劉樹成
北京華宇工程有限公司選煤工程六所
本文針對(duì)濟(jì)寧二號(hào)煤礦選煤廠投產(chǎn)一年來生產(chǎn)過程中存在的旋流器入料壓力不穩(wěn)定問題,通過對(duì)合格介質(zhì)桶有效高度、合格介質(zhì)回流緩沖設(shè)施、旋流器入料潤(rùn)濕管的大小等影響因素進(jìn)行了深入分析,并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行了合理改造,使存在的問題得以解決,保證了生產(chǎn)的正常進(jìn)行,同時(shí)為選煤廠設(shè)計(jì)和生產(chǎn)人員提供一定的指導(dǎo)作用。
濟(jì)寧二號(hào)煤礦選煤廠原采用原煤預(yù)先篩分、動(dòng)篩排矸、單一跳汰選煤工藝,由于工藝落后、分選效率差、精煤回收率低等問題,公司于2010年11月份開始著手對(duì)選煤廠進(jìn)行技術(shù)改造,通過總承包招標(biāo)形式進(jìn)行,最終由北京華宇工程有限公司中標(biāo)實(shí)施技術(shù)改造工作。
技術(shù)改造工作主要內(nèi)容為新建重介分選系統(tǒng),廠型為4.00Mt/a,采用的工藝為無壓三產(chǎn)品重介旋流器(直徑1350/950mm)分選。選煤廠于2013年4月份建成投產(chǎn),經(jīng)過一年多的生產(chǎn),現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)存在部分設(shè)計(jì)問題,其中“旋流器入料壓力不穩(wěn)定”問題值得分析和商榷。目前,合格介質(zhì)泵入料壓力在0.2MPa 左右,與投產(chǎn)時(shí)的壓力(0.26~0.28MPa)差距較大,而且壓力忽高忽低,極不穩(wěn)定,已影響到原煤入洗量及產(chǎn)品的質(zhì)量。針對(duì)此問題根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)整改前后的情況在這里進(jìn)行淺要的分析。
選煤廠采用兩套系統(tǒng),每套系統(tǒng)主選設(shè)備為直徑1350/950mm 的無壓三產(chǎn)品重介旋流器,小時(shí)介質(zhì)循環(huán)量為1800m3,配套合格介質(zhì)桶為φ5200mm,V=60m3,配套合格介質(zhì)泵流量為1800m3/h,實(shí)際生產(chǎn)過程中經(jīng)常出現(xiàn)桶中介質(zhì)四處外溢和旋流器入料壓力不穩(wěn)定現(xiàn)象,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)情況,針對(duì)以下問題進(jìn)行分析。
1)合格介質(zhì)桶的設(shè)計(jì)分析
正常生產(chǎn)時(shí),是靠控制合格介質(zhì)桶內(nèi)液位來保持旋流器入料壓力的。如果生產(chǎn)時(shí)的液位過高,會(huì)造成停車時(shí)桶跑溢流的現(xiàn)象,增加介質(zhì)損耗且污染廠房環(huán)境;液位過低,則不能有效控制旋流器入料壓力。通過總結(jié)在選煤廠設(shè)計(jì)及生產(chǎn)運(yùn)行中的經(jīng)驗(yàn)發(fā)現(xiàn):在設(shè)計(jì)合格介質(zhì)桶時(shí),不僅要考慮桶的有效容積,還必須考慮桶的有效使用高度。這里的有效使用高度是指正常生產(chǎn)時(shí),桶內(nèi)液位距泵入口的高度差。設(shè)計(jì)時(shí),不能單從體積上考慮緩沖量的問題,桶的高度也一定要重點(diǎn)考慮。桶的有效使用高度一定要保持在2.5m 以上,否則合格介質(zhì)泵很容易因回流介質(zhì)擾流和泵的吸力影響而吸入空氣,不但會(huì)造成泵的氣蝕現(xiàn)象,影響泵的使用壽命,而且會(huì)引起旋流器的入料壓力不穩(wěn)定,對(duì)生產(chǎn)影響較大。當(dāng)然桶的體積足夠大時(shí)在一定范圍內(nèi)能彌補(bǔ)液位差的影響,但體積過大會(huì)使投資增加,設(shè)計(jì)宜從兩方面綜合考慮。
濟(jì)二選煤廠合格介質(zhì)桶的總?cè)萘繛?0m3(見圖1)。工作時(shí),去除分選設(shè)備及管道內(nèi)的介質(zhì)體積(回流介質(zhì))后,尚有約30m3有效容積。按緩沖能力來說,不存在問題。但桶的有效高度存在問題。如下圖所示,桶的設(shè)計(jì)高度為4.132m,出料口的中心高度為1.14m,生產(chǎn)時(shí)為保證停車介質(zhì)回流量不使桶溢流,必須保證桶內(nèi)留余有一定的儲(chǔ)量,根據(jù)設(shè)計(jì)管路和設(shè)備大小情況計(jì)算停車回流介質(zhì)量在16m3左右,通過計(jì)算為保證停車時(shí)桶不溢流必須控制液位距溢流堰0.9m 左右,這樣生產(chǎn)時(shí)液位距合介泵的入料口中心高差僅1.967m。如此低的液位,在泵巨大的吸力及回流介質(zhì)的擾流作用下,使空氣進(jìn)入泵內(nèi),造成旋流器入料壓力忽高忽低現(xiàn)象,從而影響生產(chǎn)。

圖1 濟(jì)二選煤廠原設(shè)計(jì)合格介質(zhì)桶

圖2 合格介質(zhì)回流緩沖裝置
改造時(shí),將桶加高了1.5m,使用效果良好,桶不再出現(xiàn)四處溢流現(xiàn)象,旋流器入料壓力變得穩(wěn)定。
2)合格介質(zhì)回流分析
濟(jì)二選煤廠每臺(tái)合格介質(zhì)桶回流管路包括脫介篩下合格介質(zhì)管路和磁選精礦管路,脫介篩下合格介質(zhì)距桶頂端垂直高差11m 左右,設(shè)計(jì)時(shí)管路出口無單獨(dú)緩沖裝置。桶上設(shè)置的防雜物篦網(wǎng)雖具有一定的緩沖作用,但由于高差造成的沖擊力巨大,使其使用壽命很短,很容易沖壞。巨大的沖擊使桶內(nèi)形成很深的漩渦,造成局部液位進(jìn)一步下降,從而使大量空氣進(jìn)入合格介質(zhì)泵,造成旋流器入料壓力不穩(wěn)定。
改造時(shí),在入合格介桶的管路出口設(shè)置溢流式緩沖裝置(見圖2)。改造后,既防止回流對(duì)液位形成沖擊,也減少了煤泥水的外濺問題。對(duì)旋流器的入料壓力的穩(wěn)定也起到了一定保障作用。
3)潤(rùn)濕管路的設(shè)計(jì)分析
旋流器入料潤(rùn)濕管路的大小對(duì)旋流器的入料壓力的穩(wěn)定也有較大影響。
濟(jì)二選煤廠旋流器入料合格介質(zhì)管路直徑為DN450,設(shè)計(jì)時(shí)采用潤(rùn)濕管為DN150。生產(chǎn)過程中,潤(rùn)濕管路上閥門只能開啟五分之一,再大則造成旋流器入料壓力迅速下降。潤(rùn)濕管設(shè)計(jì)時(shí)采用DN150 的偏大,需靠閥門控制潤(rùn)濕流量,造成閥門磨損嚴(yán)重。一個(gè)閥門只能使用一個(gè)多月就需要更換。而且在采用閥門控制潤(rùn)濕流量時(shí),閥門后端管路中流體不充盈造成氣體容易進(jìn)入主管路,從而使旋流器入料壓力降低,影響旋流器分選。
通過后期將潤(rùn)濕管更換為DN80 的管道后,閥門起到微調(diào)作用,磨損相對(duì)下降,旋流器的入料壓力相對(duì)穩(wěn)定。
4)其他影響壓力問題分析
除上述設(shè)計(jì)時(shí)存在的三點(diǎn)問題會(huì)影響旋流器入料壓力的不穩(wěn)定和變化,生產(chǎn)過程中如下幾點(diǎn)也會(huì)對(duì)其具有一定影響:
a.合格介質(zhì)泵配套的變頻器或液力偶合器質(zhì)量出現(xiàn)問題,至使泵的轉(zhuǎn)速下降,流量跟揚(yáng)程下降,從而旋流器入量壓力下降;
b.合格介質(zhì)泵的葉輪磨損問題,由于長(zhǎng)時(shí)間的使用、磨損,葉輪磨損嚴(yán)重,致使流量與揚(yáng)程下降,從而使旋流器入量壓力下降;
c.桶內(nèi)鑄石脫落,堆積在泵入口處,影響合格介質(zhì)順利進(jìn)入泵內(nèi)。
重介選煤廠,旋流器的入料壓力至關(guān)重要,決定了該廠是否能夠生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。在設(shè)計(jì)時(shí)要從合格介質(zhì)桶的高度、容量,合格介質(zhì)回流緩沖設(shè)施,潤(rùn)濕管路大小等方面的設(shè)計(jì)充分考慮;在生產(chǎn)時(shí),也要對(duì)設(shè)備運(yùn)行情況時(shí)刻進(jìn)行關(guān)注和分析,保證旋流器入料壓力的穩(wěn)定性,確保分選出合格產(chǎn)品。