張 帆,朱 丹
(1.中鼎國際礦山隧道建設(shè)分公司,江西 南昌330000;2.江西省煤田地質(zhì)勘察研究院,江西 南昌330000)
國投塔山礦井位于山西省大同煤田東翼中東部邊緣地帶,平硐開拓,副井為斜井,海拔高度1360m,位于主平硐西北向,距離3km,有水泥、砂石路相通。
施工巷道巖層為強(qiáng)風(fēng)化層,穿過漏斗狀Q4沖積層約82m,巖層極為破碎,巷道穿過時無涌水現(xiàn)象。上距雅西公路約13m。
副平硐為直墻半圓拱形,施工在K168m進(jìn)入沖積層段,開挖斷面達(dá)到33.08m2,采用超前導(dǎo)管+錨網(wǎng)噴+U29鋼棚+砼背板+鋼筋砼聯(lián)合支護(hù)的方法進(jìn)行施工,避免出現(xiàn)垮頂、漏頂。國投大同塔山煤礦井筒設(shè)計長度2908.1m,在K168~K250m段為沖積層,沖積層呈鍋蓋狀位于井筒中上部,中下部為風(fēng)化巖,較堅硬。
(1)施工方法。沖積層開挖寬6.9m,高5.65m,噴砼厚度150mm,砌碹厚400mm,強(qiáng)度等級C30。實際揭露,井筒中上部為沖積層,中下部為風(fēng)化巖,較堅硬。經(jīng)過研究采用“短掘短支”,縮短控頂距離,先拱后墻的掘進(jìn)順序,掘進(jìn)機(jī)與放松動炮混合掘進(jìn)作業(yè)方式,增大超前支護(hù)距離,控制最小空頂距離,及時噴砼封閉巖面,縮小鋼棚間距,鋪設(shè)砼背板,空頂?shù)牡胤揭媚拘ㄒ约鞍雸A木接頂剎緊,最后配合單層鋼筋網(wǎng)+砌碹二次支護(hù)形成整體(見表1)。

表1 掘進(jìn)機(jī)總體技術(shù)參數(shù)
采用超前鋼導(dǎo)管預(yù)支護(hù),鋼導(dǎo)管支護(hù)位于開挖斷面外側(cè)400mm,然后采用EBZ-260掘進(jìn)機(jī)進(jìn)行井筒拱部截割,拱部截割完采取錨網(wǎng)噴支護(hù),中下部采用多打眼少裝藥放松動炮,緊接著進(jìn)行U29鋼棚架設(shè),鋪設(shè)砼背板,然后噴砼進(jìn)行初次支護(hù)封閉巖面,此段初次支護(hù)好后,后期進(jìn)行二次支護(hù),采用鋼筋砼。
(2)一次支護(hù)。
①超前預(yù)支護(hù)。YT-28鑿巖機(jī)打眼,孔徑Φ50mm,采用Φ40mm超前鋼導(dǎo)管(DN40mm×3.5mm×3000 mm,管棚間距300mm,一幫拱基線開始向上超前護(hù)頂至另一幫拱基處,鋼管搭接長1000mm,鋼管全部架設(shè)于U型鋼棚上端形成護(hù)頂保護(hù))。
②錨網(wǎng)噴支護(hù)。采用Φ20mm×2000mm高強(qiáng)度樹脂錨桿,間排距1000mm×1000mm,三花布置,每根錨桿采用一支規(guī)格為Z2360一支k2335樹脂藥卷端頭錨固,桿尾采用150mm×150mm×10mm拱形高強(qiáng)度托板;網(wǎng)片采用Φ6.5鋼筋網(wǎng),網(wǎng)片規(guī)格為1000mm×2000mm,網(wǎng)片搭接長度為100mm;噴C20砼,厚150mm。

圖1 表土沖積層護(hù)頂支護(hù)
③鋼棚支護(hù)。金屬支架總共為5段,4段搭接口,搭接長度500mm;搭接位于兩拱腳上35°處以及拱頂兩端65°處;每搭接段采用2個U型卡限位,限位卡下焊接螺紋鋼定位。金屬支架焊接14個M20螺母(掛環(huán)),拱部(兩面)焊接3個,兩支架腿(兩面)各焊接2個,并配用7根Φ18螺紋鋼拉桿固定。鋼棚間距控制在500mm。砼背板覆蓋于鋼棚上全斷面鋪設(shè)。
(3)二次支護(hù)。
鋼筋砼支護(hù)。鋼筋網(wǎng)擬用Φ18mm螺紋鋼成井字型綁扎綁扎橫、縱間距150mm,全斷面鋪設(shè)鋼筋網(wǎng),混凝土澆筑厚400mm,強(qiáng)度等級C30。
護(hù)頂支護(hù)方式見圖1。
掘進(jìn)機(jī)司機(jī)在截割前必須注意截割高度,防止截割頭來回伸縮損壞U29鋼棚,錨桿的規(guī)格、強(qiáng)度、錨桿孔的直徑、深度及布置形式應(yīng)符合設(shè)計要求,孔距、孔深誤差要符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);爆破嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”及“三人聯(lián)鎖放炮”制度;放炮警戒距離直線不少于100m,鋼筋綁扎必須橫平豎直,間距均勻,綁扎點(diǎn)采用梅花形布置,接頭應(yīng)錯開;二次支護(hù)澆筑混凝土要求振搗密實,混凝土強(qiáng)度C30。
在施工過程中日進(jìn)尺4m,每個循環(huán)進(jìn)尺2m,在極破碎帶循環(huán)進(jìn)尺縮小到1m,支護(hù)混凝土實測強(qiáng)度見表3,后期觀測巷道無明顯變形,爆破參數(shù)見圖2、表2,爆破預(yù)期效果見表4。

圖2 副平硐炮眼布置

表2 副平硐爆破參數(shù)

表3 混凝土實測強(qiáng)度

表4 爆破預(yù)期效果
1)實施效果
(1)對于頂板松軟易垮頂,地質(zhì)條件復(fù)雜的情況,盡可能采用超前護(hù)頂施工,以利于工程安全,優(yōu)質(zhì)、快速通過。
(2)鋼棚間距縮短,可增加巷道的支護(hù)強(qiáng)度,使被動支護(hù)能取得良好的效果,保證圍巖的穩(wěn)定性。
(3)短掘短支,及時封閉巖面,可以防止迎頭以及頂板因掘進(jìn)過程破壞原有圍巖應(yīng)力,造成應(yīng)力集中頂板垮落。在中上部切割完后立刻支護(hù)避免原巖裸露時間過長造成垮落,為井下作業(yè)安全取得一定保障,但在支護(hù)過程中仍需注意人員安全,在今后作業(yè)過程中,還要加強(qiáng)防冒頂措施。
(4)井筒在實施表土沖積層施工護(hù)頂技術(shù)后,大大減少了工作面頂板冒落,節(jié)約了時間,節(jié)約了材料,加快了施工進(jìn)度。
2)技術(shù)經(jīng)驗
(1)采用機(jī)掘+炮掘混合掘進(jìn),合理解決了此段復(fù)雜地質(zhì)條件下的施工工藝,克服了因地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,井筒上半部巖層松軟,中下部較堅硬巖,單一施工無法掘進(jìn)的難題。
(2)三花砼背板鋪設(shè)。因為表土沖積層松軟,使得掘進(jìn)過程中,難免出現(xiàn)超挖現(xiàn)象,三花砼背板的鋪設(shè)可以解決金屬支架因砼背板鋪設(shè)噴砼無法至巖面,造成局部噴砼不能封閉巖面的情況。
井筒過表土沖積層護(hù)頂技術(shù)的實踐中積累的經(jīng)驗,可供同類條件下的巷道施工參考。