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小灣電廠基于調(diào)速器功率閉環(huán)優(yōu)化AGC調(diào)節(jié)速率研究

2015-05-30 10:48:04王遠洪紀正堂
科技創(chuàng)新與應用 2015年2期

王遠洪 紀正堂

摘 要:自動發(fā)電控制系統(tǒng)(Automatic Generation Control,AGC)調(diào)節(jié)速率,直接影響電網(wǎng)頻率質量。文章介紹了小灣電廠AGC調(diào)節(jié)速率現(xiàn)狀,分析了調(diào)速器系統(tǒng)開度模式下監(jiān)控系統(tǒng)功率閉環(huán)調(diào)節(jié)對AGC調(diào)節(jié)速率的不利影響,通過對調(diào)速器功率調(diào)節(jié)模式的探索和實踐,有效提升了有功功率調(diào)節(jié)的精度和AGC調(diào)節(jié)速率。

關鍵詞:輔助服務考核;AGC;調(diào)節(jié)速率;功率閉環(huán);PID

引言

小灣電廠安裝6臺單機容量700MW混流式水輪發(fā)電機組,是“國家西電東送的骨干電源和重點工程”。電站以500kV電壓等級接入電網(wǎng)系統(tǒng),由南網(wǎng)總調(diào)直接調(diào)度,在系統(tǒng)中擔任調(diào)峰、調(diào)頻和事故備用,電能主要送往云南和廣東兩省區(qū)。

小灣電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)(CSCS)采用南瑞NC2000系統(tǒng),調(diào)速器系統(tǒng)采用南瑞SAFR-2000H冗余微機數(shù)字控制系統(tǒng),有功功率調(diào)節(jié)采用傳統(tǒng)的監(jiān)控系統(tǒng)閉環(huán)模式(開度模式)。隨著國家能源局和南方電網(wǎng)對并網(wǎng)電廠輔助服務管理及并網(wǎng)運行管理日益規(guī)范,2010年2月小灣電廠納入“兩個細則”考核,一次調(diào)頻合格率等指標通過不斷完善調(diào)速器控制策略及與AGC的配合邏輯,大幅度提高了合格率,但AGC調(diào)節(jié)速率一直未能有效改善,僅2014年上半年產(chǎn)生AGC考核費用25.94萬元,AGC調(diào)節(jié)速率指標亟待提高。

1 AGC調(diào)節(jié)速率存在問題

1.1 南方電網(wǎng)相關要求

南方電網(wǎng)AGC考核主要由調(diào)節(jié)范圍、調(diào)節(jié)精度和調(diào)節(jié)速率三項指標組成,調(diào)節(jié)速率考核計算公式如下:

ωk=AVG(Sk)≥Pk額定×30%

其中:

Pk目錄i和Pk實際i是考核時段內(nèi)典型的調(diào)節(jié)指令且調(diào)節(jié)幅度較大的調(diào)節(jié)指令的目標值和當前值,ti是指令發(fā)出后出力變化到目標值時間。

當調(diào)度EMS負荷指令大于30MW時,取AGC受控機組下所有機組容量和的30%,負荷指令小于30MW時,取AGC受控機組一臺機組的容量的30%,小灣電廠不同運行工況AGC調(diào)節(jié)速率考核標準如表1。

表1 小灣電廠AGC調(diào)節(jié)速率標準

1.2 功率調(diào)節(jié)過程

小灣電廠AGC收到南網(wǎng)EMS系統(tǒng)下發(fā)的二次調(diào)頻指令,按照我廠AGC分配策略將全廠總有功分配至參加AGC調(diào)節(jié)的各臺機組LCU,機組PLC中有功PID程序段將AGC分配的有功負荷換算成脈沖寬度送給調(diào)速器以開度模式實現(xiàn)有功調(diào)調(diào)整。

1.3 AGC調(diào)節(jié)速率存在問題

1.3.1 機組有功PID參數(shù)不滿足全運行水頭的功率調(diào)節(jié)速率要求

小灣電廠運行水頭在164米至251米之間,變幅達87米,最低水頭和最高水頭下調(diào)速器空載開度分別為17.5%和11.0%。由此可見,調(diào)整同一負荷,水頭變化較大的情況下,導葉開度變化量差距較大。而監(jiān)控系統(tǒng)機組LCU有功功率閉環(huán)PID僅設置一組參數(shù),調(diào)整相同負荷輸出同一脈沖寬度至調(diào)速器系統(tǒng),不能滿足全運行水頭的功率調(diào)節(jié)速率要求,機組在低水頭區(qū)間運行期間尤為明顯。同時,機組LCU有功PID參數(shù)僅設置了比例環(huán)節(jié)參數(shù),積分和微分環(huán)節(jié)參數(shù)未設計,致使機組有功調(diào)節(jié)精度和速率下降,進一步影響了AGC調(diào)節(jié)速率。

1.3.2 開度調(diào)節(jié)模式下小負荷調(diào)整難以滿足AGC調(diào)節(jié)速率要求

從日常調(diào)節(jié)指令分析上看,南網(wǎng)EMS系統(tǒng)多下發(fā)±(0-50MW)的指令,其中±(0-20MW)未達到調(diào)節(jié)指令門檻,不參加測速。我廠AGC調(diào)節(jié)速率被考核大部分在±(20-50MW)負荷調(diào)整區(qū)間。對此,我廠AGC分配策略設置了小負荷分配策略,當調(diào)整指令為±(30-50MW)時,AGC僅對一臺機組進行負荷增減,但受大型水輪機組機械性的限制及傳統(tǒng)的有功開度模式調(diào)節(jié)的限制,機組LCU開出脈寬寬度和功率偏差成正比關系,功率偏差較小,開出脈寬也較小,且開度模式下機組有功換算為繼電器吸合時間的偏差,繼電器防抖動、防粘連技術措施造成機組有功調(diào)節(jié)速率下降,致使小負荷調(diào)整時,AGC調(diào)節(jié)速率幾乎不可能達到調(diào)節(jié)目標,如表2。

表2 開度調(diào)節(jié)模式下有機組功調(diào)節(jié)速率

2 基于功率閉環(huán)調(diào)節(jié)模式的AGC調(diào)節(jié)速率解決方案

鑒于傳統(tǒng)有功功率開度調(diào)節(jié)模式易受到水頭等因素影響,調(diào)節(jié)環(huán)節(jié)冗長,引起AGC調(diào)節(jié)速率下降,我廠提出了將傳統(tǒng)的監(jiān)控系統(tǒng)功率閉環(huán)(開度模式)調(diào)節(jié)改造為調(diào)速器功率閉環(huán)調(diào)節(jié)模式(功率閉環(huán)模式)的解決方案,以提高AGC調(diào)節(jié)速率。

2.1 功率閉環(huán)模式調(diào)節(jié)原理

功率閉環(huán)模式下,功率閉環(huán)調(diào)節(jié)在調(diào)速器側實現(xiàn),機組LCU不再進行有功閉環(huán)調(diào)節(jié),僅接收和轉發(fā)AGC有功分配指令,通過模擬量方式送將有功功率給定信號送至調(diào)速器,調(diào)速器系統(tǒng)將其與機組實發(fā)有功進行比較,得出功率計算偏差,經(jīng)過PID運算后得出導葉運行開度。小灣電廠調(diào)速器功率閉環(huán)調(diào)節(jié)傳遞函數(shù)如圖1。

2.2 硬件改造

監(jiān)控系統(tǒng)側無新增硬件投入,需要從模出模件新增兩路40~20mA模擬量信號送至調(diào)速器系統(tǒng)。

調(diào)速器系統(tǒng)側,為提高功率控制信號的可靠性,增加了兩個功率給定信號隔離變送器,并將有功功率變送器進行冗余配置,兩路功率給定和兩路機組有功實發(fā)值模擬信號分別送調(diào)速器A套和B套PCC。同時,由于調(diào)速器PCC控制器開關量輸入模件開入備用點過少,對其進行了擴容。

2.3 軟件修改

2.3.1 監(jiān)控系統(tǒng)

監(jiān)控系統(tǒng)側程序修改主要包含:將AGC分配的單機有功功率給定值轉發(fā)至調(diào)速器系統(tǒng)、功率閉環(huán)調(diào)節(jié)和開度模式調(diào)節(jié)手動/自動切換功能,同時設置如下安全閉鎖邏輯:

(1)在調(diào)速器功率閉環(huán)模式下,滿足以下四條中任意一條,功率模式自動切換至開度模式,但開度模式任何情況下不允許自動切換至功率模式:監(jiān)控模出模件故障;監(jiān)控模出設定值與調(diào)速器返回值得差值大于70MW;調(diào)速器功率閉環(huán)遠方可投把手退出。

(2)滿足以下兩條中任意一條,監(jiān)控模出設定值跟蹤實發(fā)值:調(diào)速器功率閉環(huán)狀態(tài)退出;調(diào)速器在手動位置。

2.3.2 調(diào)速器系統(tǒng)

(1)前饋調(diào)節(jié)。發(fā)電態(tài)時,監(jiān)控系統(tǒng)下達功率給定PGA至調(diào)速器,調(diào)速器將PGA和上一次監(jiān)控系統(tǒng)功率給定值PGB進行比較,并將偏差(PGB-PGA)經(jīng)過積分運算后,乘以前饋系數(shù)KP3得到綜合負荷給定Pgv,直接疊加到導葉給定環(huán)節(jié),進行預調(diào)節(jié),以加快調(diào)節(jié)速度。

(2)主環(huán)調(diào)節(jié)。進行前饋調(diào)節(jié)的同時,調(diào)速器將功率給定PGB與當前實發(fā)有功進行比較,得出功率偏差△P,乘以調(diào)差系數(shù)BP換算出頻差,并與一次調(diào)頻計算頻差△f疊加得到主環(huán)輸入綜合頻差e(k)=△f-BP×△P,通過PID計算出導葉開度YPID,經(jīng)過導葉副環(huán)運算后進行有功調(diào)節(jié),直至有功實發(fā)值達到功率給定值在死區(qū)范圍內(nèi)。在功率閉環(huán)下,調(diào)速系統(tǒng)通過頻差△f和功率差值△P雙重閉環(huán)控制來保證機組在維持電網(wǎng)頻率的前提下保證機組出力,同時可有效提高有功調(diào)節(jié)精度和調(diào)節(jié)速率。

(3)功率閉環(huán)模式和開度模式切換邏輯。為防止機組實發(fā)有功功率采樣異常時,引起負荷波動,甚至引起系統(tǒng)低頻振蕩,小灣電廠設置了“實發(fā)有功測值超出量程”、“機組在發(fā)電態(tài)且導葉開度>1.2倍空載開度且有功<0.8%額定有功功率”功率采樣故障判斷邏輯。其中,后者通過判斷機組實發(fā)有功采樣值與導葉開度的關系,大大提高了有功功率采樣異常的判斷準確率。當其中一路功率采樣異常時,調(diào)速器優(yōu)先進行主備用切換或閉鎖從套。當兩路功率采樣均異常時,調(diào)速器控制方式由功率閉環(huán)模式切換至開度控制模式,并將控制模式信號送入監(jiān)控系統(tǒng)切換控制方式。

2.4 實施效果

小灣電廠選取5號機組進行功率閉環(huán)改造和試驗,更新了調(diào)速器PCC控制程序和工控機程序,并通過功率閉環(huán)投退試驗、狀態(tài)和故障切換試驗、擾動試驗、一次調(diào)頻功能驗證、一次調(diào)頻與功率閉環(huán)調(diào)節(jié)的配合試驗、發(fā)電態(tài)下調(diào)速器與監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)調(diào)、功率閉環(huán)的參數(shù)辨識、單機調(diào)節(jié)速率、穿越振動區(qū)等試驗,對調(diào)速器功率閉環(huán)模式的安全穩(wěn)定性調(diào)節(jié)品質和調(diào)節(jié)速率進行了驗證。

試驗過程及結果表明調(diào)速器及監(jiān)控系統(tǒng)相關控制邏輯設置合理,功率調(diào)節(jié)效果滿足電網(wǎng)要求。試驗結果如表3。

圖2 20MW下擾動試驗,調(diào)節(jié)速率為305MW/min,

調(diào)節(jié)過程中未出現(xiàn)超調(diào)和反調(diào)現(xiàn)象

圖3 80MW上擾擾動試驗,調(diào)節(jié)速率為942MW/min,

調(diào)節(jié)過程未出現(xiàn)超調(diào)和反調(diào)現(xiàn)象

3 結束語

文章根據(jù)南方電網(wǎng)AGC調(diào)節(jié)速率要求,結合小灣電廠實際,提出了通過調(diào)速器功率閉環(huán)調(diào)節(jié)優(yōu)化AGC調(diào)節(jié)速率方案,經(jīng)過試驗驗證表明了方案的可行性和有效性,適用于南方電網(wǎng)區(qū)域內(nèi)類似機組,具有一定的借鑒意義。

參考文獻

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作者簡介:王遠洪(1983,5-),男,重慶長壽人,助理工程師,工學學士,主要從事水電廠設備運行維護管理工作。

紀正堂(1984,9-),男,云南普洱人,助理工程師,工學學士,主要從事水電廠設備運行維護管理工作。

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