董志輝,孫連坡,汪海波
(中國石化勝利石油工程有限公司鉆井工藝研究院,山東東營 257000)
長水平段超深水平井技術在元壩區(qū)塊272-1H井的應用
董志輝,孫連坡,汪海波
(中國石化勝利石油工程有限公司鉆井工藝研究院,山東東營 257000)
272-1H井是元壩區(qū)塊的一口長水平段超深水平井,垂深超過6 500 m、井底溫度高達156 ℃,存在地質情況復雜、多套壓力體系并存等技術難題。施工中通過鉆井提速技術、井眼軌跡控制技術、高溫定向工具技術、井眼清潔技術、摩阻扭矩監(jiān)測控制技術、高溫鉆井液技術等,克服了裸眼段長、摩阻扭矩大、巖屑清潔效率低、井眼軌跡控制困難、工具儀器耐高溫高壓等問題,創(chuàng)造了元壩區(qū)塊水平井水平位移最長、水平段長最長、鉆遇含氣儲層最長三項紀錄,并為同類超深水平井的施工積累了豐富經(jīng)驗。
元壩地區(qū);長水平段超深水平井;高溫鉆井液
元壩272-1H井是四川盆地川東北巴中低緩構造上的一口超深水平井,以長興組頂部礁蓋(頂)儲層為主要目的層。該井位于元壩區(qū)塊長興組4號礁帶,完鉆井深7 788.00 m,完鉆垂深6 549.66 m,造斜點位于6 050.00 m,水平位移1 501.65 m,水平段長1 073.30 m,鉆穿氣層長度820.00 m,創(chuàng)造了元壩區(qū)塊水平井水平位移最長、水平段長最長、鉆遇含氣儲層最長三項紀錄。井身結構采用五開制,實鉆井身結構與設計井身結構見表1。
2.1 鉆井提速技術
2.1.1 氣體鉆井技術
氣體鉆井具有提高機械鉆速、延長鉆頭使用壽命、減少井下復雜情況和卡鉆故障、降低鉆井綜合成本等優(yōu)勢[3]。元壩272-1H井一開采用泡沫鉆井,使用一趟鉆,鉆進井段32~504 m,進尺472 m,機械鉆速5.28 m/h。二開采用氣體鉆井,使用三趟鉆,鉆進井段504~2 992 m,進尺2 488 m,機械鉆速10.36 m/h,是常規(guī)鉆井液鉆井的10倍左右,提速效果顯著[4]。

表1 實鉆井身結構與設計井身結構對比情況
2.1.2 復合鉆井技術
三開、四開大部分直井段采用“PDC鉆頭+螺桿鉆具”復合鉆井技術,該技術能大幅提高機械鉆速,減少起下鉆次數(shù),是深井超深井鉆井提速的有效手段[5]。特別是本井海相地層以灰?guī)r、白云巖為主,巖性相對均質,非常適合PDC 鉆頭,為了更好地發(fā)揮PDC鉆頭高轉速低鉆壓的優(yōu)勢,采用PDC鉆頭和螺桿鉆具相配合的復合鉆井技術鉆進海相地層。通過對螺桿鉆具選型、優(yōu)化鉆具組合、優(yōu)選鉆井參數(shù)和優(yōu)化匹配螺桿鉆具與PDC鉆頭等技術手段, 大幅提高了海相地層機械鉆速[6],平均機械鉆速達到3.53 m/h,提速效果明顯。
2.2 井眼軌跡控制技術
2.2.1 側鉆糾斜施工技術
直井段鉆進至井深5 464 m時測得井斜偏大,不利于后期水平井的施工,決定側鉆糾斜。長裸眼超深井側鉆難度大,主要原因為:側鉆點在5 000 m以下,鉆桿柔性相對較大,側鉆鉆具工作狀態(tài)可控性差;由于三開套管未下到位,裸眼段長,復雜井段未封隔,井眼不穩(wěn)定,井壁摩阻大,易粘卡,側鉆送鉆困難大;直井段側鉆新老井眼不易分離,側鉆成功后仍需要鉆進1 000 m直井段,側鉆后井斜不能太大。
回填至井深5 042 m,側鉆井段地層為雷口坡組,主要巖性為白云質灰?guī)r、膏質灰?guī)r、白云巖,巖性相對均質。掃塞至5 110 m(井斜3.80°),考慮側鉆點地層巖性基本穩(wěn)定、可鉆性相對較好及側鉆井眼軌跡圓滑度,選用 “牙輪+ 1.5°螺桿”側鉆。擺好側鉆所需工具面,在側鉆點以上15 m井段反復劃眼4 h,然后控制鉆速0.2~0.3 m/h滑動鉆進至5 122 m,撈砂顯示地層巖屑含量達到80%,改控時為小鉆壓繼續(xù)滑動鉆進至井深5 134 m,撈砂顯示巖屑含量達到100%,測得井斜3.81°(老井眼井斜5.38°),判斷側鉆成功。通過以上措施,使用“牙輪+ 1.5°螺桿”側鉆,實現(xiàn)了長裸眼超深井一次側鉆成功,較好地解決了長裸眼深井側鉆問題。
側鉆糾斜成功后,下入“PDC+直螺桿+鐘擺鉆具組合”鉆進。鉆達造斜點6 050 m實測井斜角度0.97°,位移35.64 m,直井段最大井斜4°,位于井深5 113.77 m,為后續(xù)定向施工打下良好基礎。
2.2.2 井眼軌道優(yōu)化技術
四開增斜段后期,滑動鉆進變得異常艱難,經(jīng)常憋泵、上提遇阻,隨時面臨卡鉆事故風險。主要原因如下:三開套管未下到位,造成長達685.66 m大尺寸復雜井眼未封隔,井眼不穩(wěn)定;四開嘉陵江二段鉆遇高壓膏鹽層,鉆井液性能變差且提升空間有限;四開飛仙關二段鉆遇多套高壓氣層,地層孔隙發(fā)育,高密度條件下,滑動鉆進存在較大的吸附卡鉆風險。
針對井下復雜情況,在不改變地質目標和靶點的情況下,優(yōu)化井眼軌道設計,調整增斜段造斜率,增加四開增斜段后期的復合鉆進比例,有效降低了滑動鉆進安全風險。根據(jù)優(yōu)化井眼軌道設計要求,從6 390 m開始多復合鉆進,利用復合鉆進自然增斜,預計造斜率8°/100 m鉆完四開(井深6 580 m),然后五開按照16.5°/100 m造斜率增斜鉆進,能達到地質靶點要求(中靶心)。調整造斜率后的軌跡數(shù)據(jù)見表2。

表2 調整造斜率后的軌跡數(shù)據(jù)
考慮五開小井眼造斜率不確定,為滿足優(yōu)化后設計造斜率要求,五開第一趟鉆選擇鉆具組合“三牙輪+1.25 °螺桿”定向鉆進,工具面穩(wěn)定,造斜率較高,滿足設計要求。考慮牙輪鉆頭壽命短、危險系數(shù)高等缺點,從第二趟鉆開始選擇鉆具“PDC+1.25 °螺桿”,既滿足造斜率要求,又保證了井下安全,提高了鉆井速度。鉆進至井深6 624 m,探到目的層長興組,根據(jù)物探層位標定及優(yōu)質儲層預測,再次對井眼軌道設計進行優(yōu)化,A靶點垂深上調2.5 m,余下增斜段造斜率18°/100 m。進入長興組后,地層造斜率異常高,“PDC+1.25 °螺桿”復合鉆進以(8~14°)/100 m增斜,及時發(fā)現(xiàn)這一情況后,調整每單根滑動鉆進與復合鉆進比例,比較精確地控制了每單根造斜率,順利中A靶,進入水平段施工。
2.2.3 水平段軌跡控制技術
長興組儲層礁體小,儲層較薄,且水平方向變化大,準確穿行優(yōu)質儲層難度大。為鉆穿最多優(yōu)質儲層,實鉆過程中,地質錄井實時跟蹤,根據(jù)實鉆情況及時調整軌跡。長水平段小尺寸井眼水平井的井眼軌跡控制難度大。水平段巖性變化大,復合鉆進井斜變化規(guī)律差異較大,甚至某一井段復合鉆進增斜率異常,例如在水平段6 802~6 806 m處,鉆時突快,井斜突降0.6°,同一趟鉆同樣鉆井參數(shù)情況下此前復合鉆進井斜較穩(wěn),增加了軌跡控制的難度。
根據(jù)增斜段以及水平段初期的實鉆經(jīng)驗,長興組目的層采用“PDC+螺桿”復合鉆進井斜變化規(guī)律總體如下:使用1.25°無扶正器螺桿復合鉆進井斜以2°/100 m微降;使用1.25°扶正器φ148 mm螺桿復合鉆進井斜穩(wěn);使用1.00°扶正器φ161 mm螺桿復合井斜,以11°/100 m強增;使用1.25°扶正器φ161 mm螺桿復合鉆進井斜,以14°/100 m強增。水平段中后期,參考增斜段以及水平段初期的螺桿復合增斜規(guī)律,每趟鉆根據(jù)本趟鉆所需造斜率情況來選擇本趟鉆所需的螺桿度數(shù)、螺桿扶正器尺寸,通過復合鉆進來控制井斜,達到調整井斜的目的,滑動鉆進只需對方位進行調整。水平段方位一直以2~4°/100 m左飄,滑動鉆進調整方位時,由于工具面不穩(wěn),防粘卡多次上提活動鉆具等原因,扭方位效果差。在井下安全允許的條件下,盡量使復合鉆進時轉盤轉速大于50 r/min,以利于抑制方位左飄。在不影響開發(fā)儲層的情況下,在水平段后期,適當放寬對方位的要求。
2.3 高溫定向工具使用技術
采用進口高溫MWD儀器,抗溫能力達到175 ℃,保證儀器能在井下156℃高溫中穩(wěn)定工作。下鉆時,出套管后分段開泵循環(huán),便于儀器降溫;調整鉆井液性能、添加顆粒狀及大粉末狀堵漏劑、潤滑劑等藥品時,混合均勻、充分攪拌,配制成膠液隨鉆跟入;盡可能減少鉆井液中的氣體含量,保證儀器正常工作。本井共下入MWD儀器17趟鉆,僅2趟鉆儀器故障,滿足使用要求。
優(yōu)選北石127 mm抗高溫180 ℃的螺桿鉆具,每趟鉆下入新螺桿鉆具,螺桿承受鉆壓盡量在50 kN以內,盡量避免憋泵。因高溫影響,螺桿鉆具壽命大大受限,一般螺桿壽命為入井120 h左右,若無進尺或鉆井參數(shù)異常,及時起鉆更換螺桿,防止發(fā)生意外。
2.4 井眼清潔技術
井眼清潔是鉆水平井尤其是鉆長水平段超深水平井的技術難點。巖屑易在長水平段及大斜度井段堆積,形成巖屑沉積床使環(huán)空間隙變小,造成井眼不暢,導致井下各種復雜情況的發(fā)生。在元壩272-1H井中,采取了以下積極的井眼清潔措施。
(1)優(yōu)化鉆井參數(shù)。理論計算元壩272-1H井水平段最小排量為15 L/s,適當提高排量,保證水平段排量處于16~18 L/s,泵壓維持在24~26 MPa,既滿足井眼清潔,又保證井眼不至于排量過大造成井壁失穩(wěn),地面高壓系統(tǒng)能力合適。在井下安全允許情況下,適當增加轉速,保證轉速大于50 r/min,有效破壞巖屑床,同時助于巖屑運移。
(2)增加循環(huán)時間。水平段儲層內復合鉆進機械鉆速9.5~5.5 m/h,鉆時較快,井眼小、深度大、循環(huán)泵壓高、排量低,井眼清潔困難。增加循環(huán)時間,每鉆進10~15 m停鉆循環(huán),使巖屑返出,避免因鉆時快、巖屑來不及返出而在井眼局部堆積。
(3)優(yōu)化鉆井液流變性能,確保具備良好的懸浮和攜屑能力,防止巖屑床的沉積。
(4)積極采取劃眼、短起下鉆、大排量洗井等工程措施破壞巖屑床。每鉆完一根劃眼一遍,每鉆完一柱劃眼兩遍,及時破壞巖屑床;堅持每鉆進50~100 m或者鉆進時間超過24 h進行一次短程起下鉆,短起下鉆應與長短起下鉆相結合,以有效破除砂橋。
(5)保證圓滑的井眼質量,減少巖屑在較大狗腿處的沉積機會。盡量用鉆具的復合自然增斜能力實現(xiàn)軌跡控制,多復合鉆進,少滑動鉆進,減小狗腿度。增斜段最大狗腿度為24.39°/100 m,連續(xù)三個測點狗腿度沒有超過20°/100 m;水平段最大狗腿度為6.52°/100 m;井眼圓滑。
2.5 摩阻扭矩監(jiān)測控制技術
長水平段超深水平井摩阻扭矩大是最突出的問題,隨著位移增加,摩阻和扭矩相應增加。如何對實鉆摩阻扭矩進行監(jiān)測和評估,以便采取相應的技術措施,從而達到安全快速鉆進的目的是施工的重點[7-10]。施工中利用先進的Wellplan摩阻扭矩計算分析軟件,對上提下放摩阻以及扭矩值進行跟蹤,并通過數(shù)據(jù)反算摩阻系數(shù),從而指導現(xiàn)場施工。如果實鉆扭矩與理論計算扭矩出現(xiàn)較大背離,應立即從工程和鉆井液方面采取措施,降低裸眼段摩阻系數(shù),改善井下摩阻扭矩。元壩272-1H井定向鉆進實鉆摩阻扭矩曲線見圖1。可以看出,四開定向段摩阻扭矩上升較快,實鉆扭矩比理論扭矩大很多。

圖1 元壩272-1H井定向鉆進摩阻扭矩曲線
根據(jù)計算摩阻系數(shù)達到0.45,這是由于裸眼段太長且存在大小井眼、復雜井段未封隔、泥漿受高壓膏鹽層污染等原因引起,導致定向鉆進困難。現(xiàn)場通過調整泥漿性能、增加潤滑劑含量、優(yōu)化井眼軌道設計等措施,保證了四開順利施工。五開初期摩阻扭矩異常高,這是由于五開時間短,套管內不清潔、套管內壁未形成有效優(yōu)質泥餅等原因導致,通過鉆進一段時間,套管內壁變光滑并形成優(yōu)質泥餅后,摩阻扭矩逐步恢復正常。
2.6 鉆井液技術
施工中針對不同開次、不同井段井下情況,有針對性的對鉆井液進行處理,鉆井液維護處理正確,性能穩(wěn)定,較好的滿足了鉆井施工需要。
三開自流井組、須家河組地層頁巖層理發(fā)育,與煤線互層,易出現(xiàn)垮塌掉塊,鉆井液抑制防塌性能要求高。三開采用鉀鹽聚磺鉆井液,鉆井液密度2.10 g/cm3,鉆至井深4 630 m,井下開始掉塊增多,出現(xiàn)蹩跳鉆、扭距增大、起下鉆遇阻等現(xiàn)象,返出掉塊最大約重200 g,為此,及時加大FF-II、超細碳酸鈣等封堵防塌抑制處理劑,并將鉆井液漏斗粘度由75 s提高至95 s左右,保證了井內垮塌物的攜帶。加入SMP-II、SMC、SPNH降濾失劑,至三開中完保持中壓失水在2.0 mL左右、高溫高壓失水低于12 mL,保證了井壁穩(wěn)定,抑制了掉塊的產生。
四開雷口坡組及以下地層含大段鹽膏層、高壓鹽水層,鉆井液易受膏、鹽侵污染,鉆井液粘切變化大,以及鹽膏層“塑性”變形縮徑。四開采用金屬離子聚磺防卡鉆井液,維持鉆井液密度2.07 g/cm3鉆至井深6 050 m,發(fā)現(xiàn)地層有出水現(xiàn)象,循環(huán)提高鉆井液密度至 2.12 g/cm3,起下鉆后循環(huán)排后效,鉆井液密度最低1.08 g/cm3,排鹽水漿48.54 m3,加重提高鉆井液密度至2.18 g/cm2,壓穩(wěn)水層,維持此密度直至四開中完。加入抗高溫降濾失劑和瀝青類封堵劑,嚴格控制鉆井液失水;加足處理劑,使鉆井液具有一定的抗鹽膏能力,有效防止了膏、鹽侵,預防了鹽膏層縮徑。進入造斜井段及時補充潤滑劑,形成水包油分散體系,鉆井液含油量達到4%~5%,大大降低了斜井段的摩阻。
五開采用金屬離子聚磺混油防卡鉆井液,施工中主要解決了四個問題。①井底溫度高達156 ℃,鉆井液抗高溫穩(wěn)定性問題。采用了抗高溫護膠劑、SMP-2、SPNH、DR-8等多種抗高溫處理劑復配使用,這些處理劑抗溫能力均超過180℃,鉆井液體系具有良好的抗高溫穩(wěn)定性。②長興組地層裂縫發(fā)育,氣層存在保護及防漏堵漏問題。加入不同粒度、多級配的封堵劑,有效封堵了滲透層和微小裂縫;加足降濾失劑等處理劑,確保了泥餅堅韌致密。③小井眼水平段排量受到限制,井眼清潔問題。鉆井液動塑比控制在0.3~0.6,保持鉆井液低粘高切的流變性,使得鉆井液有足夠的結構力,增強對巖屑懸浮攜帶能力;采用不同粘切鉆井液大排量洗井,確保井眼清潔。④加入與鉆井液體系配伍的潤滑劑,將固體與液體潤滑劑相結合,如RH220、長城潤滑油、超細活化石墨粉、乳化劑等,提高了鉆井液的潤滑性能,降低摩擦系數(shù)。同時加入體積比達3%的高效抗磨減阻劑,減小了鉆具和套管間的摩擦。
(1)超深水平井施工工序復雜,施工周期長,井下突發(fā)情況多,尤其是本井屬典型“三高”氣井,存在地質情況復雜,多套壓力體系并存,極易發(fā)生井噴、井漏、井塌等復雜情況,所以首先必須考慮鉆井安全問題。
(2)超深井段側鉆施工中,為加大側鉆鉆具的側向力,一般使用“彎接頭+直螺桿”側鉆,本井使用“牙輪+ 1.5°螺桿”側鉆,實現(xiàn)了長裸眼超深井一次側鉆成功,較好地解決了長裸眼深井側鉆問題,同類井施工中具有參考價值。
(3)全井采用常規(guī)導向鉆井技術,通過選擇合適的鉆頭、螺桿鉆具,滿足了超深長水平段水平井定向施工,井眼軌跡控制良好。造斜段、水平段鉆井周期比設計縮短了34.79 d,鉆遇氣層820 m,實現(xiàn)了低成本、高效率地質開發(fā)目標,為同類超深水平井的高效施工積累了豐富經(jīng)驗。
(4)增強鉆井液高溫條件下的穩(wěn)定性、流變性、潤滑性、攜巖效果,加強井眼清潔、摩阻扭矩的監(jiān)測控制,是超深長水平段水平井施工的關鍵。
(5)優(yōu)選抗高溫MWD儀器、抗高溫螺桿鉆具,基本滿足本井施工要求。建議進一步研發(fā)抗高溫定向工具,提高抗高溫MWD儀器的穩(wěn)定性,延長高溫螺桿鉆具的使用壽命。
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編輯:劉洪樹
1673-8217(2015)02-0115-05
2014-09-10
董志輝,工程師,1983年生,2007年畢業(yè)于長江大學石油工程專業(yè),現(xiàn)從事鉆井科研以及鉆井技術服務工作。
國家科技重大專項“低滲油氣田高效開發(fā)鉆井技術”“課題三“儲層有效進尺最大化鉆井技術”(2011ZX05022-003)部分研究成果。
TE243.2
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