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深孔鉆鏜床控制系統(tǒng)改造與切削參數(shù)監(jiān)測研究

2015-04-26 08:24:00楊福合胡振華龐明超
機床與液壓 2015年2期
關鍵詞:變頻器

楊福合,胡振華,龐明超

(中北大學機械與動力工程學院,山西太原 030051)

某企業(yè)深孔鉆鏜床采用繼電器接觸器控制系統(tǒng)控制,專門用來加工圓柱形深孔工件。鉆孔最大直徑100 mm,鉆孔深度范圍:1 000~12 000 mm,工件夾持直徑范圍:100~300 mm。原控制系統(tǒng)功能簡易,自動化程度低,導致工人勞動強度大;原控制系統(tǒng)元器件老化,電氣線路受高壓油與切削液腐蝕,機床在加工過程中故障頻發(fā);由于某些材料硬度高,深孔加工工藝復雜,因此在加工時容易出現(xiàn)打刀現(xiàn)象,倘若操控不當,易導致鉆桿變形甚至折斷、工件報廢,從而給企業(yè)造成巨大的經(jīng)濟損失。因此,對機床切削參數(shù)的監(jiān)控和控制系統(tǒng)的改造十分迫切。

1 改造方案規(guī)劃

1.1 主要結構及改造技術難點

深孔鉆鏜床是由床體、主軸箱、授油器、鉆桿箱、拖板箱、工件支架、鉆桿支架、主軸控制系統(tǒng)、進給系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、高壓冷卻系統(tǒng)、輔助控制系統(tǒng)組成。被加工工件一端由主軸前端的卡盤夾緊,隨主軸一起旋轉實現(xiàn)主運動,另一端由工件中心架輔助支撐定位。鉆頭由鉆桿箱帶動高速旋轉實現(xiàn)切削運動,絲杠在進給電機的帶動下推動鉆桿箱實現(xiàn)進給運動。機床結構示意圖如圖1所示。

主要技術難點有以下幾點:

(1)實現(xiàn)主軸電機轉速精確控制與無極調(diào)速,根據(jù)進給速度自動完成多段速度切換。

(2)根據(jù)不同軸材料和進給深度,刀桿電機可自動完成多段速度切換,也可無極調(diào)速。

(3)將原進給系統(tǒng)的全開環(huán)控制系統(tǒng)改造為閉環(huán)控制系統(tǒng),不僅滿足速度控制、位置控制,還可微調(diào)速。

(4)開發(fā)人機交互系統(tǒng),用戶可對加工參數(shù)設定,同時完成對相關切削參數(shù)的實時監(jiān)測。

圖1 深孔鉆鏜床結構圖

1.2 電氣系統(tǒng)改造規(guī)劃

深孔鉆鏜床原電氣控制總體采用接觸器控制系統(tǒng),主軸傳動系統(tǒng)、刀桿傳動系統(tǒng)均采用三相異步交流電動機傳動,由齒輪換擋實現(xiàn)調(diào)速,進給電機采用電磁調(diào)速器實現(xiàn)進給速度的調(diào)整。原系統(tǒng)不僅無法滿足主軸調(diào)速、轉矩控制、刀桿轉速控制、進給量控制的要求,而且無法監(jiān)控加工工程中的主要參量,加工完全憑借操作人員經(jīng)驗,因此加工可靠性與加工精度大大降低。根據(jù)機床結構特點及實際加工需求,擬定主軸傳動控制系統(tǒng)、刀桿運動控制系統(tǒng)、進給運動控制系統(tǒng)、人機交互及監(jiān)測控件模塊、輔助控制系統(tǒng)為改造重點。新控制系統(tǒng)總體結構示意圖如圖2所示。

圖2 控制系統(tǒng)總體結構示意圖

2 電氣控制系統(tǒng)設計

根據(jù)輸入輸出點數(shù)統(tǒng)計可知,系統(tǒng)共需要20個輸入點、20個輸出點,則選用臺達推出的DVP-32EH2高速精密定位型主機,結合其提供的運動控制指令及邏輯控制指令可方便實現(xiàn)控制要求。由于主軸變頻器和刀具變頻器的調(diào)速需要模擬電壓,而且系統(tǒng)要求功率監(jiān)控、需實時顯示主軸電機的電流及電壓值,所以擴展2臺模擬量輸入輸出模塊。

2.1 主軸傳動控制系統(tǒng)設計

主軸傳動控制系統(tǒng)采用變頻器控制,原主軸箱機械結構保留,但機械換擋功能廢棄,不僅可以實現(xiàn)多段速度的切換,還可以實現(xiàn)無級調(diào)速及轉矩控制。

(1)變頻器。該系統(tǒng)采用臺達VFD-E系列變頻器,該變頻器具有多種控制方式,可實現(xiàn)無極調(diào)速,并根據(jù)負載轉矩,提供相應電流及電壓矢量值輸出。

(2)無極調(diào)速控制。主軸電機轉速范圍為0~3 000 r/min,DA模塊轉換數(shù)字量的范圍為0~3 200。正常加工時,操作者在觸摸屏設定主軸轉速n,PLC根據(jù)設定參數(shù)經(jīng)計算得到DA模塊應當輸出電壓的數(shù)字量:D=3 200n/3 000,經(jīng)過DA模塊轉換為模擬電壓后傳送至變頻器的頻率設定端。PLC與變頻器的接線如圖3所示。

圖3 變頻器硬件連接圖

2.2 進給運動控制系統(tǒng)設計

(1)伺服電機及驅動。系統(tǒng)要求進給速度可調(diào)、進給位移任意可調(diào),為保證控制精度,故選用伺服電機驅動方案。伺服電機采用邁信電氣技術有限公司的STAR系列電機150ST-M27020,功率5.5 kW,額定轉速2 000 r/min,配套的驅動器為ASD-A2-5523-L伺服驅動。PLC與伺服驅動器的連接如圖4所示。

圖4 伺服驅動器硬件連接圖

(2)進給控制系統(tǒng)。用戶要求機床在加工時進給速度、進給量任意控制,而且要求在進給過程中可以調(diào)速,選擇脈沖輸出指令PLSY來實現(xiàn)進給速度及進給量的控制。PLSY指令格式如下:

PLSY S1 S2 D

其中:S1表示脈沖輸出頻率(脈沖/秒);S2表示脈沖輸出個數(shù);D表示脈沖輸出裝置。進給方向的控制由PLC輸出端Y1的通斷控制伺服驅動器的方向信號即可。

正常加工時,操作者在觸摸屏上輸入進給位移L與基準進給速度v,這兩個參數(shù)分別存入專用寄存器D中,應發(fā)送的脈沖個數(shù)

S2=L/δ

式中:L為伺服機構的位移量(mm);δ為伺服機構的脈沖當量(mm/脈沖),脈沖當量與絲杠螺距、減速機的減速比及伺服驅動器設定參數(shù)有關。

應發(fā)送的脈沖頻率

S1=60v/δ

式中:v為伺服機構的進給速度(mm/min);δ為伺服機構的脈沖當量(mm/脈沖)。PLC程序中在每個掃描周期都需根據(jù)設定值計算S,這樣操作者可在觸摸屏上隨時更改進給速度,滿足調(diào)速要求。

2.3 人機交互系統(tǒng)設計開發(fā)

(1)觸摸屏選型。系統(tǒng)采用臺達的DOP-A系列的DOP-A10THTD1觸摸屏,該系列觸摸屏具有65536色TFT、800像素×600像素顯示效果,支持USB上下載,可連接打印機和U盤、支持以太網(wǎng)絡等特點,廣泛應用于各種工業(yè)監(jiān)控場合。

(2)觸摸屏軟件開發(fā)。觸摸屏不僅可以認為設定輸入相關加工參數(shù),還可以對系統(tǒng)的運行狀態(tài)和相關加工參數(shù)進行在線監(jiān)測。在解決觸摸屏與PLC通信之后,即可完成與PLC之間的數(shù)據(jù)交換,同時也可實現(xiàn)對加工過程的控制與檢測。觸摸屏的軟件開發(fā)利用Screen Editor 2.0來完成,在軟件開發(fā)階段分別完成觸摸屏與PLC連接的數(shù)據(jù)傳輸?shù)刂贩峙浔砭庉嫛⒖刂平缑媾c在線檢測界面設計開發(fā)。最終設計出8個控制界面與檢測界面,分別是主控制界面、主軸電機控制與檢測界面、伺服控制界面、液壓控制界面、冷卻系統(tǒng)控制界面、加工參數(shù)設定界面。如圖5所示。

圖5 控制、參數(shù)設定界面

2.4 輔助控制系統(tǒng)設計

由于機床床身較長,所以采用多地控制,控制面板分布在主軸箱、授油器及鉆桿箱三處。在主軸箱按鈕站分別有急停、主軸啟動、主軸停止3個按鈕,授油器按鈕站除急停按鈕與壓力表外,所有操控均可由觸摸屏完成。為操作方便快捷,觸摸屏下方設置了常用的按鈕。鉆桿箱上設置急停、正向進給、反向進給、快速前進、快速后退及進給停止5個按鈕。為節(jié)省PLC的輸入輸出點,3個急停按鈕采用常閉串聯(lián)的方式引入PLC的X0端子,其他功能相同的按鈕采用常開并聯(lián)的方式引入PLC。

3 機床切削參數(shù)監(jiān)控模塊設計

3.1 切削參數(shù)監(jiān)控理論推導

刀具磨損由各種機械物理因素造成,包括刀刃的塑性變形、黏著、摩擦、切屑和熱疲勞等。刀具發(fā)生磨損時,后角變?yōu)?,后刀面與工件接觸面積增大。同時,刀尖圓弧半徑加大,刀具與工件間摩擦加劇,從而使機床消耗功率加大。因此,通過監(jiān)測主軸電機實時扭矩值,并依據(jù)相應的公式,即可探測刀具的磨損。文中從機床電機和機械傳動系統(tǒng)一體化的角度出發(fā),在考慮各種能量損耗并存的前提下,以傳動環(huán)節(jié)的能量流程為基礎建立了機床功率監(jiān)控數(shù)學模型。

式中:Me為電極電磁轉矩;

ω為電機軸的角速度;

M0、B、J分別為機床主傳動系統(tǒng)等效到電機

軸上非載荷庫侖摩擦力矩、黏性阻尼系數(shù)和轉動慣量;

Pc(t)為切削功率;

αt為系統(tǒng)載荷損耗系數(shù)。

切削功率

式中:T為主軸電機實時扭矩;

n為操作者設定轉速參數(shù)值。

在一次磨損過程中,ω變化很小,因此可近似認為

在實際加工中,將切削用量等參數(shù)固定,只將磨損量作為變量,所以式(1)可改寫為

由式(3)可看出:機床功率信息完全由主軸電機實時扭矩值決定。系統(tǒng)采用A/D模塊采集主軸變頻器實時扭矩值,通過式(3)的計算得到主軸實時的鉆削功率。因此,鉆削加工時機床主軸功率的變化可以定量描述為時間的函數(shù),加工參數(shù)相同的同種工件其加工過程具有相似的主軸功率/時間曲線,經(jīng)A/D轉換后的數(shù)字信號由485接口輸入PLC,進行運算和判斷,監(jiān)視切削過程中切削功率的變化情況。

3.2 主軸功率監(jiān)測與控制

在大量的加工測試及研究分析的基礎上,發(fā)現(xiàn)刀具破損失效時,深孔鏜床主軸功率變化主要包括以下幾種情況:

(1)圖6(a)為正常加工時監(jiān)測主軸功率曲線。

(2)鉆頭持續(xù)鉆孔,由于刀具處于持續(xù)的磨損過程,因此監(jiān)測到的主軸功率大致呈現(xiàn)持續(xù)增加的現(xiàn)象,如圖6(b)所示。

(3)根據(jù)主軸功率離散模型得出加工過程功率變化曲線:當?shù)毒甙l(fā)生破損失效時,主軸功率曲線突然異常增大,如圖6(c)所示。此時功率值超出預先設定的主軸鉆削功率的閾值Pmax,PLC發(fā)出報警信號,控制面板報警燈閃爍。

圖6 不同刀具狀態(tài)下鉆削加工主軸功率變化曲線

當功率超過設定的閾值,PLC控制進給伺服系統(tǒng)反轉、退刀,主軸只承受裝夾工件下的空轉狀態(tài),而不受切削載荷,因此此時檢測到的軸功率維持在一個較低的狀態(tài)。

4 結束語

根據(jù)深孔加工機床的加工特點對機床原有電氣控制系統(tǒng)重新進行研究,以PLC作為控制系統(tǒng)的核心,取代傳統(tǒng)的繼電器接觸器控制系統(tǒng),從而實現(xiàn)控制可靠性與控制精度的大幅提高。綜合考慮機床各個工位的控制特點和操作人員的工作特點,使用變頻器、伺服驅動器、觸摸屏等控制操作設備,從而達到對加工過程中的重要參數(shù)的數(shù)字化控制與檢測。

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