楊紹軍
摘 要:結合錦州油田生產準備大隊的實際情況,提出了自動化清洗管桿技術改造方案,經實地考察、方案設計和效益分析等綜合對比,確定了最佳的技術改造方案,減少了傳統油管桿清洗中的諸多技術缺陷,同時,自動化程度明顯提升,解決了生產準備人員缺乏的問題。該技術改造一旦試驗成功,具有很好的應用前景。
關鍵詞:管桿;技術改造;自動清洗;天然氣
中圖分類號:TE935 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.09.141
1 概述
錦州油田的油管桿清洗工作主要設立在油區的生產準備大隊,全面負責油區內3 000余口油水井管桿日常清洗、維修等工作,能基本滿足正常的生產需求。在油管循環使用、修復的過程中,油管清洗是一道關鍵工序。目前,生產準備大隊油管清洗采用傳統的熱煮法,利用鍋爐加熱、傳熱介質,經管道輸送至油管清洗池中進行熱交換。
該方法的能源綜合利用率低(約50%~70%),每日消耗天然氣量約3 000 m3。清洗結束后,被清洗油管的傳輸方式采用桁吊傳送的方法。每年我廠清洗油管要花費500萬元左右。傳統熱煮清洗方法在清洗效率、能耗、人工成本和安全環保等方面暴露出來的矛盾日益突出,無法滿足現代生產的需要,因此,尋求高效、低能耗的油管清洗裝置是一項迫在眉睫的重要課題。
2 技術現狀分析
通過網上檢索、電話聯系和實地考察調研,勝利油田、中原油田都有油管自動清洗技術的相關應用。目前,主要以熱輻射式和中心輪驅動式兩種技術為主。
2.1 熱輻射油管清洗系統
通過調研發現,熱輻射油罐清洗系統在勝利油田臨盤、現河等采油廠均有應用。熱輻射系統在油管清洗中采用直燃器加熱清洗池中的水,其熱效率遠大于鍋爐的熱效率。熱輻射系統在油管清洗中采用油管傳輸、加熱、清洗和全封閉保溫的方式,可改善工人夏季的工作環境,提高冬季熱效率,滿足安全、環保的要求。但該系統存在一定的缺陷,使用壽命較短,一般為5~6年。
2.2 全封閉中心輪驅動清洗系統
通過調研發現,全封閉中心輪驅動清洗系統目前已在勝利油田清河、現河等采油廠應用。該系統采用封閉式加熱設計,配有天然氣熱輻射直燃器,熱效率高、能耗較低;增加了油管內、外壁清洗裝置,提高了油管清洗質量;該系統對稠油、結蠟管柱的清理效果較好;該裝置不受季節影響,尤其在冬季較冷的區域具有較大的優勢;該系統的壽命一般在7~9年。
3 自動化管桿技術改造方案設計
根據對生產準備大隊的現場調研,1號和2號清洗池在廣場北面,主要完成3″和2.5″油管清洗,每天清洗數量約800根,且1號和2號清洗池離檢測車間近,因此,應該對其清洗池進行自動化改造,以方便油管在清洗完畢后直接上檢測線,實現清洗與檢測一體化。3號清洗池目前主要清洗抽油桿和隔熱管,建議保留,僅對鍋爐點火裝置進行自動化改造,實現溫度的自動控制,減少燃氣消耗。以下是對清洗池的具體改造方案和初步的經濟效益分析。
3.1 改造方案一
在1號和2號清洗池進行內部改造和增加自動上管流程的預計投資額為190萬元。其改造后的效果體現在以下6方面:①油管進出方式。端進、端出,可同側進出,也可異側進出。②加熱方式。應用原有的加熱方式。③清洗池采用全封閉式結構。④自動收集清污至污油池。⑤內部增加帶掛鉤的鏈條,能將油管提升至水面。⑥處理速度為60~80根/h。該方案的費用統計如表1所示。
表1 技術改造方案一的費用統計表
項目 消耗量(改造前) 消耗量(改造后) 改造前費用/萬元 改造后費用/萬元
天然氣年消耗 7.3×105 m3 5.475×107 m3 182.5 136.875
洗油劑年消耗 73 t 54.75 t 36.5 27.375
桁吊維護保養 40 20
人工花費 5~7人 3~5人 70 50
合計 328.5 234.25
年節約資金 94.25
通過改造,2年內可收回投資,且回本后每年的運行成本將降至234.25萬元,與改造前相比,年節約94.25萬元。
3.2 改造方案二
1號和2號清洗池停用或留作備用,直接引進熱輻射式油管清洗系統,預計投資額為190萬元。改造后將節省一部分人力成本,預計天然氣消耗量比改造前降低60%.
通過改造,1年內可收回投資,且回本后每年的運行成本將降至143萬元,與改造前相比,年節約185.5萬元。
3.3 改造方案三
1號和2號清洗池停用或留作備用,引進全封閉中心輪驅動清洗系統,預計2套設備的投資額為230萬元,改造后將節省一部分人力成本,預計天然氣消耗量比改造前降低50%.
通過改造,18個月可收回投資,且回本后每年的運行成本將降至161.25萬元,與改造前相比,年節約167.25萬元。
4 結論和建議
通過現場調研,得出以下3點結論:①方案一需要對現有清洗池進行大量改造,且改造后清洗效率未有任何改變,能源節約上并不十分顯著。②方案二是三種方案節能效果最為顯著的方案。但通過調研,該系統對稠油清洗效果比傳統的熱煮法略差,使用壽命較短,并且該系統寬度達到10 m,現場條件達不到放置兩臺該設備的目的。③方案三節能效果較為顯著,清洗管采用的方法屬于傳統熱煮方法的改進,對于清洗我廠油管較有針對性,并且占地小,使用壽命較長。
5 結束語
綜上所述,采用方案三既能保證油管的清洗效果,又能達到節能的目的,還能大大減輕工人勞動強度。因此,方案三最符合我廠油管清洗的發展現狀。
參考文獻
[1]陳衛國,馬永本,李紅躍.清潔的油管修復技術[J].安全、健康和環境,2006(12):24-25.