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低氮燃燒在大比例摻燒焦爐煤氣煤粉鍋爐上的應用

2015-04-21 01:28:59張永福
冶金動力 2015年11期

張永福,王 琴

1 引言

低氮燃燒是采用水平濃淡煤粉燃燒技術,與爐內垂直水平分級燃燒相結合形成復合低NO x排放的燃燒系統,促進四角切圓鍋爐運行性能得到有效改善,同時通過實行有效的分級燃燒時(采用高位燃盡風),獲得優良的鍋爐運行性能。

焦爐煤氣(Coke Oven Gas,以下簡稱COG)作為鋼鐵行業煉焦附產品,以其高熱值特性被廣泛使用。但由于在燃燒過程中耗氧量大,如果大比例摻燒對低氮燃燒系統影響較大,如何合理布置COG燒嘴位置是一項現實課題,本文針對摻燒煤氣鍋爐在低氮燃燒器改造中,如何做好大比例摻燒COG而開展的實踐和應用工作。

2 運行現狀

馬鋼熱電總廠新區12#煤粉爐是東方鍋爐工業集團有限公司制造的DGJ480/13.7-M型煤粉鍋爐,設計最大可摻燒13萬m3/h高爐煤氣(Blast furnace gas,以下簡稱BFG),四角切向燃燒,單汽包,一次中間再熱、平衡通風、固態排渣,全鋼架結構懸吊布置的Π型汽包鍋爐。燃燒器采用固定式水平濃淡煤粉燃燒器,采用冷一次風機正壓直吹式制粉系統,每爐配4臺中速磨煤機,磨煤機型號:HP683,設計煤粉細度R90=20%。

根據煤氣管網平衡情況,實際生產中經常需要12#煤粉爐在摻燒BFG基礎上,再摻燒COG2.0萬m3/h,同時BFG中還摻有少量轉爐煤氣 (Linz-Donawitz Process Gas,以下簡稱LDG),上述三種煤氣特性參數見表1。

說明:大比例摻燒焦爐煤氣,意味著 2.0萬m3/h的摻燒量相當于鍋爐總熱量20%,也就是說增加2.0萬m3/h焦爐煤氣后,12#鍋爐摻燒煤氣熱值總量超過鍋爐熱負荷50%。

表1 高爐煤氣、焦爐煤氣和轉爐煤氣特性參數

鍋爐脫硫系統運行正常,但無脫硝裝置,2014年3月利用機組大修期間,進行爐內低氮燃燒改造,提高焦爐煤氣摻燒比例、同時實施選擇性催化還原煙氣脫硝(SCR)改造。

3 低NOX燃燒改造方案說明

針對480 t/h鍋爐燃燒設備布置情況,在安全、經濟、穩定、可靠等基礎上進行低NOx燃燒改造。根據現代優化燃燒和低NOx排放燃燒技術:

①燃燒器采用水平布置的對置丘體式高濃縮比燃燒器;

②根據新的風量配比重新設計二次風噴口;

③爐內縱向高度方向預留大空間還原區間;

④增設兩層SOFA燃盡風噴口。將爐膛內燃燒人為的劃分為三個區域:主燃燒區、NOx還原區和可燃質燃盡區,詳細見圖1。依據區域劃分合理配風:主燃燒區域欠氧燃燒(a<1即供入總風量的82.5%;燃盡區域過氧燃燒,即供入總風量的27.5%)。此種技術的利用,最大限度的優化了爐內燃燒、并可在不降低鍋爐效率前提下大幅度降低NOx生成和排放。

4 焦爐煤氣燒嘴布置形式分析

圖1 鍋爐主燃燒區、NOX還原區、可燃質燃盡區

鍋爐四角燃燒器布置情況,見圖2,從燃燒器布置情況來看,增加2.0萬m3/hCOG燒嘴只有放在AB層(油點火層)和CD層(助燃油層),取消原來的燃油系統。從燃燒穩定性和風量均衡性分析,2.0萬m3/hCOG平均分為二層布置,每層增加1.0萬m3/h較為合理。

但考慮到COG為易燃易爆、有毒有害氣體,運行安全控制要求很高,如果是二層布置,控制系統快切裝置和調節裝置就要增加一倍,同時,從現場設備布置情況來看,管道布置也十分困難,因此,分二層布置方式很難實施。

另外,通過分析,COG布置位置對低氮燃燒和鍋爐影響有以下因素:COG熱值為16580 kJ/m3僅次于燃煤熱值,當最大摻燒2.0萬m3/h COG時,需要空氣量80220 m3/h(a=1),需要減少燃煤供應量接近20%,從風量調整和爐膛熱負荷強度分布來分析,就要相應停止一層一次風燃燒器。如果我們將COG燃燒器布置在AB層,那么,就需要停用A層或者是B層一次風燃燒器,此時燃燒器運行狀況為:二層BFG、AB層COG、A層或者是B層一次風燃燒器,再加上C層或者是D層一次風燃燒器,這時我們發現,鍋爐燃燒區域過分集中在爐膛下部,火焰中心大幅度下移,造成蒸汽溫度難已控制。低氮燃燒技術中燃料分級原理告訴我們:主燃料(煤)應該在主燃燒區燃燒,氣體燃料須分布在主燃區邊緣。如果COG布置在AB層,這與降氮燃燒技術中的燃料分級原理相違背。

綜上所述:對于12#鍋爐而言,大比例摻燒COG噬嘴的合理布置應在CD層比較科學合理。

5 大比例摻燒時燃燒調整

由于此鍋爐設計是以煤為主要燃料,摻燒煤氣量最大不超過30%(按熱值比),此次大比例摻燒后,摻燒煤氣總量將超過50%,因此,二種極端工況運行調整就顯得尤為重要。如果是摻燒煤氣量不超過30%,運行調整控制同正常情況相同,沒有特別要求,如果是摻燒煤氣量超過30%,特別是在最大比例摻燒情況下,要做好以下幾方面調整:

①磨煤機運行方式:由于煤氣摻燒量增減,燃煤量將減少,此時只能投用A層和B層制粉系統,嚴禁使用C層或者是D層制粉系統,否則的話鍋爐汽溫、飛灰含碳量將會上升較快,鍋爐效率將會大幅度下降。

②二次風量調整:此次低氮改造在主燃區域上方角水冷壁管屏開孔,增設兩層SOFA燃盡風噴口,作為燃盡風使用,在大比例摻燒煤氣合,由于C層好D層制粉系統沒有投用,所以二次風量控制就要做相應的調整,具體風門控制見表2。

表2 二次風門擋板控制方法

大修后通過鍋爐穩定性試驗和性能試驗,證明,此次大比例摻燒COG的改造,對低氮燃燒和鍋爐效率的影響相對較小,改造達到預期效果。

6 結論

(1)針對摻燒高熱值COG而言煤氣鍋爐而言,只要布置合理,較大比例摻燒不會影響運行經濟性、安全性;

(2)在大比例摻燒COG時,燃煤用量將會大幅度下降,此時應同步做好鍋爐負荷、磨煤機運行方式調整和二次風量調整,杜絕超負荷現象發生,否則會造成鍋爐效率下降和受熱面磨損增加;

(3)如果摻燒比例進一步增加,只要對現場設備布置進一步優化,可以考慮分層布置。

總之,對于摻燒煤氣鍋爐低氮燃燒改造而言,如果燃燒器布置合理、燃料量和風量調整及時到位,就能夠保證NOx達標排放,同時也能夠保證在最大摻燒煤氣工況下鍋爐效率相對穩定。

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