支剛
摘 要:提高高爐噴煤比是冶金行業降低煉鐵生產成本的關鍵措施,提高噴煤比關系著鋼鐵企業工序能耗和生產成本的降低,可以給企業帶來直接的經濟利益和社會效益。因此,簡要闡述了提高噴煤比的重要性和具體措施,進而為宣鋼提高高爐噴煤比工作起到一定的推動作用。
關鍵詞:高爐噴煤比;煉鐵;焦炭;高爐煤氣
中圖分類號:TF543 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.08.144
高爐經風口噴吹煤粉是節焦和改進冶煉工藝最有效的措施之一,它不僅可以代替日益緊張的焦炭資源,而且還有利于改進冶煉工藝——可以擴展風口前的回旋區,縮小呆滯區,降低風口前的理論燃燒溫度,有利于提高風溫和使用富氧鼓風,在節焦和增產方面都能取得非常好的效果。近幾年來,國內鋼鐵產能過剩,使得鋼鐵行業整體低迷,嚴重沖擊了上游原料企業,一部分企業只能通過降低原燃料的質量來維持生存,這就給高爐的穩定、高產和噴煤量的提高造成了很大的阻礙。提高噴煤比,在原燃料質量變差的情況下保持和增加噴煤量,對鋼鐵企業的發展有非常重要的意義。
1 提高噴煤比的經濟效益分析
提高噴煤比、降低入爐焦比是降低煉鐵成本的關鍵方法。提高噴煤比可以產生良好的經濟效益,具體表現在以下幾個方面。
1.1 煤粉代替焦炭降低生鐵成本
對于高爐噴煤比,國際先進水平保持在180~200 kg/t。《中國鋼鐵工業科學與技術發展指南(2006—2020年)》中指出,2010—2020年間,我國高爐噴煤指標要追趕并力爭達到國際先進水平的下限180 kg/t。按照當前煉鐵原料的價格核算,噴煤量增加1個單位,噸鐵成本下降約1.2元,由此產生的經濟效益是十分可觀的。
1.2 節約工序能耗
鋼鐵企業焦化工序能耗為118 kgce/t,而制粉和噴吹工序的能耗只有27 kgce/t。很明顯,采用噴煤技術,煉鐵工序能耗降低了91 kgce/t,如果每噸標準煤按照500元計算,采用噴煤方法可以降低生鐵成本,即50元/t。
1.3 緩解主焦煤的短缺
煉焦配煤時,一般需要50%以上的主焦煤,在同樣的灰分和硫分百分比水平下,采用噴煤煉鐵可選用的煤的品種不受主焦煤的限制,能夠適應更多品種的煤炭資源,可以有效降低外購煤的成本和運輸費用。
1.4 提高企業勞動生產率
在生產費用和員工人數方面,噴煤車間比焦化廠更具優勢,因此,高爐噴煤可以促進企業勞動生產效率的提高,有效縮減生產費用。
2 提高噴煤比的措施
2.1 提高煤粉燃燒率
2.1.1 提高熱風溫度
高爐噴吹煤粉之后,會降低爐缸的燃燒溫度,同時,也會增加煤氣含量,從而影響高爐的生產情況。實際經驗表明,當噴煤比為200 kg/t時,供風溫度需要達到1 200 ℃,提高供風溫度能夠有效地提高高爐爐缸的燃燒溫度。經過理論計算,供風溫度升高100 ℃,會導致燃燒溫度升高大約70 ℃;同時,隨著供風溫度的升高,煤氣量也會下降,這都有助于提高煤粉燃燒率。
2.1.2 采用富氧鼓風
當噴煤比為200 kg/t時,富氧需達到3%以上。采用富氧可以提高高爐爐缸的燃燒溫度,富氧每提高1%,燃燒溫度增加50 ℃。另外,每噸鐵煤氣量減少4%,在提高燃燒溫度的同時會降低爐缸燃燒煤氣量。
2.1.3 提高煤粉表面積
煤粉粒度是反映煤粉表面積的關鍵參數,以200目為標準,如果是煤粉,其粒度需要達到50%;當煤粉與無煙煤混合噴煤,則其粒度需要達到60%;如果單獨噴吹無煙煤,則粒度必須達到70%. 同時,為了增加煤粉表面積,還需要嚴格控制水分含量,煤粉中的水分含量不能超過2.5%,通常情況下,1.5%左右為宜。
2.2 提高料柱透氣性
隨著噴煤量的增加,焦比降低會直接降低料柱的透氣性,導致高爐煤氣氣流分布和爐料下降,使得高爐生產不順。因此,在提高噴煤比的同時,必須采取相應的措施來增加料柱的透氣性,確保提高噴煤比不會對高爐生產造成不良的影響。
提高入爐鐵礦石品位,控制礦渣含量。在高爐煉鐵的過程中,軟熔帶是煤氣氣流最大的阻力區域。在鐵礦石被融化初期,鐵礦石被還原成氧化鐵,這時形成的初渣中鐵渣未有效分離。實踐證明,在保證了入爐鐵礦石品位在60%以上時,噸鐵中的渣含量會控制在300 kg以內。這時,煤氣參與燃燒遇到的阻力可忽略不計,削弱了泛渣現象。
提高焦炭質量,控制熱性能。在煉鐵化學過程中,焦炭的主要作用除了是還原劑和提供熱能的原料外,還起到了支撐骨架、促進生鐵滲碳和填充爐缸的作用。焦炭的骨架作用在噴煤比提高之后顯得格外重要,焦炭的質量直接影響了高爐容積。
2.3 提高操作水平
噴煤比的提高對高爐穩定運行的依賴程度較高,這就要求高爐操作崗位的工作人員必須要加強對高爐行程的控制,重點控制高爐的爐腹煤氣量、爐缸熱度值、爐料分布的合理程度和燃燒溫度4個重要參數。對于高爐上部和下部,要采用系統、合理的控制手段保證煤氣氣流分布的合理性,當高爐中心氣流有過度發展的趨勢時,高爐上部的調節應以“大料批、正分裝”為原則,同時,還要擴大高爐下部的風口面積;當高爐邊緣氣流有過度發展趨勢時,高爐上部應該采用小料批,同時,還要進行中心投焦操作,對于高爐下部,則應當減小風口面積并采用短風口。除此之外,在高爐的操作過程中,要始終控制風速和鼓風動能,將循環區的長度控制在合理范圍之內,為中心氣流的發展提供保障,有助于保持爐缸的工作狀態,從而提高大噴比實現的可能性。
3 結束語
當鋼材價格處于低谷時,鋼鐵企業普遍經營不佳。隨著生產成本的高位運行,鋼鐵企業正面臨著嚴峻的市場挑戰,誰能夠挖潛增效,最大程度地降低成本,誰才能夠在激烈的市場競爭中存活下來。對宣鋼來說,煉鐵系統是宣鋼降低生產成本的重要突破口。而在整個煉鐵系統中,提高高爐噴煤比所能產生的經濟效益最大也最直接,因此,作為宣鋼煉鐵工藝生產的組織者,必須在提高高爐噴煤比的工作上下大力氣,通過制訂積極的措施提高高爐噴煤量、降低焦比,最大程度上降低宣鋼噸鐵的生產成本,增強宣鋼在市場競爭中的生存能力。
參考文獻
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〔編輯:白潔〕