吳澤發
(福建安砂建福水泥有限公司,福建永安 366000)
申克煤秤出現下料量波動時的應對方法
吳澤發
(福建安砂建福水泥有限公司,福建永安 366000)
我們公司九號窯是一條 5000t/d熟料新型干法預分解生產工藝線,帶9000kW純低溫余熱發電。窯頭、窯尾給煤配置申克稱(德國SCHENCK公司),型號:MC800/7和MC1000/10共二臺。從2010年12月投產以來窯頭和窯尾的申克煤秤的出料量很不穩定。出料量低于設定量。波動時間從幾秒到十幾分鐘不等,波動范圍從1~10T不等。呈現無規律的波動。我們給煤粉倉的錐部安裝了振打裝置,以及給喂煤秤裝了助流氣管。但是效果并不明顯。經過了一段時間的摸索我們也掌握了一些簡單的處理方法,現介紹如下。
2.1 煤粉倉下料不暢造成波動
這種情況通常出現在高給定值時。因為煤粉吸潮后流動性差,易在煤倉錐體底部形成結皮;當申克稱下煤量給定值高時,由于倉內煤粉無法及時補到給料機內,就會造成下煤波動。解決方法是在煤倉錐體部加襯高分子聚乙稀材料或安裝表面光潔度為國標8K的冷軋不銹鋼板。這樣能增加申克稱的核心料流,避免波動。
2.2 煤粉稱自身故障產生波動
主要有以下幾點:
(1)稱內有異物,破壞測量輪動平衡導致流量波動。
(2)測量輪結皮,引起負荷波動;而負荷參與流量的計算,故流量也隨之波動。
(3)稱內空氣軸承失去壓縮空氣的保護,造成煤粉進入齒輪箱及測量軸承,引起負荷增加不均產生波動。
(4)給料機轉子磨損,煤粉竄漏短路造成波動。
5000 t/d熟料生產線的入窯生料大約是 330t/h。窯頭喂煤10~12t/h,窯尾喂煤20~22t/h。煤秤波動有三種情況:(1)窯頭秤波動,(2)窯尾秤波動,(3)窯頭和窯尾同時波動。通常窯頭秤的波動時間短和幅度小。對窯系統的影響不大,所以我們不會對參數做出調整。我著重介紹窯尾秤波動時如何調整參數。因為窯尾秤的波動對窯系統的影響很大。我們時刻都要觀察窯尾出煤量的變化,當窯尾秤出現出煤下降時就要認真的觀察窯尾溫度的變化。我暫時以分解爐中部的溫度做為參考溫度。當分解爐中部的溫度下降到 930度時且下降速度很快就必須大幅度的減少入窯生料量.由原來的330t/h減少到300t/h。這時如果窯電流有下降的趨勢,要將窯速放慢由原來的3.8r/m下降到3r/m。當分解爐中部溫度到900度時將入窯生料減少到260t/h,窯速放慢到2.4r/min。當分解爐中部溫度下降到850℃時,要防止竄生料,將入窯生料減少到 160t/h,窯速放慢到 1r/m。如果情況繼續惡化就要停窯保溫。
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1007-6344(2015)09-0016-01