王宗霞(華北油田分公司第一采油廠,河北 滄州 062550)
國家高度重視節能降耗工作。節能降耗工作是企業管理的一項重要內容,將節能降耗融入基礎管理之中,可以直接提高生產效率、降低生產成本,促使管理水平不斷提高和生產技術的進步,為有效、可持續發展打下堅實的基礎。
任一聯合站擴容改造后,其設備設施較為先進,工藝設施老化,技術落后,能耗高等問題已解決。節能降耗的著眼點應在優化運行方案、技術完善、管理思路和理念更新等方面。通過現場調研和分析,本著節能降耗無大小的管理思路,我們從小處著手,實現節能降耗。
3.1.1 2009年擴容改造工作完成后,任一聯合站外輸崗兩臺外輸油泵開二備一完成輸油任務,兩臺轉油泵則承擔著新儲油罐區轉油維溫的工作,兩臺轉油泵設計為“雙進雙出”,與儲油罐的“雙進雙出”流程相對應,即可轉油又可做輸油泵使用。

外輸泵參數表
3.1.2 任一聯年輸油量1.25×106噸,日均輸油量約為3430噸。在今年5-9月氣溫較高的5個月中,輸量較低,管線輸量僅2000噸/天左右,即98-100 m3/h。
3.1.3 由于兩臺315kW輸油泵設計最低頻率不能低于25Hz,所以輸油泵最低排量不能低于140m3/h,即日輸量不能低于2856噸/天。如果輸量低于140m3/h即頻率調到最低25Hz時,則需要打回流以保障泵運行時不低于最低頻率。這種運行方式無疑造成了很大的電力浪費。
計算依據、過程:
變頻泵輸出頻率(流量)與泵的轉速正比例關系即:P/P0=n/n0
泵的揚程與泵的轉速2次方正比例關系即:H/H0=(n/n0)2
泵的功率與泵的轉速3次方正比例關系即:N/N0=(n/n0)3
從外輸離心泵銘牌上得知:P=50Hz n=2970rin/min Q=280m3/h
由于該泵最低頻率為25Hz,所以我們設P0=25Hz
由P/P0=n/n0我們可以算出最低頻率時泵的最低轉速:
n0=25×2970/50=1485(rin/min)
即泵最低轉速不能低于1485 rin/min
再由離心泵流量與轉速成正比即Q/Q0=n/n0
可算出泵最低流量:Q0=Qn0/n=280×1485/2970=140 m3/h
由上述得外輸離心泵最小排量不能低于140 m3/h即日輸量不得低于2856噸/天(140 m3/h×24×0.85=2856噸/天),根據設定的變頻器工作特點及離心泵特性,如果輸量偏低時則必須用打回流的方式以保證泵的正常運行。
3.2.1 經過理論計算和實際驗證:
輸油量在低于2000噸/天時用75kW轉油泵代替315kW的輸油泵輸油,完全可以滿足安全輸送要求而且達到節能目的。因此我們在最低輸量低于2000噸/天的夏季2個多月期間實施了轉油泵輸油運行方式。
3.2.2 計算依據、過程
輸油量低于2000噸/天,即98-100 m3/h時管線運行壓力約為0.20MPa。南北連通線是規格為φ273×7.1,長度13.37Km。
即L=13.37Km=13370m
D=273-(7.1×2)=258.8mm=0.2588m
a)排量按Q=100m3/h計算出該排量時的流速:

根據達西公式計算出摩阻損失即輸油時所需揚程:

即泵揚程H=hf=24.18m
所以輸油量在100m3/h泵輸送壓力為:

經計算分析:排量在98-100 m3/h時,75kW轉油泵的額定揚程和排量均高于計算值,根據離心泵特性,75kW轉油泵從理論上可以滿足輸油量低于2000噸/天時管線運行需要。接著我們在5月初用75KW轉油泵進行了試運,結果表明:在低排量時,75KW轉油泵完全可以完成輸油任務。
a)用315KW的外輸泵打回流輸油時實測電壓U=400V,電流I=210A,
計算值如下:

b)排量在2000噸/天用75KW的轉油泵輸油時實測電壓U=400V,
電流I=95A,計算值如下:

3.4.1 通過外輸泵與轉油泵的交替使用,減少了外輸泵的運行時間,延長了修保周期,節約了大修費用。
3.4.2 加強運行泵的維護保養,定期清理過濾缸,檢查管線連接,保證離心泵進液管路暢通;另外輸油作業區每兩月對南北連通線通球一次,保障了輸油管線的暢通。
3.4.3 對影響離心泵機組效率的因素進行分析,并提出改進措施。定期對離心泵進行泵效檢測,泵效低時及時查找原因,采取相應措施加以解決,保證泵在高效區運行。