周小奇,范月生
(唐山三友氯堿有限責任公司,河北 唐山063305)
在氯乙烯生產過程中,壓縮工序是較為重要的工段,壓縮工段的主要設備為壓縮機。唐山三友氯堿有限責任公司現采用的是 LU315W-7T 和LU560W-7T 2 種型號的螺桿壓縮機,正常生產運行中,機組理想的工作溫度應控制在90~95 ℃左右,對機器的性能和壽命均有好處。而該公司的LU560W-7T機組運行溫度過高,尤其是夏季高溫時高達99 ℃,已接近機組本身報警值上限(105 ℃),嚴重時會造成機組跳車保護,在清理了油冷卻器的情況下,這一情況并沒有得到解決,而LU315W-7T 機組在同種環境下,運行溫度卻正常。針對這一情況做了簡要的分析與對比。
壓縮機組的潤滑油溫度主要靠本身的油冷卻器進行冷卻,而LU315W-7T 機組在運行從未出現高溫情況,一直運行良好。2 種型號的壓縮機組的油冷卻器對比情況見表1。

表1 2種型號壓縮機組油冷卻器對比表
從上表數據中可以看出,2 種型號的機組,進、回水溫差相差15 ℃左右,說明油冷卻器的效果是良好的, 但2 種機組運行的溫度有明顯的區別,LU315W-7T 機組在運行時溫度在80~90 ℃波動,而LU560W-7T 機組在運行時溫度在90~98 ℃波動,最高達到99 ℃,明顯不在正常的運行范圍中,2 種型號機組的技術參數進行對比,見表2。

表2 2種型號機組的技術參數對比
綜合表1 和表2 對比數據中發現LU560 機組容積流量較LU315 機組增加了將近1 倍,而油冷卻器的換熱面積卻只增加了5 m2,而冷卻器冷卻水流量增加了12 m3/h,油冷卻器的換熱面積增加過少,這是導致LU560 機組運行溫度過高的根本原因,針對這個問題,對油冷卻器進行了改造。
方案一。將現有油冷卻器進行更換,更換為1 臺大的油冷卻器,換熱面積增加到55 m2以上來滿足現有工況,但相應的換熱器直徑要從原先的Φ400 mm增加到Φ500 mm 左右,通過實際考察現場,在原有底座上更換新冷卻器,由于新冷卻器外形尺寸大于原冷卻器,而現冷卻器外形已經緊靠電機和油罐,已沒有空間在安裝加大的冷卻器,故方案一的實施可行性不足。
方案二。在考察現場位置的時候,注意到油冷卻器邊側有一定的空間可以增加1 臺換熱器。在原有冷卻器的基礎上,新增1 臺小型換熱器,根據2 種機組的參數對比,新增冷卻器的換熱面積增加到14 m2以上,考慮現場安裝空間,設計增加1 臺直徑Φ200 mm,長1 300 mm,換熱面積達到15 m2的油冷卻器。總體方案確定后,考慮增加油冷卻器的其他因素。
(1)機組只有在外界溫度過高時,才會出現主機、油罐溫度過高,而在外界溫度正常時,機組運行溫度正常。因此,新冷卻器的管路設計中,體現新冷卻器在外界溫度過高時,可以并入現有冷卻器,在外界溫度正常時,可以單獨切出,只運行原有冷卻器;
(2)考慮到外界溫度不斷變化,冷卻器的進回水要及時調整,在新增冷卻器的進回水管路上也增加了閥門,以便控制機組的運行溫度。
方案最終確定后,考慮到改造可能帶來的一些不穩定性,先改造1 臺,觀察運行狀況。改造后,在未投入新冷卻器的情況下,機組運行溫度達到98 ℃左右,且持續維持,并有上漲的趨勢。 投入新冷卻器后,初始,冷卻水在未經調節的情況下,機組溫度下降到80 ℃左右,調節閥門后,溫度回升到89 ℃左右。同時,機組其他參數運轉正常。在整個高溫季節,機組運行狀況穩定,解決了整個機組在高溫季節運行溫度高,有可能產生的潤滑油、軸承等一系列問題。
綜上, 該機組高溫運行問題得到了有效的解決,保證了機組穩定運行。但由于機組產生高溫的情況各不相同,需詳細分析原因,提出解決方案。