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八鋼150t轉(zhuǎn)爐汽化煙道漏水淺析

2014-12-25 06:39:04
科技視界 2014年24期
關(guān)鍵詞:裂紋效果

潘 彪

(新疆八一鋼鐵股份有限公司,新疆 烏魯木齊830022)

0 前言

新疆八一鋼鐵股份有限公司第一煉鋼廠150t 轉(zhuǎn)爐2012 年8 月9日投產(chǎn),轉(zhuǎn)爐一次除塵采用世界先進(jìn)工藝-LT 干法除塵。 轉(zhuǎn)爐汽化系統(tǒng)包括:除氧器、汽包、汽化煙道及給水、循環(huán)系統(tǒng),而汽化煙道又稱余熱鍋爐,由裙罩、爐口段煙道、移動(dòng)煙道、斜煙道Ⅰ段、斜煙道Ⅱ段、轉(zhuǎn)彎煙道Ⅰ段、轉(zhuǎn)彎煙道Ⅱ段組成。150t 轉(zhuǎn)爐自投產(chǎn)運(yùn)行至2013 年3 月9 日起,爐口段煙道、移動(dòng)段煙道及轉(zhuǎn)彎煙道Ⅱ段陸續(xù)出現(xiàn)漏水現(xiàn)象,且狀況日趨惡化,嚴(yán)重影響和制約了轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的正常運(yùn)行,尤其轉(zhuǎn)彎煙道Ⅱ段漏水直接影響到LT 干法除塵粗灰系統(tǒng)的運(yùn)行和電除塵器的除塵效率。

1 轉(zhuǎn)爐汽化煙道漏水現(xiàn)狀

圖1 爐口段煙道漏水點(diǎn)

圖2 移動(dòng)段煙道漏水點(diǎn)

圖3 轉(zhuǎn)彎煙道Ⅱ段漏水點(diǎn)

1.1 轉(zhuǎn)爐汽化煙道爐口段煙道內(nèi)層區(qū)域冷卻水管大面積出現(xiàn)橫向裂紋,如圖1 所示。

1.2 移動(dòng)段煙道轉(zhuǎn)彎處少數(shù)冷卻水管出現(xiàn)橫向裂紋,如圖2 所示。

1.3 轉(zhuǎn)彎煙道Ⅱ段上聯(lián)箱下部水平段冷卻水管大面積出現(xiàn)橫向裂紋,如圖3 所示。

2 轉(zhuǎn)爐汽化煙道漏水分析

2014 年6 月八鋼150t 轉(zhuǎn)爐產(chǎn)線年修, 汽化系統(tǒng)裙罩、 爐口段煙道、移動(dòng)煙道進(jìn)行整體更換,對(duì)下線煙道解體并綜合整個(gè)汽化系統(tǒng)水量分配進(jìn)行分析:

2.1 爐口段煙道冷卻水管裂紋發(fā)生在爐口段煙道內(nèi)層的整個(gè)區(qū)域,存在普遍性,從冷卻水管產(chǎn)生裂紋的方向來看,均為橫向裂紋,因冷卻水管冷卻效果差、疲勞受損導(dǎo)致。首先拆除爐口段煙道節(jié)流裝置檢查,節(jié)流裝置節(jié)流孔基本無堵塞,排除節(jié)流孔堵塞引起的冷卻效果差原因?qū)е隆t口段煙道原設(shè)計(jì)流量為250~300m3/h,但從轉(zhuǎn)爐實(shí)際吹煉過程看,冷卻流量基本在260m3/h 左右,流量偏低,冷卻效果差,導(dǎo)致爐口段煙道冷卻水管因熱疲勞產(chǎn)生橫向裂紋漏水。

2.2 移動(dòng)煙道冷卻水管漏水發(fā)生在煙道轉(zhuǎn)彎內(nèi)側(cè)的個(gè)別水管上,不具普遍性。移動(dòng)煙道更換下線,拆除漏水冷卻管對(duì)應(yīng)節(jié)流裝置,發(fā)現(xiàn)節(jié)流裝置節(jié)流孔均有不同程度堵塞。每個(gè)節(jié)流裝置有節(jié)流孔40 個(gè),出現(xiàn)6~8 個(gè)裂紋的冷卻水管對(duì)應(yīng)的節(jié)流裝置節(jié)流孔堵塞6~9 個(gè),出現(xiàn)1~3個(gè)裂紋的冷卻水管對(duì)應(yīng)的節(jié)流裝置節(jié)流孔堵塞3~5 個(gè),從而判斷移動(dòng)煙道個(gè)別冷卻水管出現(xiàn)橫向裂紋是由節(jié)流裝置節(jié)流孔堵塞,冷卻水管冷卻效果差造成的。

2.3 轉(zhuǎn)彎煙道Ⅱ段漏水點(diǎn)出現(xiàn)在上聯(lián)箱下部水平段冷卻水管上,在此局部區(qū)域冷卻水管發(fā)生的橫向裂紋特別集中, 此區(qū)域外無漏水現(xiàn)象。 根據(jù)轉(zhuǎn)彎煙道Ⅱ段結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)和汽化系統(tǒng)設(shè)備的布局來看,轉(zhuǎn)彎煙道Ⅱ段上升管與汽包距離較短, 上口內(nèi)弧面熱力水管冷卻效果差;轉(zhuǎn)彎煙道Ⅱ段上口內(nèi)弧面熱力水管設(shè)計(jì)有一截水平段,管內(nèi)飽和水分層,煙道內(nèi)層冷卻效果差;這兩方面原因?qū)е铝宿D(zhuǎn)彎煙道Ⅱ段上聯(lián)箱下部水平段冷卻水管大面積出現(xiàn)橫向裂紋而漏水。

3 轉(zhuǎn)爐汽化煙道漏水解決方法

3.1 提高爐口段煙道的循環(huán)配水量:150t 轉(zhuǎn)爐汽化煙道斜煙道Ⅰ段、斜煙道Ⅱ段、轉(zhuǎn)彎煙道Ⅰ段、轉(zhuǎn)彎煙道Ⅱ段在自然循環(huán)的基礎(chǔ)上均設(shè)計(jì)配有強(qiáng)制循環(huán),但從整個(gè)汽化系統(tǒng)和循環(huán)效果來看,斜煙道Ⅰ段、斜煙道Ⅱ段轉(zhuǎn)爐煙氣溫度較高,加之對(duì)比其他產(chǎn)線汽化系統(tǒng)的設(shè)計(jì),單靠自然循環(huán)的動(dòng)力完全可以滿足煙道的冷卻效果。因此,關(guān)閉斜煙道Ⅰ段、斜煙道Ⅱ段強(qiáng)制循環(huán)管路閥門,使得強(qiáng)制循環(huán)富裕的水量分配到爐口段煙道。

圖4 改進(jìn)后的轉(zhuǎn)彎煙道Ⅱ段

3.2 針對(duì)移動(dòng)煙道節(jié)流裝置節(jié)流孔堵塞導(dǎo)致冷卻水管漏水的問題,一方面,根據(jù)系統(tǒng)的水質(zhì)情況加大汽化系統(tǒng)加藥量,確保鍋爐水水質(zhì)、增大排污;另一方面,確保除氧器的穩(wěn)定運(yùn)行,減少鍋爐水游離氧對(duì)冷卻水管的腐蝕結(jié)構(gòu)情況。

3.3 轉(zhuǎn)彎煙道Ⅱ段煙道因存在設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致局部冷卻水管冷卻效果差的問題,針對(duì)此局部區(qū)域采用局部更換冷卻水管的方式進(jìn)行修復(fù),并將原設(shè)計(jì)的一截水平段改為直接圓弧過渡,提高此區(qū)域冷卻水管的冷卻效果。 具體做法如圖4 所示。 并將圖1 中云線區(qū)域新舊冷卻水管收口的相貫線處貼補(bǔ)10mm 厚鋼板、 焊接抓丁、 噴涂耐溫1200℃容重1400Kg/m3輕質(zhì)澆注料進(jìn)行處理。

4 結(jié)束語

措施實(shí)施后, 爐口段循環(huán)冷卻水流量由260m3/h 提高到320m3/h;轉(zhuǎn)彎煙道Ⅱ段冷卻水管設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)的改進(jìn),提高了冷卻水管的冷卻效果;鍋爐水加藥情況和除氧器除氧效果確保了循環(huán)系統(tǒng)的水質(zhì)。 150t轉(zhuǎn)爐汽化煙道漏水問題的徹底解決,確保了轉(zhuǎn)爐汽化系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。

[1]氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐汽化冷卻設(shè)計(jì)編寫組.氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐汽化冷卻設(shè)計(jì)[Z].包鋼院,1973.

[2]張芳,主編.轉(zhuǎn)爐煉鋼[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2008.

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