郭 壘
(福建水口發電集團有限公司,福建福州350004)
2014年8月,福建水口發電集團嵩灘埔電站110 k V升壓站按照設備檢修周期進行全站停役檢修。其中閩嵩線131開關CT按照《國家電網公司標準:輸變電設備狀態檢修試驗規程Q/GDW1168-2013》的要求,進行設備改造投運一年后的例行試驗。在介損和電容量的試驗中,發現該干式電流互感器的測試數據與之前交接試驗數據相比,介損值有所減小,而電容量值均有較大增加,超過了5%的警示值。經過對異常數據的排查分析,得出了真實的試驗數據,此次對110 k V干式電流互感器的日常維護檢修增加了實際經驗,更為干式電流互感器的長期穩定運行積累了詳實的數據資料。
20世紀90年代中期,在干式高壓穿墻套管技術的基礎上,國內幾家公司先后開發出110 k V電流互感器,它的主要結構是將干式高壓穿墻套管彎曲成U形作為電流互感器的一次繞組,將二次繞組套裝在U形的底部。經過多年的發展和對產品的不斷改造,現在該產品的主絕緣由聚四氟乙烯薄膜外涂少量硅油纏繞而成,整體采用電容式結構,中間插入金屬極板進行均壓。與目前使用的油浸紙絕緣電流互感器和SF6電流互感器相比,干式電流互感器無油、無氣泄漏,無現場環境污染、體積小、重量輕、便于安裝、特別適合無人或者少人值守的變電站。
福建水口發電集團嵩灘埔電站110 k V閩嵩線131開關CT采用大連北方互感器集團有限公司生產的干式電流互感器,其參數型號如表1所示。

表1 閩嵩線131開關CT參數
介質損耗是絕緣材料在電場作用下,由于介質電導和介質極化的滯后效應,在其內部引起的能量損耗,也叫介質損失,簡稱介損。介損的測量在電氣設備的制造、絕緣材料電氣性能的鑒定、絕緣試驗等方面都是不可缺少的環節。它是判斷絕緣情況的一個較靈敏的試驗方法:電氣設備的絕緣能力下降,直接反映為介質損耗因數的增大,進一步就可以分析出絕緣下降的原因。而在介損試驗中,也能同步測試得出試品的電容量。電容量的明顯變化,可以反映多個電容中的幾個或者一個發生短路或者斷路的情況。
表2為閩嵩線131開關CT歷次介損測試數據的比較情況。

表2 閩嵩線131開關CT歷次介損測試數據
根據《國家電網公司標準:輸變電設備狀態檢修試驗規程Q/GDW 1168-2013》:電流互感器的電容量與上次試驗數據相比,不得超過5%(警示值)。可是三臺全新的電流互感器,僅僅一年的運行時間,電容量的試驗數據全部異常增長,這個測試數據能反映該電流互感器的真實運行狀況嗎?
為了確定該數據是否真實有效,在拆除了該電流互感器的引線、重新擦拭了電流互感器的硅橡膠傘裙、并經太陽暴曬2 h后,采用另外一臺同型號的自動介損儀進行第二次測試,兩臺介損儀同步測試數據如表3所示。

表3 閩嵩線131開關CT介損測試之比較
兩臺儀器都是經過福建電力科學研究院檢定合格的介損儀,在相同的測試條件下,測試結果中介損值接近,但是電容量數值卻大相徑庭,孰真孰假?考慮到閩嵩線131開關CT是目前水口電氣高壓班所接觸到的第一臺干式電流互感器,之前完全沒有相關的數據積累,為此聯系了該干式電流互感器的生產廠家。廠家回復:干式電流互感器在運行一段時間后,由于內部硅油的變化,確實可能出現電容量增加的情況。具體增加多少,由于各電廠設備運行環境不同,沒有明確的數據參考。因此,對該數據的排查分析還只能靠維護人員自己摸索。
影響介質損耗測量數據的因素很多,主要有電流互感器的工藝結構、測試的方法、引線對地的夾角、周邊環境電場的干擾,溫度、濕度等,按照這些影響因素逐步排除,來尋找兩臺介損儀測試數據差異的原因。
先來看看干式電流互感器的內部構造,閩嵩線131開關CT的外形見圖1,而它的結構見圖2。

圖1 131開關CT外形

圖2 131開關結構
從結構圖可以看出,干式電流互感器實際上是將低壓貫穿式電流互感器套在U形干式高壓套管上,再通過箱體和機械緊固件互相組合在一起。該電流互感器的末屏端,或者叫地屏端,屬于直接接地,無法拆除。
這種工藝結構使得介損數據無法采用正接法測試,只能采用反接法測試,受外界干擾影響較大。
同樣是采用反接法測試,兩臺介損儀的測試接線也有所不同,其中AI6000C型介損儀的測試接線見圖3,HV9001型介損儀的測試接線見圖4。

圖3 AI6000C型介損儀的測試接線

圖4 HV9001型介損儀的測試接線
從接線圖可以看出,兩種儀器的接線差別是AI6000C型在測試中加入了高壓屏蔽,而HV9001型則是屏蔽端懸空。看來介損測試之所以出現較大的數據差別,關鍵之處就是沒有將干式電流互感器外部的雜散電容完全屏蔽,從而造成了測試電容量數據超標。
本次閩嵩線131開關CT投運一年后的例行試驗,在停電過程中配合進行了110 k V主變防腐噴涂的施工,是全升壓站停電。為了防止防腐涂料隨空氣流動沾染到其他高壓電氣設備,所有設備的外絕緣都包上了塑料薄膜,在試驗之前幾小時才進行拆除,具體見圖5。

圖5 110 k V主變防腐噴涂示意
全站停電,首先排除了電場干擾;其次又拆除了所有的外接引線,將設備盡可能恢復到了交接時的狀態;測試時直接將儀器測試線接到了電流互感器的一次接線板上,再排除了引線和地面夾角的影響;最后擦拭硅橡膠傘裙后,又暴曬了2 h,最大限度地排除了溫度和濕度的影響。看來,本次測試現場最大的外部干擾就是主變防腐進行噴涂的涂料了,盡管已經做了相關的防御措施,但是空氣中還散布著肉眼無法看見的微小顆粒,電流互感器受外部環境影響過大,導致電流互感器的外部雜散電容過高。
為了驗證這個猜想,依然使用了HV9001型介損儀,這次將B相電流互感器的傘裙進行屏蔽,再測試一次。最終測得B相電流互感器電容量值為590.1 p F,與交接時HV9001型介損儀測試的電容量581.2 p F相近,與AI6000C型介損儀現場測試的582.9 p F結果也相近,證實了這個猜想完全正確。
HV9001型介損儀的反接法測試由于內部接線的設計,在周邊環境清潔,天氣晴朗的情況下測試,結果較為準確,但是在周邊環境比較惡劣,存在較大干擾的情況下,它的抗干擾能力就沒有AI6000C型介損儀強,測試的數據與設備的真實數據就會存在較大的誤差。所以本次閩嵩線131開關CT的介損測試數據,最終以AI6000C型介損儀測試的數據為準。
在之前的油浸紙絕緣電流互感器和SF6電流互感器進行介損測試時,兩種介損儀的測試結果都比較接近,為什么在干式電流互感器上就會有較大的差別?
油浸紙絕緣電流互感器采用的是末屏端子引出,所以采用正接法進行測試,比起反接法,不容易受到外界環境的干擾,準確度較高。SF6電流互感器內部密閉著SF6氣體,本身電容量較小,雖然容易受到外界環境的干擾,但是由于末屏端子不是永久接地,一樣也可以按照正接法進行測試,更何況福建電力公司早在《輸變電設備狀態檢修試驗規程Q/FJG10093-2008》中就取消了SF6電流互感器的介損試驗。而只有干式電流互感器,由于它的末屏端子屬于永久接地狀態,只能采用反接法進行測試,受外部環境影響較大,所以相對的誤差才會比較明顯。
干式電流互感器是新出現的產品,對它的運行狀況還要不斷加深了解。這次針對該干式電流互感器的介損試驗,由于面對復雜環境的干擾,出現了電容量超過警示值,可是介損值卻正常的現象。假設測試出來的電容量數據有所增大,但是卻沒有超過警示值,那么這個數據就非常具有欺騙性,所以例行試驗應該盡量選擇在晴天或者干燥的時候進行,試驗中一定要盡量排除外部環境的干擾,對測試數據加強分析驗證,才能對電氣設備的穩定運行積累更詳實準確的技術資料。
[1] Q/GDW1168-2013.國家電網公司企業標準:輸變電設備狀態檢修試驗規程[S].2013.