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趙莊洗煤廠控制系統(tǒng)升級(jí)與程序優(yōu)化研究

2015-02-11 10:10:32韓玉忠
同煤科技 2015年4期
關(guān)鍵詞:程序故障信號(hào)

韓玉忠

(山西晉煤集團(tuán)趙莊煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 長(zhǎng)治 046605)

0 引言

山西晉煤集團(tuán)趙莊洗煤廠是年產(chǎn)600 萬(wàn)t 的礦井型洗煤廠,同時(shí)承擔(dān)著趙莊礦二號(hào)井的外來洗煤業(yè)務(wù)。自建廠之日起,其控制系統(tǒng)即根據(jù)自動(dòng)化、現(xiàn)代化的理念進(jìn)行設(shè)計(jì)[1],但隨著生產(chǎn)運(yùn)行的不斷深入,設(shè)備的更新改造,以及操作運(yùn)行人員及檢修人員水平的不斷提高,原有的控制系統(tǒng)已不能滿足更高層次的需求。因此,通過對(duì)其控制系統(tǒng)的分析研究,并制定實(shí)施解決方案,在原有控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上通過升級(jí)改造實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的優(yōu)化[2],增強(qiáng)控制系統(tǒng)的可靠性、安全性,提高洗煤廠的工作效率。

1 原有控制系統(tǒng)分析

山西晉煤集團(tuán)趙莊礦選煤廠控制系統(tǒng)自建廠以來使用IFIX 上位機(jī)軟件+GE RX7I CPU 系統(tǒng)監(jiān)控。原有PLC 系統(tǒng)控制主站安裝在洗煤廠低壓配電室,采用GE RX7I 系列的IC698CPE020 作為主CPU。該CPU 主頻為700 MHZ,自帶以太網(wǎng)通訊模塊;在主站上安裝從站通訊模塊、遠(yuǎn)程IO 通訊模塊和本地IO模塊,通過從站通訊模塊安裝了5 個(gè)從站,連接低壓配電室及附近的系統(tǒng)設(shè)備;同時(shí)通過2 套遠(yuǎn)程IO 模塊連接遠(yuǎn)方壓濾系統(tǒng)的設(shè)備信號(hào)。通過以太網(wǎng)與主控制室進(jìn)行通訊,同時(shí)主控制室通過以太網(wǎng)將其他地方輔助控制系統(tǒng)監(jiān)控起來。在實(shí)際運(yùn)行過程中,原有的系統(tǒng)存在著一些問題。

1.1 PLC 站IO 模塊問題

在經(jīng)過幾年的運(yùn)行之后,系統(tǒng)硬件本身也出現(xiàn)了一些設(shè)備故障。

(1)系統(tǒng)主站VAL132 模擬量檢測(cè)模塊,一旦外部通道短路,該模塊的通道將會(huì)燒壞,至今已燒壞了數(shù)塊模塊;

(2)系統(tǒng)由于幾年來對(duì)設(shè)備的升級(jí),現(xiàn)IO 備用通道已嚴(yán)重不足,現(xiàn)有一些設(shè)備和保護(hù)儀表由于沒有IO 通道,無法添加到系統(tǒng)控制中來。

1.2 PLC 系統(tǒng)程序和邏輯問題

在幾年的運(yùn)行過程中,由于設(shè)備的老化和新故障的出現(xiàn),原有的控制系統(tǒng)出現(xiàn)了一些程序問題。

(1)向PLC 裝程序時(shí),突然通訊不正常,CPU模塊不能使用。

(2)由于程序設(shè)計(jì)不合理,當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)故障停機(jī)時(shí),在集控室無法明確是哪臺(tái)設(shè)備和哪一類故障造成的停機(jī)。由于判斷不清,使排查故障費(fèi)時(shí)費(fèi)力,甚至故障沒完全排查清楚就重新啟動(dòng)設(shè)備,造成安全隱患。

(3)在原有保護(hù)措施中,停車保護(hù)信號(hào)出現(xiàn)后系統(tǒng)應(yīng)立刻停車。但實(shí)際運(yùn)行中,由于種種原因,一些保護(hù)報(bào)警信號(hào)會(huì)出現(xiàn)短暫的虛假報(bào)警。由于所有設(shè)備都是互相關(guān)聯(lián)的,誤報(bào)警產(chǎn)生后引發(fā)一系列的設(shè)備開停,嚴(yán)重影響了正常的生產(chǎn)工作,而且設(shè)備頻繁開停很容易造成設(shè)備老化和損壞。

1.3 上位機(jī)系統(tǒng)的問題

原有上位機(jī)系統(tǒng)采用的是DELL 計(jì)算機(jī)作為監(jiān)控主機(jī),每一臺(tái)機(jī)子上均安裝IFIX3.5 軟件通過以太網(wǎng)與下面各PLC 系統(tǒng)進(jìn)行通訊并監(jiān)控,該系統(tǒng)存在一些問題。

(1)集控室配置的計(jì)算機(jī)已經(jīng)無法滿足現(xiàn)有監(jiān)控要求,運(yùn)行速度較慢,特別是在查找數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)往往需要大約0.5 h。

(2)上位機(jī)與PLC 的通訊往往有中斷情況發(fā)生,一些IO 點(diǎn)從PLC 模塊上觀察數(shù)據(jù)正常,但在上位機(jī)上卻無法正確監(jiān)控。特別是系統(tǒng)重新送電之后,全廠的電控閥門無法正常工作,上位機(jī)輸入閥門開度數(shù)據(jù)下位機(jī)無法執(zhí)行。

1.4 急需增加的功能

(1)目前整個(gè)報(bào)警點(diǎn)比較混亂,有些需要報(bào)警,有些則不需要,沒有一個(gè)詳細(xì)有效的列表說明哪些有效哪些無效,使現(xiàn)場(chǎng)工作人員很難判斷哪個(gè)報(bào)警是有用信息,也就沒有辦法采取行動(dòng)。現(xiàn)存的報(bào)警信息沒有歷史紀(jì)錄,沒有辦法再現(xiàn)當(dāng)時(shí)出現(xiàn)故障的現(xiàn)場(chǎng)情況,使工作人員沒有辦法分析故障。

(2)目前系統(tǒng)里沒有報(bào)表系統(tǒng),所有報(bào)表都是靠人工填寫,易造成人為錯(cuò)誤,影響工作效率。

(3)目前整個(gè)系統(tǒng)沒有專門的數(shù)據(jù)收集處理服務(wù)器,造成單個(gè)監(jiān)控終端滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),處理和瀏覽速度慢,影響工作人員正常工作。

2 問題分析研究

針對(duì)洗煤廠現(xiàn)狀暴露出來的一些問題提出升級(jí)改造。重點(diǎn)研究解決以下幾個(gè)方面的內(nèi)容。

(1)接入與擴(kuò)展接口。原有系統(tǒng)主控制PLC 的模擬接口、數(shù)字接口都已經(jīng)接滿設(shè)備,新上設(shè)備已經(jīng)沒有辦法接入主控制網(wǎng)絡(luò)。通過設(shè)計(jì)新的IO 柜為系統(tǒng)增加足夠的新的通訊接口以滿足系統(tǒng)未來幾年的設(shè)備需求;同時(shí)將原有故障模塊的信號(hào)也接入新盤柜內(nèi)新的AI 模塊中,并采用隔離器和保險(xiǎn)端子避免再次由于接線短路造成損失,徹底解決VAL132 模塊的損壞問題,也避免了由VAL132 模塊損壞所造成的停機(jī)損失。

(2)PLC 程序問題。對(duì)原有PLC 程序進(jìn)行優(yōu)化修改,主要解決程序中不合理的部分;對(duì)原有CPU模塊出現(xiàn)的無法下裝等情況進(jìn)行分析處理,并通過更換新的CPU 模塊徹底解決此問題;同時(shí)對(duì)原有CPU模塊檢查處理,以確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

(3)對(duì)計(jì)算機(jī)和上位機(jī)程序進(jìn)行改造,設(shè)計(jì)更換新的計(jì)算機(jī)系統(tǒng),完成新的上位機(jī)安裝,并完整地將原有上位機(jī)系統(tǒng)移植到新的計(jì)算機(jī)中;同時(shí)對(duì)IFIX上位機(jī)畫面進(jìn)行優(yōu)化,使其更好服務(wù)系統(tǒng),發(fā)揮遠(yuǎn)程監(jiān)控效果。

3 解決辦法

3.1 接入接口

在本地控制系統(tǒng)增加一個(gè)IO 盤柜,通過本地?cái)U(kuò)展將系統(tǒng)增加了48 個(gè)雙通道AI 點(diǎn)、96 個(gè)DI 點(diǎn)、32個(gè)DO 點(diǎn)、8 個(gè)AO 點(diǎn),為未來幾年系統(tǒng)擴(kuò)展提供了接口,同時(shí)將原有VAL132 模塊中的IO 點(diǎn)轉(zhuǎn)移到新的盤柜中。通過修改相關(guān)程序,接入接口后不影響原有系統(tǒng)的邏輯與顯示。

3.2 PLC 程序問題

(1)CPU 系統(tǒng)問題解決方法。CPU 系統(tǒng)在不進(jìn)行修改的時(shí)候也需要按時(shí)對(duì)其進(jìn)行整理修訂。若現(xiàn)場(chǎng)具備條件,每隔6 個(gè)月可進(jìn)行一次程序備份刷新工作,以確保系統(tǒng)程序與備份系統(tǒng)的正確性。同時(shí),由于原有CPU 的速度和內(nèi)存均無法滿足新的要求,因此將CPU 模塊升級(jí)為高一級(jí)的IC697CPE040。該CPU 主頻為1 800 MHZ,自帶以太網(wǎng)通訊模塊,滿足未來幾年的升級(jí)要求。

(2)原有系統(tǒng)由于缺少IO 點(diǎn),很多皮帶沒有預(yù)警信號(hào)。本次系統(tǒng)增加了一個(gè)盤柜,充分滿足了升級(jí)的需要。提高系統(tǒng)的安全性也是生產(chǎn)的必需環(huán)節(jié),因此增加皮帶預(yù)警信號(hào)就在實(shí)施階段提了出來。皮帶預(yù)警信號(hào)的警報(bào)方式統(tǒng)一為以下模式:

①按照啟動(dòng)前報(bào)警10 s 統(tǒng)一設(shè)置;

②報(bào)警10 s 后啟動(dòng)設(shè)備;

③在報(bào)警過程中如果出現(xiàn)拉繩等故障將不再啟動(dòng)該設(shè)備,以滿足對(duì)人員設(shè)備的保護(hù)功能;

④根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工作面的噪音情況和設(shè)備的長(zhǎng)短選擇報(bào)警器的數(shù)量和種類,聲音以該設(shè)備工作面上所有地點(diǎn)可在其他設(shè)備開啟的情況下依然能夠清晰的聽到為標(biāo)準(zhǔn);

⑤報(bào)警器的電源從MCC 柜取得,PLC 柜提供干接點(diǎn)信號(hào);

⑥程序完成后,增加的電源和報(bào)警設(shè)備在系統(tǒng)運(yùn)行間隙完成安裝調(diào)試。

增加此項(xiàng)報(bào)警功能后,大大提高了現(xiàn)場(chǎng)的安全性。

(3)在系統(tǒng)運(yùn)行過程中,一些現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)信號(hào),例如重偏、堵塞等種種原因出現(xiàn)了誤報(bào)等情況,原有程序出于保護(hù)設(shè)備的原因立刻停止了設(shè)備運(yùn)行,對(duì)生產(chǎn)造成一定的影響。保護(hù)信號(hào)的瞬時(shí)動(dòng)作是出于對(duì)設(shè)備的保護(hù)所做的合理程序,在系統(tǒng)運(yùn)行調(diào)試階段,由于設(shè)備較新,因此保護(hù)信號(hào)誤動(dòng)的可能性很小。經(jīng)過常年的運(yùn)行,設(shè)備出現(xiàn)誤報(bào)的情況時(shí)有發(fā)生,因此解決此問題也是提高生產(chǎn)效率的重要方面,但在修改的過程中又要避免保護(hù)設(shè)備動(dòng)作后設(shè)備不停機(jī)這種拒動(dòng)情況的發(fā)生。

經(jīng)過對(duì)系統(tǒng)的分析,在PLC 程序中對(duì)一些報(bào)警信號(hào)添加了延時(shí)報(bào)警功能,如報(bào)警信號(hào)出現(xiàn)后在一段很短的時(shí)間內(nèi)恢復(fù),則認(rèn)為此信號(hào)為誤報(bào),通過此程序?qū)⒋诵盘?hào)切除,不影響系統(tǒng),只有當(dāng)信號(hào)保持不變才采取措施進(jìn)行停機(jī)。經(jīng)過驗(yàn)證,系統(tǒng)時(shí)間以1 s~3 s 為好,既不影響系統(tǒng)保護(hù),也可有效消除誤報(bào)。由于拉繩信號(hào)是手工操作信號(hào),如出現(xiàn)誤報(bào)的情況,肯定是拉繩保護(hù)開關(guān)本身已出現(xiàn)故障,需要進(jìn)行更換,因此未對(duì)拉繩信號(hào)做延遲報(bào)警處理,以避免由于更換不及時(shí)造成更大的故障。

(4)信號(hào)報(bào)警出現(xiàn)后,系統(tǒng)停機(jī),報(bào)警信號(hào)自動(dòng)復(fù)位,通過報(bào)警查詢和其他功能查找、時(shí)間過長(zhǎng)且復(fù)雜,不能當(dāng)時(shí)就給操作人員和檢修人員提供正確的信息。當(dāng)報(bào)警條件消除后,報(bào)警信號(hào)消失是正常的,但因?yàn)闆]有報(bào)警信號(hào)自保持功能,當(dāng)出現(xiàn)信號(hào)瞬間動(dòng)作自動(dòng)復(fù)位等軟故障時(shí),操作人員和檢修人員無法判斷系統(tǒng)自動(dòng)停機(jī)的信號(hào)來源。通過對(duì)程序和畫面的梳理,報(bào)警信號(hào)的自保持在程序中已經(jīng)實(shí)現(xiàn),但僅僅是作為屏蔽設(shè)備的啟動(dòng)而存在,未顯示在上位機(jī)系統(tǒng)中。通過將此信號(hào)在上位機(jī)系統(tǒng)的顯示,能夠更好的指導(dǎo)操作人員和檢修人員的工作,更迅速查處故障,解決問題,提高運(yùn)行效率。問題排查結(jié)束后,再通過復(fù)位按鈕消除故障,系統(tǒng)才允許再次啟動(dòng)。也防止了由于無法查清故障原因而強(qiáng)行啟動(dòng)造成的設(shè)備損壞。同時(shí)在上位機(jī)畫面中,為避免該報(bào)警信號(hào)對(duì)操作人員的操作造成影響,將此部分信號(hào)統(tǒng)一顯示為設(shè)備狀態(tài)畫面,這樣的顯示更加直觀,更好地幫助操作人員查清問題。

3.3 計(jì)算機(jī)和上位機(jī)程序改造

集控室的電腦配置不能滿足軟件維護(hù)需求,在數(shù)據(jù)庫(kù)中找一個(gè)變量要花費(fèi)0.5 h。原有系統(tǒng)完成于2006 年,上位機(jī)為DELL 計(jì)算機(jī),操作系統(tǒng)為Windows XP,上位機(jī)系統(tǒng)為IFIX3.5 系統(tǒng),通過現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),數(shù)據(jù)庫(kù)查詢速度明顯偏慢,為了系統(tǒng)的穩(wěn)定,必須更換計(jì)算機(jī)。將計(jì)算機(jī)系統(tǒng)更換為聯(lián)想E5500、320 G 硬盤、4 G 內(nèi)存、19 英寸液晶顯示器。由于控制系統(tǒng)已完成很多年,其上位機(jī)軟件版本也較老,IFIX3.5 不支持Windows 7 操作系統(tǒng)。由于授權(quán)原因,如升級(jí)IFIX 需要較多的資金投入,因此選擇的此款計(jì)算機(jī)可安裝與以前計(jì)算機(jī)一致的XP 操作系統(tǒng)。通過計(jì)算機(jī)的升級(jí)及上位機(jī)畫面的移植,計(jì)算機(jī)的速度明顯提高,現(xiàn)對(duì)IFIX 中的數(shù)據(jù)庫(kù)的查找在1 min 以內(nèi),保證了操作的正確性、及時(shí)性,提高了故障的分析和處理能力。

4 改造效果

系統(tǒng)改造后,由于控制系統(tǒng)故障造成停機(jī)的事故率明顯下降。增加了濾波程序消除1 s~3 s 以內(nèi)的信號(hào)波動(dòng)的干擾,程序優(yōu)化后由于報(bào)警信號(hào)瞬間動(dòng)作造成的臨時(shí)停機(jī)對(duì)生產(chǎn)的影響明顯減少。按照每次停機(jī)需要1 h 由檢修人員檢查排除問題計(jì)算,每年可增加運(yùn)行時(shí)間10 h。通過對(duì)報(bào)警信號(hào)增加自保持信號(hào),系統(tǒng)出現(xiàn)報(bào)警后通過畫面可迅速排查出問題故障,減少檢修排查問題需要的時(shí)間。按照每年系統(tǒng)出現(xiàn)故障20 次計(jì)算,每次排查時(shí)間減少1 h,每年可再增加運(yùn)行時(shí)間20 h。通過以上對(duì)比分析,系統(tǒng)通過軟硬件系統(tǒng)的優(yōu)化,可提高系統(tǒng)運(yùn)行效率,減少系統(tǒng)非正常停機(jī)時(shí)間,實(shí)現(xiàn)了原定的目標(biāo)。

5 結(jié)語(yǔ)

目前,許多選煤廠及煤礦的其他控制系統(tǒng)經(jīng)過幾年的運(yùn)行,由于設(shè)備的更換,現(xiàn)有控制系統(tǒng)的升級(jí)換代,上位計(jì)算機(jī)的老化,已不能適應(yīng)新的生產(chǎn)情況,因此其改造空間相當(dāng)大。該系統(tǒng)改造方式可以推廣到其他選煤廠及工礦企業(yè),推廣前景廣闊。信息發(fā)布系統(tǒng)通過實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)的基礎(chǔ)平臺(tái),將現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)起來,這種方式已經(jīng)成為未來洗煤廠、煤礦和其他工業(yè)領(lǐng)域系統(tǒng)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)平臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)[3]。通過基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的挖掘,將生產(chǎn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為管理數(shù)據(jù)以更快更準(zhǔn)確了解生產(chǎn)消耗和產(chǎn)出,然后通過反饋指導(dǎo)生產(chǎn)提高生產(chǎn)效率,此種方式在現(xiàn)在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境中必將成為企業(yè)精細(xì)化管理和實(shí)現(xiàn)超額利潤(rùn)的方式之一[4]。

[1]崔莉莉,陳相輝,李辛.基于PLC 的集中控制系統(tǒng)在城郊選煤廠的應(yīng)用[J].煤,2008(02):75+78.

[2]王維峰,王新平.PLC 在臨渙選煤廠選煤控制系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].煤炭技術(shù),2009(02):117-120.

[3]劉建文,王坤.生產(chǎn)集中控制系統(tǒng)在東歡坨選煤廠的應(yīng)用[J].選煤技術(shù),2005(02):117-120.

[4]秦艷軍,郭志林.淺談王莊礦選煤廠模塊化技術(shù)改造自動(dòng)化系統(tǒng)[J].煤,2010 (01):40-42.

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