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摘要:某110kVGY變電站某次母聯開關拒動,導致了線路保護越級跳閘事故。本文對事故原因進行了詳細的分析,以求做到有效的防范。
關鍵詞:110kv變電站;母聯開關;拒動
2012年,某110kVGY變電站某次母聯開關拒動,導致了線路保護越級跳閘事故。該變電站某日#2主變35kV側避雷器發生故障,導致#2主變主變差動保護動作,其中#2主變主變中壓側開關4、低壓側開關5跳開,而母聯開關3并未跳開。在故障發生1.876s后,220kV FZ變電的站線路l距離III段,保護跳閘、重合,加速度段動作跳閘。因該變電站側有線路備自投,所以在故障發生后3.72s,線路備自投保護動作,開關1延時跳開,開關2合上。
一、110kVGY變電站的運行方式
該變電站2009年建成并投運,包括2條1l0kV供電線路(其中線路1是由220kV FZ變電站進行供電,供電線路均為內橋接線方式),2臺主變,主變高壓側僅有刀閘并無開關,110、35、10kV母線均為單母分段。
在故障發生前,2臺主變并列運行,GY變電站全站負荷由110kV線路1承擔,而線路2為熱備用線路,110kV線路備自投保護投入。
二、故障相關檢查
(一)保護裝置動作檢查
故障發生后,檢查變電站110kV GY變電站保護裝置動作狀況。110kV GY變電站:(1)#2主變差動保護A、B相動作;(2)#2主變差動出口跳閘信號燈、中壓側開關跳閘信號燈、低壓側開關跳閘信號燈亮均亮,但母聯開關3跳閘信號燈并沒亮;(3)110kV線路備自投保護動作,并且110kV開關1跳閘信號與110kV開關2合閘信號燈均呈亮狀態。
檢查220kV FZ變電站的保護裝置動作狀況。FZ變電站線路1距離III段,(1)保護跳閘、重合、加速段動作跳閘;(2)110kV開關11跳閘信號燈亮,并且重合閘信號燈亮;(3)保護顯示B、C相故障,故障距離為5.9km。
(二)檢查一次設備
對110kV線路1全線進行巡查,并未發現短路故障和任何異常。110kV線路1距離III段,故障距離為5.9km,而110kV線路1全場為5.8km,因此初步判斷故障位于110kV GY變電站內。對110kV GY變電站內#2主變與相關附屬一次設備進行檢查,發現其35kV側出線電纜頭發生燒毀,而#2主變與開關4間的母線橋上的A、B相避雷器發生擊穿、炸裂。
(三)母聯開關3拒動檢查
斷開110kV GY變電站母聯開關3,做好#2主變停電安全措施,檢驗人員對#2主變、母聯開關3的控制回路進行檢修,并做開關傳動試驗。
(1)#2主變保護裝置檢查:#2主變投運于2009年,采用的是許繼WBH-810系列保護,對#2主變進行檢查,出口跳閘矩陣和定值均為正確。然后對#2主變采用差動主保護進行整組的傳動試驗,試驗結果發現差動保護正確動作、后臺信號正常,開關2、開關4、開關5均正確跳閘,僅母聯開關3除外。因此,在拆除該母聯開關3跳閘線101、133后再次進行#2主變差動主保護傳動試驗,同時采用萬用表對已拆除的跳閘線進行監測,結果發現,#2主變差動保護動作的同時跳閘線導通,這表明,跳閘命令正常由保護裝置發出,而母聯開關3拒動與#2主變控制回路并無關系。
(2)母聯開關3二次回路檢查:通過(1)排除了#2主變保護裝置的原因,進一步對母聯開關3二次回路進行檢查。母聯開關3采用的是許繼WCH-812保護裝置,同樣投運于2009年,圖1為母聯開關3的控制回路。其中,#2主變跳母聯開關3跳閘線101與3D1端子相接,而133與3D30端子相接;母聯開關3與#2主變跳母聯開關3的充電保護出口壓板1LP4在串接后,接入到開關3跳閘回路。在正常情況下,2臺主變并列運行過程中,母聯開關3處于合位,并且其所有的充電保護都處于退出狀態,1LP4處于斷開位置(分列運行、此壓板不投入)。
檢查發現,盡管#2主變的差動保護動作發出了跳母聯開關3的跳閘命令,但是1LP4仍然處于斷開位置,造成跳閘回路無法接通,最終導致母聯開關3無法跳開。針對此次故障是由母聯開關3控制回路的誤接線造成的,因此對#2主變母聯開關3控制回路改進,將133跳閘線與D36端子相接,然后進行了傳動試驗,試驗結果發現,保護動作正確,并且開關1到開關5均正確跳閘。
圖1 #2主變母聯開關3的控制回路
三、故障分析結果及暴露出的問題
檢驗人員在對相關設備進行檢查與傳動試驗后,發現線路1越級跳閘整個過程為:最開始,#2主變35kV側A相出線,電纜頭絕緣降低,并發生對地放電,進而使B相、C相避雷器的電壓升高,由于絕緣擊穿放電,B、C兩相間短路。此時,#2主變差動動作,主變三側開關跳閘,但是母聯開關3拒動,進而造成了線路1距離III段的保護動作越級跳閘、重合與加速段動作跳閘;同時在加速段動作時B相、C相避雷器炸裂,而短路故障也消除。與此同時,110kV GY變電站線路備自投保護動作,110kV開關1跳開,而110kV開關2合上,變電站全站負荷由110kV線路2承擔。
由此判定此次線路越級跳閘故障的發生是由母聯開關3控制回路的誤接線造成的。實際上自2009年投運開始,110kV變電站母聯開關拒動事故發生多次,均為發現母聯開關3控制回路的誤接線,經此次改進后,變電站母聯開關拒動事故顯著減少。表1為2009年至2014年該變電站母線開關拒動發生情況。
表1 2009年至2014年該變電站母線開關拒動次數
200920102011201220132014
拒動次數566700
結束語
此次故障發生的原因最根本的原因在于母聯開關3控制回路的誤接線,因此為避免母聯開關拒動的發生,必須加強安裝、調試過程的質量管理,做好驗收工作與技術監管。
參考文獻
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