張賀琴 林 健 徐建立(河南銀鴿實業投資股份有限公司,河南 漯河 462000)
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PCS7控制系統在制漿篩選工段中的應用實踐
張賀琴林健徐建立
(河南銀鴿實業投資股份有限公司,河南漯河462000)
摘要:分析西門子PCS7過程控制系統相對于新華XDPS-400自控系統在硬件組態、軟件編程和網絡配置等方面的優點。介紹了運用西門子PCS7軟件為平臺進行開發應用,同工控機、PLC、傳感器和執行器等一起構成DCS控制系統,產生一定的經濟效益和社會價值。
關鍵詞:篩選控制系統PCS7
制漿過程篩選工段實行自動控制,不僅能提高工作效率,延長設備使用壽命,而且還能實現減少消耗等節能降耗效果。2001年投入運行的芬蘭奧斯龍(Ahlstrom)公司生產的篩選設備選用了新華XDPS-400控制系統[1]。但隨著系統硬件運行老化和軟件升級更新需大量資金投入,以及監控設備的擴容性受限等因素,對制漿篩選自控系統進行自主開發和設計成為了必須。
西門子PCS7過程控制系統是西門子自動化產品的高度集成,軟件系統集成了STEP7 、WINCC、SCL、CFC等功能,系統應用不僅開發方便,同時控制功能強大,硬件兼容性強,而且PCS7系統的抗干擾能力強,通信方式技術成熟,故障診斷和處理更智能高效,為日常的檢查維修和更新升級提供很大便捷性。在制漿過程篩選工段的DCS控制設計應用中,PCS7與新華XDPS-400相比有以下優勢[2-3]:
(1)網絡配置。系統采用ET200M(IM153-1)擴展模塊,各子站之間使用Profibus DP通信,CPU和上位機之間采用工業以太網的通信方式,比新華XDPS-400網絡結構的I/O站MAC通信卡連接和DPU與上位機同軸線纜通信更具有抗干擾能力、運行可靠等特點。
(2)軟硬件開發應用。西門子PCS7和PLC系列等產品在造紙行業應用的成熟性和廣泛性,以及維保人員對其的掌控,為后期工藝生產的改進和軟件開發應用提供便利。現場硬件布局方面,在原現場一次檢測儀表、變配電柜和控制柜安裝位置保持位置不變的基礎上,根據生產工藝方案,對模擬/數字量控制點數、數據管理、工藝流程等方面進行增設和優化處理。軟件設計方面, PCS7相對于新華XDPS-400系統,具有ET200M分布式、開發自主、兼容性強大便利等優勢。
(3)通信方面。PCS7系統設備和中央控制室構成一個開放性局域網絡,方便OS、ES和其他設備的接入,在ES上通過組態軟件可方便地增加或者修改監控對象和畫面,使整個系統的監控既有可擴展性又具有全面性。
綜上所述,西門子PCS7系統在設計開發、調試、維護等方面有卓越的表現,而且通過自主開發應用,可降低工程項目資金投入,從而實現生產監控、工藝優化和降低成本的目的。
自蒸煮車間噴放鍋的蒸煮漿進入到真空洗漿機洗滌后,被打入洗后漿塔成漿。成漿進入方漿池進行粗篩,篩后良漿經一道細篩和除節機精選后進入篩后漿塔。期間篩選出的渣漿,經二道細篩、除渣器、輕雜質槽和跳篩后形成尾漿,供板紙車間作為漿料生產使用。因此,整個系統的篩選根據工藝質量控制,可最大程度滿足不同紙漿供應需求,見圖1。

圖1 篩選工藝流程圖
2.1控制系統硬件配置
控制系統硬件主要包括工控機(操作員站)、西門子PLC控制柜及現場檢測控制儀表等。本設計方案僅在控制軟件方面進行更新,所對應的中央處理單元按照I/O點數進行連接調試后,完全可滿足控制要求。
分析整個工藝流程,系統以(SCL+ CFC)開發方式,采用了西門子S7-400系列CPU(6ES7 CPU414-3PN/DP)[4]控制檢測的變量有:
①AI(A/D模塊),56點(采用模擬量輸入模塊SM331,6ES7 331-7KF02-OABO);
②AO(D/A模塊),36點(采用模擬量輸出模塊SM332,6ES7 332-5HF00-OABO);
③DI:82點(采用開關量反饋模塊SM321,6ES7 321-7BH01-OABO);
④DO:78點(采用開關量輸出模塊SM322,6ES7 322-1BLOO-OAAO);各I/O點數各留有15%的余量。現場總線通信選用:6ES7 153-1AA03 -0AB0。
2.2控制系統網絡結構
從站采用分布式ET200M形式。子站與子站、ET子站與CPU之間,均采用了Profibus DP通信方式。CPU與上位機WINCC之間采用工業以太網通信,并通過交換機擴展至3個操作站和1個工程師站,見圖2。

圖2 篩選控制系統網絡結構
2.3控制系統軟件設計
本系統在離線狀態下,完成西門子PCS7系統的硬件組態以及編程[5-6],通過完善WINCC畫面、控件與CPU變量標簽的鏈接,實現生產工藝過程的查看、操作和監控管理。本文主要從軟件的硬件組態、網絡組態、編程(清水節能、聯鎖控制)優化等方面進行了設計分析。
(1)硬件及網絡組態如圖3和圖4所示。

圖3 硬件組態圖界面

圖4 網絡組態圖界面
(2)編程過程如下:
①同一種設備都采用統一的功能塊,這樣做對同一種類設備的維護和檢修就變得比較容易和明了。比如泵控制的功能塊,有掉電保護、運行計時等功能,完全滿足生產控制所需。同時,通過SCL編程,實現重要設備的運行計時功能,起到節能降耗、降低成本的作用。為了節約清水的使用量,對清水泵的運行進行計時控制,促使操作員根據需要使用清水,以每班清水泵的總體運行時間累計值作為一項考核指標,可達到降低成本的目的。以清水泵計時功能為例,下面是其SCL源代碼:
FUNCTION_BLOCK FB52
TITLE='計時程序 銀鴿'//2011.5.8
KNOW_HOW_PROTECT//Program Protect
VERSION:'1.0' //Add By 銀鴿
AUTHOR:YG//Edit By 銀鴿
NAME: YG//Name
FAMILY:YGLIB //Family
{S7_m_c:=’true’} //-- In_Out_Parameter --
VAR_IN_OUT//輸入參數
Rset{S7_m_c:='true';S7_param:='true'}:BOOL;//清零
start{S7_m_c:='true';S7_param:='true'}:BOOL;//開始計時
END_VAR
VAR_OUTPUT//輸出參數
Sec{S7_m_c:='true'}:int; //秒計時
minutes{S7_m_c:='true'}:int;//分鐘計時
Hour{S7_m_c:='true'}:int;//小時計時
END_VAR
VAR
secin:int;
minin:int;
houin:int;
END_VAR
BEGIN;
IF start=true
THEN secin:=secin+1;
END_IF;
IF secin>=600
THEN minin:=minin+1;
secin:=0;
END_IF;
IF minin>=60
THEN houin:=houin+1;
minin:=0;
END_IF;
IF houin>=999999
THEN houin:=0;
END_IF;
Sec:=secin/10;
minutes:=minin;
Hour:=houin;
IF Rset=true
THEN secin:=0;
minin:=0;
houin:=0;
Rset:=false;
END_IF;
功能塊源代碼結束,使用西門子源代碼編譯器編譯檢查無誤后,自動生成相關的功能塊,以便在程序中調用。清水泵的運行信號引入到計時功能塊的“start”引腳上,泵一旦啟動,功能塊自動進行計時,同時將時長顯示到WINCC畫面上,以便操作員交班記錄,見圖5。

圖5 清水泵運行計時控制人機界面
②連鎖控制優化。為保證工藝過程的動作安全可靠,自控方面往往通過連鎖功能進行控制。如篩選工藝流程中的一道細篩、二道細篩設備均具有自動排渣的功能。為改善原控制系統的邏輯設計僵硬,提高自動排渣效果,本方案根據工藝特點對自動排渣功能做出了優化。圖6為細篩自動排查的功能塊。各種時間參數可以在上位機人機對話窗口自由設定,如圖7所示。經過邏輯優化后的排渣自動控制設定靈活,出現異常系統報警及時、準確,大大提高了工作效率和設備的安全性能。

圖6 細篩自動排渣功能塊組態界面
(3)程序完善后,在WINCC上,根據工藝過程,編輯人機界面,如圖8所示,可實現對生產全過程的實時運行狀況控制、歷史曲線圖、報警畫面和報表的調用查看功能。
(4)程序編譯后,下載到CPU運行,完成控制系統優化。
(1)運用西門子PCS7軟件為平臺開發設計投運后的篩選控制系統,操作便捷,工藝管控能力得到提高。控制系統運行抗干擾能力強,穩定可靠,效果明顯。
(2)節能效果明顯。控制系統投運后,每日可減少清水用量200 t左右,有益于降低生產成本;同時,減少了生產制漿廢水量,為環保工序提供了有利條件。這樣具有一定的經濟效益和社會價值。

圖7 連鎖控制人機界面

圖8 篩選控制系統上位機人機界面
參考文獻:
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[4]S7-300可編程序控制器硬件和安裝手冊[G]. SIEMENS資料,2004.
[5] 孫海維.SIMATIC可編程序控制器及應用[M].北京:機械工業出版社,2001:50-95.
[6] 戴一平.可編程控制器技術及應用[M].北京:機械工業出版社,2004:163-177.
張賀琴(1972—)本科助理工程師河南銀鴿實業投資股份有限公司生產運營部主任師,主要從事造紙工藝過程自動控制的優化、開發和應用等研究。
地址:河南省漯河市召陵區人民路與中山路交叉口銀鴿大廈811室;郵編:462000;聯系電話:0395-5615525;13781705309;E-mail:1456123860@qq.com
A practice on the application of PCS7 control system in production of screening stage
ZHANG Heqing, LIN Jian,XU Jianli
( YinGe Industrial Investment Co., Ltd , Henan Luohe 462000)
Abstract:Simens PC7 control system process,relative to XDPS-400 of Xinhua in hardware configuration, software programming ,network configuration and other aspects were analyzed. PCS7 have been used as a software development platform .The DCS is composed of industrial computer ,PLC,sensors and final controlling element,while brings economic benefits and social value.
Keywords:screening stage;control system; PCS7
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