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油田加熱設備數字化控制系統

2015-01-01 02:18:12王玉萍張小榮
設備管理與維修 2015年1期
關鍵詞:液位

王玉萍 張小榮

(長慶油田公司第二采氣廠 陜西榆林)

一、存在的問題

1.鍋爐控制系統

每臺鍋爐旁就地配置1臺控制柜,控制系統操作平臺為Eview觸摸屏,使用Easybulider組態軟件,下位機采用西門子S7200系列224型 PLC。控制系統功能:①在Eview控制屏實現燃燒器啟停操作。②控制柜安裝1個液位顯示器,實現液位的高低報警和自動控制水泵啟停。目前鍋爐控制系統存在以下問題。

(1)原系統置于現場,未能實現遠程控制,不利于系統安全穩定運行和操作人員人身安全。

(2)單爐單控制,人員啟停等操作工作量大,應急處理操作困難。

(3)雖能實現自動控制,但是數據無法遠傳,不能實現集中監控,觸摸屏操作平臺操作復雜,操作人員誤操作概率較大,故障排除較為繁瑣。

(4)只有液位顯示、鍋爐壓力顯示和控制,監控參數少。

2.加熱爐控制系統

加熱爐控制系統在加熱爐燒火間現場,利用一次儀表(壓力變送器、熱電偶和浮子液位計)采集加熱爐鍋筒壓力、溫度和液位數據,通過現場二次儀表顯示和控制燃燒器,實現報警、停爐。目前加熱爐控制系統存在以下問題。

(1)同1.(1)、(2)。

(2)雖能實現自動控制,但利用一次、二次儀表數據靈敏性較差,顯示不夠清晰明了,無動態效果;溫度控制單元、水位控制單元及壓力控制單元等控制精度低,無法實現數據遠傳功能。

(3)控制箱過于復雜,線路過多,維護不便。元器件配置老化,安全性及準確性能較低。

(4)控制系統無法查看報警信息及故障。

近年隨著自動控制和計算機技術的發展,數字化控制系統在油田加熱設備中得到應用,有效提高了設備運行安全性和經濟效益,司爐人員勞動強度減輕,勞動條件改善。

二、鍋爐數字化控制系統

1.應用方案

(1)設立單獨自控室,將現場與控制系統分開,增加系統安全性,改善操作人員工作環境。

(2)將操作平臺由觸摸屏改為工控機,簡化操作人員操作步驟,使操作人員在自控室即可監控鍋爐實際運行狀態并進行相關操作。

(3)更換組態軟件,增加報表打印、報警參數查詢等功能。在保持原操作畫面風格基礎下,重組監控畫面,方便參數修改。

(4)在鍋爐房增加8臺專業攝像頭,實時監控鍋爐房中設備運行狀況。

(5)將西門子S7200(CPU224)控制器更換為 S7200(CPU226)控制器,重新編寫PLC控制程序。1臺PLC控制4臺鍋爐,節省費用。

2.鍋爐監控系統

在牛毛井聯合站等鍋爐房應用,監控系統主要組成:①壓力、溫度和液位的采集監控系統。②鍋爐啟停控制。

(1)溫度、壓力和液位的監控系統主要由下位機(SIMENS S7-200 PLC)通過西門子I/O EM231模擬量模塊采集現場熱電偶、熱電阻、液位變送器及壓力變送器的數據,并對采集數據進行一定方式的轉換使其與現場數據保持一致,確保顯示精確度,在上位機(組態王)建立相關的變量與之相聯接。鍋爐監控系統主要有鍋爐的鍋筒壓力、鍋筒液位(控制鍋爐供水泵啟停)和排煙溫度等監控點(圖1)。

圖1 鍋爐監控系統畫面

使用工業控制機(上位機)替換觸摸屏,用組態王6.52軟件替換Easybulider軟件。下位機為SIMENS S7-200 PLC。PPI方式是西門子公司專為S7-200系列PLC開發的一個通信協議,內置于S7-200 CPU中,PPI物理上基于RS-485接口,通過屏蔽雙絞線就可以實現PPI通信,是一種主—從通信協議。組態王與PLC連接見圖2。使用組態王軟件編制動態畫面:①主控制畫面。在主控制畫面中,當發生異常情況(鍋爐實際控制值超過其工藝設定參數),畫面中溫度、壓力和液位等工藝參數會出現閃爍的紅(高于工藝設定參數)或黃(低于工藝設定參數)底色,而不需要查看報警信息即可判斷報警點,從而可加快事故處理速度;增加手動強制開關鈕,用于應急處理;增加大小火轉換鈕,可便捷實現大小火之間轉換。②歷史趨勢畫面。可以設定需要保存的時間,能夠方便地查出每時每刻的歷史數據,能夠顯示每班運行數據的平均值、最大值和最小值等。③報警畫面。顯示定義變量的報警值,可進行記錄打印。④報表畫面。日報表可以對每個班次的數據做成報表,方便查詢。歷史報表則可通過設定保存期限,對長期的生產過程進行統計、分析,使管理人員能夠實時掌握和分析生產情況。

3.實現功能

(1)燃燒器自動控制。當鍋筒壓力低于其設定的壓力下限值時,啟動燃燒器大小火;當鍋筒壓力高于其設定的壓力下限+下限回差時,關閉燃燒器大火,小火保持不變;當鍋筒壓力高于其設定的壓力上限值時,關閉燃燒器小火;當鍋筒壓力重新降至其設定的壓力上限-上限回差時,啟動燃燒器小火;當鍋筒壓力繼續降到設定的壓力下限值時,啟動燃燒器大火;當鍋筒壓力高于設定壓力上限報警值,鍋筒壓力超壓報警,燃燒器連鎖停機。

(2)補水泵自動上水。當鍋筒水位達到設定低水位(高于報警低線)時,鍋爐上水泵自動啟動,直到設定上線,泵停止。

(3)“三停”故障指示報警。①燃燒器因各種故障不能準確點火,電腦控制器不連鎖設備,報警燈亮且音響報警提示。②鍋筒水位報警指示燈亮。當鍋筒水位過低,鍋筒水位報警,強制關閉所有受控設備,音響報警提示。③鍋筒壓力報警指示燈亮。當鍋筒壓力發生超高時,鍋筒壓力報警,強制關閉所有受控設備,音響報警提示。④排煙溫度報警指示燈亮。當排煙溫度高于設定值時,排煙溫度報警,強制關閉所有受控設備,音響報警提示。

(4)上位機。①實現遠程啟停功能。實時顯示壓力、水位、排煙溫度、報警信息(報警畫面)、火焰(燃燒大、小火或停止)指示、水泵啟停和液位狀態。②系統參數設定(壓力上下限停爐設定值,大小火切換設定值)。③實現報警上下限設定功能、報警消音操作。④壓力等數據運行曲線及報表生成。

圖2 組態王與PLC連接

4.鍋爐房的視頻監控系統

由于自控室與鍋爐現場采用分開式設計,為了增加鍋爐運行穩定性,減少故障處理時間,在鍋爐房中增加8臺攝像頭實時監視鍋爐運行情況(圖3、圖4)。

(1)采用專業的圖像采集軟件和專門的圖像采集卡(洪視NV700X)對現場攝像頭采集的圖像進行真實的還原,保證圖像的真實性和實時性。

以上案例中,關于D企業實行多元化的人員安排提供了“新”引導,這種趨向性開發實踐過程,不僅適應了企業當前發展階段,管理工作的全面性探索,也能夠始終保障企業管理環節擁有新鮮的血液,迎合了高速率發展的市場需求。

(2)采用RS485通信協議通過RS485/RS232轉換器與電腦上的串口進行連接,控制解碼器對現場的攝像頭進行位置控制,根據實際需要不斷調節攝像頭的方向,對鍋爐房中設備進行全方位實時監控。

圖3 攝像頭

圖4 鍋爐監視畫面

三、加熱爐數字化控制系統

1.加熱爐控制系統設計流程(圖5)

在柳二接轉站應用,通過 RTU(UT-206)采集現場壓力、溫度和液位等信號,在RTU內部進行轉換、運算、對比和分析等一系列處理實現燃燒器自動啟停報警功能。RTU具備數據遠程,觸摸屏具備現場顯示和控制功能。

(1)觸摸屏現場顯示RTU采集信息及運算結果,現場溫度、壓力等設定值在觸摸屏可調。

(2)將RTU采集信息及運算結果遠傳給上位機組態進行集中監控,上位機組態具有實時監控鍋爐運行狀況、報警信息顯示、參數設定和遠程啟停等功能。

(3)將RTU采集到的信息進行運算處理,以實現對燃燒器進行啟動報警和停爐自動控制。

圖5 加熱爐控制系統設計流程

2.實現功能

(1)加熱爐溫度數據采集、傳輸和顯示。PT100熱電阻采集加熱爐溫度,溫度變送器將阻值信號變換成4~20 mA信號后再傳至主控RTU。RTU將4~20 mA信號轉換成0~5000數值輸出傳送給觸摸屏和上位機組態,觸摸屏和上位機組態將0~5000數值轉換成0~150℃溫度值用于顯示。

(2)加熱爐壓力數據采集、傳輸和顯示。SWP-T20X壓力變送器采集加熱爐壓力,此后過程和上述類似,觸摸屏和上位機組態將0~5000數值轉換成-0.1~0.1 MPa壓力值用于顯示。

(3)加熱爐液位數據采集、傳輸和顯示。液位變送器(LT轉換器)采集加熱爐壓力后將液位轉換成μA信號傳送給液位變送器二次儀表,液位變送器二次儀表將μA信號轉換成開關量傳送給主控RTU。主控RTU通過繼電器連接揚聲器控制液位報警,通過觸摸屏畫面狀態顯示燈顯示液位報警,同時報警信息也被傳送至上位機組態。

(4)加熱爐手、自動轉換及大小火切換。加熱爐手、自動轉換及大小火切換實現了燃燒器手自動任意切換,保證系統安全穩定運行,手、自動及大小火切換需要通過控制燃燒器(BGN350P)各觸點實現。

(5)自動運行系統功能。①燃燒器現場“三停”(液位停爐、壓力停爐、溫度停爐)功能。②鍋爐運行參數可調功能。③數據實時顯示及報警功能。④遠程控制功能。

(6)上位機功能。①遠程啟停功能。用于實時顯示溫度、壓力、水位、報警信息(報警畫面)和火焰指示。②報警消音操作及系統參數設定(溫度上限停爐設定值、溫度下限啟動設定值、壓力上下限停爐設定值、大小火切換設定值)。③溫度、壓力等數據運行曲線及報表生成。實現報警上下限設定功能。加熱爐控制系統畫面見圖6。

四、應用效果

2011年完成7座鍋爐房20臺鍋爐的數字化系統應用。通過幾年運行,系統自動化程度較高,安全穩定,有效降低了操作人員勞動強度和成本。組態王開發的上位機監控程序功能完善,綜合性強,人機界面友好,實用性好。2013年對2臺真空加熱爐實現數字化改造,控制系統運行穩定可靠。

五、幾點建議

(1)鍋爐控制系統利用1臺PLC控制4臺鍋爐,在值班室設置上位機,安裝鍋爐控制系統(組態王),目前系統未接入廠內站控系統。為此可繼續完善,實現遠程站控參數傳輸(不建議遠程啟停控制)。

圖6 加熱爐控制系統畫面

(2)加熱爐數字化控制系統利用工況適應性強的RTU,每臺加熱爐有1個RTU,實現數據遠傳集中監測和啟停控制功能,上位機組態接入站控系統。

(3)鍋爐房內安裝攝像頭,對設備、儀表參數進行全方位實時監控,減少人員巡檢次數;加熱爐未設計視頻監控。

(4)鍋爐控制系統使用幾年來,功能完善、可靠,但RS485接口通信速度慢,可改用寬帶通信,提高通信速度。

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