司碩 石樂斌 劉忠攀(山東兗礦國際焦化有限公司, 山東 濟寧 272104)
山東兗礦國際焦化公司設計年產焦炭300萬噸、甲醇20萬噸,全廠現有3臺75噸循環流化床鍋爐(設備型號UG-75/3.82-M41),因原環保標準要求較低,除塵設施為電除塵,效率一般,無脫銷設施,通過電袋除塵改造、新增非催化還原法(SNCR)脫硝設施、新增低氮循環風機等一系列改造后,鍋爐煙氣指標已完全達到目前國家新環境保護法及《鍋爐大氣污染物排放標準》的要求。
原有除塵方式為電除塵,通過電除塵放電將煙氣內顆粒打到極板上,再通過頂部振打將粉塵降至倉泵,最后通過壓縮空氣將粉灰送至灰庫,用車外運(出售)。該電除塵存在一定弊端,其運行效率一般,除塵效率僅能達到95%,況且負荷較大時,鍋爐煙氣中粉塵含量較多,電除塵放電除塵法無法保證煙氣中粉塵含量合格。根據國家最新換標指標要求,鍋爐尾部煙氣粉塵含量指標為30mg/Nm3,而目前運行時粉塵含量在27~40mg/Nm3,經常造成粉塵指標超標。
2014年,國家更新了《鍋爐大氣污染物排放標準》,標準GB13271-2014代替標準GB13271-2001,新標準中要求該種鍋爐煙氣中顆粒物指標≤30mg/Nm3、SO2指標≤200mg/Nm3、NOX指標≤200mg/Nm3;而我公司現有設施完全無法滿足環保法要求,另外企業要持續發展,提高經濟效益就必須向內挖潛,節支降耗,清潔生產,原有電除塵系統和脫銷裝置的缺失無法滿足日益嚴格的環保要求,不利于企業的經濟運行及可持續發展,亦不符合國家環保及節約的方針政策。
①把原電除塵改為電袋除塵。原電除塵共3個電場(I、Ⅱ、Ⅲ電場),現將Ⅱ、Ⅲ電場除塵改為布袋除塵,布袋除塵通過840條濾袋(規格Ф150*3000)進行除塵,平均每1小時(可調整)使用壓縮空氣對濾袋進行反沖,I電場電除塵不變,落下的灰進入倉泵,通過壓縮空氣輸送至灰庫,用車外運(出售)。
②自行設計、安裝SNCR脫硝裝置。公司利用利舊材料制作1個容積40m3的儲罐,通過2臺格蘭富離心泵將氨水送至鍋爐,再通過6桿噴槍噴至爐膛內部(其中2桿安裝在爐膛中下部,4桿安裝在旋風分離器入口),SNCR脫硝系統反應溫度區間為800~1050℃,此種安裝方法能夠滿足不同負荷生產時的要求,另外,該設計增加了氨水與氮氧化物的反應時間,兩處安裝位置高度差10m左右,氨水與氮氧化物的反應時間增加,有效降低了氨逃逸率,降低尾部受熱面腐蝕和結垢的運行風險。
③新增鍋爐低氮循環燃燒風機。為進一步降低鍋爐尾部煙氣中NOx含量,公司從鍋爐引風機出口引管至鼓風機入口,將部分尾部煙氣回流至爐膛內再次燃燒,為克服管道阻力并控制回流煙氣量,管道上新增一臺變頻離心風機。
(1)通過電袋除塵的改造后,鍋爐粉塵指標明顯降低,完全滿足新環保法的要求。
①鍋爐負荷在50t/h時,改造前與改造后鍋爐粉塵含量平均分別為35.6mg/Nm3和16.8mg/Nm3。
②鍋爐負荷在60t/h時,改造前與改造后鍋爐粉塵含量平均分別為37.3mg/Nm3和17.6mg/Nm3。
③鍋爐負荷在70t/h時,改造前與改造后鍋爐粉塵含量平均分別為40.2mg/Nm3和19.8mg/Nm3。
(2)新增脫銷裝置以及低氮循環燃燒風機后,鍋爐尾部煙氣中NOx含量有了明顯的下降,完全達到了國家新環保法的要求。
①鍋爐負荷在50t/h時,改造前、新增脫銷裝置后與新增循環燃燒風機后,鍋爐尾部煙氣中NOx含量平均分別為289mg/Nm3、157mg/Nm3和87mg/Nm3。
②鍋爐負荷在60t/h時,改造前、新增脫銷裝置后與新增循環燃燒風機后,鍋爐尾部煙氣中NOx含量平均分別為301mg/Nm3、165mg/Nm3和91mg/Nm3。
③鍋爐負荷在70t/h時,改造前、新增脫銷裝置后與新增循環燃燒風機后,鍋爐尾部煙氣中NOx含量平均分別為335mg/Nm3、198mg/Nm3和110mg/Nm3。
在化工企業生產中,循環流化床鍋爐是最重要的設備之一,隨著國家對環保要求的日益嚴格,鍋爐尾部煙氣排放指標越來越低,環保設備顯得尤為重要,為適應企業的可持續性發展及國家環保要求的需要,企業要及時新增或更新環保設備,以降低鍋爐尾部煙氣中有毒有害物質的含量。
[1]林宗虎,徐通模.實用鍋爐手冊[M].北京:化學工業出版社,1999.
[2]童有武,張孝勇.鍋爐安裝調試運行維護實用手冊[J].北京:地震出版社,1999.
[3]GB13271-2014,《鍋爐大氣污染物排放標準》[S].