鄭虎
摘 要:在煉鋼成本中,鋼鐵料的消耗占總成的80%左右,充分體現了煉鋼廠的生產水平和技術水平等。闡述了鋼鐵料消耗的統計方法,全面分析了影響轉爐鋼鐵料消耗的主要因素,提出了降低轉爐鋼鐵料消耗的實踐對策,以不斷提升煉鋼廠的整體經濟效益。
關鍵詞:轉爐;鋼鐵料消耗;經濟效益;統計方法
中圖分類號:TF713 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.08.146
1 統計方法
目前,鋼鐵料消耗所采用的理論基礎是物質不滅定律。在實踐過程中,鋼鐵料消耗所指的物料平衡需要根據國家的相關規定來統計,這樣才能確保鋼鐵料消耗量的準確性和可靠性。在國家規定額統計標準中,統計轉爐鋼鐵料消耗時,要明確生鐵、廢鋼鐵的相關數據和轉爐的合格產出量等,尤其是輕薄料廢鋼、渣鋼、優質鋼絲和中注鋼管等的相關數據,這樣才能全面了解煉鋼廠的生產情況,從而真正掌握鋼鐵料的消耗情況。
2 主要影響因素
由相關分析可知,影響煉鋼廠中轉爐鋼鐵料消耗的主要因素是各種情況下的鐵損,具體包括以下幾方面。
2.1 爐渣方面的鐵損
一般情況下,二煉鋼轉爐中爐渣的含鐵量可達18%. 其中,鐵珠的占比為8%左右,渣量是裝入量的8%,使用相關計算公式可以得出爐渣所帶走的鐵損量。
2.2 煙塵方面的鐵損
相關資料顯示,在煉鋼廠的正常生產過程中,轉爐鋼鐵料消耗在煙塵方面的鐵損是總鐵損的0.8%~1.3%. 如果出現鐵水含磷量高、鐵水量不夠的情況,轉爐煙塵帶走的鐵損量便可達1.5%左右。因此,必須采取不斷降壓的方式去除磷,這樣才能保證冶煉工程的正常進行。
2.3 鐵水和生鐵中的相關鐵損
由于轉爐冶煉是一個簡單的氧化反應,那么,在煉鋼廠的生產過程中,鐵水和生鐵便會存在一定的鐵損。例如,在轉爐冶煉前期,可以合理利用鐵水中的錳、碳等元素,通過氧化反應產生一定熱量,以滿足煉鋼所需的熱量。一般情況下,在煉鋼廠的生產過程中,鐵水在原材料中的占比為74%左右,生鐵的占比為22%左右,使得鐵水和生鐵在冶煉過程中出現了一定量的鐵損。
2.4 其他方面的鐵損
在實際的生產過程中,其他方面造成的鐵損是指操作不正確、出鋼不完全、鋼水噴到外面等,導致發生各種事故,其在總鐵損量中的占比達1.5%.
3 降低轉爐鋼鐵料消耗的對策
針對上述情況,要想有效降低轉爐鋼鐵料的消耗,提高企業生產水平和綜合效益,在實踐過程中,就應采取相關的應對策略。
3.1 科學優化冶煉工藝
在煉鋼廠的生產過程中,科學優化冶煉工藝可以減少各種事故發生的概率,降低鐵損。一般情況下,要在氧槍參數、造渣制度、熔池溫度和爐型4個方面采取相關的應對措施,以真正提高鋼鐵料的有效利用率,減少噴濺情況。在實踐過程中,科學優化氧槍參數時,需要根據鐵水的含硅情況,選擇五孔槍或者四孔槍化渣,同時,還要制訂合理的造渣制度。根據二煉入爐鐵水和冷料等的實際情況,實行分批加入造渣的方式,具體步驟是:①在點火后,加入第一批渣料,延遲留渣操作30 s,將渣料的量控制在總量的50%. ②當第一批渣料熔化的差不多時,加入第二批渣料,并將第二批渣料分為更小的批量,在吹煉快完的前三四分鐘之間加入,可以有效提高造渣的利用率,完全去除鐵水中的磷,從而避免噴濺情況出現。在控制熔池溫度時,需要根據轉爐的運行情況,合理調整溫度,避免溫度過高或過低造成大噴濺的情況出現。在合理控制爐型時,要明確爐底的高度,使爐內容積處于適度的范圍,有效避免爐底上漲太多而使得容積變小,成功防止噴濺現象發生。
3.2 不斷優化造渣工藝
在實踐過程中,造渣工藝的優化需要注重以下4方面的內容:①爐渣中氧化鐵的含量。在終點前2 min的壓槍操作過程中,要嚴格控制倒拉碳命中率和脫磷率,不斷減少點吹次數,提高重點物質的含量,進而有效降低爐渣中氧化鐵的含量。與此同時,降低出鋼溫度、出鋼前添加一定量的煤粉鎮靜劑等,可以使氧化鐵的含量減少到15%左右。②合理控制倒爐放渣的時間。在倒放渣的方式方面,可以將渣子都留在下爐中,在減少渣中氧化鐵含量的同時,有效降低鋼鐵料的損失。③在放渣前,經過2 min的時間鎮靜,可以很好地分離鋼渣,有效減少放渣所帶來的鐵珠含量。④盡可能地減少渣量,通過留渣的方式有效提高脫磷效率,最終減少渣料的耗量。
3.3 合理優化爐料結構
在實踐過程中,要合理優化爐料架構,合理優化冷料的構成。在成本方面,使用低價輔料來代替廢鋼入爐,配置除塵球和磁選渣,這樣可以有效回收渣中的鐵,在保持生產所需溫度的同時,有效降低鋼鐵料消耗。與此同時,要有效回收煉鋼廠中的含鐵物質,這是降低鋼鐵料消耗的有效途徑,對提升企業綜合效益有重要的影響。
4 結束語
從轉爐鋼鐵料消耗的情況來看,不斷提高企業的管理水平、生產水平和技術水平等,可以有效提高企業的生產效率,促進企業的長遠發展。因此,只有深入了解轉爐鋼鐵料消耗的影響因素,才能制訂出有效的應對措施,以達到不斷降低鋼鐵料消耗量的目的。
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〔編輯:白潔〕