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600MW機組凝結水泵多次發生汽蝕的原因分析

2015-01-12 01:08:20胡中強
電站輔機 2015年4期
關鍵詞:凝汽器

胡中強

(中國大唐集團科學技術研究院有限公司華東分公司,安徽合肥230022)

600MW機組凝結水泵多次發生汽蝕的原因分析

胡中強

(中國大唐集團科學技術研究院有限公司華東分公司,安徽合肥230022)

分析了某型600MW機組凝結水泵多次發生汽蝕的原因,解析了凝結水泵汽蝕的機理,找到了觸發汽蝕的誘因。根據水泵的布置情況,改善了系統管道的隔離狀況,采取了清除入口障礙物及提高凝汽器液位高度等措施,避免水泵再次發生汽蝕現象。

機組;凝結水泵;汽蝕;沿程阻力;汽蝕;余量;誘因;分析

0 概 述

水泵運行中,若其過流部分的局部區域(通常是葉輪葉片進口稍后的某處),因為某種原因,抽送液體的絕對壓力下降到當時溫度下的汽化壓力時,液體便在該處開始汽化,形成氣泡。這些氣泡隨液體向前流動,至某高壓處時,氣泡周圍的高壓液體致使氣泡急驟地縮小以至破裂,這就是泵的汽蝕現象。當泵發生汽蝕后,隨著時間的推移,會導致泵的出力下降。汽蝕嚴重時,還會使泵體結構受損,直接影響了機組的安全穩定運行。

1 設備簡況

某型機組的換熱系統中,配置了2臺凝結水泵,正常運行工況下,1臺投運,1臺備用。水泵和電機的相關參數,如表1所示。

2 汽蝕產生的原理及危害

在泵內流道中,因某處液體的壓強下降至相應的液溫汽化壓強時,就會出現氣泡。氣泡中主要是蒸汽,因水中溶解有一定數量的氣體,所以氣泡中除蒸汽外,還夾帶了少量的氣體。當氣泡隨著水流通過相對高壓區時,蒸汽被重新凝結成水,氣泡逐漸產生變形進而破裂。在氣泡破裂的瞬間,高壓水以極高的速度流向這些氣泡原本占有的空間,形成了一個沖擊力。這種氣泡形成、聚集、增長直到潰滅的過程就是汽蝕[1]。

表1凝結水泵及電機的相關參數

汽蝕發生后,對水泵的正常運行造成明顯的影響和危害。主要在三個方面造成了影響,對流道的材料造成破壞;使泵的運行性能下降;導致泵產生明顯的振動和噪音。

3 凝結水泵汽蝕的原因

凝結水泵是在汽輪機輔機系統中長期運行的重要設備,對于機組的穩定運行起著重要的作用。系統運行時,凝結水泵經常處于一用一備的狀態。由于水質原因,其入口濾網經常需要清理和檢修。凝結水泵的入口與凝汽器相連,而凝汽器內部的清理工作,是每次停機檢修時必須進行的檢修項目,檢修時,可能在設備內混入雜物。同時,由于凝結水泵的入口壓力比普通水泵低,所以,凝結水泵較易發生汽蝕現象。引發汽蝕的原因主要有幾個方面。

(1)流動介質內混入空氣

凝結水泵的入口濾網經常需要抽出清洗。清洗濾網時,如備用水泵入口閥門的密封性較差,會有部分空氣通過入口母管被水流帶至運行水泵中,當混入空氣增加至一定量時,就會在運行水泵中產生汽蝕現象。發生這種情況后,可打開運行水泵的排空氣閥門,排出多余空氣,以減小水泵發生汽蝕的可能性。

(2)沿程阻力較大

因系統設計要求,從凝汽器熱井至凝結水泵的管道比較粗短,同時管道上設計有入口濾網、入口閥門、入口母管三通、入口母管彎頭等附件,增加了流體的沿程阻力。如果在后期改造中,增加了其它阻力元件,更會導致沿程阻力的增加,也會使凝泵的有效汽蝕余量不足而發生汽蝕現象。

(3)入口濾網堵塞

凝結水的水質相對較差,由于檢修等原因,設備內會存在一定量的雜質,長期運行后會堵塞凝結水泵入口處的濾網。此類故障使入口濾網的差壓發生變化,可通過及時清理,排除故障。

(4)入口閥門閥芯脫落

由于入口閥門的閥芯被流體長期沖刷,可能會發生閥芯移位、開關不到位甚至脫落等現象,導致入口管道的流體截面積縮小。入口流量的急劇減少,從而引發水泵的汽蝕現象。

(5)入口管道堵塞

停機檢修時,對凝汽器內部的檢修是必不可少的工序之一,可能有部分器具或輔材遺留在凝汽器內部,引起凝結水泵入口管道的堵塞。在凝汽器水室通往熱井入口處,設置有入口格柵網,一些體積較小的物體會隨水流進入凝結水泵的入口濾網,如果濾網堵塞會觸發濾網差壓高的報警訊號,需對事故水泵進行運行切除和隔離,并清洗濾網。有時,也會有體積較大物體遺留在凝汽器內,堵塞了入口柵格網,導致入口母管的流量受限,當凝結水泵轉速升高后,水泵有發生汽蝕的可能性。

4 事故分析及處理

對凝結水泵濾網的清洗工作,需在切換運行狀態后進行。關閉待檢修水泵的入口蝶閥,將入口濾網取出,就地清洗。經多次清洗濾網后發現,每次都是在清洗不久后,水泵的運行狀態開始逐漸發生劣化,其電流由正常運行中的74A逐漸下降并呈波動狀態,凝結水母管壓力和凝結水流量也逐漸開始波動,且波動值越來越大。約30min后,凝結水泵的運行噪音也明顯增大,此時,水泵的振動增大。嚴重影響了機組的正常運行。此時判斷,凝結水泵已發生了明顯的汽蝕現象。

由于汽蝕現象是在切換水泵運行狀態后發生的,經排查,排除了人為操作失誤的可能性,因此,汽蝕可能是正在檢修的凝結水泵引發的。在檢修水泵工作完成后,將其投入運行的初期,并未發生汽蝕現象。運行之前,水泵已排出了少量空氣,據此判斷,水泵發生汽蝕的原因,是運行流體中又混入了空氣。調取以往運行數據發現,該類現象已數次發生,均出現在隔離了凝結水泵并清洗濾網的作業過程中,故判斷該汽蝕現象的發生,應與凝結水泵入口濾網的清洗檢修作業有關。

經檢查發現,該凝結水泵入口濾網腔的室內水位,在清洗濾網的過程中逐漸下降。由此認定,該凝結水泵發生汽蝕的原因,是由于備用泵入口蝶閥的密封不好,檢修時,由于運行水泵的抽吸作用,導致備用泵管道內水位逐漸下降,最終導致水封失效,有少量空氣混入水中并被抽吸至運行水泵。因空氣的混入,運行中的凝結水泵發生了汽蝕現象。在隨后的檢修中,通過不斷向濾網腔室內注水,以保持水封狀態,避免了空氣的再次混入。多次試驗后確認,運行水泵不再發生汽蝕現象。

為解決該問題,機組停機時,在2臺凝結水泵的入口蝶閥之前,分別加裝了1只入口閘閥。由于現場安裝空間受限,閘閥的布置位置,與母管彎頭和三通的位置相距很近。

機組開機后,凝結水泵轉速為1160r/min,高壓加熱器未投運,排汽溫度為40℃,凝汽器液位高度為1600mm。開大除氧器上水的主調門后,凝結水流量增大,維持約3min后,流量急劇下降,凝結水泵電流從73A下降至57A,出口母管壓力由1. 91MPa下降至1.4MPa。通過控制上水主調門,凝結水泵電流和凝結水流量趨于穩定。發生異常前水泵的運行工況曲線,如圖1所示。

圖1凝結水泵相關參數運行曲線

維持凝結水泵的運行狀態不變,機組負荷逐步升至300MW。隨著機組負荷進一步提升,凝結水流量需要繼續增大。逐步提高凝結水泵轉速后,凝結水泵的流量無法維持在穩定值,凝結水泵的電流、出口壓力和流量均發生了不規律的波動。同時,泵體振動和噪音明顯增大。此時,凝結水泵已發生了明顯的汽蝕現象。需要注意的是,在提升凝結水流量的過程中,有類似脈動的流量變化。據此推斷,水泵入口處可能被堵塞,從而導致流量的波動。

在提升了凝汽器的液位高度后,凝結水泵的汽蝕現象得到了一定程度的緩解,凝結水泵的出口流量可提高到一定程度并保持穩定。如果再進一步提升流量,水泵還是會發生明顯的汽蝕現象。

在調閱凝結水泵相關設計參數后發現,該型水泵所需的汽蝕余量(HPSHr),為5.5m,而在同期建造的600MW火電機組中,選用的凝結水泵的汽蝕余量(HPSHr)多為3.5~4.5m。相對而言,該型水泵的汽蝕余量偏大。汽蝕余量標志著泵抗汽蝕性能的好壞,它的值越小,則泵的抗汽蝕性能越好,要求吸入系統所提供的有效汽蝕余量(NPSHa)也越?。?]。并且,該機組采用的是緊湊型設計方案,凝結水泵入口管路系統的布局較為集中和密集。再考慮到水泵入口新加裝的閘閥,使系統的沿程阻力發生了變化。因此,需要考慮沿程阻力的增大,是否導致了水泵汽蝕余量的不足,從而引起了水泵汽蝕現象的發生。

加裝了入口閘閥后,由于安裝位置距母管彎頭和三通較近,增加了管道的沿程阻力,加劇了凝結水泵的汽蝕現象。由于提高了凝汽器的液位高度,從而提高了凝結水泵的入口靜壓。在水泵出力較小的工況下,凝結水泵的汽蝕現象并不明顯,但隨著負荷的增加,在進一步提升凝結水泵出力的過程中,水泵的汽蝕現象就會急劇變化。

新加裝閘閥的局部阻力相對分流三通和彎頭而言并不大(分流三通局部阻力系數ξ=1.5,90°彎頭局部阻力系數ξ=1.0,閘閥局部阻力系數ξ=0.5),但是,當數個阻力集聚一起時,總的阻力損失并不是各個局部阻力損失的簡單相加。有關的研究結果表明,如果各局部阻礙之間的距離大于3倍管徑簡單的相加,所得結果偏于安全[3]。而該電廠在進行管路改造作業前,并未針對此系統進行相應的計算,所以該機組的設備安裝方式和布局,可能存在一定的隱患,應在以后的檢修方案中加以優化或改進。

5 結 語

某型凝結水泵發生了多次較為明顯的汽蝕現象,引發汽蝕的主要原因有兩類。

第一類是由于系統中其他水泵的隔離閥門發生了輕微的泄漏,在水泵的隔離檢修時,有微量空氣混入流體中,最終在運行水泵處聚集,從而導致了汽蝕現象的發生。

第二類是由于凝結水泵入口處被堵塞,且入口管道的沿程阻力發生了變化,導致了水泵入口流量不足。同時,水泵的有效汽蝕余量發生了改變,也會造成汽蝕現象的發生。經相關整改后,逐步提升凝結水泵轉速,增加凝結水泵出口流量,未再發生明顯的汽蝕現象。

加裝入口閘閥后,雖然避免了在隔離檢修過程中空氣混入的情況,但未進行仔細計算和檢驗,對水泵入口的沿程阻力變化無法準確判斷,可能對水泵的正常運行存有隱患。因此,在類似情況的處理中,首先應考慮更換密封性變差的蝶閥。如欲改裝系統管路,還是應經過測量計算后,再確定施工方案。

[1]吳達人.泵與風機[M].陜西:西安交通大學出版社,1989.

[2]郭立君.泵與風機[M].重慶:水利電力出版社,1986.

[3]陳湘,譚華.凝結水泵的汽蝕研究[J].電機技術,2008(6):42-44.

[4]邢國清,張清.流體力學泵與風機[M].北京:中國電力出版社,2004.

AnalysisandTreatmentofaPowerPlantCondensatePump CavitationsReasons

HUZhong-qiang
(ChinaDatangCorporationScienceandTechnologyResearchInstiute,Hefei230022,Anhui,China)

Incombinationofapowerplant600MWunitcondensatepumpcavitationoccurredfaultanalysis,introduces theprincipleofcondensatepumpcavitation,andanalyzestheincentivesmaytriggerpumpcavitation,andgives specificreasonsforthefailurecausespumpcavitation.Byclearingtheblockageinthepumpinletofobstacleswhile thepossibilitytoimprovetherun-timefiltersandcondensersandothermeanstoreducetheliquidlevelbyreplacing thepumpcavitation.

unit;condensatepump;cavitation;resistancealongtheway;NPSHr;seduction;analysis

TK264.9

A

1672-0210(2015)04-0027-04

2015-08-18

:2015-09-21

胡中強(1984-),男,上海電力大學本科畢業。主要從事熱力系統節能、優化和故障診斷等方面的研究工作。

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