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某型艇用幅壓直流電動機振動分析及改進措施

2015-01-04 06:23:16宋義超高立夫孫良友
船電技術 2015年4期
關鍵詞:振動故障

宋義超,高立夫,孫良友

(海軍駐湖南地區軍事代表室,湖南湘潭410111)

0 引言

目前,直流電機廣泛應用在海軍各類艦船上,隨著科技的發展,對艦船的隱身性能提出了更高的要求,因此對直流電機的振動性能提出了更高的要求。某型艇用直流電動機不僅要求振動烈度,振動加速度總振級滿足要求,還對10~6 kHz等多個頻率點的振動加速度提出了較高要求。

本文采用 LMS Test.Lab測量該直流電動機各頻率點的振動加速度,根據測量數據對振動情況進行分析并提出改進措施。

1 直流電機振動影響因素

根據轉子動力學,直流電機在額定轉速運行時,導致其振動異常的因素主要有[1]:轉子不平衡量過大,軸線失準或轉軸彎曲,軸承故障以及換向器與電刷接觸不良導致的振動。假設電機轉速為n,則其振動基頻值為f0=n/60。

1.1 轉子不平衡量過大

轉子不平衡量過大屬于常見的現象,導致該現象的原因主要有加工誤差、裝配誤差、材料不均勻以及平衡機精度不足等。

由該因素引起的振動的特性為[2]:

1)以基頻值f為頻率的正弦振動曲線;

2)轉速升高時振動幅值變大。

1.2 軸線失準

電機軸線失準,是指電機前后端蓋不同心,或由于裝配導致的軸偏斜、彎曲等。

當出現該現象時振動頻譜上可以看到明顯的2倍頻升高的現象。

1.3 軸承故障

以滾動軸承為例,如圖1所示,其中D為節圓直徑,d為滾珠直徑,β為接觸角,Z為滾珠數。

當軸承出現外環故障時,其特征頻率為[3]:

內環故障時特征頻率為:

圖1 滾動軸承尺寸圖

滾珠故障特征頻率為:

保持架碰外環故障特征頻率為:

保持架碰內環故障特征頻率為:

1.4 換向器與電刷接觸不良

對于直流電機而言,換向器與電刷接觸不良導致的振動超標是較為常見的現象,電刷劃過換向片時會產生跳動,其跳動量的大小與換向器表面粗糙度、圓度、換向器溝槽倒角、電刷與換向器接觸面情況以及電刷彈簧壓力等決定[4]。

經分析后可知,電刷與換向器接觸產生的振動特征頻率為:

其中N為換向器片數。

2 艇用幅壓直流電機振動情況及改進措施

艇用直流幅壓電動機振動噪聲要求較高,采用LMS Test.Lab測量電機機座4個腳的振動加速度頻譜,同時用其他測量系統輔助測量電機轉速、動平衡量、振動幅值、振動烈度等指標。

該電機額定轉速n=1050 r/min,故其振動基頻值為f0=n/60=17.5 Hz,該電機在實測1/3倍頻程頻振動加速度級超標概率較高的幾個頻率值及限值如表1所示。

表1 電機在實測1/3倍頻程頻振動加速度級超標概率較高的幾個頻率值及限值

經分析,上述4個頻率值分別對應不平衡量過大、軸線失準、軸承故障及電刷與換向器接觸導致的振動。

2.1 16 Hz振動加速度級超標及其改進措施

經測試,當幅壓直流電機現場動平衡值為1.1 g時,其振動加速度頻譜如圖2所示,16 Hz處振動加速度82 dB>77 dB,超過限值。

顯然16 Hz接近電機轉速頻率17.5 Hz,故可斷定超標原因為不平衡量過大。經過反復測試,最終確定當電機現場不平衡量小于0.8 g時其基頻振動可滿足要求,而為了使電機能達到這個要求,改進了轉子浸漆、加工等工藝,增加轉子同軸風扇單獨校靜平衡工序,并規定在轉子校動平衡時不平衡量小于0.5 g。通過以上措施,可保證電機基頻振動合格,改進后的測試曲線如圖3所示,16 Hz處振動加速度級為74.47 dB<77dB。

2.2 31.5 Hz振動加速度級超標及其改進措施

在幅壓直流電動機的測振試驗中,曾出現過16.5 Hz合格但31.5 Hz不合格的情況,如圖4所示,反復校動平衡后該現象無改善且有加劇現象。31.5 Hz接近2倍轉頻,故可斷定該現象是由于軸線失準導致。

為驗證上述判斷,將電機放置在機床上重新測試前后軸承、端蓋的同心度等尺寸,發現由于裝配時受力變形,電機機座后端蓋止口處偏心0.09 mm,嚴重超差,從而導致2倍頻振動超標。針對此情況,改進電機裝配工藝、盡可能減小拆裝電機時關鍵部件的受力,從而減小其變形,保證軸線準度。改進后測試曲線如圖5所示,31.5 Hz處振動加速度級為77.47 dB < 81dB。

圖3 改進后振動加速度頻譜

圖4 2倍頻振動超標時時振動加速度頻譜

圖5 改進后振動加速度頻譜

2.3 80 Hz振動加速度級超標及其改進措施

在幅壓直流電動機的測振試驗中,出現80Hz振動加速度不合格的現象,如圖6所示,從圖中可看出電機基頻、2倍頻處振動均在合格范圍內。該電機使用的軸承型號為SKF6210,對應圖1中的尺寸參數分別為:D=90 mm,d=50 mm,z=11,β=15°。由公式(2)可知當軸承內環故障時,引起的振動特征頻率為73.95 Hz,接近80 Hz。

基于以上判斷,對電機的軸承進行了更換,更換后測試曲線如圖7所示,80 Hz處振動指標74.54 dB < 88 dB。

圖6 80 Hz振動超標時時振動加速度頻譜

圖7 改進后振動加速度頻譜

圖8 高頻振動超標時時振動加速度頻譜

2.4 高頻振動加速度級超標及其改進措施

在電機振動測試時,有較大概率出現高頻振動超標,主要是3.15 kHz振動加速度超標的現象,如圖7所示。該電機換向片數量為185,按公式(6)可知由于換向器與電刷接觸不良導致的振動特征頻率為:

與3.15 kHz非常接近,故可斷定該頻段振動超標是由電機換向器與電刷接觸不良導致。

圖9 改進后振動加速度頻譜

為解決上述問題,對換向器制造工藝,包括烘壓、加工、溝槽等行了優化,對電刷硬度選擇提出了明確要求,對彈簧壓力等也進行了適當調整,進行上述工作后,電機高頻振動加速度頻譜如圖8所示,3.15 kHz處振動加速度級為101.68 dB < 104 dB。

3 結論

通過對幅壓直流電動機的振動影響因素的分析以及實驗,驗證了電機振動容易超標的頻率點對應的原因以及相應的改進措施,保證了電機的振動指標合格,保證了產品質量。

[1]崔劍,崔國勛,王宇.電機振動故障的頻譜分析與診斷[J].防爆電機,1994,1(1): 11-16.

[2]易良榘.簡易振動診斷現場實用技術[M].北京: 機械工業出版社,2003.

[3]高耀智.基于 1(1/2)維波與小波包相結合的滾動軸承的故障診斷[D].2009: 10-11.

[4]李晞.直流電機噪聲分析及降噪的工藝措施[J].船電技術,2012,32(7): 43-46.

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