陳和林,費 玲
氖(Ne)是一種無色、無嗅、非易燃的稀有氣體。氖僅以單質的形式存在,一般從空氣中分離獲得。氖在放電時發出橘紅色輝光,通常用于特種燈具制造。此外,還可用于低溫冷卻劑、電壓調節以及激光混合氣等領域。
氦(He)是一種無色、無味的惰性稀有氣體,是唯一不能在標準大氣壓下固化的物質。在工業中,可由含氦達7%的天然氣中提??;也可從空氣中用精餾法制得。氦的用途廣泛,在軍工、科研、醫療、航空等領域均有應用。氦的應用主要是作為保護氣體、氣冷式核反應堆的工作流體和超低溫冷凍劑。
在空氣分離裝置內,由于氖、氦、氫沸點(0.103 MPa)分別為:-246.05 ℃、-268.93 ℃、-252.78 ℃,相對于氧(-182.96℃)、氮(-195.8℃)等組分屬于低沸點組分,以不凝性氣體的狀態集中于主冷蒸發器的氮側。從主冷蒸發器氮側取出,送入粗氖氦提取裝置,作為原料氣。來自下塔的污液氮經過過冷器與返流氣體換熱冷卻,經過節流降壓后送入上部換熱器,作為粗氖氦提取裝置的冷源,工藝流程如圖1所示。

圖1 工藝流程圖
粗氖氦提取裝置主要由粗氖氦塔K70和粗氖氦冷凝蒸發器E75組成,V75為緩沖罐。來自下塔頂部的不凝氣在粗氖氦塔中精餾,上升氣體在頂部被過冷、節流后的污液氮冷凝,將相對高沸點的氮組分部分冷凝至塔釜,返回到下塔;頂部達到含氖氦較高的粗氖氦氣(含氖約43%,氦11%,氫約2%,其余為氮氣)。蒸發器E75的污液氮被蒸發后返回到上塔的污氮氣中。
分離后的粗氖氦氣作為精制氖氦系統原料氣,在那里經過加氧除氫、吸附除氮、以及冷凝分離等方法得到氖氦的分離。
按照設計要求,將氖氦塔上部蒸發器的壓力通過調節閥FV5502控制在32 kPa;下塔的污液氮經過節流閥LV5505節流后,送入緩沖罐V75,作為上部蒸發器的冷源;控制粗氖氦氣FI5507在5 m3/h。這樣從下塔頂部來的原料氣(FI5502)比較大,始終超過FI5502流量計的量程(量程上限為2000 m3/h),V75 的進液閥(LV5505)即使全開,液位始終無法建立。氖氦氣純度不能達到設計要求,大約He為9%,Ne為31%,H2為2.3%。
通過多次試驗分析,原料氣FI5502超量程,說明氖氦塔下部冷凝循環量比較大,上部冷凝器V75液位不能建立,說明蒸發量比較大,結合二者,說明E95冷凝蒸發器的溫差較大。檢查V75的設計承載壓力可以達到800 kPa,因此,采取提高蒸發器上部壓力,降低溫差,來減少循環量。隨著V75壓力的提高,循環蒸發量FI5502逐漸降低,上部冷凝器的液位逐漸增加。通過調整,將V75的壓力控制在125 kPa左右,V75的液位也能夠穩定地控制住40%左右,E75換熱比較穩定,氖氦氣純度也達到了設計要求:Ne的含量為44.9%,He的含量為12%,H2的含量為1.6%。
經過數據分析,如果蒸發器E75的溫差過大,由于從下塔頂部取出原料氣沒有閥門控制,原料氣會增加,造成整個氖氦塔的上升蒸氣大,氖氦塔的回流比會很小,精餾不能充分的進行,因此純度無法達到設計要求。如果降低蒸發量,增加塔的回流比,可以使精餾進行的更充分,有利于提高氖氦氣與氮氣的分離。因此將蒸發器E75的壓力從32 kPa提高到125 kPa,蒸發器的溫度從-193.5℃提高到-189.2℃,雖然減少了換熱器溫差,但是,循環蒸發量FI5502從原來的2200 m3/h下降到1800 m3/h,減少了氖氦塔K70的上升蒸氣,上部蒸發器也能保持有一定的的液位,保證了塔頂的冷卻回流液,使塔的精餾進行較完善,每塊塔板的上升氣體濃度差增大,最終產品反而達到設計要求。圖2為調整成功后粗氖氦提取系統的流程數據。

圖2 調整后粗氖氦提取系統的流程數據
氖、氦、氫氣以不凝性氣體的狀態集中于主冷蒸發器的氮側,如果不能及時排放,聚集到一定程度就會影響主冷凝蒸發器的換熱,導致主塔的工況紊亂。因此當附有氖氦提取系統的空氣分離裝置,在投運和操作時,一定要注意粗氖氦氣提取量,在保證純度達標的情況下,盡量增加提取量。當氖氦提取量太低時,會影響主冷凝蒸發器的換熱,這時首先表現在下塔的工況變化。下塔壓力逐漸上漲,如果長時間沒有引起注意,可能比正常值高20 kPa左右,空壓機的排壓也會增加,進空分裝置的流量會減少。上塔的餾分含氧量會出現不穩定。根據實際觀察發現,內壓縮流程空分裝置,去往上塔液氮量首先表現不足;外壓縮流程空分裝置,下塔液空液位會顯著降低。因此在在空分裝置啟動后,要首先將氖氦氣提取,而且提取量要比正常值大,然后在進行空分裝置各部位的調純;在運行過程,要監視氖氦氣提取量,防止影響主塔的工況。因為一旦提取量偏小,它的反應過程比較滯后,一般在2~3 h左右主塔工況才會有影響。另外,主塔的工況不穩定時,也要首先考慮氖氦氣的提取量是否合適,這時可以參考下塔壓力、空氣流量,液氮量或液空液位等參數進行判斷。一旦發生氖氦氣偏小,引起主塔工況的變化,應立即增大氖氦氣的取出量,減少對主冷凝蒸發器影響,恢復主冷凝蒸發器換熱效果,工況即可迅速恢復。
在精制氖氦系統中,一般采取加氧除氫的方法去除氖氦混合氣中的氫。氫與氧氣混合,氫氣容積比百分含量在4%~94%范圍內,燃燒劇烈引起爆炸。因此送入精制氖氦系統的混合氣含氫量一般要求在3%以下。在實際運行時,有時會出現氖氦純度達標,但是氫含量超標的現象。有時甚至高達7%的含氫量,對精制生產安全帶來極大的威脅。通過長時間的調整發現,氫含量的高低與裝置周圍的環境有關系,尤其在霧氣比較濃厚的時候,含氫量超標的頻率和幅度更大。表1是對空氣質量監測數據。

表1 空氣質量監測數據
經過數據監測,和日常的觀察發現,當空氣質量發生變化時,尤其是霧霾和周圍高爐放散時,含氫量會明顯升高,因此,在實際運行時要注意天氣變化帶來的影響,尤其對精制系統生產安全影響。
為了保證精制系統的安全,一般采取方法是:在粗氖氦提取裝置的出口閥處,并行增加一個放空調節閥,當氫氣含量超標時,控制出口閥關閉,放空閥打開,保持粗氖氦氣的流量不變。這樣既能保證空分系統運行的穩定,也能保證精制系統的安全。經過在精制系統的試驗,原料氣含氫量在5%以下時,加氧除氫系統反應爐溫度能夠在安全值以下,可以不必放散。
氖、氦氣屬于稀有氣體,提取難度較大,因此經濟價值較高。從空分裝置提取氖氦氣,可以增加空分裝置副產品的利潤,但是,在提取時一定注意對主塔的影響。氖氦不凝氣提取量降低時,對主塔的影響滯后時間長,不易被發現,但是破壞力強,因此給工藝操作帶來難度,操作人員應該加強預防提取氖氦氣對主塔影響能力,保證整體工況的穩定。