(大港油田石油工程研究院,天津300000)
2014年4 月,新疆中古x油井,泥漿出現(xiàn)大量氣泡,對正常鉆井生產(chǎn)產(chǎn)生了一定影響,要求油田相關部門盡快解決此問題。通過大量的室內(nèi)實驗和研究分析,找出了鉆井液起泡的原因。在鉆井過程中,由于鉆井液中添加了磺化褐煤使產(chǎn)品產(chǎn)生氣泡,造成泥漿性能惡化,表現(xiàn)為泥漿結(jié)構(gòu)增強、粘切升高。混入鉆井液中的氣體形成氣泡很難消除,造成不能正常鉆進,給鉆井帶來很大的損失,這就要求我們盡快解決這個問題。
要想解決這個問題,必須先確定腐殖酸起泡原因,然后根據(jù)現(xiàn)場情況進行起泡分析,進行試驗,最后得出起泡的原因及相應的解決辦法。
結(jié)合實驗室實際操作的可行性及現(xiàn)場的實際情況,從磺化褐煤的以下幾個方面進行起泡性試驗方法的研究。
基漿是為考察添加劑的鉆井液性能而專門配制的,是用來檢驗實驗漿的一種參照基準,因此,基漿性能的確定是關鍵的要素之一。對于測定起泡率性能指標所用的基漿也應該有其特殊的要求。首先要求基漿具有較好的流動性,表觀粘度AV是表征流動性的指標,其值應在8~9 mps,以保證其測量的操作性和準確性;其次,現(xiàn)場鉆井液的pH值在9~10之間;基漿作為參照基準,不應起泡。
配漿方法:500mL蒸餾水+1.0g無水碳酸鈉+24g鈉土,高攪20min,25±1℃密閉養(yǎng)護24h。養(yǎng)護后的基漿要求:pH值為9.0,AV為8mps。
檢測方法:
1)蒸餾水中起泡率測定:量取300mL蒸餾水,加入0.5%試樣,高攪5min后,25±1℃密閉養(yǎng)護1h。然后高攪5min,拿下立即開始計時,10s內(nèi)倒入500mL量筒中,20s時讀數(shù)。
2)室溫起泡率測定:量取養(yǎng)護后的上述基漿300mL,稱取6g試樣,高攪20min后,25±1℃密閉養(yǎng)護1h。然后高攪5min,拿下立即開始計時,10s內(nèi)倒入500mL量筒中,20s時讀數(shù)。
3)180℃16 h熱滾后起泡率測定:量取養(yǎng)護后的上述基漿400mL,稱取8g試樣,高攪20min后,裝入老化罐中,放入滾子爐,在180℃滾動16h后,冷卻至室溫,然后量取300 mL,高攪5min后,拿下立即開始計時,10s內(nèi)倒入500mL量筒中,20s時讀數(shù)。
合成不同磺化度,不同堿量,不同反應時間的樣品,按照上面的檢測方法進行檢測,其結(jié)果見表1。
通過附表1結(jié)果可以看出,不用磺化度、不同堿量、不同的反應時間對產(chǎn)品的起泡率沒有太大的影響。

表1
用不同礦源的腐殖酸,按照相同的配方和工藝合成磺化褐煤產(chǎn)品,檢測其起泡率,其結(jié)果見表2。

表2
從表2可以看出,不同的礦源生產(chǎn)的產(chǎn)品起泡率不同,說明礦源對起泡率有影響。
在磺化褐煤起泡率檢測的過程中,樣品全部起泡嚴重,而且都是小細泡,不能自行消失。加入柴油也不能消泡,但加入自產(chǎn)高效消泡劑可以消泡。由于消泡劑是液體,和粉狀樣品混合,樣品從外觀看就不合格,但是可以引入粉狀的藥劑來消泡。采用不同型號的藥劑進行了合成試驗,其結(jié)果見表3。

表3
從表3可以看出,不同的藥劑對消泡的效果不同。
上面的四個實驗方案加入藥劑后起泡率能夠達到要求,但是這些藥劑是否對磺化褐煤的泥漿性能是否有影響,還需要進一步驗證,結(jié)果見表4。

表4
從表4結(jié)果看出,加入藥劑后對磺化褐煤的泥漿性能沒有影響。
通過上述的實驗,我們可以得出磺化褐煤起泡與原料配比和生產(chǎn)工藝不存在必然的關聯(lián),而與褐煤的本質(zhì)即礦源有一定的關聯(lián),為了能夠生產(chǎn)出滿足鉆井需求的磺化褐煤可以通過以下兩點進行控制:第一是嚴把褐煤質(zhì)量關,對褐煤進行驗證優(yōu)選,符合要求后進行生產(chǎn);第二是對褐煤礦源無要求,引入合適的藥劑解決起泡問題。