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薩中開發(fā)區(qū)含油污水處理系統(tǒng)適應性分析及優(yōu)化思路

2015-02-15 06:59:02
油氣田地面工程 2015年6期
關鍵詞:水質工藝能力

大慶油田采油一廠

薩中開發(fā)區(qū)含油污水處理系統(tǒng)適應性分析及優(yōu)化思路

張忠慧

大慶油田采油一廠

隨著聚合物驅油技術的大規(guī)模應用以及三元復合驅工業(yè)化推廣,油田采出水水質含聚量逐漸升高,水驅與聚驅污水站來水水質處理難度加大,導致地面采出水處理系統(tǒng)出現(xiàn)了不同程度的不適應性。為了滿足開發(fā)注水水質要求,更好地適應油田開發(fā)形式,以油田公司規(guī)定的污水站設計參數(shù)為依據(jù),結合目前各污水系統(tǒng)處理工藝實際運行情況,對設計參數(shù)進行適當調整,重新校核已建污水系統(tǒng)處理能力,并進行系統(tǒng)能力分析。根據(jù)分析結果,提出“優(yōu)先調整原水管網(wǎng),實現(xiàn)水驅、聚驅污水站能力互用;其次新增污水站處理能力,完善濾后水管網(wǎng),實現(xiàn)礦區(qū)之間污水站能力互補”的優(yōu)化調整改造思路,為今后污水處理系統(tǒng)平穩(wěn)高效運行,完成油田公司下達的生產(chǎn)經(jīng)營指標提供保障。

污水系統(tǒng);能力校核;優(yōu)化調整;工藝;負荷

隨著聚合物驅油技術的大規(guī)模應用以及三元復合驅工業(yè)化推廣,油田采出水水質成分日趨復雜、處理難度加大。由于薩中開發(fā)區(qū)水驅污水站來液受上游水、聚驅原油處理工藝(即水、聚驅油井脫水站二段水驅、聚驅不分的處理工藝)的影響,以及聚驅污水站處理后濾后水回注高滲透層,而采油一廠一次加密井網(wǎng)與二次加密井網(wǎng)注水層系相同,注入水質不同等,使得目前水驅高滲透層采出水全面見聚,且來水含油、含聚濃度呈逐年上升趨勢。聚驅污水站來液受高濃度驅影響,含聚濃度上升,處理難度加大,工藝出現(xiàn)不適應性。

為適應污水站來水水質變化,參照油田公司規(guī)定的污水站設計參數(shù),結合目前各污水系統(tǒng)處理工藝實際運行情況,對已建污水系統(tǒng)處理能力重新進行校核,并根據(jù)未來三年開發(fā)水量預測值,提出優(yōu)化調整改造思路,對于保證今后污水站處理水質達標率、確保油田開發(fā)效果具有一定的意義。

1 污水系統(tǒng)現(xiàn)狀

截至2012年底,薩中開發(fā)區(qū)污水系統(tǒng)建成各類污水站52座,其中普通含油污水站17座,深度污水站23座,聚合物含油污水站10座,三元污水試驗站1座,地面污水處理站1座。按照原設計規(guī)模統(tǒng)計,污水總處理能力72.4×104m3/d,負荷率80.43%,深度水處理能力為48.1×104m3/d,負荷率69.11%。各系統(tǒng)基本狀況見表1。

污水處理系統(tǒng)面臨的形勢主要包括:①水質日趨復雜,污水系統(tǒng)處理能力下降;②深度水需求量增大,污水系統(tǒng)面臨深度水水源不足問題;③污水

表1 污水站現(xiàn)狀

2 系統(tǒng)能力核實及適應性分析

2.1 已建污水站能力核實

采油一廠有水驅污水處理站10座,其中采用兩級重力沉降+一級壓力核桃殼過濾工藝4座,采用一級氣浮選+一級壓力核桃殼過濾工藝6座。

(1)兩級沉降+一級核桃殼過濾工藝能力核算。水驅污水處理站采用核桃殼過濾工藝,聚驅污水站采用石英砂過濾工藝,單純以聚驅污水站設計參數(shù)核定水驅污水站不合理。為確定核桃殼過濾罐處理含聚污水合理濾速,開展了現(xiàn)場核桃殼處理含聚污水濾速優(yōu)選試驗。該試驗根據(jù)來水量情況,按濾速12、10、8、6m/h,通過調整過濾罐開關數(shù)量來評價處理后水質情況。試驗地點選擇在新北某污水站。從監(jiān)測數(shù)據(jù)可以看出,當濾速調至12m/h時,出水水質含油量、懸浮物含量均超出“雙20”水質標準。借鑒南區(qū)污水站老區(qū)改造中設計核桃殼濾罐處理含聚污水(濾速為12m/h),結合現(xiàn)場試驗情況,將核桃殼濾速定為10m/h。因此,采油一廠水驅污水處理站的兩級沉降+一級核桃殼過濾工藝設計參數(shù)應由自然沉降4h、混凝沉降2h、濾速16m/h,調整為自然沉降8h、混凝沉降4h、核桃殼濾速10m/h。重新校核后,兩級沉降+一級過濾工藝水驅污水站處理能力由12×104m3/d降至8.6× 104m3/d,與原設計能力相比減少3.4×104m3/d。

(2)氣浮選+一級核桃殼過濾工藝能力核算。為了解決含油污水見聚后重力式污水除油工藝不適應油田生產(chǎn)的實際情況,從1999年開始到2002年底,共在6座水驅含油污水處理站、1座普深合一污水處理站推廣應用氣浮選除油工藝。從目前實際運行情況看,負荷率低于80%的污水站3座,其中北1—3污由于過濾罐改造原因,導致水質不合格,其余均在“雙20”指標范圍內。因此根據(jù)實際生產(chǎn)數(shù)據(jù),氣浮選除油工藝處理含聚污水其單臺設備處理能力應由1×104m3/d降至0.8×104m3/d。一廠水驅污水處理站氣浮選+一級核桃殼過濾工藝設計參數(shù),應由單臺浮選設備處理能力1×104m3/d、核桃殼率罐濾速16m/h,調整為單臺浮選設備處理能力0.8×104m3/d、核桃殼率罐濾速10m/h。重新校核后,氣浮選+一級核桃殼過濾工藝水驅污水站處理能力由19×104m3/d降至11.6×104m3/d,與原設計能力相比減少7.4×104m3/d。

(3)聚驅污水處理站。采油一廠有聚驅污水處理站10座,其中采用兩級沉降+一級石英砂過濾工藝8座,采用一級氣浮沉降+一級石英砂過濾工藝2座。按照油田公司規(guī)定的聚驅污水處理站設計標準,即兩級沉降+一級核桃殼過濾工藝自然沉降時間8h、混凝沉降時間4h、濾速8m/h計算,8座污水站校核后能力為25×104m3/d,與原設計相比能力增加1×104m3/d。但在實際運行中,部分污水站存在沉降段實際處理能力低于設計能力的現(xiàn)象。分析原因認為:一是采油一廠聚驅污水黏度增大,影響水在管路中的流動性;二是實際施工過程中存在施工偏差問題,沉降罐內部管件高差不足,導致沉降罐來水流量大時出現(xiàn)溢流。結合實際運行情況及核算能力,確定聚驅污水沉降罐最終核定能力為22.8×104m3/d,如表2所示。

(4)深度污水處理站。采油一廠有深度污水處理站10座,均采用兩級壓力過濾工藝流程。2000年前建設深度水污水站設計濾速較高,一級濾速12、14、15m/h,二級濾速8m/h,按照油田公司規(guī)定的深度污水處理站設計標準,即兩級壓力過濾,一級濾速10m/h、二級濾速8m/h計算,10座污水站校核后能力為28×104m3/d,與原設計相比核減2.6×104m3/d。

(5)普深合一污水站。普深合一污水處理站7座,采用工藝及各級過濾濾料都不盡相同。結合油田公司普深合一站設計參數(shù),確定不同工藝下各段污水設計參數(shù)。按照設計參數(shù)校核已建7座普深合一污水站校核后能力為16×104m3/d,與原設計能力相比減少1.3×104m3/d。

按照上述核算結果,薩中開發(fā)驅污水處理能力為:水驅污水站36.2×104m3/d,聚驅污水站22.8× 104m3/d,深度污水站44×104m3/d。與原設計能力相比水驅污水站降低11.3×104m3/d,聚驅污水站降低1.2×104m3/d,深度污水站降低4.1×104m3/d。

2.2 污水處理系統(tǒng)適應性分析

根據(jù)開發(fā)部門提供的產(chǎn)水量預測,采用校核后的污水站能力,分析未來三年污水各系統(tǒng)處理負荷率情況,結果見表3。

表2 聚驅污水處理站能力核定

從表3可以看出,水驅、聚驅污水站負荷率均在90%以上,且從2016年起水驅、聚驅污水站超負荷運行,達到101.10%。三元驅污水處理站最大負荷率為86.36%,設計能力能夠滿足三元污水處理需求。深度水配注最大量為43.90×104m3/d,目前已建深度污水處理規(guī)模為44×104m3/d,2014年東區(qū)新建中416深度污水處理站1座,設計規(guī)模4×104m3/d,屆時深度水處理總規(guī)模為48×104m3/d。深度水處理站負荷率未來三年將保持在84.27%~91.46%之間,深度水污水處理站設計能力較為合理。值得一提的是表3中數(shù)據(jù)是按照一次加密、高臺子老井注入“雙20”指標水質進行預測的,若根據(jù)地質要求,按照“雙5”注入水質,深度水處理站超負荷運行,能力明顯不足。

表3 污水系統(tǒng)負荷率預測

從分礦負荷情況看,存在局部地區(qū)系統(tǒng)能力分布不均現(xiàn)象,一礦、二礦、六礦、七礦負荷率達到100%以上,三礦、四礦、五礦負荷率較為合理。由于在中區(qū)東部產(chǎn)能建設中,已經(jīng)考慮將聚中609放水站放水進入四礦聚415污水站處理,六礦地區(qū)負荷率將降至82.5%,在合理范圍之內。因此,一礦、二礦、七礦負荷率高,處理能力不足,需完善調水管網(wǎng),合理分配系統(tǒng)能力,最大限度地應用剩余能力,以平衡礦區(qū)間系統(tǒng)負荷。

3 優(yōu)化調整改造思路

根據(jù)污水處理系統(tǒng)適應性分析,提出“優(yōu)先調整原水管網(wǎng),實現(xiàn)水驅、聚驅污水站能力互用;其次新增污水站處理能力,完善濾后水管網(wǎng),實現(xiàn)礦區(qū)之間污水站能力互補”的調整改造思路。

(1)針對目前水驅、聚驅原水來水水質相當?shù)那闆r,考慮調整轉油放水站與污水站之間的系統(tǒng)關系,對于放水站放水去向單一的站,增建放水站至其他污水站的原水管線,通過對原水管網(wǎng)的調整,增加原水調水靈活性,實現(xiàn)水驅、聚驅污水站能力互用,在充分利用污水站剩余能力的同時,也便于應對停產(chǎn)改造所帶來的污水調水困難的問題。

(2)校核后,水驅、聚驅污水站綜合處理符合率在94%以上,在實際運行中,存在污水站改造產(chǎn)水量波動,水驅、聚驅采出液逐漸見三元液等不確定因素,按照80%合理負荷率考慮,采油一廠普遍水處理站能力欠缺在16×104m3/d。根據(jù)各區(qū)塊之間的負荷情況,一方面利用已建的調水管網(wǎng),將符合率較高地區(qū)的多余采出水調至負荷率較低的地區(qū),處理后的濾后水再通過濾后水管網(wǎng)回輸至該區(qū)塊。另一方面根據(jù)分區(qū)塊污水站處理負荷情況,新建污水站選擇建在一礦、二礦、七礦。其中一礦地區(qū)建設規(guī)模為2.5×104m3/d,二礦地區(qū)建設規(guī)模為8.5×104m3/d,七礦地區(qū)建設規(guī)模為2×104m3/d。新增能力后,各礦負荷均衡,運行平穩(wěn)。

(3)完善上、下游處理工藝。針對上游放水站、脫水站工藝僅建設1個污水沉降罐,不能定期清淤,難以保證污水站來水指標的情況,在上游放水站、脫水站增加污水沉降罐,減輕下游污水站處理壓力。對于高濃度聚驅區(qū)塊,沉降罐內應用氣浮改造技術,提高沉降罐沉降效率,使得油水分離效果更好。

4 結論

(1)針對污水站來水水質越來越差現(xiàn)象,跟蹤已建站來水水質變化情況,摸索各段處理工藝合理運行參數(shù),并適時進行調整改造,以保證今后污水站處理水質達標率,確保油田開發(fā)效果。

(2)薩中開發(fā)區(qū)水驅、普通聚驅污水站來液水質含聚濃度及黏度相近,可以考慮通過調整轉油放水站與污水站之間的原水管網(wǎng),實現(xiàn)水驅、普通聚驅污水站能力互用,在充分利用污水站剩余能力的同時,也便于應對停產(chǎn)改造所帶來的污水調水困難的問題。

(3)在產(chǎn)能建設、老區(qū)改造項目中,充分考慮污水站原水水質變化情況,逐步提高水驅污水站處理能力,解決礦區(qū)污水站負荷不均問題。

(欄目主持張秀麗)

10.3969/j.issn.1006-6896.2015.6.012

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