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空分內壓縮變頻氧泵頻繁跳車的一次故障診斷分析

2015-05-30 21:07:35黃華東
企業技術開發·中旬刊 2015年7期
關鍵詞:變頻器

黃華東

摘 要:近幾年隨著工業的快速發展,空分裝置也往大規模方向發展,裝置的穩定性直接影響著下游用氣工藝裝置的可靠性,而內壓縮氧泵在空分裝置中起著關鍵的作用,一旦氧泵跳車,整套空分裝置也將觸發保護跳車,進而對下游工藝裝置造成巨大損失,大量的下游產品將報廢,動輒損失將達成百上千萬。最近國內某一空分裝置發生一起內壓縮變頻氧泵頻繁跳車的事故,文章詳細描述其故障診斷及故障解決的過程,本文鮮活的例子可為相關專業人員提供一些借鑒及幫助。

關鍵詞:內壓縮氧泵;變頻器;主接觸器;缺相保護

中圖分類號:TH452 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2015)20-0101-02

再可靠的空分裝置也難免會有故障發生的時候,一旦發生故障,作為專業工程師通過第一時間記錄的信息,診斷、分析故障,找出故障原因,進而解決故障,最快時間恢復空分裝置的生產,把損失降到最低,是唯一可選擇的最佳辦法。

1 故障的出現

2015年1月20日15時56分,液氧內壓縮泵A在備用狀態下跳車。經查,跳車動作是變頻器柜的缺相保護引發的。檢查當時和之前的DCS記錄,確定這臺泵是2015年1月20日14時50分起動的,一直作為備用泵運行在1 045 rpm轉速下。從20日15時26分起出現了功率波動,功率從10.5 kW直接波動到20.0 kW后就回到10.5 kW,沒有跳車。在15時56分跳車。20日16時10分再次起動,運行在1 045 rpm轉速下,20日16時56分出現了功率波動,功率從10.5 kW直接波動到25.0 kW,直接跳車。氧泵電機相關功率、電流數據在DCS上均有實時趨勢記錄。

設備跳車后,檢查了變頻器柜、電動機和電纜,未見明顯異常。跳車原因是變頻器缺相保護。因此決定逐一排查此回路中的各個部件。

2 尋找和定位故障源

我們判斷問題可能是:

①變頻器誤報故障。

②變頻器——電纜——電動機回路中確實有缺相故障。

2.1 尋找故障源

首先在征得內壓縮氧泵廠家的同意后,取消變頻器的缺相跳車保護。變頻器調試人員用筆記本電腦監控變頻器。然后起動這臺氧泵。當出現功率波動時,從監控筆記本電腦上讀出了三相電流確實不平衡。同時用鉗形電流表檢測三相電流,也證實了這一點。

以下是本次測試的數據記錄:(測試時間:2015年1月25日9時40分)

①起動后電機工作正常,三相電流平衡,轉速2 175 rpm,功率80.2 kW,測得電流電壓數據如下:

Ia:180 A Ib:180 A Ic:180 A

Uab:294 V Ubc:294 V Uca:294 V

②25日15時10分電機工作異常,三相電流不平衡,轉速2 175 rpm,功率從80.2 kW波動到63 kW,測得電流電壓數據如下:

Ia:12 A Ib:360 A Ic:360 A

Uab:320 V Ubc:270 V Uca:290 V

由此確定回路上確實嚴重的不平衡,足以觸發缺相保護。

2.2 確定故障源的方法

為了確定故障源,現場采取了逐步更換設備的方法。

2.2.1 更換變頻器模塊

2015年1月26日現場首先嘗試更換變頻器的逆變器功率模塊(即變頻器負載側的功率模塊。變頻器還有電源側的功率模塊,即整流模塊,我們認為與這一缺相故障無關)。然后更換了變頻器的控制模塊。這兩次更換后回路表現沒有變化,運行2 h后就出現缺相故障。26日19時起動,內壓縮氧泵工作在2 175 rpm轉速下,20時30分出現功率波動,功率由80.2 kW波動到63 kW,然后一直以63 kW功率運行到27日9時15分停車。

27日11時起動,內壓縮氧泵工作在2 175 rpm轉速下,11時40分就出現功率波動,功率由80.2 kW波動到63 kW,出現功率波動后停車。27日16時40分起動,氧泵工作在2 175 rpm轉速下,17時10分就出現功率波動,功率由80.2 kW波動到63 kW,出現功率波動后停車。

2.2.2 調換輸出電線

2015年1月27日把變頻器輸出到電抗器輸入的三相連接電纜換向。

調整后測試如下:(測試時間:2015年1月27日11時)

①起動后電機工作正常,三相電流平衡,轉速2 175 rpm,功率80.2 kW,測得電流電壓數據如下:

Ia:180 A Ib:180 A Ic:180 A

Uab:294 V Ubc:294 V Uca:294 V

②27日11時40分,電機工作異常,三相電流不平衡,轉速2 175 rpm,功率波動63~80.2 kW,測得電流電壓數據如下:

Ia:360 A Ib:12 A Ic:360 A

Uab:294 V Ubc:320 V Uca:272 V

變頻器輸出故障從A相到B相。而變頻器輸出B相對應的正是先前的A相回路。

以上嘗試基本排除變頻器的嫌疑,問題應在變頻器以下的A相回路上。

2.2.3 電纜檢查

從變頻器柜(即從主接觸器下端口)到內壓縮氧泵電動機使用了兩根變頻專用電纜,其型號是:ZR-BPYJVPP 2-0.6/1 kV

-3x120+3x50;其輔芯(3x50)兩端都接地;其屏蔽層在變頻器柜內單端接地。

電纜主芯兩端分別從變頻器柜和電動機上脫開,進行絕緣測試,結果見表1。

電纜直流電阻測試(電機側用一根細電纜短接電纜兩相,在變頻器側測量電阻),結果見表2。

檢查未發現電纜有異常。

2.2.4 更換電動機

用B套空分同型號氧泵的電動機替換此臺氧泵的電動機更換電機后,初次試運行持續了20 h左右。在測試過程中,氧泵A處于低轉速狀態,轉速:1 045 rpm,功率為10.5 kW。測試過程中出現幾次功率波動,最大的功率波動范圍約為1.5 kW,電機功率由10.5 kW變換到12 kW,再到9 kW,然后恢復到10.5 kW,此過程在2 s以內。其他幾次功率波動只有0.5 kW左右。由于波動現象出現并沒有規律,持續時間很短,現場沒有能獲得在功率波動時的電機三相電流數據。

對比另一臺型號相同的后備氧泵,也處于低轉速狀態,轉速:1 045 rpm,功率為10.5 kW,觀察該泵的運行趨勢,此泵的功率沒有任何波動,功率穩定在10.5 kW左右。

2015年2月27日7時20分起動,一直作為備用泵運行在1 045 rpm轉速下。27日16時30分出現了功率波動,功率從10.5 kW直接波動到31.0 kW后就跳車。2015年2月27日16時49分起動,一直作為備用泵運行在1 045 rpm轉速下。27日17時出現了功率波動,功率從10.5 kW直接波動到29.0 kW后就跳車。

2月28日空分裝置因其他原因跳車,3月1日裝置再次開車,繼續測試內壓縮氧泵A。2015年3月1日20時40分起動內壓縮氧泵A,一直作為備用泵運行在1 045 rpm轉速下。2日0時50分出現了功率波動,功率從10.5 kW直接波動到25.0 kW后跳車。

3月4日再次起動液氧內壓縮泵A,起動后馬上跳車,變頻器控制器面板上顯示缺相故障,連續起動三次都報相同故障,分析缺相的原因,只有可能是由主接觸器導致。現場屏蔽變頻器輸出,DCS工程師配合只閉合變頻柜內的主接觸器,測試主接觸器的性能,測試結果如下:

①主接觸器Aa間的電阻為5.4 K;主接觸器Bb間的電阻為0.3;主接觸器Cc間的電阻為0.3。

②主接觸器AB間的電阻為5.4 K;主接觸器AC間的電阻為5.4 K;主接觸器BC間的電阻為0.3。

根據上述實驗結果,可以判斷變頻器柜主接觸器A相工作不正常。電動機、接觸器、輸出電抗器和變頻器的關系示意圖,如圖1所示。

3月6日供應商的調試工程師到現場指導更換變頻柜內的主接觸器,現場打開更換下來的主接觸器,發現里面有明顯的燒痕跡象,如圖2所示。

2015年3月6日更換完變頻柜內的主接觸器后,15時30分再次起動液氧內壓縮泵A進行測試,一直作為備用泵運行在1 045 rpm轉速下,功率保持在11.0 kW左右,沒有明顯波動。內壓縮氧泵廠家工程師建議在轉速2 175 rpm下進行測試,更有對比性。

2015年3月7日8時30分轉速升到2 175 rpm,功率保持在82.0 kW左右,一直運行正常。根據業主要求,3月11日12時內壓縮氧泵A切換到備用狀態,轉速1 045 rpm,一直運行正常,3月13日11時55分內壓縮氧泵B切換到內壓縮氧泵A,以內壓縮氧泵A為主泵,在轉速3 131 rpm下運行向客戶供氣。

3 結 語

通過逐步分析、測試,最終診斷出故障來自變頻器柜內主接觸器的A相存在故障導致缺相。如同破案人員所采取的抽絲剝繭、層層過濾的方法,也正是專業電氣工程師所需要具備的,只有如此,電氣工程師在遇到故障情況下不慌張,相信通過最終努力能找出故障原因,恢復生產,并把損失降低到最小。

參考文獻:

[1] 李方園.變頻器行業應用實踐[M].北京:中國電力出版社,2012.

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