李志國 艾合買江·芒力克 祝先貴 張建軍 劉婷
1新疆油田公司風城油田作業區2新疆金戈壁油砂礦開發有限責任公司3新疆油田公司石西油田作業區
風城油田超稠油污水回用注汽鍋爐技術的優化
李志國1艾合買江·芒力克2祝先貴1張建軍1劉婷3
1新疆油田公司風城油田作業區2新疆金戈壁油砂礦開發有限責任公司3新疆油田公司石西油田作業區
風城超稠油污水處理采用離子調整+旋流反應+軟化處理技術,處理后的污水全部回用油田注汽鍋爐,實現污水的資源化利用。污水處理回用鍋爐優化技術包括反向破乳劑優化;高效凈水藥劑優選;污水旋流除油工藝;高溫膜過濾工藝;高溫凈化污水回用注汽鍋技術改造;高含鹽水處理回用技術;污水系統管理優化。通過計算可知,風城超稠油污水處理系統處理量為5.75×104m3/d,可滿足126臺鍋爐用水,節約清水1514×104m3/a,節約天然氣13140× 104m3/a,年節約費用21400萬元。不僅節約了水資源,而且減少了環境污染,具有良好的經濟效益和社會效益。
稠油污水;重力除油;旋流反應;回用鍋爐
風城油田位于準噶爾盆地西北緣,風城油田稠油資源豐富,超稠油地質儲量3.6億噸,在超稠油開發技術上取得了重要突破。風城超稠油污水處理采用離子調整+旋流反應+軟化處理技術,處理后的污水全部回用油田注汽鍋爐,實現污水的資源化利用。
1.1 反相破乳劑優選
根據處理工藝的設計原理,分別開展了污水處理四種藥劑的室內評價工作。經過多次的篩選試驗,最終確定了風城稠油污水的凈水藥劑體系。
(1)反相破乳劑室內評價。通過對沉降罐出水進行室內評價,試驗恒溫90℃加熱,攪拌后觀察破乳情況,4h后取出水樣,測含油量和懸浮含量。
(2)反相破乳劑現場試驗。特稠油聯合站處理污水含油量在18000~22000mg/L。通過大量室內試驗,對反相破乳劑進行評價篩選,調整后儲罐出口污水含油量降為100~3000mg/L之間波動。反相破乳劑現場應用效果如圖1所示。
1.2 高效凈水藥劑優選
對15種超稠油污水處理凈水藥劑體系進行初選,篩選出4組超稠油污水處理凈水藥劑進行精細評價,以常規水質分析、硬度、二氧化硅含量、懸浮物含量、含油量、絮體形態、絮體沉降速度、水質穩定性等選出最好一種藥劑。

圖1 反相破乳劑現場應用效果曲線
1.3 污水旋流除油工藝
針對超稠油污水含油高、污油產生量大等技術難題,采用反相破乳+旋流相結合、物理與化學方法結合的旋流除油分離技術實現油水分離,降低儲罐來水含油量,減緩污水處理后續流程的處理難度。在反相破乳劑濃度45mg/L以上時,出水含油量可降低到500mg/L,旋流除油率可達90%以上,隨著反相破乳劑濃度的不斷增加,除油率增長趨緩。
綜上所述,旋流除油進口污水含油為13000~16000mg/L,出口污水含油為1200~1800mg/L,反相破乳劑濃度50mg/L,除油率達96%以上。
1.4 高溫膜過濾工藝
采出水處理系統精細過濾器核心技術是改性聚四氟乙烯荷電膜濾芯,處理后使其過濾介質帶有相同的電荷,以增強排斥性能,從而避免含油污水中的污油和懸浮物堵塞膜組件。
1.5 高溫凈化污水回用注汽鍋技術改造
(1)高溫凈化污水樹脂應用。在增加強酸樹脂的交換能力和抗污染能力方面,選擇了耐高溫、耐油型SST—60強酸性鈉離子交換樹脂,水處理仍采用二級鈉離子交換工藝。
(2)軟化器耐溫工藝技術優化。由于高溫凈化污水量不斷增多,軟化器各設備、閥件的耐溫已經不能滿足現場生產需要,因此對軟化器耐溫工藝技術進行優化研究。
(3)耐溫電磁閥及耐溫氣動閥膜片優選。由于高溫凈化污水溫度升高,導致電磁閥線圈頻繁出現燒毀的情況。經過大量實驗,確定了一種使用溫度范圍為0~100℃的可靠電磁閥,使用RAV型氟橡膠膜片,以保證設備穩定運行。
(4)軟化器排氣系統和線路的改進優化。由于高溫凈化污水雜質較多,軟化器罐頂部排氣閥頻繁出現浮球黏住,出現溢出罐體的情況,將排氣閥管線連成一體,接至排污口處,同時還預防性地對硬度取樣點和取樣管線進行改造,對高溫凈化污水軟化器罐體進行了保溫處理。
(5)高含硅稠油污水不除硅回用熱注鍋爐技術應用。風城稠油高溫凈化污水中SiO2的含量約為150~210mg/L,針對風城稠油高溫凈化污水回用鍋爐中SiO2含量超標的現象,有必要對SiO2含量對注汽鍋爐結垢影響進行研究并采取必要的預防措施,防止或減緩注汽鍋爐爐管結垢的發生。
(6)氯根忽高忽低原因分析及解決措施。針對鍋爐來水水質氯根時高時低的不正常現象,需要從中找出氯根升高的原因,采取相應措施,消除氯根不穩定現象,降低氯根含量,減緩鋼材的腐蝕。
風城油田采用降膜蒸發+MVR+強制循環結晶方式處理高含鹽污水,高含鹽水處理回用技術要實現污水零排放,而MVR豎管降膜蒸餾污水處理是實現污水零排放的核心,再配以晶種制漿固化工藝,就是一套完整的污水零排放(ZLD)技術,根據風城油田的實際,試驗開發MVR污水零排放技術具有重要的現實意義和應用價值。
將污水處理系統劃分為五個關鍵節點,每個關鍵節點都確定參數范圍和相應控制措施,實現污水水質達標。根據對風城超稠油污水處理系統運行情況,優化污水處理系統隔油、排泥、清罐周期,使污水系統更平穩地運行。
對污水一級過濾器管理方式及二級過濾器管理方式進行優化,定期對濾罐進行檢查,保證改性纖維束濾料清潔。風城稠油污水處理系統投產以來,根據現場的生產情況,針對藥劑加藥泵、過濾器的內部結構以及混凝沉降罐的排泥工藝進行改進,保證了系統的高效運行。
通過計算可知,風城超稠油污水處理系統處理量為5.75×104m3/d,可滿足126臺鍋爐用水,節約清水1514×104m3/a,節約天然氣13140×104m3/a,年節約費用21400萬元。不僅節約了水資源,而且減少了環境污染,具有良好的經濟效益和社會效益。
(欄目主持 李艷秋)
10.3969/j.issn.1006-6896.2015.3.002