盧海珠
(凡口鉛鋅礦, 廣東韶關市 512325)
凡口鉛鋅礦主井入風流的綜合治理技術
盧海珠
(凡口鉛鋅礦, 廣東韶關市 512325)
礦山主井入風流一般不能直接用于生產,受井下環境和設備安裝的影響,存在著凈化除塵的難題。介紹了凡口鉛鋅礦主井入風流凈化除塵綜合治理方案,并對該技術的應用效果進行了評價。
主井;風流;除塵;粉塵濃度
凡口鉛鋅礦采用中央主、副井開拓,通風系統為中央兩翼抽風對角式。起初設計副井進風,主井為箕斗井,不進風,各中段采用風門控制。隨著礦山開采規模的擴大,開拓和采礦作業面增多,通風風量大,線路長,阻力大,管理難,綜合考慮到全礦需風量大,短期很難開拓新的副井作為進風井的客觀條件,主井阻力小、斷面大、進風風量較大,在一定條件下允許主井部分進風,補充井下作業所需風量的要求。最終構成了目前的通風系統,即由位于礦床中部的老副井、新副井、斜坡道和小斜井以及獅嶺天井、主井進風,通過位于礦床兩翼的東風井、老南風井、新南風井回風,構成中央對角抽出式通風系統。中段通風網絡采用平行雙巷式通風網絡。
依據我國礦山通風安全規定[1],主井一般不能進風,作為進風井時必須做有效凈化處理。箕斗井進風在提礦時必將粉塵混進入風流,影響入風源風質。根據安全衛生標準,礦井風源中粉塵濃度不得超過0.5mg/m3,如果超過范圍,必須采用凈化措施降低粉塵濃度,以達到風源風質要求。
凡口鉛鋅礦主井進風主要在-280m中段進入中段盤區,現場實測-280m中段主井進風情況,在封閉條件下的漏風風流含塵濃度達3.29mg/m3,超過了安全規程的規定值。因此,為了保證入風流粉塵濃度達到安全衛生標準,必須對-280m中段的這一部分進風在進入作業面之前進行有效凈化,使粉塵濃度達到安全規程的要求,并能滿足井下生產對風量的需求[2]。
主井入風凈化存在著風量處理大、設備安裝空間小、凈化效率要求高等特點,常規除塵技術和裝備難以實現。目前主要采用方法有如下幾種:
(1)噴霧水幕法,重力、凝集力除塵,除塵效率≤50%;
(2)荷電水霧法,靜電力、重力除塵,除塵效率80%~90%;
(3)高壓靜電法,靜電力、慣性力除塵,除塵效率≥90%;
(4)濕式過濾法,慣性力、擴散力除塵,除塵效率90%~95%;
(5)濕式振弦柵法,慣性力、擴散力、重力除塵,除塵效率85%~90%;
(6)風機噴霧、棒柵水膜法,重力、凝集力、離心力除塵,除塵效率85%~95%。
經綜合考慮各種除塵方法的特點和效率[3],以及各方法之間的銜接及兼容性,再結合凡口鉛鋅礦的具體條件,決定采用復合式除塵方案,即濕式噴淋、多級百葉窗式的慣性除塵方式,將多種除塵方式融合而成的高效除塵系統。
3.1 主井入風流除塵方案
通過對不同除塵技術的技術經濟比較,確定了采取的主要除塵方式和除塵技術,在此基礎上對具體方案進行了設計。該方案共由3個模塊組成,按“凈化-加強凈化-除霧”思路進行布置[4]。
第一個模塊采用PVC波形板材構建一個慣性除塵器,為了增加對呼吸性粉塵的捕獲效率,在其中設置一定量的噴淋管,對整個慣性除塵器進行濕式除塵,提高除塵效率。為了實現水膜除塵的效果,波形板材采用前傾一定角度放置,這樣氣流上升,與重力沉降方向相反,加快重力沉降作用,同時在水管噴淋過程中在板材之間形成水膜,含塵氣流在波形板材運動過程中,氣流發生上下擾動,空氣與粉塵發生分離,粉塵間發生相互碰撞、團聚,同時板材間的噴淋作用,在空氣中形成水霧,粉塵與水霧發生碰撞與粘附,這樣空氣中的粉塵通過重力沉降,粉塵之間、粉塵與水霧之間,粉塵與板材表面水膜之間發生碰撞、粘附團聚作用,并被板材表面水膜流動帶走。
第二個模塊采用與第一模塊相同形式,但減小板材間的間距,有效去除空氣中呼吸性粉塵,通過對含塵空氣進行二次除塵,提高除塵粒徑范圍,提高除塵效率。
第三模塊主要作用為除霧脫水降塵,為了降低噴淋除塵中大量水霧進入副井,造成空氣濕度大,惡化作業環境,由此模塊進行除霧。含塵含霧的空氣通過波形板材構建的狹小空間時,粉塵與水霧、粉塵與板材表面、水霧與板材表面之間發生慣性碰撞,水霧和粉塵粘附板材表面,并被清除,實現除霧、降塵的目的。
主井入風流綜合治理設計方案布置如圖1。

圖1 主井入風流綜合治理設計方案布置
3.2 凈化裝置中的噴淋系統設計
噴林系統[5]主要組成有:鍍鋅管,3/4寸及2寸;水管聯接頭,3/4寸;水管閥門,2寸;其它還有三合板、混凝土、木板等。經過計算和分析可知,須要達到凈化風量為20m3/h,系統通風阻力共有742.22 Pa,主井凈化系統供水量為14.9m3/h。其由以上各種材料組成一整套的主井風源凈化裝置中的噴水系統,如圖2所示。
3.3 主要技術參數
通過對凡口鉛鋅礦井下現場調研和實測,以及通過對主井空氣凈化系統的技術分析和理論計算,
主要技術參數如表1所示。

圖2 噴淋系統設計示意

表1 主要技術參數
主井入風流通過復合凈化裝置后,在正常運轉工況下,根據不同時段不同時期進行呼吸性粉塵濃度和凈化風量監測,呼吸性粉塵濃度在0.15~0.45mg/m3,滿足小于0.5mg/m3的安全規程所規定的要求,凈化風量為15~20m3/s,達到了設計所要求的范圍和入風流綜合治理的效果。
主井入風流凈化裝置安裝后,對其進行了技術經濟測算,根據凡口鉛鋅礦目前通風系統的基本工作狀況,可初步計算出全礦通風系統的主要經濟指標,具體計算結果約為61萬元/a,而主井空氣凈化裝置投入運行后,其通風運行成本數據為45萬元/a,大大地降低了礦井通風成本,經濟效益可觀。
(1)主井入風流綜合治理后,有效地解決了井下需風量,且滿足呼吸性粉塵濃度小于0.5mg/m3的國家所規定的風源質量的要求,符合國家標準。
(2)該項凈化裝置結構簡單,安裝制作簡單方便,效果明顯,投資費用低,使用管理費用少,效益好,具有廣泛的推廣應用價值。
[1]GB16423-2006.金屬非金屬礦山安全規程[S].
[2]暢文生.主井風流凈化在凡口鉛鋅礦的應用[J].礦冶工程. 2003,23(2):18-19,22.
[3]方 向.礦山主井風流凈化及風量控制技術研究[J].采礦技術.2010.10(4):77-78.
[4]李 明,吳 超,李孜軍.金屬礦山主井進風流空氣凈化新裝置研制[J].中國礦業,2012,(Z1):577-579,582.
[5]盧海珠.噴霧降塵在凡口鉛鋅礦的應用[J].工業安全與環保. 2002,28(9):35-36.
2015-07-27)
盧海珠,廣東韶關人,工程師,主要從事礦井通風、安全環保等方面研究,Email:85798735@qq.com。