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循環(huán)流化床鍋爐提效節(jié)能改造探討

2015-02-27 08:14:00陳桂昌
應(yīng)用能源技術(shù) 2015年4期
關(guān)鍵詞:效率

陳桂昌

(河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司,河南 平頂山 467013)

循環(huán)流化床鍋爐提效節(jié)能改造探討

陳桂昌

(河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司,河南 平頂山 467013)

文中介紹了這個公司1#循環(huán)流化床鍋爐存在的問題,分析了造成其帶負(fù)荷能力不足和排煙溫度高的原因,并提出了相應(yīng)的技術(shù)對策。這些技術(shù)措施的實(shí)施提高了鍋爐帶負(fù)荷能力,降低了鍋爐排煙溫度,鍋爐提效和節(jié)能改造達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

循環(huán)流化床鍋爐;負(fù)荷排煙溫度;提效;節(jié)能

0 引 言

某公司1#鍋爐是75 t/h中溫中壓CFB鍋爐。該鍋爐采用“П”型布置,框架支吊結(jié)構(gòu)。爐膛為膜式水冷壁。尾部設(shè)多組蛇形管受熱面和一、二次風(fēng)空氣預(yù)熱器。燃燒系統(tǒng)由旋風(fēng)分離器,U型回料閥,床下點(diǎn)火等系統(tǒng)組成。

自投產(chǎn)以來,1#鍋爐存在較多問題:(1)鍋爐負(fù)壓拉不動,帶負(fù)荷困難,僅可以帶到65 t/h。(2)鍋爐床溫高,65 t/h時鍋爐床溫達(dá)到960~980 ℃,返料溫度達(dá)到1 000 ℃。(3)鍋爐分離器阻力大,65 t/h時,鍋爐分離器阻力已達(dá)1 800 Pa。(4)鍋爐排煙溫度高,65 t/h時鍋爐排煙溫度達(dá)到180 ℃。

以上問題不僅降低了鍋爐效率,而且由于排煙溫度過高,直接影響到電除塵改布袋除塵的環(huán)保改造,環(huán)保和節(jié)能兩個方面都需要我們對1#鍋爐進(jìn)行必要的改造。

1 鍋爐改造方案

1.1 分離器改造方案

分離器是CFB鍋爐的關(guān)鍵部件,其主要作用是將大量高溫固體物料從氣流中分離出來,送回爐膛,以維持爐膛的快速流態(tài)化運(yùn)行,保證燃料和脫硫劑多次循環(huán),為焦炭顆粒和脫硫劑停留時間的延長提供條件。因此,分離器的分離效率對循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行有直接影響,如果分離器效率偏低,顆粒將不能從煙氣中有效的分離出來,這會使大量顆粒不經(jīng)循環(huán)而一次通過爐膛,會帶來鍋爐帶負(fù)荷能力差、燃燒效率低和脫硫效率低等問題。

1.1.1 現(xiàn)有分離器問題分析

1#鍋爐分離器筒體直徑3 000 mm,進(jìn)口截面2 200×700 mm,中心筒直徑1 400 mm,插入深度約1 390 mm,日常運(yùn)行時發(fā)現(xiàn)鍋爐分離器阻力大,通過對取得的循環(huán)灰樣和飛灰樣分析可以發(fā)現(xiàn),鍋爐的循環(huán)灰和飛灰粒徑較粗,此外爐膛中部壓差較低,顯然該分離器的分離效率較低。

1.1.1.1 分離器阻力偏大

鍋爐帶65 t/h負(fù)荷時,鍋爐分離器阻力大,達(dá)1 800 Pa。折算到滿負(fù)荷條件下,即75 t/h時,鍋爐分離器達(dá)2 400 Pa,遠(yuǎn)高于設(shè)計值,造成鍋爐帶負(fù)荷困難,引風(fēng)機(jī)耗電增加。

1.1.1.2 分離器分離效率下降問題

分離器關(guān)鍵參數(shù)設(shè)計不合理, 導(dǎo)致分離器分離效率下降,鍋爐帶負(fù)荷能力下降,尾部受熱面磨損加劇等一系列問題。

1.1.2 改造方案設(shè)計

針對1#鍋爐分離器存在的問題,并考慮到現(xiàn)場改造工作條件的限制和施工工期,應(yīng)該對影響分離器分離效率的結(jié)構(gòu)因素進(jìn)行微調(diào)。由于分離器筒體結(jié)構(gòu)、錐體結(jié)構(gòu)改造難度較大,工期較長,本次改造主要從分離器進(jìn)氣方式和入口結(jié)構(gòu)著手。

改造后,爐膛出口煙窗為1 400×2 250 mm,分離器進(jìn)口煙窗為880×2 250 mm。改造后爐膛出口煙氣流速約16 m/s,分離器進(jìn)口煙氣流速約24 m/s;分離器阻力降低約800 Pa,至1 500 Pa左右。分離器進(jìn)口煙道改造方案如圖1所示。

圖1 鍋爐分離器進(jìn)口煙道改造方案

1.2 降排煙溫度方案

1.2.1 H型省煤器

鍋爐原設(shè)計三級光管省煤器,錯列布置,均采用φ32X4管子。計算表明,鍋爐排煙溫度高主要是由省煤器面積不足導(dǎo)致。因此,將最下級光管省煤器更換為H型省煤器,增加面積,降低排煙溫度,但H型省煤器較原光管省煤器增加煙氣阻力約200 Pa。改造方案如圖2所示。省煤器改造后計算參數(shù)表見表1。

圖2 H型省煤器改造方案

表1 H型省煤器改造計算參數(shù)表

H型省煤器蛇形管由Φ32×4 mm,材料20/GB3087 管子組成。H型省煤器鰭片規(guī)格180×32 mm,材料SPHC。省煤器以156 mm 的橫向節(jié)距沿整個尾部煙道的深度方向布置,共14 排。H型省煤器的給水由入口集箱 (φ219×12)引入,經(jīng)受熱面逆流而上,引至省煤器中間集箱(φ219×12)。再從中間集箱引入原有上面兩級省煤器。

1.2.2 高過增加管排改造

鍋爐過熱器系統(tǒng)由低溫過熱器、高溫過熱器及噴水減溫系統(tǒng)組成。高、低溫過熱器均支撐布置在尾部豎井煙道中,光管錯列布置,高、低過管子規(guī)格為Φ42×4。省煤器增加后,過熱蒸汽溫度會降低。因此,必須增加部分過熱器。在原高過管屏上方縱向增加12排受熱面,橫向排數(shù)、管子材料及規(guī)格與原高過一致;將原管屏切割后與增加管屏焊接;高過出口集箱利舊,升高約900 mm,需將原高過出口集箱到集汽集箱4根連接管道直段切割安裝。改造方案如圖3所示。

圖3 高過增加管排

2 鍋爐改造效果

1#鍋爐改造后,各項指標(biāo)均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。鍋爐經(jīng)168 h運(yùn)行表明:

(1)1#爐負(fù)荷平均能達(dá)到75T/H,達(dá)到了性能考核指標(biāo),在滿負(fù)荷運(yùn)行時,引風(fēng)機(jī)檔板開度為80%左右,引風(fēng)機(jī)出力還有部分余量。

(2)滿負(fù)荷運(yùn)行時,排煙溫度為130 ℃左右,技改后排煙溫度下降了50 ℃,很好的完成了排煙溫度性能考核指標(biāo)。

(3)主蒸汽平均溫度430 ℃,提高了10 ℃,其中投入有部分減溫水,提升蒸汽溫度有明顯效果。

(4)排煙溫度降低50 ℃,鍋爐熱效率升高約二點(diǎn)五個百分點(diǎn)。

(5)排煙溫度降低后鍋爐除塵器效率明顯提高。

3 結(jié)束語

1#鍋爐改造后,鍋爐可以帶滿負(fù)荷,且分離器阻力降低約800 Pa,節(jié)省引風(fēng)機(jī)功率約50 kW。排煙溫度可以降低到130 ℃以下,確保布袋除塵器安全可靠運(yùn)行,且鍋爐效率提高了2.5%;鍋爐主汽溫度達(dá)到445 ℃;鍋爐床溫降低到930 ℃左右。

[1] 蔣敏華,肖 平. 大型循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)[M]. 中國電力出版社,2009.

[2] 江建忠,史紅軍,王永鵬,等.保德神東2×135 MW CFB鍋爐爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)改造[J]. 電力技術(shù),2010.

[3] 馮俊凱,岳光溪,呂俊復(fù).循環(huán)流化床燃燒鍋爐 [M]. 北京:電力工業(yè)出版社,2003.

Improvement of Efficiency of a Circulating Fluidized Bed Boiler

CHEN Gui-chang

(Nylon 66 salt Co. Ltd., Shenma Group, Pingdingshan 467013, Henan Province, China)

The purpose of this document is to describe the problem and improvement of a circulating fluidized bed boiler of Nylon 66 salt Co.Ltd.

CFB boiler; Load exhaust gas temperature; Improvement of efficiency; Energy saving

2015-03-08

2015-03-20

陳桂昌,男,高級工程師,中國平煤神馬集團(tuán)首席技術(shù)專家。

10.3969/j.issn.1009-3230.2015.04.007

TK229.2

B

1009-3230(2015)04-0025-05

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