案,并作好相應的物資材料準備和組織準備工作,寧可備而不用,決不允許出現異常漏水而無準備的情況發生。