耿天量
摘 要:20世紀90年代后期至今20多年,太原市供水管道的結構發生了很大變化。通過對太原市幾條曾使用過的問題較多的重要管段進行分析,提出了球墨鑄鐵管安裝施工和管道破損使用填料修復需注意的問題。
關鍵詞:供水管道;灰口鑄鐵管;填料;爆管事故
中圖分類號:TU991.36 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.08.097
20世紀90年代后期至今,太原市供水管道的管內徑由原最大1 000 mm增至2 200 mm,管材也由原來的兩三種增加到現在運行中的預應力混凝土管、灰口鑄鐵管、鋼管、球墨鑄鐵管、聚乙烯管、ABS管、PVC管以及進入庭院的鋁塑管、PPR管共9種。目前,在我市的供水系統中,起著重要轉輸流量作用的是400 mm以上的灰口鑄鐵管、鋼管、球墨鑄鐵管和部分預應力混凝土管。這些管道破損造成的影響面大,隨管徑的增大,搶修的難度也在增大。分析管道破損的原因有助于規范施工,也能為搶修提供依據。
1 對容易出現問題的重要管段的分析
1.1 北大街原1 000 mm灰口鑄鐵管
北大街原1 000 mm灰口鑄鐵管安裝于1976年,是使用30多年內爆管事故出現得最多的大口徑管道,大約爆管30多次,爆管后造成的影響也很大。在歷次搶修過程中發現,該管段基礎極差,甚至有部分管基礎由回填渣土、舊房基礎、淤泥等組成。這種基礎承載力差別大,管段極易發生不均勻沉降,破損都發生在承口處。這與北大街原為太原北城墻外一條凹凸不平的舊路有關。在使用的這些年中,該管段能承受的供水最大內壓處在一個臨界值下,一旦超過這個壓力,管道就有爆裂的可能。修復該管段時,采用承插短管和管箍連接,為盡快通水,用鉛捻口。這些接口修復后從未返修過。個別地段因土質差,開挖的工作坑過大,因沉降影響到相鄰接口,造成修復一處后,隔段時間又在附近發生爆管。
1.2 解放路原600 mm灰口鑄鐵管
解放路上從北大街至府西街一段原600 mm灰口鑄鐵管是發生爆管事故最多的中口徑管段。該管段建于20世紀70年代后期(1978年),與北大街管屬同一年代。該管段多次爆管,約20余次,有以下兩個主要原因:①20世紀70年代初,大量使用一種連續鑄造灰口鑄鐵管,制造這種鑄鐵管如果不能正確進行熱處理,管體表面會形成白口鐵,造成鑄鐵管變脆,韌性降低,管道接口的抗地層不均勻沉降的能力也低,而解放路使用了這種管。②搶修解放路管道時發現,所有爆管處管道下的基礎很難開挖,磚石爐渣多,有部分管道鋪設在挖去頂部的防空洞磚基礎上。管道安裝在這樣的基礎上,安全隱患較大。這與北大街的管道有相似之處,承受的供水最大內壓也處在一個臨界值下,一旦超過這個壓力,管道就有爆裂的可能。
1.3 棗溝水廠800 mm的灰口鑄鐵管
該水廠于1994年全部建成投產運行后,一段長超過100 m、管徑800 mm的灰口鑄鐵管接口多處漏水,搶修10多次。該地段為濕陷性黃土,漏水處地基下沉,挖出管接口修補一處,又引起相鄰兩處接口漏水。有的接口甚至修兩三次,反復修理不見效果。究其原因,該管段坡度較大,在進行管道穩管操作時
由高向低排管,管插口不能完全進入承口,大部分不足1/2,個別不到1/3,而且填料不足,填打不密實,安裝完成后,稍有沉降,填料破損,造成了接口漏水,所以于1996年更換了這一百多米的灰口鑄鐵管,改為球墨鑄鐵管。新管基礎為0.3 m的三七灰土墊層。
1.4 和平南路800 mm鑄鐵管
和平南路800 mm鑄鐵管建于20世紀80年代中期,有一段一百多米管接口操作完成后沒有及時回填,遇陣雨,雨水連同溝邊堆土涌入管溝,造成浮管事故。事后,該段管道沒有按要求全部返工,只是局部管口作了處理。這段管留下了兩個重大隱患:①浮管后管底高程未恢復到原有高程,管頂覆土不足。②浮管后承插接口被拉開,填料不足。和平路段大修,路面有所降低,受車輛影響,接口頻繁漏水。搶修時發現,多數漏水接口處的插口插入深度僅為承口深度的1/4,無法重新修復,只能使用鋼制包箍。該段管搶修多次,不能正常運行,最終以加內襯解決了漏水問題。
北大街、解放路、棗溝、和平南路這些因施工質量造成的管道爆管、漏水,時間跨度長,管網帶病運行,在沒有進行管網改造前一直是供水調度的心病。每次爆管影響面積大、修復難度高、時間要求緊,酷暑嚴寒晝夜搶修,給維修人員留下了深刻的印象。
2 球墨鑄鐵管安裝施工中需注意的問題
20世紀90年代中期,開始大量使用球墨鑄鐵管。盡管該種管道有許多優點,但在整體施工中如果不注意施工質量,也會造成重大供水事故。因此,球墨鑄鐵管安裝施工中需注意以下幾個方面的問題。
2.1 注意配套使用的其他管材的施工質量
球墨鑄鐵管采用橡膠圈接口,摩擦阻力小,管件品種相對于灰口鑄鐵管件要少,在城市供水管道安裝中,大量使用鋼管與之配套使用。鋼管的焊接質量、內外防腐質量、管件制作質量都會直接影響到供水管網的整體質量。在施工和搶修時發現鋼管的焊縫強度不夠,加條焊接、強力對口、防腐不除銹、外防腐用瀝青漆代替環氧煤瀝青、用抽條法焊制變徑管、埋地鋼制零件和鋼制螺栓不做防腐處理、鋼管內置試壓堵板切除后不做內防腐等違反規范的做法,都會留下安全隱患。同時,管內切割余留渣滓、焊條等雜物清理不干凈時,又會損壞蝶閥,造成閥門關閉不嚴,甚至報廢的嚴重后果。
2.2 不應使用撞擊或機械快速頂入方法
橡膠圈在承口槽內,受插口擠壓有一個逐漸變形的過程,間隙不均勻,受力時間短,都可能使橡膠圈在來不及變形時被撕裂。這種裂痕不影響試壓,但隨時間變化,橡膠老化喪失彈性后,接口就會漏水,這是有先例的。橡膠圈柔性接口對借轉角度有嚴格要求,如果強行借轉,橡膠圈逐步老化彈性減弱后,接口將會漏水。
2.3 土方工程
嚴格按設計高程開挖土方,應該知道,管徑越大,最大允許埋深越小。
鋼管和球墨鑄鐵管屬彈性管,其剛性低、抗變形能力差。溝槽基礎土壤密實度、胸腔回填土密實度、管頂覆土厚度都會影響管道豎向變形的程度。內徑1 000 mm以上有水泥砂漿內襯的管道,當其變形率達3%時,水泥砂漿裂縫已很嚴重;當其變形率達5%時,水泥砂漿裂縫已遠超規范要求。此時,水體進入砂漿與管壁的縫隙間,金屬管壁遭到腐蝕;當變形達10%時,水泥砂漿局部脫落。有人認為變形的管道通水后,受管內水壓作用會消除部分變形量,對施工質量影響不大。實際上,這種反復變形加劇了脆性水泥砂漿的破裂,管內水泥砂漿防腐襯形同虛設。球墨鑄鐵管的管壁比灰口鑄鐵管壁薄很多,在內防腐層遭破壞的情況下,該管不可能正常使用到設計年限。
管底或回填土中有堅硬石塊擠壓管壁,也會對球墨鑄鐵管造成嚴重損壞,輕者凹陷,重者穿孔,這也是有先例的。穩管和回填土時應特別注意。
除因整體施工質量問題造成重大供水事故外,材質、操作、腐蝕、載荷、沉降、老化、水錘、人為因素等都能造成供水管道爆管漏水。
3 管道破損使用填料修復需注意的問題
鑄鐵管破損漏水,根據損壞程度的不同,采用局部換管或使用鋼制包箍修復。當使用上述方法時,對于大口徑管,要特別注意管道的豎向變形。使用填料密封接口,應注意其中的問題。
填料有以下幾種:①鉛。鉛作為接口填料,有較長的歷史,20世紀90年代中期以前仍大量使用在搶修工程中。因各種原因,現已停止使用。②石棉水泥。當石棉水泥以3︰7的配比混合,并以適量的水拌和填打密實,經24 h凝固硬化后,具有較強的硬度和抗拉強度。經熟練的、有經驗的工人操作的修漏接口,幾乎沒有發現原修復處二次漏水的現象。使用接口水泥用量質量分數為2%的氯化鈣作為速凝劑加入水泥中,在規定的時間內完成操作,凝固6 h即可通水。大口徑管搶修時,可根據操作時間的長短,減量使用氯化鈣,適當延長操作時間,使分層填打的水泥結合密實。③自應力水泥。用這種水泥勞動強度低,但水泥凝固時間內(12 h)接口處不能受到震動,否則水泥易產生裂縫造成滲漏。④速凝水泥。這種水泥用作接口填料,水泥凝固后抗拉強度低、性脆。由于凝固時間短,因此必須在其未凝固的幾分鐘內一次性操作完成,否則會產生水泥分層間隙。在易受到振動、有可能沉降、位移的管道接口,關鍵的管道接口在短時間內不能一次性迅速完成填料的管道接口,從長遠來看,都不應使用速凝水泥。
4 用其他方法修復破損管道的注意事項
除斷管、包箍外,還有許多方法修復管道漏水,例如速連管箍、快速堵漏管件(哈夫節)等。使用這些材料有快捷、方便、勞動強度低等優點,但造價高,而且使用不當也會出現較大問題。從近年來搶修過的管道發現,有些是以上管件漏水造成的。原因有以下兩點:①螺栓嚴重腐蝕,失去了作用;②橡膠老化,喪失彈性,受震動或沉降造成漏水。
根據以上問題,建議在大管徑上、城市交通干道和重要路段盡量避免使用這種管件。即使在小管徑上、便道上、不重要地段使用,也一定要解決螺栓腐蝕問題。
綜上所述,管道安裝的整體工程質量是保證安全供水的重要條件。同時,修復漏水時方法要得當,嚴格按規范施工。使用的修復材料盡量要與被修管道材料使用年限基本一致。相差較多的,要做工藝方面的處理。
〔編輯:王霞〕