袁啟銘
(江西省水利規劃設計院,江西 南昌 330029)
坑口閘位于江西省余江縣錦江鎮坑口村,坐落于信江支流團湖港上,距縣城35km,距206國道50m。工程始建于20世紀70年代初。自建成以來保護了錦江鎮1萬余人生命財產安全,保護耕地0.5萬畝,灌溉農田1000畝。水閘最大下泄流量為276m3/s,是一座以灌溉為主,兼顧防洪的中型水閘工程。
坑口閘為涵洞式水閘,主要建筑物由進水口段、涵閘段、出口段等組成。
進口段長約4m,兩岸為漿砌石八字墻,墻頂高程22.60~20.00m。
涵閘段底板高程18.00m,涵洞共4孔,城門洞型,每孔凈寬 2.3m,洞高 2.9m。涵閘段長7.5m,寬14.5m,中墩厚1.1m,邊墩厚1.0m,閘墩頂高程22.7m。中間兩孔為鋼筋混凝土平板閘門,采用手動螺桿啟閉機啟閉,邊孔為混凝土疊梁門,無啟閉設施。中墩為漿砌紅條石結構,邊墩為漿砌紅條石重力式擋土墻,頂寬 1.0m,高約4.2m。
坑口閘出口兩岸為漿砌紅條石八字墻,均已老化、破損,消力池幾乎全部沖毀,尤其左岸,近60m岸坡嚴重坍塌,嚴重危及岸邊的民房,河床沖坑深約3.0m,范圍約200m2。
工程運行后基本達到設計目的,但因受興建時的經濟條件、技術水平的限制,工程設計不夠合理,工程質量存在較多問題。水閘運行多年來,遭遇幾次大洪水,使坑口閘及出口消力池受到不同程度破壞和損傷,尤其是消力池,基本全部沖毀。坑口閘工程的正常運行,對當地的農業發展做出了重要貢獻,但工程自身存在的問題對錦江鎮農業灌溉等已構成威脅。
根據《江西省余江縣坑口閘工程安全評價報告》安全鑒定結論確定坑口閘為四類閘,建議盡快拆除重建。工程存在主要問題如下。
(1)水閘中間兩孔為兩臺手動螺桿啟閉機,啟閉機老化銹蝕,不能正常使用,上部無閘房,不利于啟閉設備養護,啟閉機工作梁,混凝土機墩和混凝土閘門均老化,漿砌紅條石閘墩開裂沉陷,裂縫寬達2cm。出口兩岸為漿砌紅條石八字墻,均已老化,基礎掏空,開裂破損,消力池幾乎全部沖毀,尤其左岸,近60m岸坡嚴重坍塌,嚴重危及岸邊的民房,河床沖坑深約3.0m,范圍約200m2。
(2)該設計坑口閘20年一遇洪峰流量為219.0m3/s,50年一遇的洪峰流量為276.0m3/s。通過分析計算可知:坑口閘過20年一遇洪峰流量時,水位已全部上岸溢出,說明水閘的過流能力偏小。
(3)該水閘坐落于砂礫石層之上,閘基存在滲漏問題;閘基最大滲透坡降值大于允許滲透坡降值,滲透穩定不滿足要求;該水閘無滲流觀測設備,不利于水閘的安全管理。
(4)供電線路老化,無備用電源。啟閉機控制、保護等設備不完善;工程無安全監測設施,無水情、雨情測報設施;工程管理、通訊設施簡陋,無管理用房。
坑口閘坐落在信江支流團湖港上,該工程灌溉農田1000畝,保護農田5000余畝,是一座以灌溉為主,兼顧防洪的中型水閘工程。
該工程水閘最大過閘流量為276m3/s。根據《水利水電工程等級劃分及洪水標準》(SL252-2000)、《防洪標準》(GB50201-94)及《水閘設計規范》(SL265-2001),確定該工程等別為Ⅲ等中型工程。根據工程等別,確定水閘為3級建筑物,次要建筑物級別為4級,臨時建筑物為5級。
根據工程現狀、安全鑒定結論及復核計算,泄洪閘存在的主要問題是:泄流斷面偏小,不滿足水閘行洪要求。
根據現有情況綜合考慮,泄洪閘在原址拆除重建。
針對存在的問題擬定采取的方案為:通過減少孔數、適當加大孔口尺寸使泄流能力滿足要求,拆除原老閘,擬建3孔泄洪閘布置方案,設置消能設施。
3.1.1 閘孔底高程選擇
泄洪閘閘孔底高程的確定,主要關系到洪水對上游的淹沒范圍,合理的確定閘底高程,不僅對閘孔的寬度、閘室的穩定有著決定性的影響,而且直接關系到整個工程的工程量和造價,為了加大過閘水深和過閘單寬流浪,減少閘室總寬度,減少工程投資,根據《水閘設計規范》(SL265-2001),盡量將泄洪閘底板高程定得低一些,并與河底基本齊平。參照閘址處上游河床底高程,確定泄洪閘閘底板高程為18.00m。各孔選擇閘門及啟閉機型式一致布置。
3.1.2 閘孔寬度、孔數選擇
該工程水閘正常擋水高度為2.55m,根據《水利水電工程鋼閘門設計規范》(SL74-95)及閘門運行、啟閉機容量、閘門的制作及安裝等因素,并協調泄洪閘布置、閘門尺寸、啟閉機型式等,新建泄洪閘閘孔寬度均為6m。根據泄流規模計算,綜合考慮河道寬度,工程選擇3孔單寬6m的閘室結構。
工程泄洪閘結構布置如下:
(1)閘室段。泄洪閘采用開敞式水閘,閘底板高程18.00m,閘室段長11.70m,底板厚1.2m,寬23.0m,3孔,單孔凈寬6.0m,泄洪閘設上游檢修閘門和工作閘門,閘門結構形式為平面滑動鋼閘門。邊墩厚 1.0m,中墩厚 1.5m。閘墩頂高程22.70m,閘墩頂布設有啟閉排架和交通橋,啟閉平臺高程28.50m,啟閉平臺上閘房內布設卷揚式啟閉機;交通橋采用裝配式鋼筋混凝土板橋,交通橋寬5.50m,橋面高程22.70m。
(2)進口段。水閘上游進口段河底高程17.80~18.10m,為促進閘前淤積體的排泄,同時增加閘室的滲透穩定性,本次設計進口段采用 C20混凝土護底,厚0.5m,護底高程為18.0m,順水流方向長5.00m。兩岸采用重力式C15混凝土擋墻,墻頂高程22.30m,墻高4.8m,墻頂寬0.5m,墻背邊坡 1∶0.6。
(3)出口段。閘室下游布置消力池,消力池總長19.20m。閘室與消力池之間的連接段底板邊坡為1∶4,長6.2m,閘室底板高程18.00m,消力池底板高程16.70m。消力池底板水平段長13.00m,底板厚度0.9m,池深0.7m,坎頂高程17.40m。消力池后采用厚1.0m的鋼筋石籠海漫護底,長18m,端部為10m長的干砌石塊石防沖槽,防沖槽兩側邊坡為1∶2,深2m。消力池及海漫兩岸采用重力式C15混凝土擋墻,擋墻頂高程21.40m,墻高5.2m,墻頂寬0.5m,墻背邊坡1∶0.6,墻后采用砂性土回填至現狀地面高程,墻頂與地面之間的高程用1∶1.5的坡度銜接。
團湖港河道兩岸陡峭,民房集中,為使水流順接,確保工程安全,本次對進口段上游35m、出口段下游32m范圍內的兩岸進行岸坡整治,岸坡削坡坡度為1∶1.5,采用C15混凝土預制塊護坡。
閘室段順水流方向依次布置檢修閘門、工作閘門。
檢修閘門為露頂式,閘門設計擋水位20.55m,設計水頭為2.55m,門高為3.0m。閘門設計為下游面板下游止水結構型式的平面滑動鋼閘門,側止水為“P”型橡皮,底止水為“I”型橡皮,正向支承采用工程塑料合金滑道。閘門共設1扇,3孔共用。閘門及埋件主要材料為 Q235B,閘門重約5t/扇,埋件重2.5t/孔。閘門運行方式為靜水關閉,動水開啟。
啟閉設備選擇兩臺MD-50-6D型電動葫蘆,容量2×50(kN),重約0.5t/臺,三孔共用。軌道為I28b,重約1.6t/套。
工作閘門設計擋水位為21.60m,設計水位差3.6m,門高4.0m。每孔設工作閘門一扇,共3扇。工作閘門結構型式設計為平面滑動鋼閘門,采用下游面板下游止水的雙向擋水的結構型式。側止水為雙“P”頭型橡皮,底止水為“I”型橡皮,正反向支承采用工程塑料合金材料自潤滑滑道。閘門及埋件主要材料為Q235B,閘門重約6t/扇,埋件重3t/孔。
閘門運行方式為動水啟閉,啟閉設備選擇QPQ-2×80kN型固定卷揚式啟閉機,揚程約6m,重約2t/臺(套)。啟閉機采用現地和遠程兩種控制相結合的控制方式。啟閉機安裝高程為28.30m。
水閘除險加固工程的工作量通常比設計一座新閘還要大,由于受原閘的限制,設計往往處于被動,因此設計中還需注意以下幾點。
(1)調查水閘的主要問題,包括水閘的建成時間,工程規模及建筑物級別,工程設計的特征值,主要結構的安全狀態,閘門、啟閉機及電器設備的完好程度,觀測設備的有效性,工程運行、管理及損壞情況等。
(2)對原始資料的收集,主要包括原設計資料、施工資料與管理資料。收集的資料力求準確、真實,還需要設計人員去偽存真,將其作為自己的設計依據。受當時施工背景的影響,有些資料可能不能真實地反映水閘的情況,這樣的資料如被采用,將直接影響除險加固設計方案的選定。
(3)要重視規劃條件的變化及未來發展的需要。要以最新修訂的規劃數據為依據,對原工程的規模進行重新確定。水閘原來所采用的規劃數據,受當時條件的限制往往不夠確切,從而影響水閘的安全運用。隨著國民經濟的發展,水閘的功能及保護范圍會發生很大的變化,造成水閘的級別發生改變。
坑口閘運行至今,受當時經濟、技術等條件的限制,工程質量存在較多問題,工程運行幾十年以來,由于水閘工程自然老化、水毀嚴重等原因,工程效益難以發揮。且水閘一旦失事,不僅影響工程效益的正常發揮,還直接危及兩岸耕地、圩堤及人民生命財產的安全。對坑口閘除險加固后,消除了水閘運行的安全事故隱患,大大提高了水閘的防洪能力及運行的安全性和可靠性。
坑口閘除險加固工程提高了防洪標準,社會效益顯著;實現水閘的計算機監控,提高設備運行的可靠性。
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