邢利華
XING Lihua
(中鐵十六局集團第三工程有限公司,浙江湖州313000)
蘭渝鐵路后山坪隧道全長6647 m,位于甘肅省漳縣境內,隧道穿越地區山勢陡峻,沙棘樹等灌木叢生,人跡罕至,穿行等交通十分不便。隧道主要穿越西秦嶺高中山區,地貌較為單一,山澗沖溝低緩丘陵。南坡較陡,測區內縱向橫向溝谷普遍較為發育,且多呈“V”字型,線路穿越后山坪主峰,與線路走向迫于垂直,最高海拔為3065 m,相對高差為650 m。隧道內線路自進口分別為7‰、12.8‰、7‰的上坡及3‰的下坡。
后山坪隧道出口段5169 m,設置輔助坑道張家山斜井1 座,位于甘肅省漳縣金鐘鎮,斜井與正洞相交里程為DK159 +600,與線路方向成45°平面交角,全長1310 m,采用無軌運輸單道襯砌斷面。斜井進入正洞后采用雙向施工,其中往重慶方向施工長度120 m,往蘭州方向長度1070 m,合計1190 m。見圖1。

圖1 后山坪隧道張家山斜井平面布置示意圖
斜井無軌運輸斷面按單車道設計,斷面擬定考慮滿足各種因素,斜井斷面擬采用5.0 m ×5.9 m(寬×高)的凈空。斜井內間隔200~250 m 左右設置一處錯車道,錯車道長20 m,并在兩端各5 m 范圍內與單車道斷面過渡,錯車道凈空尺寸為7.7 m×6.2 m(寬×高),斜井設計縱坡為10%,井口標高為2414.12 m。
張家山斜井按非永久性工程設計,為單車道加錯車道設計。待其承擔任務完成后,在斜井井口及斜井與正洞交叉口位置采用C20 混凝土對其進行封堵。
2.2.1 錯車道設計
采用復合襯砌,局部圍巖地段設I16 型鋼鋼架,縱向間距0.8 m,噴射C25 混凝土,厚度230 mm。拱部采用Φ42 超前小導管預支護,小導管長3.5 m,環向間距0.5 m,搭接不小于1.0 m。模筑C30 混凝土,厚度350 mm。
2.2.2 單車道設計
采用噴錨襯砌,Ⅳ級圍巖采用噴錨襯砌,局部地段拱墻設I12.6 型鋼鋼架,縱向間距1.0 m。Ⅴ級圍巖采用復合襯砌,拱墻設I12.6 型鋼鋼架,縱向間距1.0 m,拱部采用Φ42 超前小導管注水泥漿預支護,小導管長3.5 m,環向間距0.8 m。無軌單車道斜井支護參數見表1。

表1 無軌單車道斜井支護參數表
后山坪隧道全長6647 m,施工工期緊張,不能滿足業主的總體進度要求,為加快施工進度,解決隧道主體工程施工的運輸、通風、排水、棄渣等特殊要求,決定對張家山斜井施工進行方案優化。
3.2.1 斜井平面位置優化
后山坪隧道張家山斜井井口原設計位于一半山腰處,與正線線路相交于DK159 +600 處,交角為45°,位于線路左側。
將井口位置優化:根據現場地勢情況,將井口位置向線路左側平移,洞口位置標高為2456.13 m,與線路方向成65° 平面交角,優化后斜井全長809.11 m,縱坡為9.92%。見圖2。
3.2.2 斜井設計斷面及支護參數優化
3.2.2.1 設計斷面優化 張家山斜井由原設計無軌單車道變更為無軌雙車道,斷面凈空尺寸變更為7.7 m×7.0 m(寬×高)。

圖2 后山坪隧道張家山斜井優化后平面布置示意圖
3.2.2. 2 支護參數優化[1]Ⅴ級圍巖除井口26.2 m范圍內采用復合式襯砌,其他地段采用噴錨襯砌。上、下臺階開挖,初期支護采用I16 工字鋼,井口26. 2 m 內間距500 mm/榀,其他地段間距800 mm/榀,拱墻施作Φ22 全螺紋砂漿錨桿,長L =3.5 m,間距1 m×1 m(環向×縱向)。拱墻設Φ8 鋼筋網,網格間距200 mm ×200 mm。拱部施作超前小導管,長L =4 m,環向間距500 mm,縱向搭接不小于1 m,外插角3°~5°。洞口26.2 m 段二次襯砌厚度為450 mm,采用C30 鋼筋混凝土,每側邊墻底部預留5~8個Φ50 mm 泄水孔。
Ⅳ級圍巖地段采用全斷面開挖,支護取消二次襯砌,一般地段采用噴錨襯砌,厚度180 mm,局部地段視圍巖及地質情況設置I16 工字鋼,間距1.0 m/榀,拱墻施作Φ22 全螺紋砂漿錨桿,長L =3 m,間距1.2 m×1.2 m(環向×縱向)。拱墻設Φ8 鋼筋網,網格間距200 mm×200 mm。
Ⅲ級圍巖地段采用噴錨襯砌,初期支護為網噴混凝土支護,厚度為120 mm,拱部設Φ22 全螺紋砂漿錨桿,長L=2.5 m,間距1.5 m×1.2 m(環向×縱向)。
斜井內間隔200 m 設置一處緩坡段,長30 m,坡度為2% 緩坡段設置錯車洞,錯車洞凈空尺寸為7 m×6 m×6 m(寬×高×長)。優化后無軌雙車道斜井支護參數見表2。

表2 優化后無軌雙車道斜井支護參數表
3.2.3 變更斜井進洞方案
3.2.3.1 斜井原設計進洞方案 洞口段采用30 m長Φ108 管棚注漿預支護,注漿采用水泥單液漿,水灰比1∶1。開挖采用兩臺階開挖,光面爆破。支護采用模筑襯砌,拱墻設I16 工字鋼,間距0.8 m/榀。二襯混凝土厚350 mm。
3.2.3.2 進洞方案優化 根據現場的地質情況,取消原設計Φ108 管棚注漿預支護,采用Φ42 雙層小導管注漿預支護。小導管設置拱部120°范圍,長度為4.0 m,環向間距500 mm,傾角為外插角3°~5°,注漿采用水泥單液漿,水灰比1∶1。超前小導管配合型鋼鋼架使用,用于斜井洞口圍巖拱部超前注漿預支護,其縱向搭接長度不小于1.5 m。開挖采用兩臺階開挖,光面爆破。支護采用模筑襯砌,拱墻設I16 工字鋼,間距0.6 m/榀,二襯采用C30 鋼筋混凝土,厚450 mm。
3.2.4 棄渣場位置優化
后山坪張家山斜井原定棄渣場位于后山坪出口,占地3.49 hm2,棄渣場位置在半山處,若按原地棄渣,運距較遠,運輸費用較高,經現場測量,且該棄渣場滿足不了斜井和正洞棄渣方量,經筆者單位與地方國土局、林業局、環保局、水保局等相關部門現場調查,一致認定棄渣場移至斜井洞口左側150 m處的一天然溝壑,經過現場勘測,此區域可容納約30 余萬方棄渣,完全滿足張家山斜井棄渣用地的需求,棄渣運距約0. 55 km,比原棄渣場運距縮短了1500 m。
通過對后山坪張家山斜井施工方案優化,效果如下:(1)斜井長度減小,可以提前進入正洞施工,有利于加快正洞施工進度,同時有利于斜井的通風排煙,也降低了工程造價。(2)斜井改為雙車道可以提高運輸效率及提高通風排煙效果,由于現在均是采用大型機械施工,單車道運輸不能發揮大型機械的優勢,從而降低了工作效率,而雙車道可以發揮大型機械的優勢,包括裝渣、會車、運輸等方面。(3)坡度減小,可以提高運輸效率、行車安全及運輸車輛的行車損耗。(4)進洞方案的優化,在保證安全的前提下加快了施工進度,由于大管棚的施工對鉆機機械及工藝有特殊的要求,施工難度大,進度慢。而采用小導管預支護施工可以采用普通的風槍就可以施工,從而大大提高了施工進度。
斜井單、雙道通風排煙量對比見表3。

表3 斜井單、雙道通風排煙量對比表
通過后山坪隧道張家山斜井施工優化方案的實行,斜井提前5 個月進入正洞施工,同時為后山坪隧道正洞施工做好了保障,現已完成正洞施工1290 m,超額完成任務。經實際證明此方案是可行的,施工安全質量可以保證。但是,我們在今后的施工過程中更要遵循以下施工原則:
(1)隧道施工質量控制是一個貫穿施工全過程、全方位的綜合工作,需要施工單位各部門、各崗位的通力協作和有機配合。只有抓住施工過程中的每一個關鍵點和施工工序,嚴格按照施工規范和相關標準要求去積極實施、落實,才能使工程質量得到有效地控制。
(2)施工質量和安全控制是關鍵,施工過程中要加強圍巖監控量測工作,貫徹始終。一旦發現圍巖發生變化,應及時采取相應措施。
[1]唐南生,薛吉崗,劉志江,等.鐵路工程質量驗收標準使用手冊[M].北京:中國鐵道出版社,2006.