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冷床撥鋼系統(tǒng)缺陷分析及改進

2015-01-01 02:18:38梁建軍
設(shè)備管理與維修 2015年11期
關(guān)鍵詞:生產(chǎn)

梁建軍

(柞水同興軋鋼有限公司 陜西商洛)

一、前言

冷床是軋鋼生產(chǎn)中重要的輔助設(shè)備。冷床的作用在于將800℃以上的軋件冷卻到150~100℃以下,同時使軋件按既定方向運行,在運輸過程中應(yīng)保證軋件不彎曲。由于軋制產(chǎn)品形狀繁多相差懸殊,因此,軋鋼車間的冷床型式是多種多樣的。

同興軋鋼的冷床采用步進式齒條冷床,長66 m,有效寬度8 m,輸入裝置采用拔叉跑槽的方式,其結(jié)構(gòu)特點:由一組固定齒條,中間以一組活動齒條組成,活動齒條相對于固定齒條做周期性運動,每上下前后運動一次,軋件向前運行一段距離(同興軋鋼的冷床步距為60 mm)。這種冷床的優(yōu)缺點:優(yōu)點是冷卻均勻,鋼材與床面摩擦小,表面擦傷少;缺點是步進機構(gòu)復(fù)雜,床面利用效率較小,設(shè)備重量大。

二、冷床輸入系統(tǒng)的工作原理(圖1)

圖1 冷床輸入系統(tǒng)工作原理簡圖

鋼經(jīng)倍尺飛剪剪切后進入冷床,輸入系統(tǒng)有3種方式,第一種是裙板式,第二種是管式,第三種是拔叉式;同興冷床輸入系統(tǒng)選用的是拔叉跑槽的方式,優(yōu)點是結(jié)構(gòu)簡單投資少且可靠性 高。缺點是鋼材與跑槽的摩擦大,對鋼頭、鋼尾的質(zhì)量有影響。

工作原理:鋼經(jīng)倍尺飛剪剪切后,通過壓送裝置進入上(下)跑槽,這時鋼的溫度大約在900℃,對撥鋼系統(tǒng)熱脹冷縮影響比較大。鋼進入跑槽后,熱金屬檢測儀檢測到信號后延時給倍尺飛剪,倍尺飛剪得命令后剪切,飛剪前的擺管在前切提前動作,將剪切后的鋼導(dǎo)入下(上)跑槽,同時,在信號傳輸給拔叉氣動電磁閥動作,然后拔叉氣缸帶動撥叉動作,將剪切后跑槽內(nèi)的鋼撥出跑槽,撥入摔直板。摔直板的作用是對紅鋼進行校直,剪切后落在摔直板上的鋼,在冷床步進機構(gòu)完成一次步進動作后,向前進一步距,空出的齒槽為下一根空出位置.隨著冷床步進的動作,,由摔直板之間的動齒條將落在摔直板上的鋼通過步進,托出摔直板,進入靜齒條。一邊冷卻一邊步出冷床,經(jīng)齊頭,進入冷床末端的收集槽,由大平托托出冷床,進入冷床輸出輥道.輸出冷床,同興冷床的步距為60 mm。

三、故障分析

1.撥叉軸的故障分析

(1)原有設(shè)備撥叉軸是實心通軸,且軸與軸承座之間采用的是滑動摩擦(軸套)。在現(xiàn)在的生產(chǎn)過程中產(chǎn)能提高,軋鋼節(jié)奏加快(產(chǎn)量增加至75 t/h),冷床的溫度急劇增高,引起撥叉軸受熱后軸向延伸,導(dǎo)致?lián)懿媾c跑槽之間的距離發(fā)生位移(跑槽間距離為40 mm,拔叉厚度為16 mm)。導(dǎo)致?lián)懿嬖趽茕撨^程中發(fā)生與跑槽互相卡死現(xiàn)象,造成鋼在跑槽中拔不出去,下一根鋼進入后碰上跑槽內(nèi)的鋼,引起飛鋼事故,影響正常生產(chǎn)。

(2)受熱后撥叉軸與軸套之間的間隙變小,不便于潤滑,軸與軸套受熱膨脹,撥鋼時轉(zhuǎn)動不靈活,甚至產(chǎn)生抱死等現(xiàn)象的發(fā)生。另外采用滑動摩擦,摩擦力大,軸套易磨損、損壞,故障率高,且更換費時費力,不利于維修。

2.拔叉軸的改進

(1)改進后的撥叉軸采用的是空心,厚壁無縫管。將冷卻水(使用穿水系統(tǒng)的循環(huán)水,既能保證水的清潔滿足需要,又不增加水源)引入拔叉上、下軸,進行循環(huán),及時帶走熱量,從而最大限度減小了熱脹冷縮帶來的負面影響,進而保證了撥叉與跑槽之間的距離,杜絕了因撥叉與跑槽相互卡死現(xiàn)象而產(chǎn)生的飛鋼,保證了正常生產(chǎn)。

(2)撥叉軸改用滾動摩擦后,撥鋼轉(zhuǎn)動靈活,減輕撥叉軸氣缸的負荷。改進前每根撥叉軸需3臺氣缸,上、下槽6臺氣缸,每月消耗最少4臺氣缸,每臺氣缸2800元,改進前每月消耗約11 200元,改進后兩個月消耗1臺氣缸,節(jié)省費用10 000元。

3.跑槽的故障分析

改進前跑槽采用的是∠100型角鋼氣割焊接制作,在制作過程中容易產(chǎn)生變形,并且變形后不易校正。因產(chǎn)量增加,軋鋼節(jié)奏加快,跑槽過鋼頻繁,磨損加快,需要經(jīng)常利用生產(chǎn)間隙對跑槽進行維護補焊。但在實際維修過程中,補焊的焊接面不能保證一定的水平度,有高低不平現(xiàn)象,致使在生產(chǎn)過程中,鋼經(jīng)常碰跑槽產(chǎn)生飛鋼,增加了誤機時間,產(chǎn)生了中廢,影響了生產(chǎn),且補焊時需多人分段進行;用焊條補焊成本較高,效果也不好。

另外一個原因是跑槽過度磨損后需要更換,而跑槽安裝時全部采用的是焊接,將跑槽與固定支架焊接成整體,更換時要用氣割割開更換,工作量大,且定位不準(zhǔn),需要與周圍跑槽校正,更換起來費時、費力且效果不好。

改進后跑槽采用的材料是鑄鐵,整體鑄造成型。整體鑄造,解決了鋼結(jié)構(gòu)件制作容易變形的不良因素,鑄鐵工件相對于鋼件更耐磨,減少了實際生產(chǎn)中的補焊維修時間,為生產(chǎn)贏得了寶貴的時間,并且減少了飛鋼現(xiàn)象的發(fā)生。

改進后的跑槽,在兩邊制造了兩個便于裝卸的吊耳,安裝后用螺絲固定,方便快速拆卸、更換,且定位準(zhǔn)確,只需稍作校正,即能保證其與周邊跑槽對正;不用動用氣割,電焊也降低了更換時的成本,節(jié)省了更換時間。

4.摔直板的故障分析

改進前公司組織檢查冷床摔直板,統(tǒng)計總共安裝了110塊摔直板,檢查有52塊摔直板存在問題,主要是移位,錯位不正,變形裂縫,固定不牢,有的已經(jīng)破裂;由于前后V形槽不對齊,軋制好的鋼材上冷床后,由于進入冷床鋼溫在900℃左右,鋼是軟的紅鋼,落在摔直板上后,由于摔直板不正,造成鋼材彎鋼,再經(jīng)冷卻后,已經(jīng)冷硬,不能校正.在生產(chǎn)中,經(jīng)常由于冷床產(chǎn)生彎鋼,不符合產(chǎn)品要求,導(dǎo)致停機調(diào)平摔直板,產(chǎn)生誤機和廢鋼,影響軋鋼的生產(chǎn)和產(chǎn)品的質(zhì)量。

主要原因是改進前所用的摔直板,體積小、薄且重量輕,但在正常生產(chǎn)中,鋼從跑槽經(jīng)撥叉撥入摔直板,對摔直板產(chǎn)生一定的沖擊力,從而才能起到摔直板的校直作用。改進前的摔直板采用的是鑄鐵材料,且相對體積薄,在受到鋼長時間的沖擊力后,有時會產(chǎn)生裂縫,甚至破損現(xiàn)象,更換所用時間長,而且溫度高,不便于操作和維修。原摔直板頂面九槽的是鑄造成型,頂面的平直度不好,且高度方向也不加工,每個個體間高度上誤差也較大,安裝校正時由于個體誤差大,安裝校正時無法改正,造成110片摔直板V形槽安裝時就有一定的誤差。

改進后所用摔直板厚度增大,重量增大(由原來的每塊90 kg增加到每塊200 kg),在生產(chǎn)中鋼從跑槽經(jīng)撥叉撥入摔直板后,摔直板相對增加了抗沖擊能力,不但能起到校直鋼筋的作用,而且能有效地“自我保護”。摔直板重量加大后,在受到鋼的頻繁沖擊時,不至于發(fā)生位移,從而保證了產(chǎn)品質(zhì)量。

改進后的摔直板采用的是鑄鋼材料,且厚度增大、耐用,增加了抗沖擊力。在受到鋼長時間的沖擊后,不會產(chǎn)生裂紋、破損現(xiàn)象,延長了使用壽命,減少了更換次數(shù),節(jié)省了時間,相對提高了產(chǎn)量。改進后的摔直板,雖然厚度增加,但在摔直板中間預(yù)留了一些規(guī)則排列的散熱孔,及時散熱,從而使鋼從摔直板步進到齒條后,相對鋼溫下降的比較快,保證了鋼的自動調(diào)直,進一步保證了產(chǎn)品質(zhì)量。改造后的摔直板頂面九槽是加工面,高度上要求底面也加工,并提出了較高的加工要求,為高標(biāo)準(zhǔn)安裝提供了保證。

摔直板校正后,都用固定塊固定,保證摔直板位置不變化,確保定位牢靠,進而保證了摔直板V形槽的直線度,可保證鋼材質(zhì)量滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。

四、總結(jié)

經(jīng)過以上有針對性的改進,冷床的撥鋼系統(tǒng)滿足了生產(chǎn)節(jié)奏需求,同時也使得維護相對方便省時。從2012年改造至今,經(jīng)過幾年的運行表明,對撥鋼系統(tǒng)的改進是成功的。改進后的設(shè)備可靠性增強,故障率明顯降低,鋼材質(zhì)量也得到顯著改觀,滿足了年產(chǎn)52萬噸的生產(chǎn)能力需求。

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