劉曉梅 朱利文 孫經(jīng)平 姜先恩 秦顯濤


摘 要:根據(jù)TDY動(dòng)篩跳汰機(jī)的結(jié)構(gòu)特征、工作原理及該設(shè)備正常運(yùn)行中出現(xiàn)的制約生產(chǎn)的問(wèn)題,提出了對(duì)TDY動(dòng)篩跳汰機(jī)主篩板、事故觀察孔及排矸系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,保證了洗煤廠的正常生產(chǎn),提高了經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:跳汰機(jī);洗煤廠;排矸系統(tǒng);改造
郭屯煤礦洗煤廠動(dòng)篩車(chē)間于2009年9月投用兩臺(tái)TDY2.0/4型液壓動(dòng)篩跳汰機(jī),用于+50mm塊煤選矸,使原煤煤質(zhì)均勻化,為后續(xù)重介分選工藝提供最佳煤質(zhì)條件。經(jīng)過(guò)六年多的使用,取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。同時(shí),在應(yīng)用過(guò)程中也出現(xiàn)了一些故障問(wèn)題,主篩板磨損嚴(yán)重,排矸輪鏈子卡阻故障頻繁,跳汰機(jī)排料口拆卸及擋矸皮子調(diào)整不方便。通過(guò)對(duì)跳汰機(jī)的排料系統(tǒng)進(jìn)行改造,優(yōu)化自動(dòng)排料系統(tǒng),為跳汰分選工藝技術(shù)創(chuàng)造有利條件,從而獲得良好的分選效果,實(shí)現(xiàn)洗選工藝效益最大化。
1 TDY動(dòng)篩跳汰機(jī)
1.1 結(jié)構(gòu)
TDY系列液壓動(dòng)篩跳汰機(jī)由機(jī)械部分(如圖1所示)、液壓系統(tǒng)及電控系統(tǒng)組成。機(jī)械部分由槽體、提升輪、搖臂驅(qū)動(dòng)裝置、排矸輪、出入料溜槽和翻板等組成;液壓系統(tǒng)由主油路、排矸翻板油路、冷卻循環(huán)系統(tǒng)等組成;電控系統(tǒng)由電機(jī)主回路、自動(dòng)排料控制及液壓系統(tǒng)控制等組成,均采用了PLC控制[1]。
圖1 TDY液壓動(dòng)篩跳汰機(jī)機(jī)械部分
1.2 工作原理
由動(dòng)篩的搖臂驅(qū)動(dòng)裝置驅(qū)動(dòng)篩板,帶動(dòng)篩板上的物料繞銷(xiāo)軸在水中上下運(yùn)動(dòng)。篩板下降時(shí),物料顆粒因其重力和介質(zhì)的阻力,在所產(chǎn)生的加速度小于篩板下降的加速度時(shí),水介質(zhì)形成相對(duì)于動(dòng)篩篩板的上升流,物料懸浮[2]。物料在水中作干擾沉降,使床層由足夠的松散度和松散時(shí)間,實(shí)現(xiàn)物料按密度有效分層。輕、重產(chǎn)物經(jīng)雙道提升輪脫去水分,由各自出料溜槽排出,透篩物料由脫水斗子提升機(jī)撈取。
2 存在的主要問(wèn)題
(1)跳汰機(jī)主篩板磨損嚴(yán)重。原跳汰機(jī)主篩板由10mm圓鋼和12mm錳板組成,由于受煤和水的沖擊以及重產(chǎn)物沿篩面而磨損,致使主篩板破裂或穿孔,固定篩板的螺栓經(jīng)常因?yàn)榘l(fā)生銹蝕或者變形而無(wú)法拆卸[3],費(fèi)時(shí)費(fèi)力。
(2)跳汰機(jī)排矸輪鏈條為圓環(huán)鏈,排矸輪軸頭鏈槽長(zhǎng)期磨損,致使傳動(dòng)鏈易卡、易掉鏈,處理故障時(shí)間長(zhǎng)。
(3)擋矸皮子磨損后,調(diào)整擋矸皮子需將跳汰機(jī)機(jī)體內(nèi)水放至主篩板以下,把篩面上物料全部用人工清理,需用的時(shí)間較長(zhǎng),人力也較多。
(4)跳汰機(jī)下料椎體觀察孔設(shè)有40多個(gè)螺栓,拆卸螺栓用時(shí)約2小時(shí),拆卸不方便,不能及時(shí)查看椎體物料堆積情況。
3 解決方案
(1)根據(jù)篩板的機(jī)械性能,對(duì)多種材質(zhì)進(jìn)行對(duì)比,選擇16mm不銹鋼圓鋼及30mm錳板自行加工篩縫為20mm的主篩板,耐磨性提高2-3倍,比改造前的篩板強(qiáng)度、硬度和耐腐蝕性都強(qiáng)得多。
(2)將跳汰機(jī)排矸輪鏈槽側(cè)板延伸5mm,將鏈條固定于鏈槽內(nèi),防止因小塊矸石卡入軸與鏈條之間致使排矸輪鏈條掉落,大大減少了事故頻率。
(3)原有的矸石排料系統(tǒng)閘板只能通過(guò)跳汰機(jī)放水后進(jìn)行手動(dòng)升降,床層受原料煤含矸量變化影響較大,造成塊煤產(chǎn)品損失。在跳汰機(jī)排料口排料閘板增設(shè)液壓操作系統(tǒng)后如圖2所示[4],崗位人員可根據(jù)煤質(zhì)變化情況及時(shí)調(diào)整液壓閘板升降高度,進(jìn)而控制床層穩(wěn)定,減少矸石帶煤,增加對(duì)煤質(zhì)的適用性,操作方便、快捷,不再有大塊矸石卡住排矸口的現(xiàn)象。
圖2 動(dòng)篩跳汰機(jī)排料系統(tǒng)
(4)改造跳汰機(jī)下料椎體觀察孔,安設(shè)快開(kāi)門(mén),快開(kāi)門(mén)拆卸方便、快速,便于職工及時(shí)查看椎體物料堆積情況,有效預(yù)防下料椎體堵塞的情況發(fā)生。
4 經(jīng)濟(jì)效益分析
自改造以來(lái),檢修量明顯減少,降低了成本投入,提高了設(shè)備使用效率,增加了經(jīng)濟(jì)效益。主篩板是決定跳汰機(jī)效率的主要因素[5]。洗煤廠動(dòng)篩車(chē)間跳汰機(jī)原廠配送的篩板每塊約1.1萬(wàn)元,按半年置換來(lái)算,每年主篩板的成本投入就多達(dá)4.4萬(wàn)元。該廠利用不銹鋼圓鋼及錳板自主制作,通過(guò)對(duì)材質(zhì)進(jìn)行改造后的篩板成本1萬(wàn)元左右,而且使用壽命長(zhǎng)達(dá)一年半,年節(jié)約成本3萬(wàn)余元,大大提高了設(shè)備運(yùn)行效率。跳汰機(jī)排矸輪是保證跳汰機(jī)正常運(yùn)行的重要部件,實(shí)現(xiàn)排矸輪擋矸皮子自動(dòng)調(diào)節(jié)有效保障了煤流線(xiàn)系統(tǒng)的正常運(yùn)行,節(jié)約了勞動(dòng)力。由原廠提供自動(dòng)調(diào)節(jié)裝置10萬(wàn)元每套,該廠利用閑置的廢舊鋼材、液壓油缸,實(shí)現(xiàn)廢舊資源的重復(fù)利用,既提高了設(shè)備的性能和生產(chǎn)效率,又減少了人力投入,效果明顯,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn)
[1]焦潞兵.國(guó)產(chǎn)液壓動(dòng)篩跳汰機(jī)常見(jiàn)問(wèn)題與解決辦法[J].問(wèn)題探討,2007,16(5):25-26.
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7,16(4):30-31.
[3]高福欣.TDY型液壓動(dòng)篩跳汰機(jī)應(yīng)用中出現(xiàn)的問(wèn)題及解決措施[J].煤,2009,18(6):55-56.
[4]劉超,秘成良,楚玉民,等.動(dòng)篩跳汰機(jī)自動(dòng)排料系統(tǒng)改造[J].煤質(zhì)技術(shù),2013,2:69,72.
[5]李常武.跳汰機(jī)篩板的技術(shù)改造[J].內(nèi)蒙古煤炭經(jīng)濟(jì)[J].2006,4:101-103.
作者簡(jiǎn)介:劉曉梅(1984-),女,漢族,山東萊西,魯能菏澤煤電開(kāi)發(fā)有限公司,助理工程師,碩士研究生,研究方向:煤炭洗選技術(shù)。