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壓力容器用大型管板的鍛造新工藝

2015-06-24 11:47:38劉賀趙艷敏李晶晶沈陽鑄鍛工業有限公司
鍛造與沖壓 2015年13期
關鍵詞:變形工藝質量

文/劉賀,趙艷敏,李晶晶·沈陽鑄鍛工業有限公司

壓力容器用大型管板的鍛造新工藝

文/劉賀,趙艷敏,李晶晶·沈陽鑄鍛工業有限公司

劉賀,技術部工藝員,工程師,主要從事鍛件和發電機護環鍛造工藝的編制和新材料、新產品和新技術的開發工作,主持完成的項目多次獲得公司獎勵。

大型厚管板鍛件超聲波探傷合格率低的質量問題,長期困擾國內大鍛件生產廠家。雖然進行了多年的研究,他們也各自提出了內部缺陷的原因及相應的補救措施。但在實際操作過程中,內部質量還是不太穩定,大型厚管板鍛件廢品率較高,一次探傷合格率不到70%,返修后合格率能達到80%。為了提高大型厚管板的內部質量,我們對管板傳統鍛造成形工藝變形過程應力狀態進行分析,找出影響管板內部質量的變形因素,提出變向鍛造工藝方案,使坯料在有利的應力狀態發生塑性變形,使大型厚管板的內部質量,達到標準要求,具有較高的操作可靠性及質量穩定性。

工藝實施

我公司與哈爾濱某大型國企一次性簽訂了9件壓力容器專用管板鍛件的合同(圖1),材質為20MnMo,每個管板的鍛件重6280kg,交貨尺寸為φ1510mm×360mm,常規工藝設計鍛件尺寸為φ1565mm×415mm,采用新工藝方案后鍛件尺寸為φ1560mm×410mm,鍛件要求按NB/T 47008-2010標準Ⅳ級制造、驗收,超聲波探傷按JB/T 4730.3-2005標準執行。

圖1 壓力容器專用管板鍛件

如果按傳統常規工藝方案進行鍛造,出現超聲波探傷不合格幾率較高,存在二次返修可能。通過對工期和費用進行詳細研究和工藝實施方案比選后,決定本次管板鍛造采用新工藝進行嘗試,即由鐓粗成形改為拔長成形,保證鍛造比在5以上,這種方法是在變向鍛造的基礎上進行大壓下率走扁方拔長,然后切料,滾圓平整出成品的鍛造方法。

原方案采用9t真空精煉鋼錠,共需要5火次。第一火次壓鉗口、倒棱、剁水口。第二火次鐓粗為φ1400mm的坯料。第三火次走扁方,拔長坯料。①800mm寬砧預拔方至1300mm;②滿砧進給,壓下率20%,開始第一次走扁方拔長,以180°翻轉壓至截面1580mm×830mm;③翻轉90°,開始第二次走扁方拔長,以180°翻轉壓至截面1300mm×740mm;④翻轉90°壓至截面800mm;⑤換500mm寬砧,拔長下料6520kg(φ800mm×1670mm)。第四火次開邊鐓粗為φ1600mm×420mm的坯料。第五火次滾圓、平整至成品。

新方案采用8.5t真空精煉鋼錠,共需要三火次。第一火次壓鉗口、倒棱、不剁水口。第二火次鐓粗φ1400mm(不允許開邊鐓粗,防止錘印給下道壓扁工序造成局部開裂影響),上下800mm寬砧滿砧進給壓下率30%拔長,在一個方向上壓至截面1560mm×420mm,剁掉水口(約400kg)及鉗口。壓扁拔長時控制砧寬比為A/H=0.8~1(根據剛塑性力學模型的拉應力理論)。第三火次滾圓、平整至成品。

理論依據

根據剛塑性力學模型的拉應力理論對鍛造工藝方案進行分析,管板為寬板類鍛件,成形過程為兩次鐓拔成形。理論認為鐓粗體在鐓粗時由于鐓粗體受上下表面摩擦力的影響,在整個變形過程中各部分應力、應變是不均勻的,應力的大小、方向也是不斷變化的。我們借助剛塑性拉應力力學模型,對坯料鐓粗后的拔長過程簡略分析如下:

根據剛塑性拉應力力學模型及靜水應力切應力力學模型(圖2)可看出,變形體在平板間鐓粗,拉應力引起的萌生與擴展的裂紋都存在于被動塑性變形Ⅲ區內。當砧寬比在0.5到1之間時,在鐓粗體的被動變形區(Ⅲ區)中心存在軸向和橫向拉應力。隨著鐓粗體由圖2a變形到圖2c的狀態,此時A/H=1,進入到靜水應力區,有利于塑性變形。當鐓粗過程中達到圖2d所示狀態A/H>1時,坯料內部的上下兩剛性區Ⅰ區相遇,由于上下剛性Ⅰ區相交的公共區域內產生附加橫向拉應力,從而引起剪切變形。隨著A/H數值的不斷增大,在靜水應力區內引起剪切變形強度逐漸增強,當剪切應力超過材料的抗剪強度時,就會在剪切變形劇烈處出現剪切裂紋,鍛件中就會出現內部裂紋性缺陷,即產生剛性滑動撕裂效應(RST效應)。表1為各變形區域的應力狀態。

圖2 剛塑性拉應力力學模型及靜水應力切應力力學模型

由表1可以看出,鋼錠的鍛透程度、內部裂紋的萌生和鍛件成形質量,均與變形坯料的尺寸變化直接有關。各變形區域的應力狀態反映在拔長工序中,就要對相對送進量(砧寬比)、料寬比和壓下量等方面進行有效地控制。管板在成形出成品過程中,寬高比逐漸增大,采取工藝措施,壓扁拔長時控制砧寬比為A/H=0.8~1,保證其最優的壓實效果。

表1 各變形區域的應力狀態

實際生產效果驗證

大型管板鍛件,不僅原材料(鋼錠)節省4.5噸,而且鍛造過程每件減少2個火次,直接節省18火次的燃氣消耗。最后,經超聲波探傷檢查其內部質量,9件管板全部合格。該項目采用變向鍛造,保證管板內部質量的工藝方法,在我公司大型餅類鍛件的鍛造中得到廣泛應用,成品鍛件的內部質量優于標準要求,UT探傷合格率、生產效率及材料利用率得到大幅提高,積累了大量的經驗和數據,為公司取得了良好的經濟效益。

結論

⑴將鐓粗后的坯料沿橫斷面進行橫(徑)向的走扁方拔長,最后沿軸向鐓拔出鍛件。此方法結合了軸向走大扁方拔長和徑向十字鐓拔鍛造方法的優點,技術要點明確,便于實際操作中掌握。

⑵現按照新方案鍛造出的大型管板鍛件,鋼錠利用率比傳統工藝方案大幅提高。

⑶鍛造過程每件減少2個火次,節省了燃氣消耗和水壓機工時。

⑷最后經檢查其內部質量,9件管板一次探傷合格率達到100%,等級均優于標準要求,經生產實踐證明,采用這種新的工藝方法,可以大大提高大型餅類鍛件的內部質量,滿足超聲波探傷標準要求,還可以降低生產成本。

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