李成峰
(陽泉煤業(yè)(集團)有限責任公司,山西陽泉 045008)
一礦北翼軌道大巷已延伸至距井口約15 000 m處,隨著大巷及采區(qū)不斷向礦界延伸,運輸距離越來越遠。目前,我礦北翼僅在井口至四噸底卸段、十三采區(qū)以里實現(xiàn)了原煤皮帶運輸,北翼三噸底卸至十三采區(qū)間8 200 m范圍內(nèi)的人員、物料、原煤仍靠軌道大巷運輸,上述現(xiàn)狀極大的制約了我礦的安全生產(chǎn)、標準化。
(1)+669水平北翼運輸能力不足
+669水平北翼軌道運輸大巷擔負北翼的煤炭主運輸和輔助運輸任務,根據(jù)+669水平北翼未來設計生產(chǎn)能力6.0 Mt/a的要求,考慮10%的輔助運輸量(輔助運輸量按0.6 Mt/a考慮),北翼需要的運輸量將達到6.6 Mt/a,而目前北翼原煤核定運輸能力僅有2.6 Mt/a,尚差4 Mt/a,2012年+669水平北翼實際運輸原煤4 Mt,是以北煤南運、延長運輸時間、縮短檢修時間、增加運輸安全隱患為代價的。
(2)+669水平北翼煤車運行造成人員運輸時間長、巷道工業(yè)衛(wèi)生差
一礦北翼軌道大巷已延伸至距井口約15 000 m處,隨著大巷及采區(qū)不斷向礦界延伸,運輸距離越來越遠,到最遠的規(guī)劃采區(qū)要達到18 000 m。雖然北翼軌道大巷已更換完畢38 kg/m軌道,但受煤車、人車、料車同巷運行影響,新時速人車難以發(fā)揮有效作用,從井底到北翼正前車場(14 000 m)用時81 min,造成職工上下班時間長,體力消耗大,勞動效率低;同時,由于煤車運輸運行穩(wěn)定性差,難以抑制撒煤現(xiàn)象和軌道巷的煤塵,嚴重制約著軌道大巷標準化管理的提升。
(3)+669水平北翼運輸系統(tǒng)存在安全隱患
1)+669水平北翼運輸大巷設計斷面凈寬為4.4 m,斷面收縮變形嚴重,局部地段凈寬不足4 m,安全間距不能滿足《煤礦安全規(guī)程》的要求。
2)由于現(xiàn)有4 t底卸式礦車是由原3 t底卸式礦車改造過來的,增加了對軌道及卸載點(包括拖輪和卸載曲軌)的集中載荷,延長了列車的制動距離,使礦車行駛的安全系數(shù)大大降低。
(4)礦車運營成本高
礦車運輸噸煤成本10.9元/t,皮帶運輸噸煤成本8.82元/t,礦車運輸與皮帶運輸相比,礦車運營成本高于皮帶運營成本,礦車運輸有必要改造成皮帶運輸。
(5)建設大型現(xiàn)代化礦井的需要
皮帶輸送機具有連續(xù)運輸能力大,操作簡單,容易實現(xiàn)自動化控制,能夠滿足綜放工作面出煤量大的運輸要求?,F(xiàn)有的+669水平北翼的回采工作面主運輸系統(tǒng)為:回采工作面刮板輸送機—順槽皮帶輸送機—采區(qū)皮帶輸送機—大巷礦車運輸—3、4噸底卸—1#主斜井皮帶輸送機—地面。由回采工作面主運輸系統(tǒng)可以看出整個運輸系統(tǒng)只有大巷運輸屬于間斷運輸,而其他環(huán)節(jié)都屬于連續(xù)運輸,由此可見,制約+669水平北翼運輸能力的瓶頸在于大巷間斷運輸這個薄弱環(huán)節(jié)。如果實現(xiàn)將軌道運輸改造為皮帶輸送機連續(xù)運輸,就能實現(xiàn)回采工作面到地面皮帶化連續(xù)運輸,使整個+669水平北翼的安全生產(chǎn)狀況得到根本改善。
為提高北翼運煤能力,減少人員上下班乘車時間,降低北翼運營成本,消除礦車運輸隱患,滿足大型現(xiàn)代化礦井的需要,我礦建議對北翼主運系統(tǒng)進行改造。
(1)設計原則
1)利用現(xiàn)有主斜井提升系統(tǒng),減少巷道工程量。
2)避免與原有利用巷道相交,在不影響皮帶輸送機運輸?shù)那闆r下,力求多布置煤巷,少布置巖巷[1]。
3)在滿足設備布置和《煤礦安全規(guī)程》的基礎上,盡量減小巷道斷面。
4)改造后的皮帶運輸系統(tǒng)應能實現(xiàn)大巷的連續(xù)運輸。
5)皮帶運輸系統(tǒng)改造施工應盡量不影響礦井正常生產(chǎn)。
(2)改造方案
皮帶運輸大巷布置原則如下:
①在滿足皮帶運輸大巷技術要求的前提下,盡量沿15號煤層頂板布置;
②在滿足皮帶運輸大巷技術要求的前提下,盡量減少橫穿已有巷道;
③在滿足皮帶運輸大巷技術要求的前提下,盡量減少對現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)的影響。
1)方案一
在北翼三噸底卸與十三采區(qū)大煤倉之間新補皮帶大巷,從而使北翼原煤運輸通過專用皮帶大巷形成連續(xù)運輸系統(tǒng),最終實現(xiàn)人員、煤炭運輸?shù)南嗷オ毩?,解決目前因為煤車、人車在軌道大巷內(nèi)同軌但不同速,煤車行駛速度慢影響人車提速的問題。
北翼新補皮帶大巷共分為三部分。第一部分:頭部皮帶。從三噸底卸倉口上部10 m處始至東三采區(qū)終施工頭部皮帶巷,皮帶巷全長2 156 m,全巖巷掘進,巷道最大坡度2°。第二部分:二部皮帶。從東三采區(qū)始至十一采區(qū)附近終施工二部皮帶巷,皮帶巷沿煤層頂板掘進,皮帶巷全長約3 104 m;并在東三處施工一27 m深緩沖煤倉。第三部分:三部皮帶。從十一采區(qū)附近始至十三采區(qū)大煤倉下部硐室以下10 m處終施工三部皮帶巷。皮帶巷全長2 926 m,其中煤巷2 556 m,巖巷370 m,巷道最大坡度8°。
2)方案二
方案二與方案一類似,在北翼十三采區(qū)大煤倉與三噸底卸之間“兩點一線”新補皮帶大巷。實現(xiàn)人員、煤炭運輸兩條系統(tǒng)相互獨立,互不干擾。
新補皮帶大巷分為兩部分。第一部分:頭部皮帶巷。從北翼三噸底卸至十九橫貫,長度約3 476 m,最大坡度3°,需按腰線施工,巷道布置于15#煤底板,需從已采采區(qū)(北翼七采區(qū)、西七采區(qū)及九采區(qū))采空區(qū)下方穿越,采空區(qū)范圍基本覆蓋整條皮帶巷。整條皮帶巷只能在皮帶機頭和機尾處勾系統(tǒng),中間部分不易施工系統(tǒng)巷。
第二部分:二部皮帶巷。從十九橫貫至十三采區(qū)煤倉,長度約3 827 m,以6.6‰的坡度施工,巷道布置于15#煤底板,需從十一采區(qū)下方穿越。整條皮帶巷可從皮帶機頭、機尾處及十二采區(qū)施工系統(tǒng)巷。
(1)工程量
方案一:施工進尺8 862 m,其中煤巷5 660 m,巖巷3 202 m,另外施工一垂深27 m,?8 m的煤倉。
方案二:施工進尺8 116 m,全部巖巷。
(2)工期
方案一:由2個綜掘隊組、3個開拓隊組5個頭同時施工,井巷工程用時19個月,多頭同步進行皮帶安裝3個月,整個工程用時22個月。
方案二:由5個普掘頭同時施工,井巷工程用時24個月,同步多頭安裝用時3個月,整個工程用時27個月。
(3)經(jīng)濟比較
方案一:井巷工程費用8 740.36萬元,施工煤巷5 660 m,出煤11萬噸,按照噸煤單價400元考慮,抵充成本4 400萬元,實際井巷工程施工費用4 340.36萬元。設備及安裝費用12 996.8萬元。其它費用875萬元?;绢A備費用1 064萬元。最終項目投資為19 276.16萬元。
方案二:井巷工程費用8 149.19萬元。設備及安裝費用11 684.8萬元。其他費用850萬元?;绢A備費用1 024萬元。最終項目投資21 707.99萬元。
通過工程量、工期、經(jīng)濟對比:
1)方案一進尺雖然比方案二多746 m,但是方案一有5 660 m煤巷,掘進速度快,工期比方案二縮短5個月;
2)方案一巷道掘進同時產(chǎn)出11萬噸煤,按照噸煤400元,可以創(chuàng)收4 400萬元,最終方案一整體投資19 276.19萬元,方案二投資21 707.99萬元,方案一比方案二節(jié)省投資2 431.8萬元。
鑒于方案一比方案二工期短,成本低,我礦采用方案一作為一礦+669水平北翼主運輸系統(tǒng)改造施工方案
陽煤一礦北翼主運系統(tǒng)改造井巷工程主體巷道預計8 123 m,其中煤巷5 660 m,巖巷2 463 m,主要系統(tǒng)巷預計739 m,為全巖巷,總進尺預計8 862 m。具體工程銜接如下:在不影響回采銜接的前提下,分別在東一、十一采區(qū)、十二采區(qū)、十三采區(qū)開口部署3個普掘頭、2個綜掘頭同時施工(由于出煤系統(tǒng)施工難度大,其它地點已經(jīng)不具備開口條件,不能增加施工頭數(shù)),綜掘按照月進250 m、普掘月進120 m考慮,預計井巷工程(包括巷道噴漿、皮帶機頭硐室及基礎澆筑)用時18個月,另考慮皮帶安裝4個月,整個工程預計用時22個月。
通過北翼主運輸系統(tǒng)改造,一礦北條帶原煤運輸由過去大巷皮帶、礦車、皮帶接替間斷運輸實現(xiàn)大巷皮帶連續(xù)運輸,提高了運輸效率,均衡了礦井南北翼生產(chǎn)能力,降低了礦井運輸成本,同時改善了大巷質量標準化建設,且有利于發(fā)揮新時速人車效率,提高輔助運輸效率,給一礦千萬噸級礦井生產(chǎn)在運輸能力上的提供了有利保證。綜上所述,進行此項技改工程是適應一礦減員增效、長遠發(fā)展的的大勢所趨。
[1]尹萬杰,王素立,王軍朝.一礦北丈八井提升運輸系統(tǒng)改造[J].陽煤科技,2007(01):23-24.