
【摘 要】 電動(dòng)單梁起重機(jī)是企業(yè)生產(chǎn)常用的特種設(shè)備,電動(dòng)單梁起重機(jī)的安全事故是關(guān)系到國計(jì)民生的大事,危害較大。本文就一起沈陽市發(fā)生的電動(dòng)單梁起重機(jī)由于吊裝鋼絲繩的不正確使用所導(dǎo)致的事故原因進(jìn)行了分析探討。
【關(guān)鍵詞】 電動(dòng)單梁起重機(jī) 事故 技術(shù)分析
【DOI編碼】 10.3969/j.issn.1674-4977.2015.07.016
某日上午10時(shí)許,在沈陽某煅鑄有限公司新建廠房內(nèi),安裝1臺由某機(jī)械制造有限公司制造,型號為LD10t-16.5m-9m的電動(dòng)單梁起重機(jī)。在汽車起重機(jī)起升過程中,吊裝電動(dòng)單梁起重機(jī)的鋼絲繩發(fā)生斷裂,電動(dòng)單梁起重機(jī)墜落將地面安裝人員砸傷,經(jīng)搶救無效死亡。
1 事故現(xiàn)場勘察
1.1 事故現(xiàn)場概況
事故現(xiàn)場為新建廠房,水泥地面。一臺起重量為25t的汽車起重機(jī)在安裝1臺電動(dòng)單梁起重機(jī)(LD10t-16.5m-9m)(設(shè)備總重量5.6t)時(shí),吊裝電動(dòng)單梁起重機(jī)的鋼絲繩(索具)發(fā)生斷裂,電動(dòng)單梁起重機(jī)墜落。事故后的汽車起重機(jī)仍停留在原吊裝位置,變幅油缸和支腿油缸未見異常,汽車起重機(jī)起升機(jī)構(gòu)制動(dòng)器外觀未見異常。電動(dòng)單梁起重機(jī)的電動(dòng)葫蘆行走機(jī)構(gòu)的兩個(gè)電動(dòng)機(jī)損壞,其它部位未見明顯變形。(見圖片1)
圖1
1.2 事故發(fā)生經(jīng)過
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查筆錄,汽車起重機(jī)司機(jī)的敘述:在其它廠房已經(jīng)安裝完了2臺起重機(jī)后,來到該廠房,準(zhǔn)備吊裝這臺電動(dòng)單梁起重機(jī)。第一次吊裝由于廠房高度限制,不能將電動(dòng)單梁起重機(jī)安裝到位,因此將其落下放回原處。然后由安裝方提供了一套小吊鉤(實(shí)際為3t起重滑輪而非起重吊鉤),換下了汽車起重機(jī)的吊鉤組(為了增加提升高度),起吊過程中汽車起重機(jī)司機(jī)發(fā)現(xiàn)電動(dòng)單梁起重機(jī)的葫蘆滑動(dòng),決定停上起吊下落,這時(shí)鋼絲繩(索具)斷了。
1.3 事故現(xiàn)場勘察
(1)現(xiàn)場吊裝用的鋼絲繩(索具)為直徑16mm,長度約6.0m。梱綁方式為單根梱綁,鋼絲繩分別穿在電動(dòng)單梁起重機(jī)的吊裝孔內(nèi)。吊裝孔外邊緣鋼絲繩繞過部位可見明顯的溝痕(見圖2)。
圖2
(2)鋼絲繩在吊裝孔(孔深0.47m)外緣部位折向腹板方向,均有明顯可見的900的塑性彎折。
(3)鋼絲繩除彎折、斷口部分以外未見明顯缺陷。
(4)現(xiàn)場勘察吊裝鋼絲繩上的繩卡及卡環(huán)、小吊鉤均無損壞及變形。
2 事故分析
(1)第一次吊裝電動(dòng)單梁起重機(jī)時(shí),吊裝鋼絲繩的使用不正確。鋼絲繩穿過吊裝孔并與其邊緣形成90[°]夾角且夾角部位無任何防護(hù)措施,使鋼絲繩嚴(yán)重彎折、變形。鋼絲繩受損部位彈性降低,繩芯擠出,鋼絲之間擠壓變形,見吊裝孔部位的痕跡說明鋼絲繩與吊裝孔之間有相對摩擦,使鋼絲繩變形部位受損嚴(yán)重,此時(shí)鋼絲繩雖未發(fā)生斷裂,但按GB5972《起重機(jī)械用鋼絲繩檢驗(yàn)和報(bào)廢使用規(guī)范》中第2.5條款已達(dá)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)。鋼絲繩受載時(shí)鋼絲中產(chǎn)生了拉伸應(yīng)力、彎曲應(yīng)力、擠壓應(yīng)力(鋼絲之間的擠壓,鋼絲與被吊載荷之間的擠壓)。試驗(yàn)證明:鋼絲繩的曲率半徑對鋼絲繩壽命影響很大,嚴(yán)重的彎曲變形,引起彎曲應(yīng)力加大,因而鋼絲的磨損加快,疲勞損傷加快,鋼絲和繩的壽命急劇降低。在某些情況下,鋼絲繩的彈性會(huì)顯著減小(不易發(fā)覺),雖未發(fā)現(xiàn)斷絲,但這種情況會(huì)導(dǎo)致在動(dòng)載作用下突然斷裂,故應(yīng)立即報(bào)廢,不得繼續(xù)使用。
(2)第二次吊裝,因起升高度不夠,安裝人員換下了汽車起重機(jī)的吊鉤組后,又用第一次吊裝繩在原有部位捆綁的情況下進(jìn)行了吊裝,因起重小鉤(即3t起重滑輪)與汽車起重機(jī)起升機(jī)構(gòu)25t用鋼絲繩不配套,起升過程中很難做到平穩(wěn),這也是在吊裝過程中使吊裝鋼絲繩產(chǎn)生相對滑動(dòng)的可能性原因,加劇了鋼絲繩的破壞。
(3)現(xiàn)場勘察鋼絲繩斷口情況,是由于摩擦、拉力、疲勞等因素造成斷絲、斷股直至鋼絲繩斷裂
(4)鋼絲繩破斷拉力計(jì)算
鋼絲繩受力分析,理論簡化力學(xué)模型如下:
吊車自重[G=5600×10=56000]N
經(jīng)現(xiàn)場實(shí)測計(jì)算[θ=30°]
[F1=G/4=14000]N
鋼絲繩受力:[F=F1/sin30°=28000N=28]kN
經(jīng)查GB 8918-2006中表10,鋼絲繩(D=16mm)最小破斷拉力為133kN。
經(jīng)計(jì)算說明,如果正確使用鋼絲繩,可以滿足吊裝載荷的要求。
3 結(jié)論
綜上所述,吊裝鋼絲繩的不正確使用是導(dǎo)致事故發(fā)生的主要原因。沒有正確的施工方案、施工人員無證上崗、現(xiàn)場防護(hù)措施不當(dāng)也是這起事故發(fā)生的原因。
作者簡介
曲輝,碩士,工程師,現(xiàn)于沈陽特種設(shè)備檢測研究院從事特種設(shè)備檢驗(yàn)工作。
(責(zé)任編輯:張曉明)